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一起發(fā)電廠復(fù)合型繼電保護(hù)動作事故分析

2015-04-18 01:42王勁松劉天海張雅君
電力安全技術(shù) 2015年10期
關(guān)鍵詞:母差引線接點(diǎn)

汪 洋,王勁松,劉天海,張雅君

(淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠,安徽 淮南 232098)

0 引言

伊拉克某電廠共有6臺燃油(氣)機(jī)組,由上海電氣集團(tuán)總包、上海電力運(yùn)營公司承運(yùn)。此項目是伊拉克戰(zhàn)后國家重建重點(diǎn)工程,發(fā)電量占伊拉克總發(fā)電量的1/4左右,可提供巴格達(dá)1/2左右的電力供應(yīng),其總裝機(jī)容量為2 540 MW。

1 設(shè)備概況

繼電保護(hù)動作跳機(jī)事故發(fā)生期間,1期4×330 MW機(jī)組已經(jīng)商業(yè)運(yùn)行;2期2×610 MW機(jī)組中5號機(jī)組處于并網(wǎng)后試運(yùn)行階段,即伊拉克電力行業(yè)RTR階段(相當(dāng)于中國機(jī)組商業(yè)運(yùn)行前的“168 h試運(yùn)行”階段,由調(diào)試單位負(fù)責(zé))。該電廠400 kV 1期升壓站由5串構(gòu)成,為4臺機(jī)組、4條出線和2個聯(lián)絡(luò)變出線間隔,采用3/2接線,母線編號為ⅠA母線、ⅡA母線。400 kV 2期升壓站由2串構(gòu)成,為2臺機(jī)組與2條出線間隔,母線編號為ⅠB母線、ⅡB母線。1,2期400 kV母線通過4101,4202母線分段開關(guān)相連。5號發(fā)變組接4083,4082開關(guān)。整個400 kV升壓站示意圖如圖1所示。

事故前400 kV系統(tǒng)運(yùn)行方式為ⅠA/ⅡA母線及5串運(yùn)行、ⅠB/ⅡB母線運(yùn)行,母線分段4101,4202開關(guān)合閘。5號主變、線路串中,5號機(jī)組運(yùn)行,線路停運(yùn),4081,4082,4083開關(guān)合閘;6號主變、線路串未投運(yùn),3個開關(guān)均處于分閘狀態(tài)。

圖1 400 kV升壓站結(jié)線示意

2 事故經(jīng)過

2014-12-15T07:52,400 kVⅠA母線母差保護(hù)動作,跳開400 kVⅠA母線所連接的開關(guān);4083開關(guān)短引線保護(hù)動作,5號機(jī)組跳機(jī);5號機(jī)組廠用電快切裝置切換成功后極短時間內(nèi),132 kV 3號啟備變高壓側(cè)開關(guān)跳閘,3號啟備變失電,機(jī)組失去高壓廠用電源;高壓廠用電源失電后,保安段失電,柴油發(fā)電機(jī)組未啟動,無保安電源;為保障機(jī)組設(shè)備安全,搶送3號啟備變成功,廠用電帶電,5號機(jī)組安全停機(jī)。

3 事故分析

現(xiàn)場事故過程總體上由以下4個事件構(gòu)成:

(1) 400 kVⅠA母線母差保護(hù)動作;

(2) 4083短引線保護(hù)動作;

(3) 3號啟備變合閘成功又跳閘;

(4) 柴油發(fā)電機(jī)組未應(yīng)急啟動。

下面依次對這4個事件進(jìn)行分析。

3.1 400 kVⅠA母線母差保護(hù)動作分析

事故發(fā)生后,調(diào)試人員檢查各故障報告與記錄,發(fā)現(xiàn)4083開關(guān)短引線保護(hù)與400 kVⅠA母線母差保護(hù)同時動作。首先查看了400 kVⅠA母線母差保護(hù),母差保護(hù)裝置采用的是南京南瑞繼保電氣有限公司的RCS-915E型設(shè)備,由母差保護(hù)動作記錄可知:故障時C相差流達(dá)到了8.77 A,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于母差保護(hù)動作定值,保護(hù)動作行為正確;從故障開始到故障完全切除的時間為2.5個周波,即故障持續(xù)的時間為50 ms左右。

根據(jù)保護(hù)的動作信息,立即到升壓站對400 kVⅠA母線進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)由于冷水塔離升壓站很近,大風(fēng)將冷水塔水汽直接吹到升壓站母線上,造成母線支柱絕緣子放電擊穿,故障點(diǎn)放電痕跡很明顯。圖2為升壓站故障時拍攝的氣象圖以及絕緣子放電擊穿痕跡圖。

圖2 400 kV升壓站氣象及400 kVⅠA母瓷瓶放電痕跡

從圖2(a)可以看出,當(dāng)時400 kV升壓站水汽彌漫,現(xiàn)場相當(dāng)潮濕,極大地影響了電氣設(shè)備的絕緣性能。圖2(b)為故障點(diǎn)的情況,可以看出瓷瓶與支座之間有明顯的放電擊穿痕跡,此擊穿瓷瓶為C相,與母差保護(hù)記錄相符合,母差保護(hù)動作正確。

3.2 4083開關(guān)短引線保護(hù)誤跳機(jī)分析

短引線保護(hù)主要針對3/2接線方式,當(dāng)一串開關(guān)中一條線路(或主變)停用,則該線路(或主變)側(cè)的隔離開關(guān)將斷開。此時保護(hù)用電壓互感器也停用,線路(或主變)主保護(hù)停用,因此在短引線T區(qū)范圍內(nèi)的故障,將沒有快速保護(hù)來切除。為此,設(shè)置了短引線差動保護(hù),在T區(qū)范圍內(nèi)故障時,該保護(hù)可快速動作切除故障。

對于該電廠項目,短引線保護(hù)采用的是180°差電流回路接線。當(dāng)5號機(jī)組檢修,正常合環(huán)運(yùn)行時,由于4083,4082開關(guān)電流互感器中流過的電流幅值相等且向量和為0,即差流為0,保護(hù)不會動作。當(dāng)短引線T區(qū)出現(xiàn)故障時,2電流向量和不為0,出現(xiàn)差流,保護(hù)能可靠動作以切除故障。

當(dāng)5號機(jī)組正常運(yùn)行時,由于機(jī)組分別通過4083,4082開關(guān)向ⅠB,ⅡB母線送出負(fù)荷。4083,4082開關(guān)電流方向相反,類似于短引線區(qū)內(nèi)的短路故障情況,所以需要退出短引線保護(hù),防止保護(hù)誤動。一般設(shè)計院設(shè)計時,短引線的投退方式有以下2種:

(1) 通過主變(或線路)隔離刀閘的常閉接點(diǎn)串入跳閘出口回路中,以實現(xiàn)自動投退短引線保護(hù);

(2) 在跳閘出口回路中串入保護(hù)投退硬壓板,運(yùn)行人員根據(jù)實際運(yùn)行方式手動投退短引線保護(hù)。

該電廠短引線保護(hù)的投退方式采用主變(或線路)隔離刀閘的常閉接點(diǎn)和保護(hù)投退硬壓板并聯(lián)的方式。短引線保護(hù)投入時,主變(或線路)隔離刀閘常閉接點(diǎn)閉合或者手動投入保護(hù)硬壓板任一條件滿足即可;退出時,必須主變(或線路)隔離刀閘常閉接點(diǎn)打開并且手動打開保護(hù)硬壓板2個條件同時滿足。短引線保護(hù)跳閘回路如圖3所示。實際接線采用隔離刀閘常閉接點(diǎn)的重動接點(diǎn)與投退壓板并聯(lián),并經(jīng)光耦隔離環(huán)節(jié)后接入短引線保護(hù)出口回路,將強(qiáng)電、弱電部分隔離。

圖3 短引線保護(hù)跳閘回路

事故分析時,通過詢問調(diào)試人員,發(fā)現(xiàn)調(diào)試人員在保護(hù)調(diào)試過程中,未能檢查清楚保護(hù)出口回路部分。調(diào)試人員根據(jù)以往工作經(jīng)驗,認(rèn)為跳閘回路為主變側(cè)隔離刀閘常閉接點(diǎn)和外接保護(hù)投退壓板是串接后出口跳閘,如圖4所示。調(diào)試人員誤認(rèn)為只要主變隔離刀閘合上后,主變隔離刀閘常閉接點(diǎn)打開,保護(hù)自動退出,不需要運(yùn)行人員手動斷開壓板退出保護(hù)。

圖4 調(diào)試人員誤認(rèn)為的短引線保護(hù)跳閘回路

在5號機(jī)組運(yùn)行時,雖然主變隔離刀閘常閉接點(diǎn)打開,但調(diào)試人員沒有手動退出短引線保護(hù)硬壓板,造成短引線保護(hù)一直處于投入狀態(tài),是造成此次短引線保護(hù)誤動作,5號機(jī)組跳機(jī)的最直接原因。

另外一個需要分析的問題是:機(jī)組正常運(yùn)行時,短引線保護(hù)沒有動作,而在母線出現(xiàn)接地故障時,保護(hù)會出現(xiàn)誤動。

通過檢查短引線保護(hù)定值,差動保護(hù)啟動值為0.3 A,跳閘時間為0,CT變比為2 500/1,折算成主變出力為:此新建機(jī)組試運(yùn)行期間,發(fā)電機(jī)出力沒有達(dá)到此負(fù)荷值,所以短引線差動保護(hù)沒有啟動及出口跳閘。

而400 kVⅠA母線C相出現(xiàn)接地故障時, 5號機(jī)組通過2條途徑向故障點(diǎn)提供故障電流。第1條途徑:通過4083開關(guān)、4202開關(guān)以及1期400 k V完整運(yùn)行串向故障點(diǎn)提供故障電流;第2條途徑:通過4082開關(guān)、4081開關(guān)、4101開關(guān)向故障點(diǎn)提供故障電流。所以4082,4083開關(guān)電流會瞬間變大,即短引線保護(hù)的故障電流變大。從4083短引線保護(hù)動作記錄可知:故障時2個開關(guān)C相電流明顯變大,2個開關(guān)電流都大于1 A,且相位相同,差流為2電流向量之和,所以故障瞬間短引線保護(hù)采集到的差流大于2 A,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于短引線保護(hù)定值0.3 A;另外故障電流持續(xù)時間約為2.5個周波,即約為50 m s,和400 kVⅠA母線保護(hù)完全切除時間大致相等。由此得出,在母線出現(xiàn)接地瞬間,短引線保護(hù)和母線保護(hù)同時動作。短引線保護(hù)動作跳開4083,4082開關(guān),5號機(jī)組跳機(jī)。

按照設(shè)計要求,當(dāng)母線故障時,母線保護(hù)動作,跳開故障母線,隔離故障點(diǎn)。400 kVⅠA母線C相故障點(diǎn)不屬于4083短引線保護(hù)范圍內(nèi),短引線保護(hù)動作的原因是機(jī)組正常運(yùn)行時應(yīng)該退出短引線保護(hù),而調(diào)試人員沒有實際檢查保護(hù)裝置跳閘回路的邏輯,只是根據(jù)個人經(jīng)驗,未退出短引線保護(hù),從而導(dǎo)致保護(hù)動作,5號機(jī)組跳機(jī)。

3.3 備用電源快切成功后啟備變跳閘分析

該電廠2期2×610 MW機(jī)組備用電源3號、4號啟備變?nèi)∽?32 kV母線。事故發(fā)生當(dāng)天,3號啟備變運(yùn)行,4號啟備變未投運(yùn)。其中3號啟備變間隔斷路器通過132 kV高壓電纜接到3號啟備變高壓側(cè),距離比較遠(yuǎn)。132 kV高壓電纜保護(hù)采用光纖差動保護(hù),兩側(cè)裝有國電南京自動化股份有限公司的PSL-621U型保護(hù)裝置,實現(xiàn)光纖差動以及遠(yuǎn)傳、遠(yuǎn)跳等功能。啟備變保護(hù)動作時,通過遠(yuǎn)傳、遠(yuǎn)跳保護(hù)來實現(xiàn)3號啟備變132 kV高壓側(cè)開關(guān)的跳閘。其中,遠(yuǎn)傳保護(hù)是用于啟備變非電量跳閘,即:當(dāng)啟備變出現(xiàn)非電量保護(hù)動作時,啟動遠(yuǎn)傳保護(hù)將跳閘指令通過光纖傳到對側(cè)保護(hù)裝置,跳開啟備變高壓側(cè)開關(guān)。遠(yuǎn)跳保護(hù)是用于電氣量跳閘,即:當(dāng)啟備變電氣量保護(hù)動作時,啟動遠(yuǎn)跳保護(hù)將跳閘指令通過光纖傳到對側(cè)保護(hù)裝置,跳開啟備變高壓側(cè)開關(guān)。

查看廠用電快切過程中故障錄波器記錄的波形可知:3號啟備變低壓側(cè)A分支三相電流持續(xù)時間約234 ms。說明快切成功大約234 ms后,3號啟備變跳閘。

檢查啟備變跳閘原因時,發(fā)現(xiàn)3號啟備變高壓側(cè)電纜保護(hù)裝置PSL-621U電纜保護(hù)中遠(yuǎn)傳保護(hù)動作。而遠(yuǎn)傳保護(hù)必須由啟備變非電量保護(hù)動作后才能啟動。檢查啟備變非電量保護(hù)裝置,無任何報警、跳閘信號,裝置內(nèi)也無任何相關(guān)報文,相關(guān)DCS、故障錄波器中也未記錄任何非電量保護(hù)動作信號。因此,遠(yuǎn)傳保護(hù)動作原因不明。

3.4 柴油發(fā)電機(jī)組未應(yīng)急啟動分析

在正常情況下,當(dāng)啟備變跳閘、廠用電失電后,保安段2路主電源失電時,柴油發(fā)電機(jī)系統(tǒng)應(yīng)該自動啟動為保安段供電。但此次事故中柴發(fā)設(shè)備并沒有啟動。檢查發(fā)現(xiàn),機(jī)組在試運(yùn)行期間,調(diào)試單位將柴發(fā)控制權(quán)限放在“就地”位置,調(diào)試結(jié)束后并沒有將控制方式還原到“遠(yuǎn)方”位置。致使在保安段失電時,柴發(fā)控制系統(tǒng)不能執(zhí)行遠(yuǎn)方啟動的邏輯,使保安段完全失電。

為了保護(hù)設(shè)備安全,使發(fā)電機(jī)組可以安全停機(jī)避免主設(shè)備損壞,調(diào)試人員搶送3號啟備變成功,廠用電帶電,才使機(jī)組安全停機(jī)。

4 結(jié)束語

通過此次事故的分析處理,得到如下經(jīng)驗總結(jié)。

(1) 力戒“經(jīng)驗主義”。此次事故中短引線保護(hù)誤動作,是由于調(diào)試人員經(jīng)驗主義造成的,所以電力工作人員一定要摒棄憑經(jīng)驗干活的陋習(xí)。經(jīng)驗很重要,但不能脫離實際。任何現(xiàn)場的邏輯、回路都需要通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑囼?、檢查來驗證。特別對于短引線保護(hù)這種對系統(tǒng)運(yùn)行方式有嚴(yán)格要求的保護(hù),一定要嚴(yán)格把控,核對清楚回路及邏輯。

(2) 加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行方式管理。柴油發(fā)電機(jī)系統(tǒng)未能啟動,完全是由于設(shè)備管理出現(xiàn)問題造成的。電氣管理人員一定要重視并加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行管理工作。特別是對設(shè)備運(yùn)行方式的操作、保護(hù)定值及投退壓板管理等,容不得半點(diǎn)麻痹大意。此次事故發(fā)生時,如果啟備變不能搶送成功,很有可能造成發(fā)電機(jī)組損壞事故,造成巨大損失。

(3) 不放過任何疑點(diǎn)。雖然為了機(jī)組設(shè)備安全,搶送3號啟備變成功,但遠(yuǎn)傳保護(hù)動作具體原因并未檢查出來,在以后設(shè)備的運(yùn)行中要加強(qiáng)觀察、分析,查明快切裝置動作異常原因。作為繼電保護(hù)工作人員,必須認(rèn)真對待任何一個疑點(diǎn),通過一切可能的手段與方法進(jìn)行相關(guān)試驗和論證,消除設(shè)備隱患,確保設(shè)備運(yùn)行安全。

(4) 認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備防污閃事故措施。上述事故是一次由母線閃絡(luò)引起的連鎖故障。母線支柱絕緣子閃絡(luò)故障在國內(nèi)很多地方都曾發(fā)生,特別是在大霧、暴雨、大雪天氣,更容易造成此類絕緣事故的發(fā)生。由于伊拉克地處中東,干旱少雨,灰塵比較大,支柱絕緣子積灰情況比較嚴(yán)重,碰到大霧以及雨季,很容易發(fā)生閃絡(luò)故障,這也給日常維護(hù)工作敲響了警鐘。對于常見的瓷瓶積灰現(xiàn)象,電氣工作人員應(yīng)該根據(jù)實際情況,仔細(xì)觀察、檢查瓷瓶和絕緣子的污臟情況,并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施,如加強(qiáng)巡檢、定期清掃等。

(5) 注重細(xì)節(jié)。很多電氣事故的發(fā)生都是由于忽視細(xì)節(jié)引起的。最簡單、基礎(chǔ)的工作往往最容易被忽視。因此,電氣工作人員一定要注重細(xì)節(jié),才能防止失誤及事故的發(fā)生。

1 國家電力調(diào)度通信中心.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)實用技術(shù)問答[M].北京:中國電力出版社,2004.

2 崔家增,孟慶炎,熊炳耀,等.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與安全自動裝置整定計算[M].北京:中國電力出版社,2006.

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