摘 要:文章通過分析煤焦油的影響因素,結(jié)合我廠生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀的特殊性,查找和分析了導(dǎo)致煤焦油質(zhì)量波動(dòng)的原因,并采取了相應(yīng)的措施,使煤焦油質(zhì)量得到了有效改善。
關(guān)鍵詞:煤焦油;質(zhì)量;煉焦
前言
方大特鋼焦化廠原有兩座JN43-80型頂裝焦?fàn)t及其配套的備煤、化產(chǎn)回收系統(tǒng)。2006年擴(kuò)建了一座60孔JNDG43-03F型搗固焦?fàn)t,同時(shí)改擴(kuò)建了備煤及化產(chǎn)系統(tǒng),供三座焦?fàn)t共用。2010年底配套建設(shè)了1套干熄焦裝置,同時(shí)滿足頂裝、搗固3座焦?fàn)t的焦炭干熄。搗固爐投產(chǎn)前,煤焦油質(zhì)量穩(wěn)定且能滿足用戶需求。搗固爐投產(chǎn)后,頂裝焦?fàn)t與搗固焦?fàn)t生產(chǎn)的焦油混合在一起進(jìn)行脫渣、脫水,焦油質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降,粘度及甲苯不溶物指標(biāo)超標(biāo)嚴(yán)重。
1 焦油質(zhì)量影響因素[1]
(1)煉焦煤料質(zhì)量的影響。(2)煉焦工藝及各項(xiàng)工藝制度的影響。(3)壓油操作影響。
2 煤焦油質(zhì)量波動(dòng)分析
2.1 搗固爐投產(chǎn)前后分析
搗固爐投產(chǎn)前后焦油質(zhì)量粘度及甲苯不溶物檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表1。
搗固爐投產(chǎn)后,焦油粘度及甲苯不溶物呈明顯上升,且上升幅度較大,大大超過了用戶要求。
2.2 對頂裝、搗固分開取樣分析
2011年2月對頂裝爐和搗固爐焦油分開取樣檢測粘度與甲苯不溶物,分析數(shù)據(jù)見表2。
從分開取樣結(jié)果來看,搗固焦?fàn)t的焦油質(zhì)量明顯差于頂裝焦?fàn)t,且超標(biāo)嚴(yán)重。
2.3 搗固爐生產(chǎn)操作及工藝分析
2.3.1 設(shè)計(jì)安裝存在缺陷
根據(jù)工藝要求,煤餅與焦側(cè)爐門之間間距為80-100毫米,實(shí)際卻達(dá)220毫米,致使焦?fàn)t炭化室內(nèi)留有一個(gè)高溫空間,該區(qū)域的煤氣容易裂解與縮聚而產(chǎn)生大量的游離碳、石墨、高分子組分,這些物質(zhì)在煤氣冷卻過程中冷凝進(jìn)入焦油而使焦油質(zhì)量變差。
2.3.2 雨季煤餅成型不穩(wěn)
因我廠是露天煤場,配合煤水分、細(xì)度受雨季影響大,煤餅成型不穩(wěn),容易掉頭、扒皮,難以裝滿煤,致使?fàn)t頂空間溫度高,從而影響焦油質(zhì)量。
2.4 焦?fàn)t爐溫波動(dòng)大
(1)自干熄焦系統(tǒng)投入運(yùn)行后,焦?fàn)t的生產(chǎn)秩序發(fā)生了很大變化。因我廠的特殊性,干熄系統(tǒng)要同時(shí)滿足頂裝、搗固三座焦?fàn)t干熄,這種布局在同行業(yè)中也屬特例。因頂裝爐和搗固爐的裝煤工藝不同、出焦計(jì)劃不同(因結(jié)焦時(shí)間不同),頂裝爐、搗固爐、干熄焦、篩焦四個(gè)系統(tǒng)的協(xié)調(diào)難度大,工藝、設(shè)備問題層出不窮,致使焦?fàn)t爐溫波動(dòng)大。
(2)焦?fàn)t標(biāo)溫設(shè)定過高,焦?fàn)t耗熱量較高,致使焦?fàn)t的炭化室溫度過高。
3 采取的措施
3.1 縮小煤餅與焦側(cè)爐門間的縫隙
對搗固爐裝煤推焦車煤箱進(jìn)行改造,減小煤餅與爐門之間的縫隙。改造后,煤餅長度延長了120mm,煤餅與焦側(cè)爐門間的縫隙由220mm縮短到100mm。
3.2針對搗固爐煤餅穩(wěn)定性差的問題,采取以下措施
(1)實(shí)施預(yù)配煤。在雨水多的季節(jié),根據(jù)各煤點(diǎn)的水分高低與粉碎難易程度狀況,實(shí)施預(yù)配煤,控制搗固焦?fàn)t入爐煤的水分在9.0-12.5%、細(xì)度在85%以上。
(2)統(tǒng)一煤餅搗固方法。觀測煤餅穩(wěn)定成型所需要的煤餅搗固強(qiáng)度,控制底料下料時(shí)間至少30秒,煤餅搗固時(shí)間在6.0-8.0分鐘,搗固錘使用數(shù)量由15根提高到18根,煤餅搗固功由814.52J/Kg下降到684.2J/Kg。
(3)改進(jìn)搗固爐煤餅頂部浮煤壓實(shí)工作。增設(shè)煤餅平煤裝置,壓實(shí)工具重量由7公斤提高到15公斤以上,操作工壓實(shí)煤餅由站于煤箱外進(jìn)行壓實(shí)改為站于煤箱內(nèi)煤餅上倒退著進(jìn)行壓實(shí),實(shí)施兩次壓實(shí)。
3.3自創(chuàng)7+5焦?fàn)t出焦模式
自創(chuàng)了7+5焦?fàn)t出焦模式,即頂裝爐在搗固爐間歇段出焦7爐后為頂裝爐間歇段,搗固爐在頂裝爐間歇段出焦5爐后為搗固爐間歇段,如此循環(huán)反復(fù)出焦。該模式克服了頂裝、搗固、干熄、篩焦四個(gè)系統(tǒng)銜接難題,生產(chǎn)穩(wěn)定,為爐溫穩(wěn)定提供了有利保障。
3.4 重新確定焦?fàn)t燃燒室標(biāo)準(zhǔn)溫度,控制好爐溫
(1)實(shí)施焦?fàn)t溫度制度的系統(tǒng)調(diào)控,勤測勤調(diào)爐頂空間溫度、焦餅中心溫度等,在兼顧焦炭均勻成熟與焦油質(zhì)量達(dá)標(biāo)的前提下,將爐溫控制在低線。
(2)通過數(shù)據(jù)分析,明確出了入爐煤水分波動(dòng)量與焦?fàn)t加熱煤氣使用量的對應(yīng)關(guān)系。
3.5 規(guī)范頂裝爐裝煤及高壓氨水操作
頂裝爐裝煤操作要求裝滿、裝平,以爐門上橫鐵為基準(zhǔn)線,出焦時(shí)的焦線在爐門上橫鐵以上為合格;裝煤車裝煤時(shí)間縮短到3分鐘以內(nèi);高壓氨水使用時(shí)間不得超過4分鐘,盡可能地減少高壓氨水使用時(shí)間和減少高壓氨水使用頻次。
3.6 調(diào)整壓油操作
機(jī)械化氨水澄清槽壓油由接班開始連續(xù)壓油四小時(shí)改為接班后三小時(shí)開始連續(xù)壓油兩小時(shí)。
4 效果分析
通過采取以上措施,煤焦油質(zhì)量得到明顯好轉(zhuǎn),滿足了用戶需求,拓寬了焦油銷售市場,減輕了銷售壓力,從而消除了焦?fàn)t限產(chǎn)甚至停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。采取措施前后,焦油質(zhì)量對比數(shù)據(jù)見表3。
5 結(jié)束語
(1)配合煤水分、細(xì)度對搗固爐煤餅成型的穩(wěn)定性有較大影響。
(2)煤焦油中粘度、甲苯不溶物含量的影響因素主要受焦?fàn)t爐溫及煤餅穩(wěn)定性影響。
(3)通過對配合煤水分、細(xì)度、焦?fàn)t加熱制度、高壓氨水使用及壓油操作等的控制,焦油質(zhì)量提高顯著,并能滿足用戶需求,已基本達(dá)到國標(biāo)要求。
參考文獻(xiàn)
[1]范伯云,李哲浩.焦化廠化產(chǎn)生產(chǎn)問答(第二版)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1999.
作者簡介:李鈺梅,女,江西婺源,工程師,從事煤化工生產(chǎn)管理工作。