周劍雄,周蘇波
(1.水利部農村電氣化研究所,浙江杭州310012;2.浙江省水利河口研究院,浙江杭州210020)
峽口水庫除險加固工程施工期滲流觀測資料分析
周劍雄1,周蘇波2
(1.水利部農村電氣化研究所,浙江杭州310012;2.浙江省水利河口研究院,浙江杭州210020)
對峽口水庫除險加固工程施工期間的滲流觀測資料進行分析,計算了壩基揚壓力系數,采用過程線分析、回歸分析等方法表明壩基揚壓力變化平穩(wěn),揚壓力系數較小,均在設計及規(guī)范范圍內。通過除險加固前后揚壓力系數及壩基排水量的比較,有顯著的減少,表明大壩防滲性能得到明顯的改善,除險加固效果良好,達到了預期目的。圖5幅,表5個。
水庫;除險加固;滲流觀測;壩基揚壓力;揚壓力系數;繞壩滲流;排水量
峽口水庫位于浙江省江山市西南部的峽口鎮(zhèn)上游2km處,是1座以灌溉、防洪為主,結合發(fā)電、供水等綜合利用的中型水庫。2005年6月7日被國家防總確認為全國防洪重點中型水庫。經過30多年的運行,水庫存在老化、滲漏等安全隱患,2007年10月水利部大壩安全管理中心核定為三類壩,2009年6月開始進行除險加固,2012年10月通過竣工驗收。大壩為75號埋石混凝土重力壩,原壩頂寬4m、長272.0m,除險加固后壩頂加寬至6.5m,壩頂高程241.9m,防浪墻頂高程243.1m,最大壩高68.66m。溢流堰采用開敞式實用堰,總堰寬100m,有效凈寬95m,堰頂高程235.24m。溢流壩段增設8跨交通橋。
大壩廊道內原有壩基揚壓力管42根,106個壩基排水孔。經多年運行,部分測壓管已經失效,部分不夠靈敏,結合本次除險加固工程進行了清洗及靈敏度試驗,不能恢復使用的重新打孔安裝揚壓力管。大壩滲流監(jiān)測布置主要有壩基揚壓力管及滲壓計22套,滲壓計選用美國基康公司生產的振弦式GK4500S型滲壓計,其中ZS1~ZS16布置在灌漿廊道內,每壩段1只,ZS17~ZS22布置在橫向觀測廊道內。壩基揚壓力管共14根,新增繞壩測壓管及滲壓計12套,左右兩岸各布置了6個測點(見表1、表2)。
表1 壩基揚壓力測壓管布置基本情況
續(xù)表1壩基揚壓力測壓管布置基本情況
表2 大壩滲流滲壓計布置情況
3.1 壩基滲壓計觀測資料分析
廊道測壓管水位過程線如下所示(見圖1)??傮w來說,測壓管水位變幅很小,波動很小,過程線平緩,表明壩基帷幕防滲效果正常。各測壓管水位比較平穩(wěn),沒有上升的趨勢。
圖1 ZS1、ZS2、ZS3、ZS4測壓管水位過程線
壩基揚壓力系數計算公式為:
a=(Hc-Hr)/(Hu-Hr) 當壩基巖面高程高于壩后水位
a=(Hc-Hd)/(Hu-Hd) 當壩基巖面高程低于壩后水位
式中,a為壩基某點揚壓力系數,無量綱;Hc為壩基揚壓力強度(折算成水頭高度,m);Hr為壩基巖面高程(m);Hu為庫水位(m);Hd為壩后水位(m)。
以2012年7月3日庫水位接近正常蓄水位(庫水位235.16m,下游水位186.95m)為例,計算各測壓管揚壓力系數(見表3)。從表3中可以看出,各揚壓力系數較小,其中河床段測壓管(ZS6~ZS13)揚壓力系數介于0~0.17,小于0.2;岸坡段各測壓管揚壓力系數介于0~0.24,均小于0.3。各測壓管揚壓力系數均在設計及規(guī)范范圍內。
表3 各測壓管揚壓力系數
為比較除險加固前后各測壓管水位變化情況,分別以2009年3月25日與2011年12月27日的觀測值為例,計算各壩段相應的揚壓力系數。2009年3月25日庫水位為230.71m,與2011年12月27日的庫水位230.73m相近,各壩段測壓管揚壓力系數如下所示(見表4)。可以看出各壩段測壓管揚壓力系數均有不同程度下降,尤其是13壩段13-1″測壓管,原揚壓力系數高達0.76,加固后僅為0.22,表明除險加固效果良好。
表4 各壩段測壓管加固前后揚壓力系數
3.2 繞壩滲流觀測資料分析
繞壩滲流測點在左右岸各布置了6根測壓管,共12根測壓管。觀測結果顯示,左岸繞壩測壓管RC1~RC6水位隨庫水位的變化而波動(見圖2)。而右岸繞壩測壓管RC7、RC8兩管水位隨庫水位的變化而波動;其中RC7、RC8水位在庫水位較低時接近庫水位且曾高于庫水位,表明受山體地下水影響顯著,其余測壓管RC9~RC12水位變幅很小,過程線平緩,與庫水位相關性不明顯。
圖2 RC1、RC2、RC3測壓管水位過程線
對測壓管RC1~RC8管水位進一步作回歸分析,大壩的滲流實測資料表明,測壓管水位主要受庫水位和降雨量及時效特性等影響。
因此回歸模型采用:
h=a0+a1*Hw+a2*W+a3*θ+a4*ln(θ+1)
式中,h為測壓管水位(m);Hw為庫水位(m);W為降雨量(mm);θ為蓄水初期開始的天數除以100;ai(i=0、1、2、3、4、)為回歸系數。
基于上述統(tǒng)計回歸模型,對自動化開始正常采集2011年2月17日至2012年9月30日的觀測值進行了回歸(見圖3、表5)。由表5可知,測壓管水位與庫水位、降雨量兩者關系呈正相關,并受時效因素影響。從圖3回歸過程線來看,總體上,測值擬合效果一般,復相關系數不高,表明測壓管水位受山體地下水影響顯著。從測值回歸的時效分量來看,時效分量很小,RC2、RC6曲線平緩近視為一水平線,時效分量近視為0;其余6個測壓管目前時效分量為負值,表明經過1年半的運行觀測,測壓管水位有所下降。
表5 測壓管RC1~RC8測值模擬回歸系數
3.3 壩基排水量觀測資料分析
壩基排水量是通過觀測灌漿廊道排水孔的滲流量,將各排水孔的滲流量累計值為壩基排水量,灌漿廊道內排水孔布置在廊道中心線下游側50cm處(見圖4、圖5)。從過程線來看,在相同的坐標系下,加固前排水量過程線在庫水位線上方;加固后排水量過程線在庫水位線下方,加固后排水量明顯減少。以較高庫水位條件下的觀測值為例:加固前2009年6月19日,庫水位為233.32m,壩基排水量為358.6ml/s;加固后2011年8月14日,庫水位為233.41m,壩基排水量為262.5ml/s;減少96.1ml/s,減幅達26.8%,表明除險加固起了顯著的作用。
圖4 除險加固前壩基排水量過程線
圖5 除險加固后壩基排水量過程線
本工程大壩滲流觀測設置了壩基揚壓力管、繞壩滲流觀測、壩基排水量觀測、庫水位及降雨量觀測等項目,并安裝了自動化觀測系統(tǒng)。自動化采集系統(tǒng)安裝后,每天采集一次或多次,取得了較完整的觀測資料。
壩基測壓管水位變幅小,過程線平緩,河床段測壓管揚壓力系數較小,表明壩基防滲帷幕及排水工作正常,防滲效果良好。揚壓力系數均在設計及規(guī)范范圍內。繞壩測壓管水位受山體地下水影響顯著,回歸分析表明,測值沒有增大的趨勢。通過除險加固前后測壓管揚壓力系數及壩基排水量的比較,均有明顯的減少,壩基防滲性能得到明顯改善,表明除險加固效果良好,達到了預期目的。
責任編輯 吳 昊
2015-03-12
周劍雄(1966-),男,高級工程師,主要從事水利水電工程施工監(jiān)理工作。
E_mail:jxzhou@hrcshp.org