董 燕,夏保華
(1.中國石油大學勝利學院油氣工程學院,山東 東營 257000;2.中國石化勝利石油工程有限公司黃河鉆井總公司,山東 東營 257000)
伊朗雅達油田位于伊朗西南部的胡澤斯坦省,是世界上還未開發(fā)的特大油田之一,已探明石油儲量約32億桶,天然氣儲量約800億立方米,屬于中東波斯灣盆地扎格羅斯山前褶皺和阿拉伯地臺東緣的過渡帶,構造為近南北向的一個大型的長軸背斜。該油田產(chǎn)層有Sarvak產(chǎn)層和Fahliyan產(chǎn)層,而Fahliyan產(chǎn)層又分為上、下兩層,對應井身結構分別為212.73mm鉆頭下177.80mm尾管和149.23mm鉆頭下114.30mm尾管。這兩層套管固井均為小間隙固井,筆者主要介紹綜合固井工藝在下Fahliyan產(chǎn)層小間隙尾管固井中的應用。
下Fahliyan產(chǎn)層完鉆井深4400~4600m,上層177.8mm尾管下深3800~4000m,下Fahliyan產(chǎn)層114.30mm尾管固井重疊段一般為100m,封固段550~700m。巖性為米黃色石灰?guī)r,地層靜止溫度為150~175℃。
(1)環(huán)空間隙小,水泥環(huán)薄。149.23mm鉆頭下114.30mm尾管固井,理論間隙為17.46mm,一般常規(guī)井要求環(huán)空最小間隙不小于19mm,屬于超小間隙固井。
(2)地層溫度、壓力高。本井固井前循環(huán)溫度為120~140℃,屬于高溫固井。完鉆鉆井液密度為1.68~1.72g/cm3,油氣顯示活躍,屬于高壓井固井。
(3)套管貼邊。該層采用最大外徑149.23mm的螺旋式剛性扶正器,上層177.80m尾管的內徑為154.69mm、井眼最大尺寸為161.16mm,造成套管貼邊,其扶正效果和紊流發(fā)生效果有限。
(4)尾管懸掛器座掛后過流面積小。該層采用德州大陸架液壓式單錐114.30mm×177.8mm旋轉尾管懸掛器。裸眼及重疊段環(huán)空過流面積分別為100和85.3cm2,座掛前過流面積22.58cm2,座掛后過流面積16.13cm2,座掛后過流面積僅為裸眼段及重疊段的20%左右,懸掛器位置井段成為一個瓶頸,容易造成憋堵。
(5)泵壓高,開泵困難。井眼環(huán)空小,地層壓力高,鉆井液密度高,懸掛器過流面積小,打鉆、通井、刮管時形成的井底碎屑、沉砂等造成了高泵壓,開泵初始泵壓就很高。
(6)頂替效率差。固井要求最低流體環(huán)空上返速度不低于1.2m/s,現(xiàn)場僅為0.5~0.6m/s,無法實現(xiàn)紊流頂替,對井壁泥餅和尾管外壁的沖刷效果差,也易形成竄槽。
(7)地層流體伴含CO2和 H2S。地層中 CO2、H2S和水泥石產(chǎn)生反應,使水泥石滲透率增大,結構變得疏松,強度下降。
(8)油水互層多,間隔短。該產(chǎn)層油層、水層間隔出現(xiàn),層間間隔僅為40~50m,且十分活躍。這對裸眼段水泥石封固質量,特別是對第二界面的封固質量提出很高的要求。
(9)鉆井液添加劑的影響。從鉆井液添加劑對水泥漿性能污染試驗結果來看,部分鉆井液添加劑如潤濕反轉劑(圖1)、表面活性劑、固壁潤滑劑、降失水劑(圖2),會引起水泥漿處理劑反向,并產(chǎn)生包心和造成溫度波動,導致稠化時間大幅度縮短,并因為凝膠效應導致漿體稠度迅速增大,影響了流動性和強度的生成[1-2]。
圖1 潤濕反轉劑對水泥漿的影響
圖2 降失水劑對水泥漿的影響
通過試驗篩選抗腐蝕材料,進行組合、復配等試驗研究工作,對抗腐蝕材料的常規(guī)性能進行分析評價[3-4],優(yōu)選出 DC206防腐劑,試驗表明:外加劑DC206在15%~30%的加量區(qū)間,進行21d水泥石腐蝕試驗,水泥石的抗壓強度不但沒有下降,反而在一定程度上有所增加,說明防腐外加劑加入有效提高了水泥石腐蝕后的抗壓強度,在一定程度上降低了腐蝕后的水泥石的滲透率。
本區(qū)塊采用威德福生產(chǎn)的TDH頂驅水泥頭,通過旋轉尾管,在套管外環(huán)空水泥漿穿過扶正器螺旋片時產(chǎn)生旋轉,形成旋流流型頂替,根據(jù)工具性能和轉動扭矩,在直井中,一般控制在14~20r/min,能有效改善小間隙井眼環(huán)空的驅替效果。
另外,懸掛器上的封隔器,在替漿結束后,通過下壓的方式脹開,關閉井眼流體上竄通道,有效防止固井后水泥環(huán)失重和微縮造成的流體上竄,對提高固井質量起到幫助。
采用MS前置液+MS-R1懸浮劑+DZH-2緩凝劑+DZS分散劑+重晶石復合加重前置液技術,按照紊流接觸時間滿足10min的體積配置。
配制性能良好的低切力鉆井液,初切力為2~3 Pa,一般使用15m3,在加重前置液前面注入,較好地驅替被污染的鉆井液及濾餅,提高水泥環(huán)第二界面膠結質量。
固井施工期間,通過模擬計算控制好施工排量和壓力,在不能達到紊流頂替情況下,可采用紊流-塞流相結合的復合頂替工藝技術,提高不規(guī)則井眼水泥漿頂替效率,改善水泥石膠結質量,并減小固井漏失的風險。下套管前,嚴格執(zhí)行通井作業(yè),保證井眼清潔,可考慮使用大尺寸噴嘴或者不裝噴嘴。
固井施工設計中要做詳細的壓穩(wěn)防竄設計,優(yōu)化環(huán)空漿體結構,以確保固井施工安全,做到平衡固井。
全部采用螺旋型剛性扶正器,在下部附件套管段和上層套管重疊段均為1根套管加1只扶正器,在井徑大的井段套管上下分別加1只扶正器,其他井段每2~3根加1只扶正器。
原則要求在1.65~1.72g/cm3水基鉆井液條件下,同時保證鉆井液懸浮能力作為前提,漏斗黏度控制在60s以下。下套管前,降低鉆井液固相含量,并進行清罐作業(yè),鉆井液泵入口濾子也需要清洗更換,充分使用好固控設備減少鉆井液中有害固相含量,盡可能降低固相對尾管工具的不良影響。
尾管懸掛器座掛前,保證2周的連續(xù)循環(huán)時間;懸掛器座掛后,至少保證1周的連續(xù)循環(huán)時間;懸掛器坐掛前、后,均要求采用緩緩提速開泵法,初始泵沖控制在5沖以內,每次泵沖提高不得超過3沖,至少觀察5~10min后才能再次提排量,直至達到固井作業(yè)需要的排量,井眼干凈。循環(huán)一周后,確認井底鉆井液返出地面后,再進行低泵沖循環(huán)探底作業(yè),探底作業(yè)后緩慢提高排量,防止井底沉砂堵塞環(huán)空。
為防止懸掛器下滑時中心管棘爪脫出,應根據(jù)不同類型懸掛器的送放工具長度確認口袋長度。原則上177.8mm尾管口袋長度不超過0.5m,114.3 mm尾管口袋長度不超過2m。
為確保尾管重疊段封固質量,保證與封隔器聯(lián)合起到雙密封的作用,懸掛器頂部以上預留30~50 m水泥塞,候凝結束后,掃塞測井。
采用防硫的浮箍、浮鞋,并采用雙浮箍的方法,降低工具風險,防止倒返的發(fā)生而造成低返。
通過分析和研究,采用上述相應技術對策在該油田10余井次下Fahliyan產(chǎn)層114.30mm尾管固井中得到了應用,80%的井次取得到了良好的效果。第一及第二界面膠結質量都比較好,實現(xiàn)了層間的有效封隔。已經(jīng)完成的5口井的產(chǎn)層試油情況也證明了層間的封隔是有效的。
以F14井為例。完鉆井深4445m,114.30mm尾管下深4444.5m,口袋0.5m。鉆井液密度1.73 g/cm3,循環(huán)排量0.72m3/min,循環(huán)壓力15.5MPa,循環(huán)時間8h,尾管轉速15~18r/min。注水泥前,先注入先導鉆井液15m3,注入加重前置液6m3,密度為1.75g/cm3,采用密度為1.89g/cm3的FSAM+DZP+DC206的非滲透微膨脹防腐防竄水泥漿體系,水泥漿量9m3。頂替最大排量0.55~0.75m3/min,最高替漿壓力19.2MPa。放壓回零,無回流,上提下壓座封懸掛器封隔器,卸水泥頭,起鉆1柱,預留上塞30m,接頂驅,開泵循環(huán)多余水泥漿。固井后48h,下鉆掃塞到人工井底,測固井質量,封固段合格率為93.6%,優(yōu)質率為83.3%。以F14井114.30mm尾管CBL及變密度曲線結果為例,見圖3。
圖3 F14井114.30mm尾管CBL及變密度曲線
實踐證明,針對雅達油田下Fahliyan產(chǎn)層固井難點而制定的技術對策,基本保證了小間隙尾管固井的作業(yè)質量,也為該油田后續(xù)的同類型作業(yè)及其他油田固井作業(yè)提供了實踐經(jīng)驗。隨著新技術、新工具、新材料的不斷發(fā)展,新的綜合固井工藝及措施也將會在該油田的后續(xù)固井作業(yè)中得到引進與應用。
[1]劉崇建,劉孝良,劉乃震,等.提高小井眼水泥漿頂替效率的研究[J].天然氣工業(yè),2003,23(2):46-49.
[2]馬勇,郭小陽,姚坤全,等.鉆井液與水泥漿化學不兼容原因初探[J].鉆井液與完井液,2010,27(6):46-48.
[3]石油鉆井工程專業(yè)標準化委員會.SY/T5546-92.油井水泥應用性能試驗方法[S].北京:石油工業(yè)出版社,1993.
[4]羅長吉,王允良.固井水泥環(huán)界面膠結強度試驗研究[J].石油鉆采工藝,1993,35(3):147-163.