楊恒遠(yuǎn),張聚輝,畢海香,于建忠,耿建華
(濰柴重機股份有限公司,山東濰坊 261001)
軸承蓋安裝在柴油機的缸體上,主要用來承擔(dān)曲軸的重量及曲軸在運動時產(chǎn)生的巨大且復(fù)雜的交變載荷,要求性能較高,是柴油機的重要零部件之一[1]。軸承蓋的性能直接影響著柴油機的使用壽命,由于該大型球鐵軸承蓋用于大型船用發(fā)動機上,一旦產(chǎn)生問題,后果極為嚴(yán)重,因此對其鑄件的質(zhì)量要求極高。
某大型球鐵軸承蓋是公司船用發(fā)動機上的重要零件,材質(zhì)為QT400-15,毛坯質(zhì)量100 kg,輪廓尺寸為529 mm×350 mm×108 mm,最大壁厚為108 mm,屬于典型的大型球鐵鑄件,其尺寸結(jié)構(gòu)簡圖見圖1。采用堿性酚醛樹脂自硬砂造型,球鐵典型的糊狀凝固方式以及樹脂砂較差的導(dǎo)熱性能,使鑄件中的縮松等缺陷成為最常見的缺陷,這也是導(dǎo)致鑄件報廢的主要原因。
圖1 軸承蓋簡圖
原工藝方案采用堿性酚醛自硬砂造型,一箱兩件,水平澆注,中間分型,頂部放置出氣針6 件加發(fā)熱冒口4 件/箱,底面厚大部位放置冷鐵,鐵液由中間進(jìn)入鑄件內(nèi)部,詳見原工藝方案圖2。
圖2 原工藝方案
采用此工藝方案共生產(chǎn)鑄件10 件,經(jīng)加工后發(fā)現(xiàn)冒口根部存在縮松缺陷,同時對冒口根部存在缺陷的鑄件進(jìn)行解剖,發(fā)現(xiàn)主螺栓孔位置同樣存在縮松。存在縮松缺陷的鑄件共發(fā)現(xiàn)6 件,廢品率高達(dá)60%,缺陷圖片詳見圖3。
我們通過對缺陷的分析,認(rèn)為其主要是由以下原因造成:
(1)冒口及冒口徑選擇的不合適導(dǎo)致冒口起不到有效的補縮作用;
圖3 縮松缺陷圖片
(2)發(fā)熱冒口位置與產(chǎn)生縮松的部位,補縮距離過長而得不到鐵液的補充導(dǎo)致鑄件產(chǎn)生縮松,同時冷鐵尺寸偏小,激冷效果差。
對冒口位置和澆注系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整,由原來遠(yuǎn)離產(chǎn)生縮松的位置,調(diào)整至放置在縮松部位上方,強化補縮,確保保溫冒口內(nèi)部的鐵液與鑄件的補縮通道暢通。針對冒口根部出現(xiàn)縮松的情況,對冒口徑尺寸及形式進(jìn)行了修正(由圓形直徑80 mm 改為長方形40 mm×60 mm),詳見圖4。
圖4 修正冒口徑尺寸形式及澆注系統(tǒng)改進(jìn)措施
同時我們對下箱中冷鐵的尺寸進(jìn)行了調(diào)整,增強冷鐵的激冷效果,加強補縮效果,進(jìn)一步改善鑄件的凝固順序,使其由糊狀凝固向順序凝固轉(zhuǎn)變,詳見圖5。
圖5 調(diào)整冷鐵尺寸改進(jìn)措施
第一次改進(jìn)后共生產(chǎn)鑄件40 件,通過對鑄件的解剖發(fā)現(xiàn),主螺栓孔內(nèi)的縮松已經(jīng)解決,但是轉(zhuǎn)加工后冒口根部仍然存在縮松,詳見圖6。經(jīng)統(tǒng)計縮松的件數(shù)為6 件,廢品率為15%,雖然一定程度上降低了鑄件廢品率,但是廢品率指標(biāo)仍然未達(dá)到我們預(yù)期值。
圖6 冒口根部縮松缺陷圖片
由于在第一次改進(jìn)后冒口根部仍存在縮松,我們認(rèn)為是由冒口徑選擇的尺寸及形式不夠合適而導(dǎo)致的。為了加快鑄件的工藝改進(jìn)進(jìn)度,我們利用Magma 模擬軟件對采用兩種形式的冒口徑(圖7)進(jìn)行了模擬。
圖7 冒口徑的兩種形式
通過模擬我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)凝固百分比為62%時,鑄件內(nèi)形成了孤立的液相區(qū);當(dāng)凝固百分比為70%時,長方形冒口徑保溫冒口內(nèi)液相呈狹長的“橄欖球形”,標(biāo)準(zhǔn)配置的冒口徑保溫冒口內(nèi)液相呈“倒金字塔形”,詳見圖8。
圖8 凝固過程
從上述凝固過程我們不難看出,鑄件的熱節(jié)主要存在于鑄件中心和保溫冒口套內(nèi)。同時,我們通過模擬能夠得出,采用長方形冒口徑發(fā)熱冒口生產(chǎn)的鑄件產(chǎn)生縮松的嚴(yán)重度要高于采用標(biāo)準(zhǔn)配置的冒口徑發(fā)熱冒口生產(chǎn)的鑄件。
圖9 為采用兩種形式的冒口徑的保溫冒口的剖視圖,這與我們實際的生產(chǎn)情況是完全相符的,即采用長方形冒口徑生產(chǎn)的鑄件冒口根部容易出現(xiàn)縮松缺陷。因此,我們根據(jù)模擬結(jié)果,對冒口徑的形式及尺寸進(jìn)行了改進(jìn),由原先的長方形40 mm×60 mm 改為圓形直徑50 mm。
圖9 保溫冒口剖視圖
首先,對工裝進(jìn)行了相關(guān)改進(jìn),詳見圖10。在工裝修改完成后,我們共組織生產(chǎn)了80 件,抽出其一內(nèi)部解剖未發(fā)現(xiàn)縮松缺陷,見圖11,轉(zhuǎn)加工50件,目前已經(jīng)加工完成36 件,未發(fā)現(xiàn)冒口根部出現(xiàn)縮松的鑄件。
圖10 冒口頸形式及尺寸修改
圖11 軸承蓋解剖圖片
(1)利用Magma 模擬軟件,可以有效地模擬出大型球鐵軸承蓋的縮松缺陷;
(2)采用頂部冒口加底部冷鐵工藝,可以有效地解決大型球鐵軸承蓋的縮松缺陷問題,但是需要選擇合適的冒口和冒口徑形式及尺寸。
[1]田永維,王勇峰,郭敏,等.軸承蓋超聲波探傷缺陷分析及改進(jìn)[J].鑄造技術(shù),2006.
[2]戚墅堰機車車輛工廠.稀土球鐵柴油機軸承蓋[J].中國鑄造裝備與技術(shù),1971(4).