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650 MW核電機組凝汽器單側(cè)冷卻下汽機旁排投運分析

2015-04-14 01:50:50丁劍陽顧洪波
科技視界 2015年17期
關(guān)鍵詞:號機水幕汽機

嚴 瀚 丁劍陽 顧洪波

(中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)

650 MW核電機組凝汽器單側(cè)冷卻下汽機旁排投運分析

嚴 瀚 丁劍陽 顧洪波

(中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)

本文主要通過對中核運行2廠1/2號650MW核電機組的GCT-C旁排閥及減溫減壓裝置熱力過程的介紹,分析在失去一列CRF水時,即凝汽器在失去一列冷卻水,在單側(cè)冷卻的情況下汽機旁排投運,此時相關(guān)熱工參數(shù)是否仍能滿足凝汽器設(shè)計要求。

GCT-C;汽機旁排;單側(cè)冷卻;熱力分析

1 蒸汽旁排減溫減壓過程熱力分析

本文只考慮650MW核電機組單根汽機蒸汽凝汽器旁排(GCT-C)排放管線全流量排放的情況。根據(jù)調(diào)試報告單根GCT-C最大排放流量約為351 t/h,《汽輪機旁路系統(tǒng)手冊》說明每臺旁路閥額定工況下容量為276.5 t/h。在蒸發(fā)器二回路側(cè)蒸汽達到最高壓力8.6MPa(a)時,單只旁路閥的最大排放蒸汽量不超過388.8 t/h。為保守起見,本節(jié)假設(shè)GCT-C排放流量為400t/h。

1.1 減溫水投入時GCT-C排放熱力過程

GCT-C蒸汽排放至凝汽器首先經(jīng)GCT調(diào)節(jié)閥下游消音器及減溫減壓裝置進行減溫減壓,然后進入凝汽器擴容,最終進入凝汽器鈦管被冷凝成水。其過程可分為以下兩個熱力過程,實現(xiàn)以下兩個目的:

(1)減溫擴容:GCT-C蒸汽經(jīng)排放管線在與凝汽器上側(cè)空間接口處進行噴水減溫擴容后變成低壓低溫蒸汽;

(2)釋放潛熱:低壓低溫蒸汽進入凝汽器,經(jīng)鈦管冷卻成冷凝水;具體過程如下焓熵圖。

圖1 焓熵圖

a點為經(jīng)GCT-C排放管線的新蒸汽參數(shù)點(7.6MPa、290.5℃、2765KJ/KG),b1、b2、b3點為蒸汽進入凝汽器上部空間擴容降壓后的可能參數(shù)點,c點為蒸汽經(jīng)凝汽器鈦管冷凝后的參數(shù)點(6kPa、36.2℃、167KJ/KG)。

由于噴水減溫投入,故ab過程為焓降膨脹過程,在該過程中在膨脹初期蒸汽先進入濕蒸汽區(qū),后由于壓力不斷下降最終可能進入過熱區(qū)b1,也可能一直處于飽和蒸汽區(qū)b2、b3,b點落在哪里取決于其冷卻水量。

假設(shè)噴淋冷卻水溫為36.2℃(對應(yīng)6kPa飽和汽壓)、GCT-C排放蒸汽流量400t/h,經(jīng)噴淋冷卻后蒸汽溫度與對應(yīng)冷卻流量關(guān)系如下表1:

可見,噴淋冷卻水對蒸汽的降溫效果非常明顯,少量的噴淋冷卻水即可達到很顯著的降溫幅度,但對蒸汽焓降影響并不大。

表1 經(jīng)噴淋冷卻后蒸汽溫度與對應(yīng)冷卻流量關(guān)系表

汽機旁排時經(jīng)過了擴容膨脹、噴水減溫、鈦管冷卻三個過程。下表2為蒸汽流量351 t/h、冷卻水25t/h時各過程中蒸汽溫度及焓值的變化。

表2 蒸汽溫度及焓值的變化表

上表直觀的說明了:GCT-C排放蒸汽溫度的下降絕大部分是在擴容及噴水減溫過程中降低的,鈦管冷卻僅降低了蒸汽溫度12.9℃,只占總溫度下降值的4.9%。因此在GCT-C排放時只要噴淋冷卻水投入,汽機低壓缸及凝汽器將不會受到高溫蒸汽的沖擊,從溫度角度來講是安全的。

1.2 最低旁排噴淋冷卻流量

650MW核電機組《凝汽器技術(shù)規(guī)格書》指出凝汽器蒸汽溫度允許最高溫度為80℃。當凝汽器冷卻管泄漏或單臺循泵運行時,凝汽器需要單側(cè)運行,此時汽輪機允許最大負荷為額定功率70%,此時應(yīng)保證凝汽器壓力不大于15kPa,排汽溫度不超過54℃。

以下按照《汽輪機旁路系統(tǒng)手冊》蒸汽在最高壓力8.6MPa(a)下,按照排放溫度不大于80℃及54℃的要求,計算出在實際最大工況及設(shè)計最大工況下計算出最低旁排減溫水流量如下表3:

表3 實際最大工況及設(shè)計最大工況下計算出最低旁排減溫水流量表

因此理論上要求凝汽器雙列冷卻時旁排減溫水流量應(yīng)大于15.50 t/h,凝汽器單列冷卻時旁排減溫水流量應(yīng)大于23.62 t/h,即可滿足凝汽器要求,旁排減溫水總流量應(yīng)大于23.62*12=283.4 t/h。那么我廠旁排減溫水是否滿足上述理論要求呢?下表為1/2號機減溫減壓器設(shè)計參數(shù):

表4 1/2號機減溫減壓器設(shè)計參數(shù)表

可以看到,1/2號機減溫減壓蒸汽流量設(shè)計偏小,只占額定負荷的75%Pn,未達到旁排設(shè)計85%Pn負荷要求。按照上表1/2號機設(shè)計蒸汽及噴水流量,可計算出1/2號機減溫減壓器出口蒸汽溫度為59℃。這一溫度已經(jīng)超過凝汽器單側(cè)冷卻時最高溫度不能超過54℃要求,但仍滿足凝汽器雙列運行不高于80℃要求??梢?/2號機噴水量設(shè)計值明顯偏小。

2 凝汽器單側(cè)冷卻時蒸汽旁排對凝汽器的影響

旁排蒸汽對凝汽器的影響,主要分兩個方面,一是溫度的影響、二是壓力的影響。

對于溫度的影響在上節(jié)中我們已經(jīng)分析了,旁排蒸汽溫度滿足凝汽器雙側(cè)運行設(shè)計要求(盡管1/2號機溫度裕度已為0)。1/2號機旁排蒸汽溫度超過凝汽器單側(cè)冷卻設(shè)計溫度,但這并不完全表明1/2號機旁排在凝汽器單側(cè)時不可運行,具體分析見本節(jié)第三小節(jié)。

2.1 旁排蒸汽對凝汽器的沖擊

現(xiàn)場布置上,旁排管線布置在低壓缸排汽口下部,接管位置標高約2m。而凝汽器鈦管布置在-7m層,目測旁排排汽口最下側(cè)距鈦管最頂端垂直距離至少3m。查看相關(guān)圖紙低壓缸排汽口至凝汽器鈦管上部這一巨大腔室內(nèi)除布置有1/2號低加外,并未設(shè)置用于左右間隔的隔板,即內(nèi)部處處是相通的。旁排的排汽應(yīng)該能夠象低壓缸排汽那樣很順暢地流向左右任一循泵對應(yīng)的鈦管冷卻區(qū)。因此個人覺得旁排管線與CRF循環(huán)水泵沒有特別嚴格的對應(yīng)關(guān)系。

旁排進入凝汽器的汽流方向與鈦管呈水平關(guān)系,且水平間距至少3m,這樣旁排蒸汽與鈦管之間并不存在直接的作用力。

這里還要考慮旁排蒸汽流速的問題,旁排蒸汽是以臨界噴射狀態(tài)進入凝汽器的,其速度很高,達到音速。通常熱工蒸汽設(shè)計流速小于60 m/s,因此該流速相當驚人。但實際上音速的流速僅出現(xiàn)在減溫減壓器出口孔板處,一旦進入凝汽器腔室該速度將急劇下降。理由如下:

(1)凝汽器在旁排方向的截面積是減溫減壓器截面積的數(shù)十倍,根據(jù)質(zhì)量流量守恒原理,蒸汽進入凝汽器后速度將很快下降。

(2)旁排蒸汽高速進入凝汽器后,在運動方向上受凝汽器內(nèi)原有蒸汽沿運動方向反作用力,根據(jù)力學(xué)原理,此時蒸汽速度下降與蒸汽的質(zhì)量有很大關(guān)系,質(zhì)量越大,速度衰減的越慢。由于旁排蒸汽比容很大,單位質(zhì)量很小,因此蒸汽流速也將很快下降。

如上述分析旁排蒸汽進入凝汽器后流速并不高且蒸汽密度很低,其動能也很低,對凝汽器的壓力沖擊應(yīng)該可以接受。

還有一個問題,即新蒸汽降壓冷卻后處于過熱狀態(tài),其比容應(yīng)該比低壓缸排汽濕飽和蒸汽要大,從而可能影響凝汽器壓力,經(jīng)查6KPa、120℃的過熱蒸汽對應(yīng)比容為30.22m3/Kg,而正常低壓缸排汽比容為23.73m3/Kg,兩都相差不算太大,在15%負荷附近,對凝汽器真空影響應(yīng)該較小,可以不考慮。

2.2 凝汽器單側(cè)冷卻原理

650MW核電機組凝汽器為單背壓、三殼體、單流程、對分表面式凝汽器。蒸汽流道采用上寬下窄布置,使得蒸汽能以合適的流速與鈦管發(fā)生熱交換。隨著蒸汽自上而下的流動,在流動過程中蒸汽不斷的被冷凝,因此越往凝汽器下側(cè)蒸汽量越小,為保證合適的蒸汽流速,蒸汽流道逐漸變窄。鈦管區(qū)兩側(cè)及底部設(shè)計了許多小的蒸汽分支流道,該設(shè)計是為了保證空間各處蒸汽所被冷卻的鈦管數(shù)量大致相等,避免出現(xiàn)局部蒸汽過度冷卻變成過冷水的情況。

管束中部設(shè)置有擋汽板隔出的空氣冷卻區(qū),以使汽氣混合物及其非凝結(jié)氣體通過該區(qū)再次冷卻,冷卻后的不凝汽體通過空冷區(qū)的頂部由CVI真空泵抽走。設(shè)計上管束中部空氣冷卻區(qū),比凝汽器入口壓力下的飽和溫度要低約4℃。

鈦管中間區(qū)是在整個凝汽器壓力最低區(qū)域,實際上蒸汽并非僅從鈦管上側(cè)進入鈦管區(qū)進行冷凝,而是由鈦管外側(cè)各個方向均勻地向鈦管中間區(qū)運動,其動力來自蒸汽自身冷凝形成的壓差。

兩列鈦管區(qū)是并列布置在凝汽器中的,之間未設(shè)置任何隔板,如果一列鈦管失去冷卻水,此時該列鈦管外側(cè)與中間區(qū)將無法形成冷凝壓差,蒸汽在該列形成汽塞無法流動,這樣兩列鈦管區(qū)將形成一個持續(xù)的壓差,所有蒸汽將向正常列鈦管中間區(qū)流動并冷凝,從而維持凝汽器處于真空狀態(tài)。同時由于單列鈦管冷卻有限,因此只能維持70%汽機功率。

2.3 旁排在凝汽器單側(cè)時可運行性分析

由于旁排設(shè)計噴水流量偏小,在設(shè)計最大負荷運行時減溫減壓器出口蒸汽溫度為79.9℃。已經(jīng)超過凝汽器單側(cè)冷卻時最高溫度不能超過54℃要求。但這并不表明凝汽器單側(cè)時旁排完全不可運行。

《凝汽器技術(shù)規(guī)格書》中指出凝汽器單側(cè)冷卻時排汽溫度不超過54℃的要求并非出于對鈦管的要求,而是為了保證各列凝汽器低壓缸之間的溫差不至過大,否則將導(dǎo)致形變過大,危急設(shè)備主要設(shè)備的安全。設(shè)計上采用了汽側(cè)平衡管,保證了各排汽口之間的溫差<17℃。為達到這一要求,汽側(cè)平衡管截面設(shè)計得非常大2750mm*1750mm。

汽機旁排蒸汽進入凝汽器后還存在三種可能的輔助冷卻措施:

(1)低壓缸排汽冷卻旁排蒸汽;

(2)CAR低壓缸末級葉片噴淋水冷卻旁排蒸汽;

(3)凝汽器水幕保護水冷卻旁排蒸汽。

我廠汽機轉(zhuǎn)速只要超過600rpm后,第1、2種方式至少存在一種,或者都存在。溫度超過這樣可以保證排汽口溫度低于54℃,在此工況下凝汽器單側(cè)冷卻時旁排運行是可行的。

問題是當汽機轉(zhuǎn)速低于600rpm時,上述兩種可能的輔助冷卻措施均不可用。這種情況將會發(fā)生在機組啟動期間,反應(yīng)堆已功率運行,處于GCT-C運行,而汽機尚末沖轉(zhuǎn)的情況下。此時凝汽器幾乎只存在旁排這一唯一的進汽,即以79.9℃溫度向凝汽器排汽,這勢必導(dǎo)致凝汽器低壓缸排汽口溫度超過54℃。

此時的輔助冷卻措施只有第3種方式,即凝汽器水幕保護。但凝汽器水幕保護投運是靠凝汽器溫度高ST觸發(fā)投運的,其定值為80℃,也即正常凝汽器雙側(cè)投運時的允許運行溫度,其ST定值設(shè)計并末考慮單側(cè)運行的情況。

因此對于1/2號機來講汽機沖轉(zhuǎn)并網(wǎng)期間是一個相對風(fēng)險較高的狀態(tài),此時若跳一臺CRF泵,將很可能導(dǎo)致凝汽器溫度超限。為了避免這種風(fēng)險,建議只要GCT-C開啟即在DCS中強制開啟水幕保護閥,保證旁排溫度滿足要求。還應(yīng)密切關(guān)注凝汽器真空、汽機參數(shù),尤其需要確認低壓缸排汽口溫度<54℃、半側(cè)解列凝汽器與其相連接的低壓缸<17℃。

如無參數(shù)超限,可保持運行。當然保守起見,也可跳機后,手動降核功率至P10以下,并切至GCT-A控制。

3 總結(jié)

基于本文分析,有以下幾個結(jié)論:

(1)1/2號機旁排減溫水設(shè)計流量明顯偏低。該流量設(shè)計只考慮了最高負荷時的凝汽器溫度要求,但未考慮到凝汽器單側(cè)冷卻時的溫度要求,導(dǎo)致單側(cè)冷卻時排汽嚴重超溫;

(2)凝汽器水幕保護定值設(shè)計太高,不滿足凝汽器單側(cè)冷卻要求,建議由80℃修改為54℃;

(3)建議對1/2號實際的旁排噴淋流量進行測量,以便確認實際的旁排蒸汽溫度,并基于此提出針對性的措施;

(4)建議1/2號機一旦GCT-C帶負荷,即強制水幕保護閥門開啟?;蛘咝薷倪壿嫗镚CT-C聯(lián)動水幕保護投運。以防止CRF泵跳閘后,凝汽器、低壓缸列間溫差過大,導(dǎo)致重要設(shè)備損壞。

[1]汽機旁排閥技術(shù)規(guī)格書[Z].Technical Specification for Turbine Bypass Valve.

[2]汽機旁排系統(tǒng)GCT手冊[Z].Turbine Bypass System(GCT)Manual.

[3]凝汽器技術(shù)規(guī)格書[Z].Technical Specification for650MWNuclear Power Condenser.

[4]SPEC 上海動力設(shè)備有限公司設(shè)計圖,1998 年版,圖號97702-0-0[Z].Design Drawing No. 97702-0-0, 1998, Shanghai Power Equipment Co, Ltd (SPEC)[Z].

Turbine Bypass Valve Operation Analysis under the Condition of Unilateral Cooling for 650MW Nuclear Power Condenser

YAN han DING Jian-yang GU Hong-bo
(CNNC Nuclear Power Operations Management Co.,Ltd., Haiyan Zhejiang 314300,China)

Based mainly on the introduction to the structure of GCT-C bypass valve and pressure&temperature reducing device as well as the thermal process at Qishan 2-1/2,this paper analyzes whether the related thermal parameters can still meet the condenser design requirements in case of loss of a train of Circulating Water(CRF),that is a train of condenser cooling water is lost and the turbine bypass is put into operation under the condition of unilateral cooling.

GCT-C;Turbine bypass;Unilateral cooling;Thermal analysis

嚴瀚(1981—),男,上海人,本科,工程師,核電廠運行工作。

丁劍陽(1978—),男,浙江人,本科,高級工程師,核電廠運行工作

顧洪波(1978—)女,江西人,本科,工程師,經(jīng)驗反饋/人因工程師。

鄧麗麗]

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