○ 文/陶 炎
多產(chǎn)汽油多賺錢
○ 文/陶 炎
揚(yáng)子石化上半年共生產(chǎn)汽油94.78萬噸,同比增幅110%,實(shí)現(xiàn)了做大油品增效的目標(biāo)。
7月21日,揚(yáng)子石化200萬噸/年2號(hào)催化裝置投產(chǎn)恰好一周年。今年以來,揚(yáng)子石化以新投產(chǎn)的千萬噸煉油改造項(xiàng)目為基礎(chǔ),充分發(fā)揮煉化一體化的優(yōu)勢(shì),以最大化原則緊貼市場(chǎng)組織汽油生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了做大油品增效的目標(biāo)。
5月和6月,連續(xù)2個(gè)月汽油產(chǎn)量創(chuàng)下歷史最高水平;1-6月,汽油產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到94.91萬噸,產(chǎn)量是去年同期的2.1倍。今年以來,揚(yáng)子石化公司不僅扭虧為盈,而且效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。1-6月,公司本部累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6.65億元,在中國(guó)石化煉化企業(yè)排名進(jìn)步3位,和先進(jìn)企業(yè)的差距進(jìn)一步縮小。
“7月15日至21日,汽油平均日產(chǎn)量為5505噸!”7月22日周三大調(diào)度會(huì)上,揚(yáng)子石化調(diào)度部副部長(zhǎng)蔣忠向公司匯報(bào)當(dāng)前的汽油生產(chǎn)情況。公司副總經(jīng)理陳偉軍在會(huì)上指示,7月繼續(xù)增產(chǎn)汽油,努力完成當(dāng)月的任務(wù)指標(biāo)。
作為公司成品油生產(chǎn)全流程優(yōu)化團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目帶頭人,去年以來,調(diào)度部副總工程師顧毅一直在汽油增產(chǎn)上下功夫。2014年底,揚(yáng)子石化1400萬噸/年煉油改造項(xiàng)目全面完成,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)入一個(gè)全新的格局?!?014年之前,公司汽油生產(chǎn)依賴80萬噸/年的1號(hào)催化裝置,調(diào)和能力有限。煉油改造項(xiàng)目新建裝置投產(chǎn)后,為汽油總量提升提供了基礎(chǔ)條件。”顧毅說。
顧毅和他的優(yōu)化團(tuán)隊(duì)充分發(fā)揮新建裝置的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì),適應(yīng)市場(chǎng)要求,以效益為中心,以“分子煉油、分子化工”為理念,探索提高汽油生產(chǎn)規(guī)模、降低汽油生產(chǎn)成本的途徑。
通過調(diào)和試驗(yàn)和技術(shù)論證,優(yōu)化團(tuán)隊(duì)結(jié)合工藝裝置實(shí)際生產(chǎn)與操作控制的可行性,分析現(xiàn)有裝置分離能力與新建技措項(xiàng)目進(jìn)程,以汽油調(diào)和的需要,提出并確定了低價(jià)值高辛烷值的碳九芳烴、重整抽余油等資源作為調(diào)和汽油的途徑,為增產(chǎn)汽油提供了條件。揚(yáng)子石化先后實(shí)施了碳九芳烴、重整抽余油調(diào)和汽油項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了利用芳烴產(chǎn)品增產(chǎn)汽油的目的,提高了資源的盈利水平。其中,碳九芳烴調(diào)和汽油項(xiàng)目,使得揚(yáng)子公司汽油密度提高7%,成本降低約200元/噸,取得增產(chǎn)汽油“立竿見影”的效果。
●看看哪里還有優(yōu)化空間。 攝影/陶 炎
“公司把能夠調(diào)和汽油組分的資源最大化地供應(yīng)給煉油廠,來調(diào)和汽油,提高產(chǎn)量?!睙捰蛷S技術(shù)運(yùn)行科科長(zhǎng)李軍介紹,目前,有重整抽余油、碳九芳烴、輕石腦油、己烷殘液等9個(gè)組分油用于汽油調(diào)和。其中,輕石腦油、抽余油等調(diào)和比例分別同比增加0.57和0.53個(gè)百分點(diǎn)。以己烷殘液為例,該殘液曾經(jīng)是揚(yáng)子石化的一個(gè)下腳料,去年9月開始,作為汽油調(diào)和組分油,資源價(jià)值達(dá)到了有效發(fā)揮,目前每小時(shí)用量約4噸/小時(shí)。
為了提高汽油產(chǎn)量,揚(yáng)子石化在生產(chǎn)負(fù)荷和汽油調(diào)和上下功夫,今年以來催化裝置負(fù)荷一直保持在105%的高負(fù)荷運(yùn)行。為了提高汽油調(diào)和能力,揚(yáng)子石化增設(shè)了一套在線調(diào)和系統(tǒng),目前擁有2套調(diào)和系統(tǒng)。新罐區(qū)調(diào)和系統(tǒng)調(diào)和能力達(dá)到15萬噸/月,老罐區(qū)調(diào)和能力5萬噸/月,兩套調(diào)和系統(tǒng)為揚(yáng)子石化汽油生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
作為揚(yáng)子煉油廠催化聯(lián)合裝置汽油優(yōu)化生產(chǎn)小組的組長(zhǎng),劉加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)豐富,可以說是優(yōu)化增產(chǎn)汽油的元老級(jí)人物。而他的小組成員更是群英薈萃,包括兩名班長(zhǎng)、四名碩士研究生等裝置多名技術(shù)“大拿”。
今年以來,優(yōu)化小組從優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、改進(jìn)催化劑配方、開展小指標(biāo)競(jìng)賽等多方面入手,提高催化裝置汽油收率,進(jìn)而提高汽油產(chǎn)量?!按呋b置汽油收率的高低,直接關(guān)系到汽油產(chǎn)量和汽油調(diào)和成本的高低。我們每周召開專題會(huì)議,研究如何提高汽油收率和確保裝置高負(fù)荷運(yùn)行等問題及措施?!眲⒓訌?qiáng)告訴記者,在裝置生產(chǎn)上,煉油廠通過使用捕釩催化劑和金屬鈍化劑等措施,改進(jìn)催化劑配方,有效提高了催化劑活性,汽油收率提高了約2%。
為了提高汽油收率,揚(yáng)子石化還從源頭出發(fā),外購(gòu)低硫蠟油等優(yōu)質(zhì)原料,優(yōu)化催化裝置原料結(jié)構(gòu)。5月,公司外購(gòu)蠟油達(dá)到5000噸/月,6月外購(gòu)蠟油達(dá)到1萬噸/月(蠟油是優(yōu)質(zhì)的催化原料,汽油收率較高)。公司還從內(nèi)部實(shí)施資源優(yōu)化,6月24日起,將2號(hào)加氫裂化的輕石腦油送入催化裝置分餾系統(tǒng)作為優(yōu)質(zhì)原料,每天增產(chǎn)汽油約60噸。
揚(yáng)子石化還在汽油質(zhì)量控制上下功夫,確保汽油產(chǎn)品質(zhì)量。截至6月底,揚(yáng)子石化汽油合格率一直保持100%。
作為汽油質(zhì)量控制的主要單位,煉油廠油品車間主任溫國(guó)民說:“汽油牌號(hào)多、貯運(yùn)能力還有限,我們車間采用了邊調(diào)和邊外送的方法,質(zhì)量控制難度比較大?!?/p>
為此,油品車間精心操作,嚴(yán)格監(jiān)控汽油調(diào)和比例、組分波動(dòng),以及汽油外輸泵的振動(dòng)情況的監(jiān)控,確保汽油調(diào)和系統(tǒng)安穩(wěn)運(yùn)行。車間還對(duì)汽油的辛烷值進(jìn)行考核,對(duì)達(dá)不到工藝指標(biāo)目標(biāo)值的操作人員進(jìn)行考核,而負(fù)責(zé)主要操作的內(nèi)操是第一責(zé)任人。
為了增強(qiáng)崗位人員汽油調(diào)和的質(zhì)量控制能力,煉油廠組織技術(shù)人員進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間觀察,通過大量數(shù)據(jù)分析、操作數(shù)據(jù)收集、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試等系列工作,編制了汽油平穩(wěn)調(diào)和的合理化操作規(guī)程,并對(duì)每個(gè)班組認(rèn)真開展培訓(xùn),在有效提升汽油一次調(diào)和合格率的基礎(chǔ)上,汽油辛烷值的富裕量也達(dá)到了最小,從而實(shí)現(xiàn)了效益的最大化。
“我們?cè)O(shè)置了隱患看板,對(duì)存在隱患的設(shè)備進(jìn)行特護(hù)。同時(shí),開展隱患排查,確保裝置安全運(yùn)行,確保汽油的高產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)?!睙捰蛷S催化裂化聯(lián)合裝置安全總監(jiān)沈赟說。
今年以來,煉油廠催化裂化聯(lián)合裝置實(shí)施了隱患看板管理制度,通過看板加強(qiáng)裝置的隱患問題管理。6月19日,記者采訪中看到,在催化裂化中控室的顯眼位置,豎立著《煉油廠催化裂化聯(lián)合裝置隱患和問題管理看板》。車間每天將裝置當(dāng)前存在的主要隱患及時(shí)寫到看板上,提醒操作人員在巡檢時(shí)注意特護(hù)巡檢或者按要求采取安全措施。每天車間領(lǐng)導(dǎo)都要進(jìn)行檢查。當(dāng)天的看板上,就寫著“高溫?zé)煔庑孤钡?個(gè)隱患,并且詳細(xì)列出了所應(yīng)該采取的措施,落實(shí)責(zé)任人、當(dāng)天的檢查落實(shí)情況,以及執(zhí)行人等信息。
為了確保裝置的安全運(yùn)行,今年以來,煉油廠催化裂化聯(lián)合裝置還開展了“我為安全做診斷”活動(dòng),鼓勵(lì)員工立足本職崗位,全面排查身邊不安全因素,舉一反三排查隱患,有效發(fā)揮一線員工的基礎(chǔ)作用。今年以來,車間每月排查隱患100多項(xiàng),通過及時(shí)消除隱患,確保了裝置的安全運(yùn)行。5月,車間通過診斷,排查出了催化裂化裝置油漿系統(tǒng)換熱器內(nèi)漏隱患,解決了裝置換熱能力差負(fù)荷低的難題,確保了汽油的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。
責(zé)任編輯:石杏茹
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