楊森
【摘 要】 對三門峽電廠#2汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子軸承突發(fā)性振動情況進(jìn)行診斷,根據(jù)其振動特征判斷為非典型油膜渦動,對油膜渦動形成的原因與處理方法進(jìn)行深入的闡述,并通過調(diào)整軸承頂隙和標(biāo)高的方法解決該機(jī)組的問題,取得良好的效果。
【關(guān)鍵詞】 汽輪機(jī)組 油膜渦動 處理
1 機(jī)組簡介
三門峽電廠#2汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的亞臨界、中間再熱、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸、純凝汽式,型號為N320-16.7/537/537-Ⅲ型,其軸系如圖1所示。該機(jī)組#3、4軸承為橢圓形軸承,軸承直徑480mm,長度336mm,長徑比為0.7。該機(jī)組于2013年12月結(jié)束大修后并網(wǎng)運行正常。
2 振動現(xiàn)象與分析
2014年1月該機(jī)組負(fù)荷310MW時#3、4軸承出現(xiàn)突發(fā)性振動現(xiàn)象,最大達(dá)到220μm,緩慢將負(fù)荷降至250MW后振動趨于穩(wěn)定。對#3、4軸承處架設(shè)數(shù)據(jù)采集儀器后再次進(jìn)行變負(fù)荷試驗,當(dāng)負(fù)荷升至306MW時,#3、4軸承再次出現(xiàn)突發(fā)性振動現(xiàn)象。一分鐘之內(nèi),3x、3y、4x、4y軸振動分別由48μm、38μm、19μm和37μm突增到143μm、197μm、62μm和167μm,相鄰的2x、2y,5x、5y均增大了10μm-15μm,而1x、1y、6x、6y軸振動基本上沒有變化。將負(fù)荷降至235MW各軸承振動恢復(fù)到原始值。3y振動隨時間變化的趨勢圖見圖2,可以看出,振動高位時呈振蕩形狀。
帶負(fù)荷時各軸承鎢金溫度見表1。
帶負(fù)荷時各軸承油膜壓力見表2。
頻譜分析表明,引起振動突增的振動分量是18.8Hz的低頻振動,頻譜圖見圖3。結(jié)合軸承鎢金溫度和油膜壓力值判斷#3、#4軸承載荷偏低,穩(wěn)定性較差,造成其發(fā)生非典型油膜渦動。
3 油膜渦動的形成原因與特征
形成原因:當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時,在軸頸在軸瓦的間隙中間形成油膜,油膜的流體動壓力使油膜具有承載能力。當(dāng)油膜的承載力與外界載荷平衡時,軸頸處于平衡位置;當(dāng)轉(zhuǎn)子受到某種外來擾動時,油膜除了產(chǎn)生沿偏移方向的彈性恢復(fù)力以保持和外載荷平衡外,還要產(chǎn)生一個垂直于偏移方向的切向失穩(wěn)分力,這個失穩(wěn)分力會驅(qū)動轉(zhuǎn)子做渦動運動。當(dāng)阻尼力大于切向失穩(wěn)力時,這個渦動是收斂的,軸承的轉(zhuǎn)動時穩(wěn)定的;當(dāng)阻尼力小于切向失穩(wěn)力時,這個振動是發(fā)散的,軸頸的運動就會失去穩(wěn)定,當(dāng)渦動軌跡是封閉曲線時,就會產(chǎn)生油膜渦動。
特征:發(fā)生油膜渦動時,其振動波形不是50Hz的正弦波,而是在50Hz的基礎(chǔ)上,疊加了低頻諧波成分,且該振動成分的頻率與轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速頻率基本一致,以低頻為主。
4 油膜渦動的處理
徹底消除油膜渦動的措施主要是從檢修方面下手來提高軸承的穩(wěn)定性。
(1)減小軸承的頂隙。不論是圓筒形瓦、橢圓瓦還是三油楔瓦,減小軸瓦頂隙都能顯著提高軸瓦的穩(wěn)定性。因為減小頂隙后增大了上瓦的油膜力,提高了軸瓦的預(yù)載荷,使軸頸的上浮高度降低,從而提高軸瓦的穩(wěn)定性。
(2)換用穩(wěn)定性好的軸承形式。一般來說橢圓瓦的穩(wěn)定性要優(yōu)于圓筒瓦,三油楔瓦的穩(wěn)定性又優(yōu)于橢圓瓦,但其承載能力剛好相反,因此要根據(jù)轉(zhuǎn)子的重量選擇合適的軸承。
(3)刮大軸承兩側(cè)的間隙。這一措施往往與減小頂隙同時進(jìn)行,其目的是防止頂隙減小后軸瓦內(nèi)潤滑油量受到影響而使烏金溫度升高。
(4)減小軸承的長徑比,增加比壓。長徑比越小,失穩(wěn)轉(zhuǎn)速越高。因為較短的軸承端泄大,軸頸浮起量較小,相對偏心率大,穩(wěn)定性好。同時,軸瓦長度縮短使比壓增大,軸頸在軸瓦內(nèi)不會抬得太高,進(jìn)一步增加穩(wěn)定性。
(5)調(diào)整軸承的標(biāo)高。機(jī)組從冷態(tài)過渡到熱態(tài)的過程中,軸系的各軸承座的標(biāo)高因溫度的影響會發(fā)生較大的變化,其中某幾個軸承可能因為載荷較低,造成比壓太小而失去穩(wěn)定性。
由于該公司#2機(jī)組是經(jīng)過長期運行后發(fā)生的油膜渦動,因此軸承形式和長徑比不存在問題,根據(jù)實際情況重點對軸承頂隙和標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整。在該機(jī)組停機(jī)后對#3、4軸承解體檢查,軸瓦無明顯異常,測量軸承頂隙分別為0.73mm和0.77mm(設(shè)計值0.65-0.77mm),接近設(shè)計值上限。將#3、4瓦的上瓦中分面進(jìn)行鏜銑修刮,#3軸承的加工量為0.08mm,#4軸承的加工量為0.10 mm,修后測量#3、4軸瓦頂隙分別為0.66mm和0.65mm,接近設(shè)計值下限,提高其穩(wěn)定性。并將#3、4軸承標(biāo)高分別上抬0.1mm和0.05mm,從而增大其載荷,提高穩(wěn)定性。
5 處理效果
該機(jī)組經(jīng)檢修后于2月13日并網(wǎng),在各種工況下運行穩(wěn)定,各軸振動均小于45μm。(見圖4、表3)
對比修前修后的數(shù)據(jù),#3軸承鎢金溫度增加了5℃左右,#3軸承油膜壓力增加了0.8MPa左右,#3、#4、#5軸承油膜壓力比較接近。說明#3、4軸承的載荷較修前有所增加,軸承穩(wěn)定性提高。經(jīng)過長時間的觀察,機(jī)組在不同工況下均運行穩(wěn)定,各軸承的振動值都在優(yōu)良范圍內(nèi),油膜渦動的問題得到徹底解決。
6 結(jié)語
油膜渦動會使汽輪機(jī)組在運行中產(chǎn)生突發(fā)性振動,而且與機(jī)組的運行工況有較大關(guān)聯(lián),嚴(yán)重時會導(dǎo)致軸承甚至整臺機(jī)組的損壞。在檢修中應(yīng)嚴(yán)格控制工藝,正確測量軸承頂隙等數(shù)據(jù),并做好各軸承載荷分配,從而確保機(jī)組的穩(wěn)定運行。
參考文獻(xiàn)
[1]李錄平.汽輪發(fā)電機(jī)組振動與處理.中國電力出版社,2007.