林智謀
(天津大唐國際盤山發(fā)電有限責任公司 天津)
某發(fā)電廠2×600 MW機組采用STOCK EG2490稱重式給煤機,每臺鍋爐配備6臺給煤機,基建投產(chǎn)時為滑差電機控制方式,經(jīng)過十幾年連續(xù)運行,滑差調(diào)速控制單元、控制板件及滑差電機因老化經(jīng)常出現(xiàn)故障,相應(yīng)備品備件均需從國外訂購,因?qū)儆趽Q代產(chǎn)品,價格昂貴且不易采購,設(shè)備維護困難,影響了給煤機系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;在2013年結(jié)合機組大修對所屬的6臺給煤機進行了變頻技術(shù)改造。但改造后存在給煤機無法帶載啟動及運行中頻繁掉閘的問題,成為困擾機組穩(wěn)定運行的技術(shù)難題。專業(yè)技術(shù)人員通過對給煤機設(shè)備系統(tǒng)的特性、結(jié)構(gòu)、原理、參數(shù)及各類故障現(xiàn)象進行診斷、分析和處理,最終徹底解決了給煤機變頻改造遺留的問題。
給煤機的作用就是根據(jù)鍋爐負荷的變化,調(diào)節(jié)給煤量,把原煤均勻地送入磨煤機。本次給煤機變頻改造范圍包括電機、變頻器、測速裝置及控制器等4個部分。改造后控制原理為:通過稱重傳感器測量單位皮帶上煤的重量,同時通過測速探頭測量并換算出皮帶的轉(zhuǎn)動速度,二者的積分得出實際給煤量。經(jīng)過與要求的給煤量進行比較,然后調(diào)節(jié)變頻器輸出頻率,使給煤量符合指定值,滿足機組負荷的需要。
1.電機改造
將原給煤機電機及滑差電機拆除,更換成三相異步變頻電機(均為立式安裝,最初變頻器電機容量為2.2 kW,后將變頻電機的容量提高到3 kW);對應(yīng)增加了測速單元(在變頻電機與減速箱之間增加了帶有測速齒輪的短軸,測速探頭安裝在電機底座與減速機支座之間增加的過渡連接座上。相關(guān)參數(shù)見表1、表2,改造前給煤機工頻電機和滑差電機見圖1,改造后變頻電機及測速裝置見圖2。
表1 給煤機參數(shù)
表2 改造前后電氣設(shè)備參數(shù)
2.變頻器改造
拆除了滑差控制電機以后,安裝了變頻器調(diào)速控制裝置(最初變頻器型號為ABB公司生產(chǎn)的 ACS510-01,容量為3 kW)。應(yīng)用助手型控制盤,中文顯示;利用降低諧波的專利技術(shù),無傳感器矢量控制。具有兩路模擬量輸出,用作變頻電機轉(zhuǎn)速(或頻率)及電流的實時監(jiān)測,同時方便故障分析;起到了節(jié)能和減少維護工作量的效果。
3.控制系統(tǒng)部分改造
圖1 改造前給煤機工頻電機和滑差電機
圖2 改造后變頻電機及測速裝置
將原來的196控制系統(tǒng)升級為stock公司最新的控制系統(tǒng)Disocont Tersus(簡稱DT-9),該控制系統(tǒng)性能穩(wěn)定,操作方便,使用靈活,人機界面信息量大、更智能化。DT-9用于接收DCS指令并反饋信號,給變頻器下達啟動、停止及速度調(diào)節(jié)指令信號,并實現(xiàn)依據(jù)機組負荷的變化自動調(diào)整變頻器頻率,以達到機組負荷所需要的用煤量。控制系統(tǒng)改造后,給煤機控制精度提高,操作面板為中文觸摸屏操作,簡單易懂。報警記錄增多,可調(diào)取大量操作及報警信息。
1.啟動困難(無法帶載啟動)
(1)原因分析。改造前給煤機能夠根據(jù)負荷要求隨時帶載啟動,改造后存在無法帶載啟動現(xiàn)象?,F(xiàn)象為給煤機的低速保護動作掉閘,變頻器過流保護未動作;現(xiàn)場臨時采取了手動盤車消除板結(jié)煤塊產(chǎn)生的阻力后,再啟動給煤機運行的臨時措施。初步分析為變頻電機及變頻器在啟動時輸出力矩不足。
經(jīng)咨詢變頻器廠家技術(shù)人員得知,ACS510-01系列的變頻器專門為風機、水泵類型的負載設(shè)計的,不適用于皮帶物料型負載,從變頻器的輸出特性曲線可知,ACS510-01系列變頻器輸出的啟動力矩明顯偏小,約為恒轉(zhuǎn)矩變頻器輸出啟動力矩的1/4,因而難以實現(xiàn)帶載啟動。所以,造成了給煤機電機無法實現(xiàn)帶載啟動;給煤機可以選用ACS800系列或550系列的恒轉(zhuǎn)矩變頻器。
(2)改進措施。①將給煤機啟動方式由帶載啟動改為空載啟動:停止給煤機運行前,先關(guān)閉落煤斗與給煤機之間的煤閘板,待走空給煤機內(nèi)部的積煤后,再停用給煤機;下次先啟動給煤機(同時由DCS發(fā)出給煤信號),待給煤機運轉(zhuǎn)正常后,再打開煤閘板,且給煤量由小到大增加,即可實現(xiàn)空載啟動。②優(yōu)化調(diào)整ACS510-01型變頻器參數(shù),在啟動時加入補償電壓,并將允許磁通最優(yōu)化開啟,以提高變頻器啟動時的輸出轉(zhuǎn)矩。③將改造最初配置的容量為2.2 kW的變頻電機更換為3 kW的變頻電機。④將容量為3 kW的ACS510-01型變頻器更換恒轉(zhuǎn)矩輸出,容量為4 kW的ACS550變頻器。
(3)改進效果。①在采用了空載啟動方式后(未更換恒轉(zhuǎn)矩變頻器以前),不需手動盤車,給煤機實現(xiàn)了正常啟動。②在變頻電動機更換為3 kW,變頻器由變轉(zhuǎn)矩的ACS510更換為恒轉(zhuǎn)矩的ACS550型(容量為4 kW)后,提高了變頻器的啟動輸出力矩,給煤機實現(xiàn)了正常的帶載啟動。
2.給煤機變頻運行期間常因低速、失速保護動作而頻繁掉閘的分析
改造前滑差電機輸出轉(zhuǎn)矩較大且恒定,一般情況下給煤機均可穩(wěn)定運行;只有在給煤機皮帶內(nèi)卡有較大煤塊時,方可導致給煤機電機過流保護動作后跳閘。
給煤機變頻改造后頻繁出現(xiàn)給煤機低速保護(14 r/min,3 s發(fā)掉變頻器指令)或失速保護(0 r/min,延時10 s發(fā)掉變頻器指令)跳閘故障,導致磨煤機停用,給機組的安全穩(wěn)定運行帶來隱患,在增大給煤機電機容量及變頻器型號后頻繁掉閘情況亦未明顯好轉(zhuǎn)。
(1)原因分析。①給煤機變頻器(ACS550)功率為4 kW(過載能力為1.5倍),給煤機電機功率3 kW,大于原滑差電機功率1.9 kW;給煤機變頻電機輸出轉(zhuǎn)矩為20.2 N·m,大于原滑差電機輸出轉(zhuǎn)矩14.5 kW;比較改造前后功率與轉(zhuǎn)矩數(shù)據(jù)后,可確定現(xiàn)配置的變頻器及電機出力已超過原滑差電機的出力,可排除變頻器和變頻電機額定出力不足引起的掉閘;通過核對變頻器參數(shù)設(shè)置,也排除了因變頻器參數(shù)設(shè)置不當導致的輸出力矩不足。②在機組運行期間,每臺給煤機供煤量一般在30~70 t/h,對應(yīng)的給煤機控制面板發(fā)給變頻器的頻率指令為11~18 Hz左右,依據(jù)變頻電機的頻率—轉(zhuǎn)矩曲線可知,在10~20 Hz范圍運行時,給煤機變頻電機對應(yīng)的輸出轉(zhuǎn)矩為4.04~8.08 N·m。當給煤機煤質(zhì)發(fā)生變化而阻力增加到大于變頻電機運行中的輸出轉(zhuǎn)矩后,因頻率指令沒有增加,變頻電機輸出轉(zhuǎn)矩也沒有相應(yīng)的變化,從而導致了電機轉(zhuǎn)速降低,直至低速或失速保護動作掉閘。所以,應(yīng)提高變頻電機的運行頻率,來增加變頻電機的輸出轉(zhuǎn)矩。
若用單獨提高變頻器的運行頻率來增加變頻電機的輸出轉(zhuǎn)矩,將導致給煤機皮帶運轉(zhuǎn)速度成倍增加,超過給煤機額定出力,這一措施顯然不能采用。通過提高給煤機減速機轉(zhuǎn)速比的方法,既可起到提高給煤機電動機運行頻率(輸出轉(zhuǎn)矩)的作用,也可保證給煤機在正常工況下運行。③給煤機低速保護(14 r/min延時3 s)和失速保護動作時間(0 r/min延時10 s)早于變頻器輸出轉(zhuǎn)矩增加到額定轉(zhuǎn)矩的時間(60 s),過早地停用了變頻器而限制了變頻電機的出力。④測速圓盤、測速探頭的松動、脫落和間隙變化會造成速度信號不準確,導致給煤量的不穩(wěn)定或掉閘。
(2)改進措施。①取消給煤機低速掉閘保護,改為報警。②取消給煤機失速掉閘保護,改為報警。③更換給煤機減速機(轉(zhuǎn)速比由1/100改造為1/70),以提高給煤機變頻電機的運行頻率,從而提高變頻電機的輸出轉(zhuǎn)矩。④改進測速方式及測點位置。
(3)改進效果。①取消了給煤機低速、失速掉閘保護后,給煤機變頻器有了足夠的時間用于增大輸出轉(zhuǎn)矩,使給煤機運行中掉閘的次數(shù)大幅降低;若給煤機存在機械犯卡故障,則由給煤機變頻器過流保護動作跳閘。②更換了給煤機減速機后,提高了變頻電機運行頻率,使變頻電機運行在30 Hz左右,輸出轉(zhuǎn)矩提高到12.12 N·m,克服了運行中的阻力變化情況(卡大塊和機械故障除外),使給煤機、磨煤機系統(tǒng)得以穩(wěn)定運行。③改變了測試裝置的位置后(轉(zhuǎn)速測點安裝在電機后側(cè)軸端),提高了測速裝置運行的可靠性。
(1)給煤機變頻改造時,因相關(guān)專業(yè)知識的限制,未考慮到改造設(shè)備的固有特性和匹配問題,未考慮到減速機轉(zhuǎn)速比、低速、失速掉閘保護對變頻電機出力及運行的影響,因而產(chǎn)生了一系列的遺留問題。通過專業(yè)技術(shù)人員的不斷分析、研究和改進,最終徹底解決了問題,使這次技術(shù)改造工程得以圓滿完成,使得改造后的給煤機設(shè)備穩(wěn)定運行;這些改進措施也可以推廣到同類型的給煤機變頻改造工程。
(2)技術(shù)改造工程必須由有相關(guān)專業(yè)設(shè)計資質(zhì)的人員依據(jù)現(xiàn)場實際情況、設(shè)備及系統(tǒng)的特性、原理進行設(shè)計,必須由機務(wù)、電氣和熱控專業(yè)技術(shù)人員共同會診,對設(shè)計及技術(shù)方案進行嚴格的技術(shù)論證和把關(guān)。
(3)對于多臺同類型生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)改造工程,可以先改造一臺,待取得成功經(jīng)驗后,再改造其余設(shè)備。這樣,既可避免影響生產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定運行,又可節(jié)省很多不必要的多次訂購、更換設(shè)備和繁瑣的后續(xù)完善工作。