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關(guān)于預(yù)防火電鍋爐塌焦的分析

2015-05-30 14:55錢磊嚴(yán)海連
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年20期
關(guān)鍵詞:鍋爐運(yùn)行結(jié)焦

錢磊 嚴(yán)海連

摘 要:文章通過對(duì)鍋爐運(yùn)行結(jié)焦、落焦原因的分析,結(jié)合實(shí)際運(yùn)行中可能采取的措施及運(yùn)行注意事項(xiàng)進(jìn)行深度分析,得出了一些措施可以在運(yùn)行過程中防止鍋爐塌焦,保證了機(jī)組的運(yùn)行安全,并在此基礎(chǔ)上給出了相應(yīng)的操作思路。

關(guān)鍵詞:鍋爐運(yùn)行;結(jié)焦;塌焦

1 概述

目前,隨著火電機(jī)組的容量越來越大,鍋爐熱負(fù)荷越來越高。受燃煤市場調(diào)節(jié)的影響,企業(yè)為實(shí)現(xiàn)最大利潤,往往摻燒更為廉價(jià)的低熱煤中或進(jìn)口煤種。煤種的多變對(duì)爐內(nèi)結(jié)焦有著重要的影響。鍋爐塌焦(也稱落渣)是指燃煤灰分在爐內(nèi)高溫環(huán)境下軟化粘附于鍋爐受熱面上,鍋爐結(jié)焦不僅影響受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù),更甚者當(dāng)大塊焦塊集中掉落時(shí),對(duì)爐內(nèi)燃燒產(chǎn)生極大的擾動(dòng),爐膛負(fù)壓將大幅晃動(dòng)。實(shí)際運(yùn)行中因鍋爐塌焦而造成爐膛熄火的情況時(shí)常發(fā)生,可以說鍋爐塌焦時(shí)威脅鍋爐安全運(yùn)行的重要因素之一。

某廠兩臺(tái)1000MW超超臨界鍋爐,也不止一次發(fā)生爐膛塌焦。文章以該廠運(yùn)行情況為例,對(duì)鍋爐結(jié)焦、塌焦做一分析。

2 某電廠鍋爐塌焦情況

4月16日#2機(jī)組負(fù)荷420MW,D、E、F三磨運(yùn)行,4:46發(fā)生塌焦,爐膛負(fù)壓-1016Pa~+1485Pa,火檢D3、E2、F3、F4信號(hào)消失。投用E、F層油槍穩(wěn)燃,4:55恢復(fù)正常。

4月30日#2機(jī)組負(fù)荷560MW,D、E、F三磨運(yùn)行,22:43發(fā)生塌焦,爐膛負(fù)壓-406Pa~+493Pa,火檢信號(hào)正常。

5月02日#1機(jī)組負(fù)荷510MW,D、E、F三磨運(yùn)行,3:09發(fā)生塌焦,爐膛負(fù)壓-586Pa~+1028Pa,給煤機(jī)F跳閘,火檢信號(hào)大面積消失。投用E、F層油槍穩(wěn)燃,3:15恢復(fù)正常。

3 鍋爐塌焦原因分析

鍋爐塌焦是一個(gè)連續(xù)發(fā)生的過程,其脫落原因主要有:

(1)渣塊累積過程中,在重力作用下渣塊不斷自然脫落。

(2)人為清潔受熱面,利用吹灰選擇性清除受熱面上的渣塊。

(3)由于變負(fù)荷過程中受熱面受熱不均,渣塊與金屬受熱面收縮、膨脹程度不同產(chǎn)生應(yīng)力,使渣塊與受熱面出現(xiàn)部分剝離,當(dāng)渣塊自身重力大于其粘附力時(shí),渣塊集中脫落。

爐灰在高溫下軟化,遇到受熱面冷卻并粘附在受熱面上形成渣塊。在鍋爐變負(fù)荷情況下,因渣塊與受熱面膨脹系數(shù)不同產(chǎn)生應(yīng)力,應(yīng)力大小正比于爐膛溫度的波幅及波動(dòng)速率,在應(yīng)力作用下渣塊與受熱面接觸部分逐漸剝離,應(yīng)力越大其剝離面積越大,相應(yīng)粘附力越小,當(dāng)粘附力不足以平衡其自身重力時(shí)渣塊掉落。由于高負(fù)荷期間爐內(nèi)溫度較高,結(jié)渣程度遠(yuǎn)大于低負(fù)荷階段,因此低負(fù)荷出現(xiàn)掉渣的概率大于高負(fù)荷階段。4月16日#2爐塌焦,其原因正是長時(shí)間超低負(fù)荷運(yùn)行中渣塊冷卻脫落所致。檢修啟動(dòng)之后負(fù)荷率較高,特別是4月10日至14日,日均負(fù)荷達(dá)到80%以上,最低負(fù)荷也大于600MW。而4月16日當(dāng)日機(jī)組負(fù)荷長時(shí)間維持400MW,該負(fù)荷為并網(wǎng)以來最低、維持時(shí)間最長,對(duì)爐內(nèi)溫度沖擊最大,大量以往在降負(fù)荷過程中未掉落的渣塊集中脫落。

4月30日及5月2日兩次鍋爐塌焦,其原因略有差異。以往為控制受熱面結(jié)渣程度,加倉方式上,利用結(jié)渣特性較好的大同煤與神木煤按比例摻燒。但自4月27日起,#1/2機(jī)組全部燃用神木煤,該煤種屬易結(jié)渣煤種,期間爐內(nèi)結(jié)渣速度及結(jié)渣量較以往大幅提高,受熱面整體污濁程度有所增加,期間再熱汽溫度、再熱汽減溫水量及爐膛出口煙溫來看也證明了這一點(diǎn),兩次爐內(nèi)塌焦的原因在于:

(1)由于神木煤灰熔點(diǎn)較低,以往采用混燒大同煤的方法來控制鍋爐結(jié)渣程度。此次全部燃用灰熔點(diǎn)較低的神木煤,無論從受熱面結(jié)渣的速度還是結(jié)渣量來看,都有遠(yuǎn)大于以往水平。

(2)吹灰操作在解決鍋爐受熱面大面積結(jié)渣與再熱汽溫維持較高水準(zhǔn)之間存在一定矛盾,其對(duì)吹灰程度的把握具有相當(dāng)大的難度。在煤種多變的情況下,必然相應(yīng)調(diào)整吹灰頻率。由于對(duì)吹灰程度的把握有一認(rèn)識(shí)過程,且運(yùn)行人員對(duì)吹灰依據(jù)認(rèn)識(shí)程度不同,各班在吹灰量的把握上存在差異,使得運(yùn)行期間機(jī)組再熱汽溫及鍋爐結(jié)渣情況出現(xiàn)一定波動(dòng)。

(3)由于低負(fù)荷階段吹灰條件不滿足,吹灰時(shí)間及吹灰機(jī)會(huì)大大減少,進(jìn)一步加劇了受熱面結(jié)渣情況。

4 預(yù)防大面積塌焦的方法

由于鍋爐受熱面的結(jié)渣及塌焦具有連續(xù)性和必然性,運(yùn)行人員所需做的是利用加倉方式及吹灰操作,控制結(jié)渣程度范圍并避免渣塊集中脫落,將鍋爐塌焦對(duì)爐內(nèi)穩(wěn)燃的影響降到最低。

圖1

5月計(jì)劃負(fù)荷率僅為53%,從負(fù)荷趨勢(shì)上看,我廠機(jī)組近期將維持連續(xù)低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)了,為確保運(yùn)行安全,防止因塌焦引起的爐內(nèi)擾動(dòng),主要有以下幾點(diǎn):

(1)低負(fù)荷期間,磨煤機(jī)運(yùn)行方式為D、E、F三磨運(yùn)行,確保低負(fù)荷時(shí)大同煤摻燒比例2:1,大同煤調(diào)整加倉到D倉,以延緩結(jié)渣速度。

(2)通過對(duì)班組的培訓(xùn),進(jìn)一步提高當(dāng)班人員對(duì)吹灰判據(jù)(主再汽溫、主再減溫水量、主再汽受熱面屏間偏差、水冷壁溫度偏差等)的認(rèn)識(shí),預(yù)判因煤種變化可能對(duì)汽溫、結(jié)渣等方面產(chǎn)生的影響,縮短對(duì)新煤種的適應(yīng)時(shí)間。

(3)盡可能避免機(jī)組負(fù)荷長時(shí)間低于450MW,若機(jī)組長期維持低負(fù)荷運(yùn)行,應(yīng)向市調(diào)申請(qǐng)吹灰負(fù)荷。

(4)隨著近期煤種的日益多變,在吹灰量的把握上需要一個(gè)不斷認(rèn)識(shí)調(diào)整的過程,在調(diào)整期間再熱汽溫可能出現(xiàn)一定程度的波動(dòng)。

(5)加倉煤種平均揮發(fā)份盡量大于25%。

(6)低負(fù)荷期間,減少不必要操作,加減負(fù)荷速率放緩。

(7)磨煤機(jī)風(fēng)量控制在100~110t/h之間,磨后溫度盡量靠上限運(yùn)行。

(8)若爐膛負(fù)壓大幅晃動(dòng),立即投油穩(wěn)燃。

(9)監(jiān)視磨煤機(jī)差壓,若差壓大于6kPa,調(diào)整煤量分配,降低該磨入磨煤量。一旦發(fā)生堵煤或磨煤機(jī)跳閘,立即投油穩(wěn)燃。

(10)吹灰時(shí)按原有吹灰措施執(zhí)行,根據(jù)主再汽溫、主再汽減溫水及主再汽受熱面屏間偏差決定吹灰區(qū)域及吹灰頻率,確保再汽溫穩(wěn)定。

5 結(jié)束語

鍋爐結(jié)焦、塌焦是一個(gè)連續(xù)發(fā)生的過程,其結(jié)焦速度的快慢與燃煤灰熔點(diǎn)高低及爐內(nèi)燃燒強(qiáng)度相關(guān)。機(jī)組負(fù)荷的波動(dòng)對(duì)爐膛產(chǎn)生的溫度變化是爐內(nèi)焦塊掉落的主要因素,加之輔助于吹灰系統(tǒng)的投用,以防止鍋爐大面積塌焦帶來的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。在燃煤煤質(zhì)變化或長期維持某一負(fù)荷運(yùn)行時(shí),應(yīng)注意利用吹灰手段防止鍋爐大面積結(jié)焦,必要時(shí)可申請(qǐng)將機(jī)組負(fù)荷升降一次。

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