李 南 陳永生
(1.安徽理工大學電氣與信息工程學院;2.淮南礦業(yè)集團)
淮南礦業(yè)集團某礦主井裝載系統(tǒng)采用的是液壓稱重定量和核磁秤定容雙重控制,裝煤時靠轉(zhuǎn)角油缸轉(zhuǎn)動來實現(xiàn)翻板的打開和關閉,從而實現(xiàn)為箕斗裝煤。該礦開采第一水平為-648 m,主井提煤采用雙車四箕斗提煤,每個箕斗每次提煤20 t,每次提升時間約142 s,速度為8 m/s。主井是煤礦生產(chǎn)的咽喉要道,在煤礦運輸中有重要地位,而箕斗提升是煤礦生產(chǎn)的終端環(huán)節(jié)。在實際生產(chǎn)過程中,由于煤質(zhì)因素,有時在箕斗內(nèi)會出現(xiàn)滯(余)煤現(xiàn)象?;窚?余)煤,不完全卸載,雖然發(fā)生概率較小,但很難監(jiān)測。以該礦20 t箕斗為例,在煤質(zhì)差時箕斗裝載20 t僅約占箕斗容積的1/2,若此時不能卸載而二次裝煤將造成箕斗承載40 t,該情形下的提升機將無法提升只能下滑,非常危險。煤質(zhì)較好時箕斗二次裝載將造成容積滿載,如不及時清理,會出現(xiàn)箕斗溢煤現(xiàn)象,容易砸壞尾繩及分繩梁,發(fā)生鍋底倉堵眼事故。為此,經(jīng)過現(xiàn)場論證,結(jié)合PLC[1-4]對該礦箕斗設計了在線監(jiān)測系統(tǒng)和處理滯煤裝置。
根據(jù)現(xiàn)有主井裝卸載系統(tǒng)的技術參數(shù)和特征,經(jīng)論證,可以利用提升機在箕斗發(fā)生滯(余)煤情況時運行電流與正常工作電流的差別(顯著減小)來迅速判斷出箕斗是否存在滯(余)煤現(xiàn)象。當電流發(fā)生變化達到一定程度時會發(fā)出聲光報警,提醒工作人員,并可加之閉鎖,以避免二次裝載事故的發(fā)生。
箕斗滯(余)煤監(jiān)測系統(tǒng)設計方案為:取定量斗閘門開信號作為判斷箕斗是否裝煤的依據(jù)(一次裝煤),將(一次裝煤)運行時的電流值(勻速段)與正常運行電流值(勻速段)進行比較,從而判斷出箕斗是否存在滯(余)煤現(xiàn)象,可及時發(fā)出聲光報警,同時,增設閉鎖裝置,使定量斗無法打開,以保障礦井的安全提升,如圖1所示。
圖1 主井箕斗滯煤監(jiān)測流程
滯煤監(jiān)測系統(tǒng)優(yōu)點為:①所選用的信號(定量斗閘門開信號)安全可靠,無需增設信號采集系統(tǒng),從而使得監(jiān)測系統(tǒng)得以最大限度的簡化;②箕斗運行過程中即可發(fā)現(xiàn)是否滯(余)煤,不會因時間差造成二次裝載事故的發(fā)生。
傳統(tǒng)處理箕斗滯(余)煤的方法為:①從閘門口開始進行人工處理,該方法危險系數(shù)大,這是因為一但箕斗內(nèi)的滯煤突出、沖出易沖擊傷人;②用水浸泡,該方法耗時較長,勢必影響礦井的正常生產(chǎn),且產(chǎn)生的煤泥水易發(fā)生二次裝載事故。
經(jīng)現(xiàn)場勘查,對箕斗進行了改造,在箕斗閘門上方斜面處開4個孔,焊好管接頭。在正常提升時采用管冒堵住;當箕斗出現(xiàn)滯(余)煤無法完成自動卸載時,經(jīng)在線監(jiān)測系統(tǒng)報警停車后,僅需要接上壓風管路,開通破拱裝置閘閥,便可松動滯(余)煤,從而輕松完成卸載工作。經(jīng)此改造后,較短時間內(nèi)便可處理好箕斗內(nèi)的滯(余)煤。設計方案見圖2。
圖2 箕斗處理滯煤破拱裝置
改造后的主井箕斗滯煤處理裝置的優(yōu)點為:①安全性較好,僅需相關人員連接好壓風管路,便可開通閘閥完成操作;②高速快捷,每次處理時間不超過5 min。
隨著主井提升任務的加重,對設備故障要求越來越嚴格,煤流線的任何故障都有可能影響礦井的產(chǎn)量。通過設計箕斗滯(余)煤監(jiān)測系統(tǒng)以及箕斗處理滯煤破拱裝置,能夠迅速判斷出箕斗是否存在滯(余)煤現(xiàn)象,避免出現(xiàn)因箕斗滯(余)煤而造成的二次裝煤,有效確保了提升系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。
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