盧紅軍 孫雨健
摘要:針對某新型鐵礦尾礦漿濃縮后輸送到尾礦庫后,不容易泥、水快速分離,無法按要求形成一定坡度比的尾礦干灘,大量的礦漿堆積在庫內(nèi),容易造成危險的問題,取消了尾礦濃縮添加絮凝劑的環(huán)節(jié),同時對63米高效濃縮機進行改造,使其滿足隨之升高的扭矩要求,消除工藝改造對設(shè)備帶來的影響,對尾礦庫的安全建設(shè)具有重要意義。
關(guān)鍵詞:濃縮機;扭矩;絮凝劑;沉降
某新型鐵礦自投產(chǎn)以來,在尾礦庫建設(shè)方面一直下大力氣,嚴格遵守國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局出臺的“尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程”,而現(xiàn)階段的生產(chǎn)工藝造成尾礦庫內(nèi)無法生成符合要求的堆積坡比,其原因是在尾礦濃縮過程中使用的絮凝劑造成尾礦漿在尾礦庫內(nèi)無法做到泥、水快速分離。
針對此問題,在工藝上要求將尾礦濃縮過程中添加絮凝劑的環(huán)節(jié)取消,有針對性的對63米高效濃縮機進行改造,以消除該環(huán)節(jié)對濃密機造成的扭矩大幅增加的影響。內(nèi)容主要是對液壓回轉(zhuǎn)系統(tǒng)進行重新設(shè)計與改造,增加泥耙的轉(zhuǎn)速,以達到降低扭矩的目的。
1.問題分析
此前采用加藥絮凝的沉淀方法,使用絮凝劑可增加單位沉降面積的干礦處理量,濃縮漿體在池底不容易壓實并板結(jié),又能減輕濃密機的刮泥扭矩。在去掉加藥絮凝環(huán)節(jié)之后,由于礦漿中較大顆粒沉降速度較快,池底泥漿分布不如加藥時均勻,大顆粒層在下,小顆粒層在上。而且大顆粒很容易穿透小顆粒層,并在底部形成一層較為密實的、比重較大的泥層,且此泥層流動性很差。在這種情況之下,濃密機需要比絮凝沉淀時更大刮泥扭矩。
在經(jīng)過現(xiàn)場不加藥沉淀試驗之后,發(fā)現(xiàn)在濃密機額定扭矩范圍之內(nèi)根本無法驅(qū)動泥耙??紤]到濃密機驅(qū)動齒輪箱、傳動吊架、耙架等結(jié)構(gòu)強度在濃密機設(shè)計時應(yīng)與濃密機額定承載相當(dāng),所以在各部件結(jié)構(gòu)強度不加大的情況下直接增大濃密機液壓驅(qū)動系統(tǒng)的輸出功率,并不是合理的改造方案。
通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)以及分析產(chǎn)品使用維護手冊發(fā)現(xiàn),濃密機現(xiàn)在的刮泥周邊線速度大概為5.9m/min。根據(jù)分析,大型濃密機周邊線速度在9m/min時還不會對礦漿沉淀造成影響。據(jù)此考慮,在單位小時處理量不變的情況下,將濃密機刮泥轉(zhuǎn)速提高三分之一。這樣便減少了刮泥耙每轉(zhuǎn)的刮泥量,從而可有效降低刮泥扭矩。
2.改造方案
2.1原設(shè)備技術(shù)機構(gòu)及技術(shù)參數(shù)
現(xiàn)在使用的HRT63濃密機液壓站的主油泵型號為A10VSO45DFR31R-PPA12K01,其排量為45ml/r、額定壓力為28MPa,提耙系統(tǒng)液壓泵的排量為8.3ml/r。主驅(qū)動液壓系統(tǒng)額定壓力15MPa,提耙液壓系統(tǒng)額定壓力16MPa。電機型號為Y180L-4-B35,其功率為22kW、轉(zhuǎn)速1470r/min。
中心驅(qū)動系統(tǒng)的主體結(jié)構(gòu)由6臺減速機分別帶動6個小齒輪傳動,減速機型號為SL4004-FE-288.9-00-V5,速比為1/288.9。6個小齒輪同時驅(qū)動中心大齒圈轉(zhuǎn)動,從而由大齒圈帶動傳動吊架及耙架轉(zhuǎn)動。每臺減速機由一臺液壓馬達驅(qū)動。液壓馬達型號為XM05-150,排量為151ml/r。按照主驅(qū)動系統(tǒng)液壓泵最大輸出流量計算,單臺液壓馬達的輸出轉(zhuǎn)速為73r/min。
2.2對原系統(tǒng)進行有針對性的改造
如果在此基礎(chǔ)上將主油泵排量加大三分之一,則主油泵排量約為60ml/r,選擇與原柱塞泵同類的力士樂系列柱塞泵,其型號為A10VSO71DFR31R-PPA12K01,排量為71ml/r。按此排量計算,則單臺液壓馬達的輸出轉(zhuǎn)速為116r/min。這樣泥耙最高轉(zhuǎn)速可提高58.9%,完全滿足改造所需的提快三分之一的要求。
由于主油泵排量加大,提耙油泵不變,在這兩個系統(tǒng)的額定壓力不變的情況下,根據(jù)公式:功率=壓力*流量/效率/600,得出所需驅(qū)動功率為33kW,選擇標(biāo)準電機型號為Y225S-4,其功率為37kW,轉(zhuǎn)速為1480r/min。
由于主油泵的最大排量由66L/min增加到了105L/min,原來主驅(qū)動液壓系統(tǒng)的閥件的額定流量為85L/min,所以此套系統(tǒng)的閥件及管道全部需要加大。為避免主驅(qū)動液壓系統(tǒng)油液發(fā)熱過高,壓力損失過大,各閥件的公稱通徑由10mm增大為16mm。而且電磁換向閥必須選用液控電磁換向閥,主驅(qū)動系統(tǒng)液控電磁換向閥為4WEH16/CG24,平衡閥型號為SUC-16-W-1。提耙驅(qū)動系統(tǒng)各閥及油泵大小不變。
由于主油泵排量加大,為使油箱能夠具有一定儲油量,以及散熱、安裝等各方面要求,油箱容積由現(xiàn)在的600L加大到750L。為確液壓油得到良好的冷卻,液壓油路由過去的風(fēng)冷方式改為采用水冷方式。但液壓站及油管路等需全部更換,重新制作一套匹配的液壓系統(tǒng)。由于系統(tǒng)額定壓力沒有變,液壓馬達的輸出扭矩沒變,只是轉(zhuǎn)速加快,所以液壓馬達及減速機不需更換。
對于電氣系統(tǒng)而言,所有控制程序全部不變。由于電機功率加大,所以控制箱內(nèi)只需將原來用于電機電路的熱繼電器改為LRD33(80-104A),改造之后的電器元件與原來的電器元件安裝尺寸均一樣,所以濃密機控制箱不需重新制作,只需在原基礎(chǔ)改造即可。
3.結(jié)語
通過本次改造,很好的解決了由于生產(chǎn)工藝改造帶來的高效濃密機扭矩大幅度升高的問題,設(shè)計構(gòu)思巧妙,改造工程量小,費用低,不僅滿足了生產(chǎn)工藝的需要,對原設(shè)備的自動化控制也沒有造成影響,取得了很好的經(jīng)濟效果。