許貴成,梅慶峰,迮興國(guó),亓建國(guó)
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
經(jīng)驗(yàn)交流
雙斗輪混勻取料機(jī)改造實(shí)踐
許貴成,梅慶峰,迮興國(guó),亓建國(guó)
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
萊鋼型鋼煉鐵廠原料場(chǎng)雙斗輪混勻取料機(jī)故障率高,主要表現(xiàn)在側(cè)擋輥及支撐輥壽命低、鏈條張緊裝置缺陷、輥道黏料等方面,為此,通過改進(jìn)側(cè)擋輥及支撐輥結(jié)構(gòu)及材質(zhì),改造鏈條張緊裝置結(jié)構(gòu),安裝輥道取料側(cè)刮料板等措施,使設(shè)備故障率降低了50%以上,定修、大修周期大幅延長(zhǎng)。
雙斗輪取料機(jī);支撐輥;鏈條張緊裝置;小車滑纜
萊鋼型鋼煉鐵廠三期工程原料場(chǎng)于2009年11月投產(chǎn),配置有兩臺(tái)QLH1200.30雙斗輪混勻取料機(jī),取料能力為1 200 t/h。取料機(jī)自投產(chǎn)以來(lái),故障率較高,維修工作量大,且多次影響燒結(jié)混勻料的供應(yīng),對(duì)燒結(jié)礦產(chǎn)及質(zhì)量造成影響。經(jīng)過多方面系統(tǒng)分析,找到了取料機(jī)存在的主要缺陷,有針對(duì)性地進(jìn)行了改進(jìn),取得了顯著效果。
1.1 斗輪側(cè)擋輥
每個(gè)斗輪體有8套側(cè)擋輥,對(duì)稱安裝在斗輪體的兩側(cè)。側(cè)擋輥輥面與斗輪體側(cè)壁有5 mm間距,防止斗輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)軸向位移超出允許范圍。斗輪體轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),側(cè)擋輥不僅承受壓力,還承受沖擊負(fù)荷。原設(shè)計(jì)側(cè)擋輥為懸臂梁式結(jié)構(gòu),故障頻繁,不僅影響混勻料的供應(yīng),而且增加了維修人員勞動(dòng)強(qiáng)度及備件費(fèi)用。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)分析,主要存在3方面缺陷:1)軸承損壞。軸承安裝在輥?zhàn)觾?nèi)部,受輥?zhàn)映叽绲挠绊懀荒馨惭b單個(gè)軸承。從使用狀況看,單個(gè)軸承難以承受斗輪體對(duì)輥?zhàn)記_擊時(shí)的推力,軸承壽命大大降低,部分側(cè)擋輥軸承壽命不到24 h。2)底座變形或開裂。從結(jié)構(gòu)上看,懸臂梁式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,斗輪體擠壓或沖擊側(cè)擋輥時(shí),傾翻力矩使底座極易變形或開裂。3)輥體磨損。輥體受沖擊和擠壓,摩擦磨損大。尤其是軸承損壞不能及時(shí)更換時(shí),輥體磨損加劇,壽命急劇降低。
1.2 支撐輥
每個(gè)斗輪體有8套安裝在小車上的支撐輥,對(duì)稱布置在斗輪體兩側(cè),對(duì)斗輪體起支撐作用。斗輪體在支撐輥上轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)對(duì)支撐輥有壓力和沖擊負(fù)荷。主要存在兩方面缺陷:1)輥?zhàn)訅勖?。運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),對(duì)稱安裝布置的兩個(gè)支撐輥同軸度誤差較大,與斗輪體轉(zhuǎn)動(dòng)幾何中心也存在較大同軸度誤差;對(duì)故障支撐輥更換時(shí),一般僅更換故障輥,另一側(cè)支撐輥不予更換,使得輥徑存在差異,這些問題都對(duì)斗輪體的平穩(wěn)轉(zhuǎn)動(dòng)有較大影響。斗輪體轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),勢(shì)必對(duì)支撐輥產(chǎn)生沖擊和滑動(dòng)摩擦,從而影響輥?zhàn)雍洼S承壽命。2)車體振動(dòng)及噪音大。因斗輪體和輥?zhàn)佣紴榻饘俨馁|(zhì),兩者沖擊引起車體的劇烈振動(dòng),摩擦產(chǎn)生的噪音較大,同時(shí)對(duì)輥道壽命也有很大影響。
1.3 斗輪鏈條張緊裝置
原設(shè)計(jì)斗輪驅(qū)動(dòng)鏈條的張緊采用外部張緊。張緊鏈輪安裝在鏈條的外部,通過張緊鏈輪調(diào)整絲杠實(shí)現(xiàn)對(duì)鏈條的張緊。這種張緊方式結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,但存在絲杠及張緊鏈輪底座損壞頻繁、調(diào)整不方便、張緊效果差等問題。斗輪取料負(fù)荷增大,尤其是進(jìn)入冬季,料堆或底層結(jié)凍時(shí),斗輪鏈條跳鏈頻繁,嚴(yán)重影響混勻料的供應(yīng)。
1.4 斗輪輥道粘料
每個(gè)斗輪體上安裝有10個(gè)料斗,料斗挖取物料并隨斗輪體轉(zhuǎn)動(dòng)至頂端后自卸進(jìn)入中心料斗,從而完成取料。由于圓弧襯板與斗輪體之間有5 mm左右的間隙,在取料至卸料過程中,料斗內(nèi)的物料從間隙處向外灑落,一部分物料會(huì)進(jìn)入斗輪體輥道。當(dāng)物料比較濕、黏時(shí),物料會(huì)粘結(jié)在輥道內(nèi)側(cè),在支撐輥處擠壓后牢牢粘結(jié)在輥道內(nèi)壁,導(dǎo)致斗輪體轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的穩(wěn)定性變差,引起車體振動(dòng)。
1.5 小車滑纜磨損
取料機(jī)原設(shè)計(jì)取料方式為雙向取料,在實(shí)際運(yùn)行過程中,考慮到斗輪雙向運(yùn)行對(duì)側(cè)擋輥、支撐輥使用壽命的影響,以及料斗換向操作繁瑣,采取了單向取料作業(yè)方式,取料方向與物流方向一致。運(yùn)行半年之后,小車滑纜磨損、接地等故障頻發(fā)。經(jīng)過分析認(rèn)為,由于小車滑纜安裝在取料側(cè),從斗輪體內(nèi)側(cè)穿過,受斗輪取料時(shí)灑落物料的長(zhǎng)期沖刷、磨損,造成電纜破損,導(dǎo)致電氣故障頻發(fā)。
2.1 斗輪側(cè)擋輥改造
側(cè)擋輥的主要缺陷在于結(jié)構(gòu)不合理,對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。將單側(cè)支撐的懸臂式結(jié)構(gòu)改為雙側(cè)支撐的簡(jiǎn)支梁結(jié)構(gòu),輥?zhàn)?、軸承、底座的受力改變?yōu)橹饕惺軌毫?,受力更加合理。從改造后的使用情況看,延長(zhǎng)了輥?zhàn)印⑤S承、底座的使用壽命,故障率大幅降低。考慮到斗輪體轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)對(duì)側(cè)擋輥的沖擊,以及金屬與金屬的摩擦磨損對(duì)輥道壽命的不利影響,對(duì)支撐輥輥體進(jìn)行了改造。輥?zhàn)幽阁w為金屬骨架,外周是厚度為50 mm的橡膠。將金屬與金屬的摩擦改變?yōu)榻饘倥c橡膠的摩擦,減輕了對(duì)輥道的磨損,噪音也大大降低。
2.2 支撐輥改造
為了保證對(duì)稱布置的支撐輥的同軸度,將兩個(gè)獨(dú)立的支撐輥安裝在一個(gè)長(zhǎng)軸上,組合為一體。既確保了安裝的同軸度和輥徑的一致性,也有調(diào)整方便、安裝可靠等優(yōu)點(diǎn)。參考側(cè)擋輥改造模式,對(duì)支撐輥輥體進(jìn)行了改造。輥?zhàn)幽阁w為金屬骨架,外周是厚度為80 mm的橡膠。將金屬與金屬的摩擦改變?yōu)榻饘倥c橡膠的摩擦,有效保護(hù)了輥道,減輕了輥道的磨損,輥道壽命從2 a延長(zhǎng)到了4 a。同時(shí),車體的振動(dòng)也大大減輕,降低了噪音,改善了工作環(huán)境。
2.3 斗輪鏈條張緊裝置改造
從改善鏈條張緊效果、調(diào)整維護(hù)便利、改善鏈條包角等方面綜合考慮,對(duì)張緊鏈輪和改向鏈輪進(jìn)行了改造。首先將改向鏈輪的固定式底座進(jìn)行改造,在小車立柱上安裝1個(gè)鉸支座,1個(gè)繞鉸支座轉(zhuǎn)動(dòng)的支腿與改向鏈輪底座連接,使得改向鏈輪可繞鉸支座轉(zhuǎn)動(dòng)。同時(shí),在支腿上安裝調(diào)整絲杠,通過調(diào)整絲杠帶動(dòng)支腿轉(zhuǎn)動(dòng),既改變了鏈條包角,也實(shí)
TH237
B
1004-4620(2015)02-0069-02
2014-11-19
許貴成,男,1970年生,1995年畢業(yè)于中南工業(yè)大學(xué)冶金機(jī)械專業(yè)?,F(xiàn)為萊鋼型鋼煉鐵廠高級(jí)工程師,從事設(shè)備管理工作。