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高壓加熱器汽液相變區(qū)氧化處理技術(shù)在超超臨界發(fā)電機組上的應(yīng)用

2015-04-14 09:19施國忠劉春紅
浙江電力 2015年11期
關(guān)鍵詞:過熱器調(diào)節(jié)閥加熱器

施國忠,劉春紅

(浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州 310003)

高壓加熱器汽液相變區(qū)氧化處理技術(shù)在超超臨界發(fā)電機組上的應(yīng)用

施國忠,劉春紅

(浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州 310003)

傳統(tǒng)的給水加氧工藝由于存在過熱器氧化皮剝落風(fēng)險,危及機組安全運行,而給水低氧處理工藝又無法徹底解決給水和汽液相變區(qū)流動加速腐蝕的問題。對超超臨界發(fā)電機組高壓加熱器汽液相變區(qū)采用氧化處理技術(shù),實現(xiàn)精確、定點、定量加氧處理,成功解決了高壓加熱器汽液相變區(qū)的流動加速腐蝕問題,又避免了過熱器氧化皮剝落的風(fēng)險,提高了機組的安全經(jīng)濟性。高加汽液相變區(qū)進行氧化處理后,致密的Fe2O3氧化膜轉(zhuǎn)化速度快,高加疏水Fe濃度下降達85%,F(xiàn)e濃度小于1 μg/L。

超超臨界機組;高壓加熱器;汽液相變區(qū);氧化處理;腐蝕

0 引言

隨著火力發(fā)電機組系統(tǒng)工藝設(shè)計與設(shè)備制造技術(shù)日漸成熟,高參數(shù)、大容量的火電機組不斷投入,對熱力設(shè)備的材料、熱力循環(huán)系統(tǒng)蒸汽化學(xué)水工況提出了更高的要求,才能滿足高參數(shù)條件下機組材料和設(shè)備安全的需要。超超臨界機組傳統(tǒng)的AVT(給水系統(tǒng)全揮發(fā)處理)工況運行時[1],F(xiàn)AC(流動加速腐蝕)問題嚴重[2],熱力設(shè)備的腐蝕、結(jié)垢、鹽類沉積會對機組的經(jīng)濟、安全和壽命造成損害[3]。

采用給水加氧工藝能解決給水系統(tǒng)的FAC問題,但傳統(tǒng)給水加氧工藝是在給水段加入過量的氧,消除給水側(cè)FAC外,讓過量氧氣通過過熱器進入高壓加熱器(簡稱高加)回?zé)嵯到y(tǒng)消除汽液相變區(qū)FAC,但超超臨界機組過熱器因進氧容易發(fā)生氧化皮大量剝落導(dǎo)致機組停運,危及機組的安全[4-5]。為了避免氧化皮大量剝落,只能采用給水低氧處理,使高加汽液相變區(qū)無氧而無法消除該區(qū)域的FAC。

某660 MW超超臨界機組,鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊∏型結(jié)構(gòu)、露天布置燃煤鍋爐。自機組投運以來一直采用還原性工況運行,高加疏水調(diào)節(jié)閥堵塞頻繁,高加需經(jīng)常撤出運行清理調(diào)節(jié)閥,清理后半個月內(nèi)開度仍從65%增大到90%。機組檢修發(fā)現(xiàn)閥籠全部堵塞,如圖1所示,經(jīng)分析堵塞物為磁性Fe3O4,為FAC產(chǎn)物[5-6]。鑒于存在著過熱器氧化皮剝落風(fēng)險,采用傳統(tǒng)的給水加氧處理工藝或者單純的給水低氧處理方式,無法徹底解決給水和汽液相變區(qū)FAC問題。

圖1 高加疏水閥堵塞情況

1 高加汽液相變區(qū)氧化處理裝置簡介

基于高加汽液相變區(qū)FAC問題,提出火力發(fā)電機組高加汽液相變區(qū)氧化處理技術(shù),以高壓加熱器一級抽汽進口為高加汽側(cè)加氧點,針對高溫、高壓、難穩(wěn)流、難控制等特點,開發(fā)了增壓、穩(wěn)壓、穩(wěn)流一體化自動氧化處理裝置,如圖2所示,實現(xiàn)精確、定點、定量加氧處理,既解決了汽液相變區(qū)的FAC,又避免了過熱器氧化皮剝落的風(fēng)險。

圖2 高低壓一體化加氧裝置示意

高加汽液相變區(qū)氧化處理技術(shù),以1號高加疏水溶氧為控制目標。當(dāng)機組負荷發(fā)生變化時,以高加一級抽氣壓力和1號高加疏水溶氧為控制因素,通過前饋作用和PID補償調(diào)節(jié),保證高加疏水氧量的穩(wěn)定控制,實現(xiàn)精確自動控制。

2 應(yīng)用結(jié)果與討論

2.1 高加疏水鐵的變化

圖3為機組高加汽液相變區(qū)采用氧化處理技術(shù)后高加疏水Fe的變化情況。AVT工況下,高加汽液相變區(qū)流動加速腐蝕嚴重,高加疏水Fe濃度大,易導(dǎo)致高加疏水調(diào)節(jié)閥堵塞。

圖3 高加汽側(cè)加氧后高加疏水Fe的變化

在高壓汽液相變區(qū)采用氧化處理技術(shù),進行高加汽側(cè)加氧,隨著致密氧化膜的逐步形成,ORP(氧化還原電位)穩(wěn)定上升,高加疏水Fe濃度逐步下降。當(dāng)3號高加疏水ORP穩(wěn)定上升至+50 mV時,3號高加疏水Fe濃度從7 μg/L逐步下降至1 μg/L以下,高加疏水Fe濃度下降85%。

2.2 給水中鐵的變化

給水主要來自兩部分,一是凝結(jié)水經(jīng)精處理混床處理后的出水,二是來自高加疏水。在高加汽液相變區(qū)未進行氧化處理工況下,機組運行過程中,高加疏水Fe濃度含量高,省煤器出口Fe濃度大;在高加汽側(cè)加氧后,同期給水未加氧的情況下,由于高加疏水Fe含量下降,此時給水Fe濃度明顯好轉(zhuǎn),呈逐步下降趨勢。

2.3 高加疏水系統(tǒng)溶氧消耗的變化

超超臨界機組高加汽液相變區(qū)采用氧化處理時,1號高加疏水溶氧與3號高加疏水溶氧變化規(guī)律如圖4所示。

第一階段:高加汽側(cè)加氧初期,F(xiàn)e2O3氧化膜轉(zhuǎn)化速度快,高加疏水系統(tǒng)溶氧消耗量大,1號高加疏水和3號高加疏水均無溶氧。

第二階段:1號高加段氧化膜逐步形成完整,1號高加疏水出現(xiàn)溶氧,而3號高加段氧化膜仍在轉(zhuǎn)化,此時3號高加疏水仍然無溶氧,1號高加疏水溶氧與3號高加疏水溶氧的差值范圍在2~8 μg/L。

第三階段:隨著整個高加系統(tǒng)氧化膜的形成完整和穩(wěn)定,1號高加疏水與3號高加疏水均出現(xiàn)溶氧,兩者差值穩(wěn)定在10~20 μg/L。

圖4 高加疏水系統(tǒng)溶氧消耗的變化

圖5 氧化處理前后機組額定負荷下1號高加正常疏水調(diào)節(jié)閥開度的變化

2.4 氧化前后1號高加正常疏水閥開度曲線對比

高加汽液相變區(qū)采用氧化處理前1號高加疏水調(diào)節(jié)閥堵塞嚴重,閥孔幾乎全堵,堵塞物主要為磁性Fe3O4。加氧后1號高加疏水調(diào)節(jié)閥明顯改善,閥孔清潔干凈,未出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。

高加氧化處理前后,機組額定負荷下1號高加正常疏水調(diào)節(jié)閥開度的變化如圖5所示。加氧前1號高加疏水調(diào)節(jié)閥閥籠堵塞嚴重,開度接近90%,堵塞物主要為磁性Fe3O4,更換閥芯后,滿負荷狀態(tài)下1號高加疏水調(diào)節(jié)閥開度也呈現(xiàn)上升趨勢。氧化處理后,高加疏水Fe含量明顯下降,此時1號高加疏水調(diào)節(jié)閥狀況明顯改善,閥孔清潔干凈,滿負荷下1號高加正常疏水調(diào)節(jié)閥開度一直控制平穩(wěn)在65%左右,無上升趨勢。

3 結(jié)語

超超臨界發(fā)電機組高壓加熱器汽液相變區(qū)采用氧化處理技術(shù),實現(xiàn)精確、定點、定量加氧處理,效果顯著:

(1)高加汽液相變區(qū)形成致密的Fe2O3氧化膜轉(zhuǎn)化速度快,高加疏水Fe濃度穩(wěn)定在1 μg/L以下,省煤器結(jié)垢速率下降近50%。

(2)高加汽液相變區(qū)氧化處理技術(shù)解決了高加汽液相變區(qū)的FAC問題,又避免了過熱器氧化皮剝落的風(fēng)險,確保了超(超)臨界機組運行的安全性和經(jīng)濟性。

[1]DL/T 805.4-2004火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則 第4部份:鍋爐給水處理[S].北京:中國電力出版社,2004.

[2]何輝純.重視水流加速腐蝕(FAC)的危害[C]//第六屆全國電廠化學(xué)學(xué)術(shù)研討會論文集,2000.

[3]ALEXANDER Y,SUPERFIN,PRABHAT KUMAR SINHA.Alternative boiler feedwater treatment by using the oxygenated technique[C]//International Water Conference, 1993.

[4]徐洪.給水加氧處理引發(fā)蒸汽通道氧化皮剝落的機理[J].動力工程學(xué)報,2011,31(9)∶672-677,699.

[5]徐洪.基于“環(huán)境破壞說”的氧化皮剝落理論[J].動力工程學(xué)報,2012,32(9)∶733-740.

原標題:高壓加熱器汽液相變區(qū)氧化處理技術(shù)在超超臨界發(fā)電機組應(yīng)用研究

(本文編輯:陸 瑩)

Study on Oxygenated Treatment of High-pressure Heater Steam-Liquid Phase Transition Zone for Ultra-Supercritical Units

SHI Guozhong,LIU Chunhong
(Zhejiang Zheneng Technology Research Institute Co.,Ltd.,Hangzhou 310003,China)

The traditional oxygenated treatment of feedwater jeopardizes operation safety of units due to falling-off of oxide skin of superheater.However,low oxygenated treatment of feedwater can not drastically eliminate flow accelerated corrosion of feedwater and steam-liquid phase transition zone.After oxygenated treatment in steam-liquid phase transition zone of high-pressure heater of ultra-supercritical units,accurate,fixedpoint and quantitative oxygenated treatment is achieved and flow accelerated corrosion of phase transition zone for high-pressure heater is successfully eliminated;in the meantime,the risk of oxide skin falling-off of superheater is prevented and the security and economical efficiency of the units are improved.After oxygenated treatment of steam-liquid phase transition zone,conversion speed of the dense Fe2O3oxide film is fast,F(xiàn)e concentration of high-pressure heater drainage decreases by 85%and Fe concentration is less than 1 μg/L.

ultra-supercritical units;high-pressure heater;steam-liquid phase transition zone;oxygenated treatment;corrosion

TM621.8

B

1007-1881(2015)11-0012-03

2015-09-17

施國忠(1985),男,工程師,從事火電廠化學(xué)技術(shù)工作。

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