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淺議提高高爐噴煤比的有效措施

2015-05-06 03:42支剛
科技與創(chuàng)新 2015年8期
關(guān)鍵詞:焦炭

支剛

摘 要:提高高爐噴煤比是冶金行業(yè)降低煉鐵生產(chǎn)成本的關(guān)鍵措施,提高噴煤比關(guān)系著鋼鐵企業(yè)工序能耗和生產(chǎn)成本的降低,可以給企業(yè)帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)效益。因此,簡(jiǎn)要闡述了提高噴煤比的重要性和具體措施,進(jìn)而為宣鋼提高高爐噴煤比工作起到一定的推動(dòng)作用。

關(guān)鍵詞:高爐噴煤比;煉鐵;焦炭;高爐煤氣

中圖分類(lèi)號(hào):TF543 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.08.144

高爐經(jīng)風(fēng)口噴吹煤粉是節(jié)焦和改進(jìn)冶煉工藝最有效的措施之一,它不僅可以代替日益緊張的焦炭資源,而且還有利于改進(jìn)冶煉工藝——可以擴(kuò)展風(fēng)口前的回旋區(qū),縮小呆滯區(qū),降低風(fēng)口前的理論燃燒溫度,有利于提高風(fēng)溫和使用富氧鼓風(fēng),在節(jié)焦和增產(chǎn)方面都能取得非常好的效果。近幾年來(lái),國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩,使得鋼鐵行業(yè)整體低迷,嚴(yán)重沖擊了上游原料企業(yè),一部分企業(yè)只能通過(guò)降低原燃料的質(zhì)量來(lái)維持生存,這就給高爐的穩(wěn)定、高產(chǎn)和噴煤量的提高造成了很大的阻礙。提高噴煤比,在原燃料質(zhì)量變差的情況下保持和增加噴煤量,對(duì)鋼鐵企業(yè)的發(fā)展有非常重要的意義。

1 提高噴煤比的經(jīng)濟(jì)效益分析

提高噴煤比、降低入爐焦比是降低煉鐵成本的關(guān)鍵方法。提高噴煤比可以產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

1.1 煤粉代替焦炭降低生鐵成本

對(duì)于高爐噴煤比,國(guó)際先進(jìn)水平保持在180~200 kg/t?!吨袊?guó)鋼鐵工業(yè)科學(xué)與技術(shù)發(fā)展指南(2006—2020年)》中指出,2010—2020年間,我國(guó)高爐噴煤指標(biāo)要追趕并力爭(zhēng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的下限180 kg/t。按照當(dāng)前煉鐵原料的價(jià)格核算,噴煤量增加1個(gè)單位,噸鐵成本下降約1.2元,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益是十分可觀的。

1.2 節(jié)約工序能耗

鋼鐵企業(yè)焦化工序能耗為118 kgce/t,而制粉和噴吹工序的能耗只有27 kgce/t。很明顯,采用噴煤技術(shù),煉鐵工序能耗降低了91 kgce/t,如果每噸標(biāo)準(zhǔn)煤按照500元計(jì)算,采用噴煤方法可以降低生鐵成本,即50元/t。

1.3 緩解主焦煤的短缺

煉焦配煤時(shí),一般需要50%以上的主焦煤,在同樣的灰分和硫分百分比水平下,采用噴煤煉鐵可選用的煤的品種不受主焦煤的限制,能夠適應(yīng)更多品種的煤炭資源,可以有效降低外購(gòu)煤的成本和運(yùn)輸費(fèi)用。

1.4 提高企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率

在生產(chǎn)費(fèi)用和員工人數(shù)方面,噴煤車(chē)間比焦化廠更具優(yōu)勢(shì),因此,高爐噴煤可以促進(jìn)企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)效率的提高,有效縮減生產(chǎn)費(fèi)用。

2 提高噴煤比的措施

2.1 提高煤粉燃燒率

2.1.1 提高熱風(fēng)溫度

高爐噴吹煤粉之后,會(huì)降低爐缸的燃燒溫度,同時(shí),也會(huì)增加煤氣含量,從而影響高爐的生產(chǎn)情況。實(shí)際經(jīng)驗(yàn)表明,當(dāng)噴煤比為200 kg/t時(shí),供風(fēng)溫度需要達(dá)到1 200 ℃,提高供風(fēng)溫度能夠有效地提高高爐爐缸的燃燒溫度。經(jīng)過(guò)理論計(jì)算,供風(fēng)溫度升高100 ℃,會(huì)導(dǎo)致燃燒溫度升高大約70 ℃;同時(shí),隨著供風(fēng)溫度的升高,煤氣量也會(huì)下降,這都有助于提高煤粉燃燒率。

2.1.2 采用富氧鼓風(fēng)

當(dāng)噴煤比為200 kg/t時(shí),富氧需達(dá)到3%以上。采用富氧可以提高高爐爐缸的燃燒溫度,富氧每提高1%,燃燒溫度增加50 ℃。另外,每噸鐵煤氣量減少4%,在提高燃燒溫度的同時(shí)會(huì)降低爐缸燃燒煤氣量。

2.1.3 提高煤粉表面積

煤粉粒度是反映煤粉表面積的關(guān)鍵參數(shù),以200目為標(biāo)準(zhǔn),如果是煤粉,其粒度需要達(dá)到50%;當(dāng)煤粉與無(wú)煙煤混合噴煤,則其粒度需要達(dá)到60%;如果單獨(dú)噴吹無(wú)煙煤,則粒度必須達(dá)到70%. 同時(shí),為了增加煤粉表面積,還需要嚴(yán)格控制水分含量,煤粉中的水分含量不能超過(guò)2.5%,通常情況下,1.5%左右為宜。

2.2 提高料柱透氣性

隨著噴煤量的增加,焦比降低會(huì)直接降低料柱的透氣性,導(dǎo)致高爐煤氣氣流分布和爐料下降,使得高爐生產(chǎn)不順。因此,在提高噴煤比的同時(shí),必須采取相應(yīng)的措施來(lái)增加料柱的透氣性,確保提高噴煤比不會(huì)對(duì)高爐生產(chǎn)造成不良的影響。

提高入爐鐵礦石品位,控制礦渣含量。在高爐煉鐵的過(guò)程中,軟熔帶是煤氣氣流最大的阻力區(qū)域。在鐵礦石被融化初期,鐵礦石被還原成氧化鐵,這時(shí)形成的初渣中鐵渣未有效分離。實(shí)踐證明,在保證了入爐鐵礦石品位在60%以上時(shí),噸鐵中的渣含量會(huì)控制在300 kg以內(nèi)。這時(shí),煤氣參與燃燒遇到的阻力可忽略不計(jì),削弱了泛渣現(xiàn)象。

提高焦炭質(zhì)量,控制熱性能。在煉鐵化學(xué)過(guò)程中,焦炭的主要作用除了是還原劑和提供熱能的原料外,還起到了支撐骨架、促進(jìn)生鐵滲碳和填充爐缸的作用。焦炭的骨架作用在噴煤比提高之后顯得格外重要,焦炭的質(zhì)量直接影響了高爐容積。

2.3 提高操作水平

噴煤比的提高對(duì)高爐穩(wěn)定運(yùn)行的依賴(lài)程度較高,這就要求高爐操作崗位的工作人員必須要加強(qiáng)對(duì)高爐行程的控制,重點(diǎn)控制高爐的爐腹煤氣量、爐缸熱度值、爐料分布的合理程度和燃燒溫度4個(gè)重要參數(shù)。對(duì)于高爐上部和下部,要采用系統(tǒng)、合理的控制手段保證煤氣氣流分布的合理性,當(dāng)高爐中心氣流有過(guò)度發(fā)展的趨勢(shì)時(shí),高爐上部的調(diào)節(jié)應(yīng)以“大料批、正分裝”為原則,同時(shí),還要擴(kuò)大高爐下部的風(fēng)口面積;當(dāng)高爐邊緣氣流有過(guò)度發(fā)展趨勢(shì)時(shí),高爐上部應(yīng)該采用小料批,同時(shí),還要進(jìn)行中心投焦操作,對(duì)于高爐下部,則應(yīng)當(dāng)減小風(fēng)口面積并采用短風(fēng)口。除此之外,在高爐的操作過(guò)程中,要始終控制風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,將循環(huán)區(qū)的長(zhǎng)度控制在合理范圍之內(nèi),為中心氣流的發(fā)展提供保障,有助于保持爐缸的工作狀態(tài),從而提高大噴比實(shí)現(xiàn)的可能性。

3 結(jié)束語(yǔ)

當(dāng)鋼材價(jià)格處于低谷時(shí),鋼鐵企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)不佳。隨著生產(chǎn)成本的高位運(yùn)行,鋼鐵企業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn),誰(shuí)能夠挖潛增效,最大程度地降低成本,誰(shuí)才能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存活下來(lái)。對(duì)宣鋼來(lái)說(shuō),煉鐵系統(tǒng)是宣鋼降低生產(chǎn)成本的重要突破口。而在整個(gè)煉鐵系統(tǒng)中,提高高爐噴煤比所能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益最大也最直接,因此,作為宣鋼煉鐵工藝生產(chǎn)的組織者,必須在提高高爐噴煤比的工作上下大力氣,通過(guò)制訂積極的措施提高高爐噴煤量、降低焦比,最大程度上降低宣鋼噸鐵的生產(chǎn)成本,增強(qiáng)宣鋼在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的生存能力。

參考文獻(xiàn)

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[3]周渝生,項(xiàng)鐘庸.高爐實(shí)現(xiàn)合理噴煤比的技術(shù)分析[N].世界金屬導(dǎo)報(bào),2009-02-03.

〔編輯:白潔〕

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