摘 要:焦?fàn)t煤氣甲烷化制備天然氣是一種清潔高效的焦?fàn)t煤氣利用方式。根據(jù)焦?fàn)t煤氣組成,選擇BWRS物性方法及LHHW本征動(dòng)力學(xué)方程,利用Aspen Plus軟件模擬3段式固定床甲烷化反應(yīng)器,結(jié)果與試驗(yàn)數(shù)據(jù)相近。利用夾點(diǎn)技術(shù)進(jìn)行熱集成分析,消減了熱負(fù)荷的消耗,優(yōu)化余熱回收過程,余熱利用率從45.85%提高到88.42%。
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣;甲烷化反應(yīng)分析;集成網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化
前言
隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,天然氣作為一種安全、清潔的優(yōu)質(zhì)能源,其消費(fèi)量持續(xù)增長[1],2014年國內(nèi)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)1800億立方米,增幅9%,而前11月天然氣產(chǎn)量只有1112.6億立方米,增幅6.7%[2],對外進(jìn)口依存度逐年增加。焦?fàn)t煤氣作為焦炭行業(yè)的工業(yè)副產(chǎn)物,每年產(chǎn)量約為1200億立方米。因此,焦?fàn)t煤氣甲烷化合成天然氣作為一種利用新技術(shù),能有效減少天然氣短缺壓力。
Aspen Plus流程模擬軟件嚴(yán)格的機(jī)理模型使其在科研和生產(chǎn)中被普遍運(yùn)用。文章以某焦化廠焦?fàn)t煤氣甲烷化工藝和相關(guān)動(dòng)力學(xué)研究為基礎(chǔ),對甲烷化反應(yīng)流程進(jìn)行了模擬分析,利用夾點(diǎn)技術(shù)完成熱集成網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化,提高甲烷化余熱利用率,為焦?fàn)t煤氣制天然氣工業(yè)化提供一定參考。
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 甲烷化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)
甲烷化反應(yīng)主要涉及以下三個(gè)反應(yīng):
3H2+CO?葑CH4+H2O
H2O+CO?葑CO2+H2
4H2+CO2?葑CH4+2H2O
CO甲烷化反應(yīng)和變換反應(yīng)為獨(dú)立反應(yīng),動(dòng)力學(xué)模型假設(shè)碳化物為中間體,模擬采用LHHW型本征動(dòng)力學(xué)方程。
r■=■
r2=■
其中,ki為反應(yīng)速率常數(shù)(i=1,2);Kj為吸附平衡常數(shù)(j=α,C,OH),Keq為反應(yīng)平衡常數(shù)。
1.2 甲烷化流程模擬
文章采用文獻(xiàn)中試驗(yàn)數(shù)據(jù),原料進(jìn)氣量20619m3(STP)/h,溫度30℃,壓力2.2MPa,進(jìn)料組成如下。
表1 焦?fàn)t煤氣組成
甲烷化采用絕熱固定床反應(yīng)器,不考慮軸向的返混、溫度梯度和濃度梯度,采用一維平推流模型,選擇BWRS物性方法。甲烷化反應(yīng)是強(qiáng)放熱反應(yīng),為避免溫度過高造成催化劑的燒結(jié)和積碳失活等,采用三段甲烷化反應(yīng)器串聯(lián)方案。
2 結(jié)果與討論
2.1 模擬結(jié)果驗(yàn)證
調(diào)整進(jìn)氣量和入口溫度等條件控制反應(yīng)器溫度在550℃以下,模擬結(jié)果如表2所示。
與文獻(xiàn)中試驗(yàn)數(shù)據(jù)相差不大,CO和CO2轉(zhuǎn)化率都達(dá)到工藝要求,說明動(dòng)力學(xué)方程、工藝參數(shù)的選擇在焦?fàn)t煤氣甲烷化模擬中是可行的。三段甲烷化反應(yīng)器串聯(lián)方案能有效降低反應(yīng)終溫(單一甲烷化反應(yīng)器可達(dá)904℃),降低了對設(shè)備移熱性能的要求,避免了催化劑的燒結(jié)。
2.2 換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化
從表3物流參數(shù)表中可知,需要熱負(fù)荷2124.83kW,且品位較高,冷負(fù)荷9218.18kW,其中高壓蒸汽回收4224.85kW,余熱利用率45.85%。根據(jù)夾點(diǎn)理論可知,當(dāng)能量通過夾點(diǎn),其熱用工程和冷用工程必然大于所需最小量,造成雙重能量損失。由總組合曲線可知,系統(tǒng)熱集成網(wǎng)絡(luò)夾點(diǎn)為530℃左右,而且夾點(diǎn)上方?jīng)]有熱負(fù)荷需求,最小冷負(fù)荷為7093.36kW。因此換熱網(wǎng)絡(luò)有較大改進(jìn)空間。
依據(jù)夾點(diǎn)匹配的可行性原則,通過流股分割、添加換熱器,進(jìn)行過程物流的熱復(fù)合,結(jié)果如圖2所示。
從圖2中可以看出,需要增加3個(gè)換熱單元和9個(gè)冷卻器。但優(yōu)化后存在即換熱器、工藝流構(gòu)成的封閉回路,這是由于以運(yùn)行總年度費(fèi)用成本最小為綜合目標(biāo)形成的,從而產(chǎn)生多于Euler通用網(wǎng)絡(luò)理論的最少換熱器數(shù)目,同時(shí)由于存在多余穩(wěn)定操作參數(shù),影響網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行,增加控制難度。因此合并回路上的換熱器。
由于熱物流2、3換熱后溫度仍高于高壓蒸汽溫度,因此可將冷水冷卻改為蒸汽鍋爐回收熱量生產(chǎn)高壓蒸汽,同時(shí)對新形成的封閉回路進(jìn)行換熱器合并。(如圖3所示)
優(yōu)化后系統(tǒng)總共需要3個(gè)換熱單元,6個(gè)冷卻器。所需熱負(fù)荷為0kW,冷負(fù)荷7093.81kW,其中高壓蒸汽回收熱量5317.27kW,中壓蒸汽回收217.47kW,低壓蒸汽回收737.29kW,余熱利用率88.42%。
3 結(jié)束語
利用Aspen Plus完成焦?fàn)t煤氣甲烷化工藝模擬,采用三段絕熱甲烷化反應(yīng)器串聯(lián)方案控制反應(yīng)器溫度在550℃以下,有效降低了設(shè)備換熱要求,避免催化劑燒結(jié)。模擬結(jié)果與試驗(yàn)數(shù)據(jù)相不大,驗(yàn)證了建模過程中動(dòng)力學(xué)及工藝參數(shù)選擇的準(zhǔn)確性。
對熱集成網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析,采用夾點(diǎn)技術(shù)恰當(dāng)匹配冷熱物流之間的換熱及冷熱公用工程的類型和能級選擇。利用余熱加熱原料氣,消減了熱負(fù)荷的消耗。優(yōu)化余熱回收過程,余熱利用率從45.85%提高到88.42%。
參考文獻(xiàn)
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作者簡介:彭勝(1987-),民族:漢族,研究方向或從事的主要專業(yè)工作:煤化工方面催化劑制備。