王萍,霍慢慢
高抗硫酸鹽油井水泥的生產(chǎn)
Production of High Sulfate Resisting Oil Well Cement
王萍,霍慢慢
我公司從2008年開始生產(chǎn)油井水泥,到2012年G級高抗硫硅酸鹽油井水泥生產(chǎn)步入正常。2013年全年共銷售油井水泥10萬噸,油井水泥的生產(chǎn)和銷售進入了一個新的時期。現(xiàn)將我公司油井水泥熟料在生產(chǎn)過程中遇到的情況以及影響油井水泥性能的因素和大家分享。
1.1原材料的選擇
生產(chǎn)油井水泥對C3S要求較高,礦山石灰石應(yīng)選用CaO含量在50.0%左右的優(yōu)質(zhì)石灰石,MgO含量<2.0%。鐵質(zhì)原材料需要含鐵量高的銅渣和硫酸渣按一定比例搭配使用,以滿足熟料對鋁率要求較低的配料要求。硅質(zhì)原材料使用SiO2>90%、Al203<5.0%、堿含量<1.0%的硬質(zhì)砂巖,利于生產(chǎn)。
1.2熟料三率值的選擇
由于油井水泥熟料要求較高的C3S和較低的C3A,因此要選擇高飽和比、中硅酸率和低鋁氧率的配料方案。KH:0.90±0.02;SM:2.40±0.1;AM:0.75±0.1。
1.3熟料生產(chǎn)過程中遇到的問題及解決方案
(1)由于在生產(chǎn)初期礦山石灰石CaO含量只有47.0%左右,進廠硫酸渣的品位低,F(xiàn)e2O3含量只有26%左右,燒出的熟料飽和比普遍偏低,熟料易磨性較差,水泥粉磨時間長,造成水泥初始稠度大,給油井水泥的生產(chǎn)帶來了困難。2011年9月,公司開始使用進廠Fe2O3>48%的銅渣與進廠Fe2O3為26%的硫酸渣按比例搭配進行生產(chǎn)。由于銅渣進廠水分大,下料時容易堵塞,造成原料斷料,影響生產(chǎn),所以進廠銅渣應(yīng)嚴(yán)格控制水分,提前進廠適當(dāng)晾曬,為生產(chǎn)提供條件,防止在儲庫板結(jié),避免生產(chǎn)時下料不暢。生產(chǎn)初期熟料三率值為:KH:0.90±0.02,SM:2.40±0.1,AM:0.75±0.1。但在生產(chǎn)過程中,硅酸率選擇偏低導(dǎo)致水泥較難滿足質(zhì)量指標(biāo),并且水泥質(zhì)量指標(biāo)可控范圍比較窄,從而主要影響到水泥的稠化時間和游離液的穩(wěn)定性。將熟料SM上調(diào)到2.50±0.1后,水泥的質(zhì)量和穩(wěn)定性有了很大的提高。
(2)當(dāng)生料庫位高時會導(dǎo)致變料慢,易造成窯系統(tǒng)大幅波動,熟料fCaO控制難度加大。所以變料時應(yīng)合理控制生料庫位以實現(xiàn)快速變料,從而保證窯系統(tǒng)的穩(wěn)定生產(chǎn),熟料fCaO合格率也會大幅提高。同時應(yīng)嚴(yán)格控制熟料中Fe2O3含量,以便于窯的煅燒,避免出現(xiàn)因結(jié)皮導(dǎo)致窯內(nèi)通風(fēng)性差的問題和液相提前出現(xiàn)熟料燒結(jié)成大塊的情況,熟料燒結(jié)以細小均齊為宜。
2.1緩凝劑的選擇
由于在高抗硫酸鹽油井水泥生產(chǎn)過程中,除使用油井水泥熟料與天然石膏外不再添加其他混合材,所以對天然石膏的品質(zhì)要求非常高,尤其是要嚴(yán)格控制石膏中不溶物的質(zhì)量指標(biāo),以保證生產(chǎn)出的油井水泥各項質(zhì)量指標(biāo)合格。
生產(chǎn)初期,天然石膏的進廠指標(biāo)只規(guī)定了結(jié)晶水和SO3的質(zhì)量指標(biāo),檢驗出磨水泥時發(fā)現(xiàn)水泥不溶物有超過0.75%的情況。經(jīng)多方查找原因發(fā)現(xiàn),有的石膏SO3含量可以達到38%以上,結(jié)晶水超過12%,但不溶物含量差別較大,低的只有0.62%,高的達到5%以上。找到問題癥結(jié)所在后,我們調(diào)整了進廠質(zhì)量指標(biāo),把天然石膏不溶物指標(biāo)定為<3.0%。后續(xù)生產(chǎn)的水泥再沒有出現(xiàn)過不溶物超標(biāo)的情況。
2.2合理的取樣和留樣方法
生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),出磨水泥和出廠水泥在稠化時間和游離液上存在偏差,特別是當(dāng)保存條件不一樣時,得出的結(jié)果相差較大。油井水泥對環(huán)境溫度和濕度比較敏感,同樣的水泥露天放置和密封放置達到同樣的實驗溫度時,稠化時間可相差20~30min。露天放置的水泥由于吸潮導(dǎo)致稠化時間偏長,同樣的水泥溫度越高稠化時間越短,水泥生產(chǎn)過程中應(yīng)注意以上因素造成的偏差。出磨水泥檢驗稠化時間和游離液時,取瞬時樣替代連續(xù)綜合樣,避免水泥連續(xù)綜合樣在取樣桶里放置吸潮的情況發(fā)生。瞬時樣品取出后應(yīng)放入密封塑料袋內(nèi)自然冷卻至實驗溫度再檢驗其稠化時間和游離液,保證出磨水泥和出廠水泥的一致性。
2.3出廠水泥的控制
油井水泥正常生產(chǎn)后,為滿足客戶的需求,一般會儲存在10 000t容量的水泥庫里,因庫存大、散熱差,當(dāng)儲存時間超過兩個月后,水泥的稠化時間和游離液等指標(biāo)就會發(fā)生變化,特別是稠化時間會變得很長。另外,由于在生產(chǎn)水泥時,為了降溫會在熟料上進行適當(dāng)?shù)膰娝?,?dāng)庫里水泥儲存時間較長時,就會在庫壁上結(jié)塊,不但影響水泥質(zhì)量,而且導(dǎo)致庫里下料不暢。
2.4注重質(zhì)量控制細節(jié)
根據(jù)油井水泥的特性,必須對生產(chǎn)過程采取更精細化的控制。每小時監(jiān)控水泥的比表面積、細度和出磨溫度,每三個小時檢驗稠化時間,一旦發(fā)現(xiàn)有不合格指標(biāo)出現(xiàn)應(yīng)及時采取措施,縮短調(diào)整時間,并將這些不合格控制指標(biāo)納入水泥磨操作員的考核指標(biāo)內(nèi),提高操作員的責(zé)任心。2.5保證水泥出磨溫度
油井熟料外置堆棚,自然降溫。出窯熟料溫度可達120℃左右,而外置堆棚熟料生產(chǎn)時溫度可以降低到80℃以下。熟料上料生產(chǎn)水泥時將庫底下料閥開至最小,上料皮帶速度調(diào)至最慢,使熟料以最大面積散熱,降低入磨熟料溫度。熟料盡量少噴水,需要噴水降溫時應(yīng)采取水霧噴水并控制水量的穩(wěn)定性。水泥發(fā)貨前將包裝好的水泥放站臺降溫。油井水泥實行先包裝、再檢驗、后出廠的控制制度,針對不同客戶的需求進行專門生產(chǎn),專庫儲存,穩(wěn)定水泥質(zhì)量,確保滿足客戶的要求。
通過近三年的油井水泥生產(chǎn)實踐,我公司根據(jù)市場需要和客戶的實際使用情況,及時調(diào)整和優(yōu)化生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,得到了客戶的認可。隨著銷量的不斷增加,產(chǎn)品在市場上產(chǎn)生了很大的影響力,為公司2000t/d熟料生產(chǎn)線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及打造特種水泥生產(chǎn)基地打下了良好的基礎(chǔ)。
TQ172.75文獻標(biāo)識碼:B
1001-6171(2015)03-0096-02
通訊地址:河南省同力水泥有限公司,河南鶴壁458008;2014-09-18;編輯:孫娟