王延平
[摘 要]六西格瑪管理是一種對(duì)質(zhì)量與效率的管理,即對(duì)工作流程的細(xì)化管理為目標(biāo),對(duì)工作流程的效率進(jìn)行定量度量,要求缺陷率控制在百萬(wàn)分之三點(diǎn)四以內(nèi)。文章是運(yùn)用Minitab軟件并結(jié)合六西格瑪管理方法,對(duì)公司產(chǎn)品的合格率進(jìn)行管理。
[關(guān)鍵詞]Minitab;六西格瑪管理;節(jié)能燈裝配
1 背 景
宏和光電有限公司是一家節(jié)能燈制造有限公司。其主要生產(chǎn)節(jié)能燈。節(jié)能燈裝配生產(chǎn)線需要經(jīng)過(guò)插件和整燈兩個(gè)主要環(huán)節(jié),由許多工序組成,運(yùn)用六西格瑪改進(jìn)方式對(duì)其研究,可以根據(jù)當(dāng)前狀況設(shè)計(jì)出能夠提高節(jié)能燈裝配一次性合格率的方案并進(jìn)行有效地實(shí)施。
2 六西格瑪管理階段
2.1 界定階段(D)
以EBT52 25W 127V 50.60HZ的節(jié)能燈為研究對(duì)象,給定電壓127V的前提下,其功率的合格范圍是22.5~27.5W。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)的EBT52節(jié)能燈的功率的測(cè)量,進(jìn)行分析、改進(jìn),爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)不良品率的下降。
2.2 測(cè)量階段(M)
以四月份整燈二組為例,統(tǒng)計(jì)部分結(jié)果記錄在表中。
2.2.1 利用Minitab軟件對(duì)上述數(shù)據(jù)分析,如下圖:
不合格數(shù)量的時(shí)間序列圖
由上圖可得出,不合格產(chǎn)品波動(dòng)較大,所以控制不合格產(chǎn)品是十分緊迫的。
2.2.2 對(duì)原因的分析
(1)Pareto圖。造成不合格產(chǎn)品的原因有以下幾個(gè)方面:蓋后不亮、蓋后漏氣、上線不亮、烤燈失效等原因。
item的Pareto圖
從圖中可以看出,蓋后不亮是最主要的原因,占缺陷總數(shù)的47.4%,其次是蓋后漏氣,占總數(shù)的27.0%,兩者一共占總數(shù)的74.4%,超過(guò)一半,所以控制好這兩個(gè)缺陷,便可以使缺陷數(shù)量大幅度減低。
(2)條形圖。通過(guò)一些調(diào)查,蓋后不亮主要是由于某些零件間接觸不良,通過(guò)觀察可以看出零部件的材質(zhì)。通過(guò)收集到的相互接觸的零部件材質(zhì)的接觸程度,則可判斷節(jié)能燈的質(zhì)量是否合格。用Minitab畫(huà)條形圖得到如下圖。
不合格率的圖表
由圖可看出4月由于鋁絲導(dǎo)致的次品率最高,其次是銅絲??芍X絲更容易導(dǎo)致次品的產(chǎn)生,操作時(shí)應(yīng)更注意鋁絲與其他零件部位的接觸。
2.3 分析階段(A)
2.3.1 控制圖分析
為了檢驗(yàn)節(jié)能燈次品率情況,現(xiàn)對(duì)該公司生產(chǎn)的節(jié)能燈進(jìn)行抽樣檢查,對(duì)35批節(jié)能燈進(jìn)行了檢驗(yàn),每批抽取樣本量為100,每批的燈亮不合格數(shù)記錄于表格中。對(duì)這些數(shù)據(jù)在Minitab中進(jìn)行分析:
不合格產(chǎn)品數(shù)的單值控制圖
節(jié)能燈的良好程度處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài),但平均次品率為10.5,相對(duì)來(lái)說(shuō)比較高,并沒(méi)有達(dá)到用戶的要求。
2.3.2 過(guò)程能力分析
不合格產(chǎn)品數(shù)的過(guò)程能力報(bào)告
由上圖可看出,需求規(guī)格說(shuō)明上下線分別為10和0,而產(chǎn)品的平均次品數(shù)為10.5,節(jié)能燈次品數(shù)水平超出了控制范圍,而且Cp=0.51,Cpk=.0.05,說(shuō)明產(chǎn)生了嚴(yán)重的漂移。過(guò)程沒(méi)有達(dá)到執(zhí)行能力的最低標(biāo)準(zhǔn),過(guò)程能力嚴(yán)重不足,應(yīng)該分析原因,改進(jìn)流程。
2.3.3 因果圖
影響節(jié)能燈發(fā)亮的因素很多。主要有虛焊、繞絲、壓線、破燈冷爆、銅皮斷裂、接觸不良誤測(cè)、磁環(huán)斷腳、漏插電阻、插錯(cuò)DB3等原因。
因果圖
從上圖可以看出,主要是人員操作問(wèn)題,所以應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)人員的培訓(xùn);繞絲也是主要的原因之一,也應(yīng)該引起重視。
2.4 改進(jìn)階段(I)
根據(jù)上述的因果圖,可以發(fā)現(xiàn),虛焊是最主要的原因。則其改進(jìn)方案為:請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人士對(duì)員工進(jìn)行焊接技術(shù)的教育培訓(xùn);插件時(shí)注意不要將元器件腳插得太深,不要讓漆包線露在板另一面等。繞絲是節(jié)能燈生產(chǎn)整個(gè)環(huán)節(jié)中關(guān)鍵的一環(huán),應(yīng)該特別引起重視。
2.5 控制階段(C)
將流程改進(jìn)之后,又進(jìn)行了一次測(cè)試,將統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
不合格品數(shù)的單值控制圖
如圖所示為節(jié)能燈良好次品數(shù)的Pn圖。由圖可看出,經(jīng)過(guò)改進(jìn)后,流程處于受控范圍,流程十分穩(wěn)定、無(wú)變化。并且樣本均值保持在5左右,達(dá)到了項(xiàng)目制定的目標(biāo)。
不合格品數(shù)的過(guò)程能力
如圖所示為改進(jìn)后節(jié)能燈次品數(shù)的過(guò)程能力分析圖。我們發(fā)現(xiàn),需求規(guī)格說(shuō)明上下線分別為10和0,產(chǎn)品的平均次品數(shù)為5。并且Cp=1.42,Cpk=1.38,雖然產(chǎn)生了一點(diǎn)小小的偏移,但在控制范圍之內(nèi),過(guò)程能力正常,流程已經(jīng)得到了很好的控制,達(dá)到項(xiàng)目制定的目標(biāo)。
3 結(jié) 論
DMAIC模型是一個(gè)迭代過(guò)程,它的運(yùn)作程序與六西格瑪項(xiàng)目的周期及工作階段緊密結(jié)合,從定義到控制不是一次性的直線過(guò)程,在運(yùn)用當(dāng)中有些技術(shù)與方法被反復(fù)使用。