摘 要:針對600MW機(jī)組原有一次風(fēng)壓運(yùn)行邏輯下存在磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)門動作互相干擾嚴(yán)重、磨煤機(jī)運(yùn)行工況不穩(wěn)定、電耗不可控等問題,修改了一次風(fēng)壓控制邏輯,由鍋爐主控改為跟蹤運(yùn)行磨煤機(jī)最大煤量,降低了一次風(fēng)壓,增加了磨煤機(jī)熱風(fēng)門開度。對比分析了機(jī)組一次風(fēng)壓控制邏輯修改前、后各參數(shù)的變化情況,在同等燃煤量下,減小了一次風(fēng)機(jī)出力,降低了磨煤機(jī)熱風(fēng)擋板的節(jié)流損失,達(dá)到了降低廠用電、節(jié)約能源的目的。
關(guān)鍵詞:鍋爐主控;給煤量;節(jié)流損失;節(jié)能
1 概述
內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司二期工程#3、#4機(jī)組為2×600MW亞臨界控制循環(huán)汽包爐,燃燒系統(tǒng)為正壓直吹式制粉系統(tǒng)四角切圓布置。各配有上海鼓風(fēng)機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的兩臺100%容量PAF19-14-2型動葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機(jī),6臺北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的型號為ZGM123G的中速磨煤機(jī)。
原有控制邏輯中一次風(fēng)壓由一次風(fēng)機(jī)動葉進(jìn)行調(diào)整,根據(jù)鍋爐主控指令經(jīng)函數(shù)計(jì)算而來,一次風(fēng)壓相對較高,磨煤機(jī)熱風(fēng)跳門開度較小(40%-60%),節(jié)流損失較大。
通過修改一次風(fēng)壓控制邏輯,降低現(xiàn)有一次風(fēng)壓母管設(shè)定值,增大磨煤機(jī)熱風(fēng)門開度,減少節(jié)流損失進(jìn)行著手進(jìn)行分析,有一定節(jié)能潛力可以挖掘。
2 改造方案
2.1 修改一次風(fēng)壓控制邏輯
修改一次風(fēng)壓控制邏輯,由鍋爐主控改為跟蹤運(yùn)行磨煤機(jī)最大煤量,如圖1所示。
2.2 降低一次風(fēng)壓,增加磨煤機(jī)熱風(fēng)門開度
針對磨煤機(jī)熱風(fēng)門的節(jié)流損失,做了在不同負(fù)荷下降低一次風(fēng)母管風(fēng)壓使磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)節(jié)門盡可能全開試驗(yàn),以期得到不同煤量下對應(yīng)一次風(fēng)壓最優(yōu)化定值,如表1所示。
經(jīng)過以上試驗(yàn),確定了一次風(fēng)壓與煤量的對應(yīng)關(guān)系即為:當(dāng)給煤量為20(t/h)時,一次風(fēng)母管壓力為5.9(KPa);當(dāng)給煤量為40(t/h)時,一次風(fēng)母管壓力為7.0(KPa);當(dāng)給煤量為50(t/h)時,一次風(fēng)母管壓力為7.6(KPa);當(dāng)給煤量為60(t/h)時,一次風(fēng)母管壓力為8.0(KPa);當(dāng)給煤量為70(t/h)時,一次風(fēng)母管壓力為9.0(KPa);當(dāng)給煤量為80(t/h)時,一次風(fēng)母管壓力為9.9(KPa)。可見,既降低了一次風(fēng)壓,又增加了磨煤機(jī)熱風(fēng)門開度,減少了節(jié)流損失,同時能保證了干燥與輸送煤粉的功能。
3 一次風(fēng)機(jī)邏輯優(yōu)化后經(jīng)濟(jì)性分析
通過以上典型工況下磨煤機(jī)熱風(fēng)門全開試驗(yàn),可以分析得知同等負(fù)荷下,一次風(fēng)機(jī)在磨煤機(jī)熱風(fēng)門全開前后,電流下降值5-10A,而一次風(fēng)機(jī)電機(jī)功率因數(shù)為0.916,所以兩臺一次風(fēng)機(jī)每小時節(jié)約電量約為
6000?鄢5?鄢0.916=27.480KWH-6000?鄢10?鄢0.916=54.960KWH
按照機(jī)組負(fù)荷率75%計(jì)算,每天可以降低廠用電率為
27.480/600000?鄢75%=0.006%-54.960/600000?鄢75%=0.012%。
自2014.03.01開始試行一次風(fēng)機(jī)降壓運(yùn)行以來,磨煤機(jī)運(yùn)行時熱風(fēng)調(diào)門開度多數(shù)維持在70%以上,節(jié)流損失明顯降低,從每天的機(jī)組生產(chǎn)指標(biāo)日報(bào)上可以看出,一次風(fēng)機(jī)電耗從之前的0.39-0.40降至0.37-0.38,節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益顯著。
4 一次風(fēng)機(jī)邏輯優(yōu)化后安全性分析
控制邏輯優(yōu)化后,雖然節(jié)能效果顯著,但因一次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)響應(yīng)速率變快,可能會帶來兩臺一次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)不同步、電流出現(xiàn)偏差現(xiàn)象,嚴(yán)重時可能會引發(fā)一次風(fēng)機(jī)喘振等問題。
(1)一次風(fēng)機(jī)降壓運(yùn)行后,磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)門接近全開,基本失去調(diào)節(jié)能力,要求運(yùn)行人員加強(qiáng)對磨煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)堵煤跡象及時作出調(diào)整。(2)一次風(fēng)機(jī)降壓運(yùn)行后,一次風(fēng)機(jī)風(fēng)壓下降,運(yùn)行工況點(diǎn)下移,有利于風(fēng)機(jī)的正常以及事故工況下的安全運(yùn)行。(3)一次風(fēng)機(jī)降壓運(yùn)行后,一次風(fēng)速降低,對于爐膛內(nèi)尤其是燃燒器噴口的結(jié)焦?fàn)顩r可能加劇,須加強(qiáng)監(jiān)視。
5 結(jié)束語
針對600MW機(jī)組原有一次風(fēng)壓運(yùn)行邏輯下存在磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)門動作互相干擾嚴(yán)重、磨煤機(jī)運(yùn)行工況不穩(wěn)定、電耗不可控等問題,修改了一次風(fēng)壓控制邏輯,由鍋爐主控改為跟蹤運(yùn)行磨煤機(jī)最大煤量,降低了一次風(fēng)壓,增加了磨煤機(jī)熱風(fēng)門開度。對比分析了機(jī)組一次風(fēng)壓控制邏輯修改前、后各參數(shù)的變化情況,在同等燃煤量下,減小了一次風(fēng)機(jī)出力,降低了磨煤機(jī)熱風(fēng)擋板的節(jié)流損失,達(dá)到了降低廠用電、節(jié)約能源的目的。一次風(fēng)機(jī)控制邏輯優(yōu)化后,機(jī)組節(jié)能效果明顯,但運(yùn)行中仍需注意一次風(fēng)機(jī)的電流偏差、制粉系統(tǒng)堵煤等問題,以進(jìn)一步提高機(jī)組的安全性與經(jīng)濟(jì)性。
參考文獻(xiàn)
[1]內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司.一次風(fēng)壓優(yōu)化運(yùn)行技術(shù)措施[Z].
作者簡介:曹建鋒,工程碩士,工程師,內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司從事運(yùn)行工作。