何勇
分解爐出口溫度自動控制功能及實(shí)現(xiàn)
Automatic Control Functions and Implementation of Outlet Temperature of Calciner
何勇
分解爐出口溫度是新型干法水泥煅燒過程熱工制度動態(tài)平衡的關(guān)鍵工藝參數(shù)之一,穩(wěn)定分解爐出口溫度是保證熟料的產(chǎn)質(zhì)量、降低煤耗的重要條件。采用PID自動控制功能穩(wěn)定分解爐出口溫度,是眾多水泥廠和自動化廠商采用的方法。許多廠商推出的專門控制功能產(chǎn)品,集成了各種先進(jìn)、流行、成熟的控制理論,以實(shí)現(xiàn)自動控制,這種方式在許多水泥熟料生產(chǎn)線得到應(yīng)用,也取得了一定的效果。各品牌DCS系統(tǒng)也在系統(tǒng)功能塊中集成了多種自動控制功能塊,但集成的控制功能調(diào)試過程較為復(fù)雜,需要掌握自動控制理論和具有豐富的自動控制調(diào)試經(jīng)驗(yàn),調(diào)試過程甚至?xí)绊懙秸Ia(chǎn)。而專門的控制功能產(chǎn)品不僅調(diào)試復(fù)雜,而且價(jià)格較為昂貴,企業(yè)需支付不菲的費(fèi)用。
我公司技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)需要,結(jié)合工程現(xiàn)場實(shí)際情況和工藝要求,轉(zhuǎn)變思路,以DCS集成的PID控制功能模塊為核心,摸索出一種簡單且易于調(diào)試的分解爐溫度自動控制模式,并在我公司5000t/d熟料燒成系統(tǒng)中得到了較好應(yīng)用。
PID控制器作為最早實(shí)用化的控制器已有七十多年歷史。PID控制器簡單易懂,使用中無需精確的系統(tǒng)模型等先決條件,因而成為應(yīng)用最為廣泛的控制器。其原理是根據(jù)系統(tǒng)的被調(diào)量實(shí)測值與設(shè)定值之間的偏差,利用偏差的比例、積分、微分三個(gè)環(huán)節(jié)的組合計(jì)算出對被控對象的調(diào)節(jié)控制量。關(guān)于PID的控制理論業(yè)已成熟,在此不再贅述。圖1為典型PID自動控制模型框圖。
我公司自動控制系統(tǒng)以PID控制功能模塊為核心,以分解爐出口溫度為被控對象,以尾煤轉(zhuǎn)子秤喂煤量為調(diào)節(jié)量,以實(shí)測分解爐出口溫度作為反饋值,根據(jù)設(shè)定溫度與實(shí)測溫度的差值,由PID模塊庫自動運(yùn)算輸出調(diào)節(jié)量,從而調(diào)整轉(zhuǎn)子秤喂煤量,使實(shí)測溫度不斷靠近設(shè)定溫度,從而實(shí)現(xiàn)分解爐出口溫度自動控制。許多自動控制系統(tǒng)為得到較好的運(yùn)行效果,往往需要較大的調(diào)節(jié)范圍,通常調(diào)節(jié)范圍分別對應(yīng)轉(zhuǎn)子秤的實(shí)際量程。由于現(xiàn)場工況變化較大,當(dāng)實(shí)測溫度偏離設(shè)定值較多時(shí),溫度偏差也變大,此時(shí)自控功能需要輸出較大的調(diào)節(jié)量以盡快返回到設(shè)定溫度,極端情況下的溫度偏差甚至?xí)箤?shí)際喂煤量達(dá)到量程最大值或量程最小值,從而引起PID振蕩、失調(diào),導(dǎo)致工藝系統(tǒng)更加不穩(wěn)定,甚至造成生產(chǎn)事故,影響正常生產(chǎn),此時(shí)操作員只能放棄自動而轉(zhuǎn)為手動調(diào)節(jié)。為此我們采用限制PID控制功能的可調(diào)節(jié)范圍的辦法給予解決。以中控給煤量為基礎(chǔ),PID運(yùn)算調(diào)節(jié)值在中控給煤量的基礎(chǔ)上做累加,PID運(yùn)算調(diào)節(jié)量可以為正也可以為負(fù),用累加值作為最終的喂煤調(diào)節(jié)量作用于轉(zhuǎn)子秤。我們設(shè)定PID控制喂煤量調(diào)節(jié)范圍為±2t/h,即PID功能最大只能輸出2t/h,最小輸出-2t/h。假如中控給煤量為15t/h,則最終的給煤量最大為17t/h,最小為13t/h,實(shí)際給煤量在13t/h和17t/h之間自動調(diào)節(jié)。當(dāng)喂煤量達(dá)到最大值或最小值仍不能滿足設(shè)定溫度要求時(shí),則通過操作員微調(diào)中控給煤量使最終調(diào)節(jié)范圍整體上移或下移,從而使系統(tǒng)在新的調(diào)節(jié)范圍內(nèi)自動調(diào)整,避免工況變差和出現(xiàn)生產(chǎn)事故。由于可以避免工況惡化和生產(chǎn)事故,使得自動控制投入條件較為寬松,沒有太多的要求,參數(shù)整定過程也變得極其簡單,操作員可以根據(jù)工況變化隨時(shí)更改比例、積分、微分參數(shù),只需在更改初期給予一定的關(guān)注度即可。
圖1 典型PID自動控制模型框圖
由于各DCS產(chǎn)品大都集成了PID控制功能模塊,該系統(tǒng)的編程也比較簡單,使用DCS系統(tǒng)集成的PID功能模塊即可完成編程,不需要任何額外的投入。
該系統(tǒng)在我公司熟料生產(chǎn)線上取得了較為明顯的效果。自動控制投入前,操作員需要緊盯分解爐出口溫度,根據(jù)分解爐溫度變化情況不斷調(diào)節(jié)給煤量,盡管如此,分解爐出口溫度的波動仍然較大,波動范圍在60℃左右,稍不注意會超過70℃。圖3為自動控制投入前分解爐溫度波動歷史曲線截圖。
從圖3可以看出,溫度波動范圍約為60℃,表現(xiàn)為波動范圍大,變化無規(guī)律,需要根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)加以調(diào)整,人工干預(yù)明顯不適應(yīng)工況變化,多次調(diào)整也無法穩(wěn)定。
圖2 我公司實(shí)際應(yīng)用PID自動控制模型框圖
圖3 自動控制投入前3h分解爐溫度變化曲線圖
圖4 自動控制投入后4h溫度變化曲線圖
圖5 自動控制投入后轉(zhuǎn)子秤喂煤率變化
圖6 CONCEPT軟件編程功能實(shí)現(xiàn)圖
圖7 中控實(shí)際操作界面
從圖4中可以看出,自動控制投入后,溫度波動范圍明顯縮小,且始終在設(shè)定溫度值上下波動,即使遇到喂煤秤短時(shí)下煤不穩(wěn)或生料秤喂料波動大等不利工況,在經(jīng)歷短時(shí)波動后,溫度也會趨于穩(wěn)定。從圖5可以看出,轉(zhuǎn)子秤喂煤反饋量為一平滑的正弦曲線,實(shí)時(shí)變化明顯,實(shí)際喂煤量始終在隨最終給定量變化。根據(jù)多日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在操作員完全不干預(yù)的情況下,1h溫度波動在較好工況下低于10℃,一般波動在十余度左右,而在不利工況下溫度波動會短時(shí)間升至二十余度。但由于自動控制的投入,分解爐出口溫度始終向設(shè)定溫度值不斷調(diào)整,大大穩(wěn)定了燒成系統(tǒng)工況,使熟料生產(chǎn)條件得到較好的滿足,熟料質(zhì)量合格率得到提高。同時(shí)操作員無需時(shí)時(shí)調(diào)整喂煤量,從而有足夠的時(shí)間考慮優(yōu)化整體燒成系統(tǒng)的狀況。工況的穩(wěn)定也使分解爐燃燒更加充分,降低了煤粉消耗,客觀上達(dá)到了節(jié)煤的效果。
我公司5000t/d熟料生產(chǎn)線DCS系統(tǒng)使用施耐德公司的昆騰系列140 CPU43412A PLC控制系統(tǒng),下位機(jī)編程軟件為CONCEPT5,上位機(jī)操作系統(tǒng)為Monitor pro V7.2,編程組態(tài)方式采用FBD功能塊,自動控制的PID功能采用功能庫中集成的PID1模塊,具體調(diào)用路徑為Library->CONT_CTL->CLC->PID1,下面以我公司DCS系統(tǒng)為例說明編程功能的實(shí)現(xiàn)。
圖6中,PID1功能塊的MAN引腳實(shí)現(xiàn)自動和手動兩種控制方式的切換,將此引腳功能引入中控室操作員站,由操作員自主選擇是否投入自動方式。YMAN引腳為手動方式時(shí)的輸出值,設(shè)為0,即在選擇非自動控制時(shí),PID1功能塊的輸出值為0,從而不影響操作員正常操作。SP引腳為溫度設(shè)定值,引入操作員站,由操作員輸入給定期望溫度值。PV引腳為實(shí)際測量溫度值,通過把實(shí)測溫度值乘以10取整后再除以10,取小數(shù)點(diǎn)后一位。EN_P、EN_I、EN_D引腳都為1,從而啟用該功能塊的比例、積分、微分功能。GAIN引腳為比例系數(shù)P,TI、TD分別為積分時(shí)間和微分時(shí)間,單位為秒,也引入操作員站,由操作員自主整定這三個(gè)參數(shù)。由于中控設(shè)定的積分時(shí)間和微分時(shí)間傳到下位機(jī)后默認(rèn)單位為微秒,為方便操作,在下位機(jī)乘以1000轉(zhuǎn)換為秒。YMAX、YMIN引腳為PID1模塊輸出的最大值和最小值限制,我們設(shè)為2和-2。PID1功能塊的輸出值Y和中控給定喂煤值K5AC_FG_M加和后作為轉(zhuǎn)子秤的最終給定喂煤量,AOOUT功能塊實(shí)現(xiàn)模擬量輸出的工程量轉(zhuǎn)換,使用MIN功能塊使最終給定喂煤量不超過轉(zhuǎn)子秤最大量程。當(dāng)處于非自動狀態(tài)時(shí),Y輸出值主YMAN引腳值即0,則轉(zhuǎn)子秤最終給定喂煤量為中控給喂煤值;當(dāng)處于自動狀態(tài)時(shí),Y輸出值為PID模塊的實(shí)際運(yùn)算調(diào)節(jié)量,則轉(zhuǎn)子秤最終設(shè)定喂煤量為中控喂煤值和實(shí)際運(yùn)算調(diào)節(jié)量的累加。通過上述簡單編程即可實(shí)現(xiàn)喂煤量的自動控制。為方便調(diào)節(jié),我們將實(shí)際調(diào)節(jié)量引入操作員站,使操作員可實(shí)時(shí)查看PID運(yùn)行狀況。
TQ172.622.29
A
1001-6171(2015)02-0049-03
河南省同力水泥有限公司,河南鶴壁458008;
2014-07-21;編輯:趙蓮