盛 波,陸 毅,黃翠妮,韋業(yè)雄,譚 鑫,盧國賢,龐浩文
(中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司天等錳礦分公司,廣西 天等 532807)
目前大多數(shù)電解金屬錳生產(chǎn)企業(yè)采用的是一步浸出碳酸錳法,該工藝操作簡單,但原材料消耗較大、成本高、產(chǎn)生錳渣較多,對環(huán)境影響較大[1]。由此很多學(xué)者探索了如何利用軟錳礦制取硫酸錳的方法。軟錳礦錳主要以MnO2形式存在,可以利用還原物質(zhì)將他還原成二價錳,但大多數(shù)無機物質(zhì)還原的時間較長,不適用于工業(yè)化,目前部分學(xué)者開始采用醇類、酚類、芳香類、草酸、蔗糖、糖蜜等有機物作還原劑。粟海鋒等[2]用廢糖蜜作還原劑在硫酸介質(zhì)中直接浸出低品位軟錳礦,硫酸濃度2.35 mol/L,廢糖蜜75 g/L,反應(yīng)時間2 h,反應(yīng)溫度90℃的條件下,Mn的浸出率達到96.7%。粟海鋒等[3]采用蘆丁為還原劑,在酸性介質(zhì)中直接浸出軟錳礦,通過實驗發(fā)現(xiàn)影響錳浸出率的主要因素依次為反應(yīng)溫度、硫酸濃度、浸出時間和蘆丁濃度,當硫酸初始濃度2.35 mol/L,蘆丁濃度0.041 mol/L,反應(yīng)溫度90℃,浸出時間90 min時,錳浸出率達94.9%。葡萄糖作為來源廣泛、價格低廉的還原劑,能夠使四價錳還原成二價錳,經(jīng)實驗證明該工藝可操作性強,能提高錳浸出率和現(xiàn)有低品位錳礦的利用率,為企業(yè)生產(chǎn)提供了新思路。
二氧化錳粉w(Mn4+)=12.62%,取自中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司天等錳礦分公司;50%~60%葡萄糖液;陽極液中C(Mn2+)=13.54 g/L,C(H+)=39.96 g/L,取自電解金屬錳廠;分析純硫酸,由廉江化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)。實驗儀器:電熱恒溫水浴鍋,電動攪拌器,1 000 mL燒杯若干,抽濾機。
葡萄糖具有還原性,在酸性條件下可以和冶金錳粉中的MnO2反應(yīng),將四價錳還原成二價錳,反應(yīng)方程式如下:
本實驗通過改變葡萄糖用量、反應(yīng)初始酸濃度、反應(yīng)溫度來探討其對軟錳礦中Mn4+浸出行為的影響。
量取500 mL陽極液放入1 000 mL燒杯中,計投總錳為38 g/L,根據(jù)公式計算出所需的軟錳礦用量,按照四價錳含量計算出理論的葡萄糖液用量。
1)設(shè)置初始酸濃度為220 g/L,根據(jù)葡萄糖理論消耗量的0.83、0.92、1.00、1.08、1.17 倍改變葡萄糖液的加入量。
2)選取合適的葡萄糖比例,設(shè)置初始酸濃度分別為 220,180,140,100,60 g/L。
3)選取合適的葡萄糖比例和初始酸濃度,設(shè)置反應(yīng)溫度分別為70,80,90℃。
以上實驗反應(yīng)時間均為3 h,反應(yīng)結(jié)束后進行抽濾,監(jiān)控渣中錳相情況,探討反應(yīng)溫度對軟錳礦Mn4+浸出率的影響。
按實驗步驟1操作,只改變葡萄糖液用量,實驗結(jié)果見表1和圖1。
表1 葡萄糖液加入量對軟錳礦Mn4+浸出率的影響
圖1 葡萄糖理論用量倍數(shù)對Mn4+浸出率的影響
由表1和圖1可以看出,在同一條件下,隨著葡萄糖加入量的增多,渣錳含量明顯下降,Mn4+浸出率逐漸提高。但過量的還原劑會提高生產(chǎn)成本,造成資源浪費,而且浸出率繼續(xù)提升的空間不大。數(shù)據(jù)表明,當葡萄糖用量為1.17倍時,軟錳礦Mn4+浸出率能達到93.70%,已符合生產(chǎn)要求。
按實驗步驟2操作,只改變初始酸濃度,實驗結(jié)果見表2和圖2。
表2 初始酸濃度對軟錳礦Mn4+浸出率的影響
圖2 初始酸濃度對軟錳礦Mn4+浸出率的影響
由表2和圖2可以看出:隨著初始酸濃度的降低,軟錳礦Mn4+浸出率也隨之降低,說明較高的初始酸濃度有利于軟錳礦Mn4+的浸出。但過量的初始酸會提高生產(chǎn)成本,造成資源浪費,而且會增加中和階段的加藥量。數(shù)據(jù)表明,當初始酸濃度為140 g/L時,軟錳礦Mn4+浸出率能達到89.95%,符合生產(chǎn)要求。
按實驗步驟3操作,改變反應(yīng)溫度,實驗結(jié)果見表3和圖3。
表3 反應(yīng)溫度對軟錳礦Mn4+浸出率的影響
圖3 反應(yīng)溫度對軟錳礦Mn4+浸出率的影響
由表3和圖3可以看出:隨著反應(yīng)溫度的增加,軟錳礦Mn4+浸出率也隨之增加,說明較高溫度有利于軟錳礦Mn4+的浸出。但過高的溫度會增加能耗,而且高溫對生產(chǎn)設(shè)備也有較高的要求。實驗數(shù)據(jù)表明:當反應(yīng)溫度為90℃時,冶金錳粉Mn4+的浸出率達到89.95%,比較符合生產(chǎn)要求。
1)在同等條件下,增加葡萄糖的用量有利于軟錳礦Mn4+的浸出,在初始酸濃度為220 g/L,反應(yīng)時間為3 h,反應(yīng)溫度為90℃,葡萄糖用量為理論值的1.17倍時,軟錳礦 Mn4+的浸出率達到93.70%,符合實際生產(chǎn)要求,對實際生產(chǎn)有一定的指導(dǎo)意義。
2)較高的初始酸濃度有利于軟錳礦Mn4+的浸出,但過量的初始酸會提高生產(chǎn)成本,造成浪費,而且會增加中和過程氨水的投入量。當初始酸濃度為140 g/L時,軟錳礦Mn4+浸出率能達到89.95%,符合生產(chǎn)要求。
3)隨著反應(yīng)溫度的增加,軟錳礦Mn4+浸出率也隨之增加,說明較高溫度有利于軟錳礦Mn4+的浸出。當反應(yīng)溫度為90℃時,軟錳礦Mn4+的浸出率達到89.95%,比較符合生產(chǎn)要求。
4)本工藝操作簡單,技術(shù)先進,易于投入工業(yè)生產(chǎn),為缺乏碳酸錳礦而富有軟錳礦的地區(qū)開辟了新的發(fā)展方向。
[1]江萬里,蔡勇,萬維華,等.硫酸錳分步浸出研究及生產(chǎn)實踐[J].中國錳業(yè),2012,30(1):58-60.
[2]粟海鋒,孫莫云,文衍宣,等.廢糖蜜還原浸出低品位軟錳礦的研究[J].過程工程學(xué)報,2007(6):39-43.
[3]粟海鋒,崔嵬,文衍宣,等.蘆丁還原浸出低品位軟錳礦的研究[J].廣西大學(xué)學(xué)報,2010(3):7-11.