摘要:冷渣器作為循環(huán)流化床鍋爐高效運(yùn)行的重要輔助部件之一,它能否長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,關(guān)系到鍋爐平穩(wěn)運(yùn)行。文章針對(duì)中化泉州石化有限公司冷渣器由于排渣困難造成鍋爐非計(jì)劃停車(chē)的一系列問(wèn)題進(jìn)行了冷渣器改造與生產(chǎn)上的調(diào)整,改造后冷渣器實(shí)現(xiàn)連續(xù)排渣,基本實(shí)現(xiàn)改造目的。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;冷渣器;鍋爐運(yùn)行;非計(jì)劃性停車(chē);節(jié)能環(huán)保 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類(lèi)號(hào):TK227 文章編號(hào):1009-2374(2017)02-0043-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.02.020
當(dāng)前,循環(huán)流化床鍋爐燃燒技術(shù)是已基本實(shí)現(xiàn)大型化和商業(yè)化的潔凈煤燃燒技術(shù),由于具有燃燒效率高、燃燒強(qiáng)度高、脫硫效率高、氮氧化物排放低、燃料適應(yīng)性好、負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大、負(fù)荷調(diào)節(jié)快等優(yōu)點(diǎn),在世界各主要工業(yè)國(guó)家得到大力發(fā)展和推廣應(yīng)用,并取得了重大的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益。冷渣器作為循環(huán)流化床鍋爐高效運(yùn)行的重要輔助部件。它的不正常運(yùn)行是導(dǎo)致被迫停爐和減負(fù)荷運(yùn)行的主要原因之一,因此冷渣器的可靠運(yùn)行關(guān)乎循環(huán)流化床鍋爐能否可靠、長(zhǎng)周期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。本文從我司循環(huán)流化床鍋爐冷渣器投運(yùn)以來(lái)所出現(xiàn)的一些問(wèn)題以及改造狀況做一個(gè)介紹,以期對(duì)循環(huán)流化床鍋爐冷渣器的改造與運(yùn)行有所幫助。
1 設(shè)備概況
1.1 裝置簡(jiǎn)介
本裝置是泉州石化項(xiàng)目的主要系統(tǒng)配套裝置,是全廠蒸汽平衡的重要產(chǎn)汽及調(diào)節(jié)裝置,采用的是美國(guó)FW公司生產(chǎn)的2臺(tái)310t/h的高溫高壓的CFB鍋爐,鍋爐燃料為正??扇加?00%的石油焦也可摻燒80%的燃煤。
鍋爐系統(tǒng)配套煙氣脫硫除塵系統(tǒng),煙氣脫硫除塵系統(tǒng)包括為2臺(tái)310t/h CFB鍋爐排放的2×286000Nm3/h煙氣配套的除塵裝置(包括布袋除塵器和引風(fēng)機(jī))、濕式洗滌脫硫脫硝裝置(包括洗滌塔系統(tǒng)、臭氧發(fā)生系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、NaOH供應(yīng)系統(tǒng))。
每臺(tái)鍋爐排放的含有SO2、NOx和煙塵的熱煙氣通過(guò)煙道輸送每臺(tái)鍋爐配套的布袋除塵器,除塵后經(jīng)引風(fēng)機(jī)送至EDV?系統(tǒng)進(jìn)行脫硫脫硝。EDV?系統(tǒng)在EDV?洗滌塔的入口冷卻部分將煙氣冷卻至它的飽和溫度,在洗滌塔的洗滌部分除去SO2、NOx和煙塵。在通過(guò)洗滌單元后,煙氣進(jìn)入位于噴霧塔內(nèi)包含15個(gè)旋風(fēng)單元的旋風(fēng)組件。每個(gè)旋風(fēng)單元間離心力分離煙氣中的殘留水滴。脫除水滴后的煙氣排放至位于洗滌塔頂部的煙囪,然后排放大氣。
1.2 燃料特性
本鍋爐實(shí)際摻燒的燃料為90%石油焦與10%燃煤。石油焦與燃煤的特性如下:(1)石油焦水分在0~3.5%(重量)之間,燃煤水分在7%~9%(重量)之間;(2)石油焦灰分在0.2%~2.5%(重量)之間,燃煤灰分在15%~25%(重量)之間;(3)石油焦揮發(fā)分在9.5%~11.5%(重量)之間,燃煤揮發(fā)分在30%~50%(重量)之間;(4)石油焦低位發(fā)熱量在31.9~34.2(MJ/kg)之間,燃煤低位發(fā)熱量在18.5~23(MJ/kg)之間。
1.3 冷渣器作用
從循環(huán)流化床鍋爐排出的高溫灰渣會(huì)帶走大量的物理熱,從而惡化現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行條件,灰渣中殘留的S和O仍可以在爐外釋放二氧化硫和氮氧化物,造成環(huán)境污染。對(duì)灰分高于30%的中低熱值燃料,灰渣不經(jīng)冷卻,灰渣物理?yè)p失可達(dá)2%以上,這部分可通過(guò)風(fēng)冷冷渣器回收利用。
1.4 冷渣器結(jié)構(gòu)
該鍋爐配套的冷渣系統(tǒng)為風(fēng)冷冷渣器。冷渣器位于爐膛兩側(cè),當(dāng)爐膛內(nèi)壓力高于允許值時(shí),鍋爐排出部分爐底的粗渣。排出的高溫爐渣在冷渣器內(nèi)冷卻,冷卻后的爐渣溫度低于200℃,可以滿足出渣設(shè)備的要求。每臺(tái)冷渣器被分隔為4個(gè)區(qū)域。從爐內(nèi)出來(lái)的固體首先進(jìn)入選擇區(qū),在此完成燃燒,更細(xì)的煤及石灰石顆粒被帶回到爐內(nèi)。接著是3個(gè)冷卻區(qū),底渣的冷卻在此完成,熱空氣回到爐內(nèi)。冷渣器選擇區(qū)和冷卻區(qū)的冷卻空氣由鍋爐的一次風(fēng)機(jī)提供,冷一次風(fēng)取自管式空氣預(yù)熱器之前,在其經(jīng)過(guò)冷渣器后,返回爐內(nèi)作為燃燒空氣。床灰排出速度受控于每臺(tái)冷渣器出口側(cè)(冷側(cè))的流量控制回轉(zhuǎn)閥。冷渣器沒(méi)有其他機(jī)械/運(yùn)動(dòng)部件,依靠空氣流化來(lái)運(yùn)行,有已被證明的低維修工作量的跟蹤記錄。冷渣器容量的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為在鍋爐最大出力和設(shè)計(jì)燃料的條件下200%的預(yù)計(jì)底灰流量。
自我司兩臺(tái)CFB鍋爐投運(yùn)以來(lái),冷渣器主要出現(xiàn)以下問(wèn)題:(1)爐膛內(nèi)燃料燃燒不充分使冷渣器分離段的底渣含碳量高因而發(fā)生二次燃燒,導(dǎo)致冷渣器分離段高溫結(jié)焦,造成排渣困難,最后因床壓太高得不到控制,從而造成鍋爐非計(jì)劃停爐;(2)爐膛往冷渣器進(jìn)渣管的高壓風(fēng)流量控制不合理,使進(jìn)渣管的排渣量得不到控制,不是太高就是太低,從而導(dǎo)致結(jié)渣堵塞;(3)開(kāi)工前期,各個(gè)運(yùn)行班組對(duì)冷渣器四個(gè)風(fēng)室的流化風(fēng)量控制有分歧,流化風(fēng)量過(guò)高造成冷渣器氧含量過(guò)剩造成冷渣器二次燃燒,風(fēng)量過(guò)小造成冷渣器各個(gè)風(fēng)室的底渣流化不良或者不能把底渣冷卻下來(lái),最后使冷渣器排渣困難;(4)經(jīng)常利用冷渣器的事故排渣閥人工排紅渣,這樣不但污染環(huán)境,更是危及人身以及設(shè)備的安全;(5)冷渣器的旋轉(zhuǎn)排渣閥不能連續(xù)排渣,造成鍋爐的床壓升高,為了保持一定床壓,往爐膛添加脫硫用的石灰石粉用量必須減少。我廠CFB鍋爐脫硫分為爐內(nèi)脫硫和尾部脫硫,尾部脫硫系統(tǒng)使用的是濕式洗滌脫硫塔,即往脫硫塔加入NaOH溶液,從而達(dá)到脫硫效果。因?yàn)橐WC鍋爐二氧化硫的排放量符合國(guó)家規(guī)定的200mg/Nm3以下,所以導(dǎo)致?tīng)t后脫硫的用堿量大幅增加。
2 改造措施
針對(duì)以上CFB鍋爐冷渣器運(yùn)行出現(xiàn)的問(wèn)題,工藝、設(shè)備、運(yùn)行等人員做了如下改造與調(diào)整:(1)增加兩臺(tái)煙氣再循環(huán)風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)的煙氣由引風(fēng)機(jī)出口抽取,使原來(lái)冷渣器分離段與1段冷卻器的流化冷卻風(fēng)由一次冷風(fēng)調(diào)整為引風(fēng)機(jī)出口經(jīng)過(guò)升壓的低溫?zé)煔狻#?)調(diào)整進(jìn)入鍋爐的石油焦、煤、石灰石的粒徑,減少大顆粒燃料所占的比例,使燃料粒徑符合鍋爐燃料標(biāo)定的范圍。(3)各個(gè)運(yùn)行班組人員加強(qiáng)溝通,統(tǒng)一操作指令:當(dāng)冷渣器各倉(cāng)室溫度出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)調(diào)整,使冷渣器各個(gè)風(fēng)室的冷卻流化風(fēng)量保持穩(wěn)定;當(dāng)分離段溫度超過(guò)700℃,應(yīng)逐步關(guān)小或關(guān)閉冷渣器旋轉(zhuǎn)出閘閥開(kāi)度,直至溫度下降或不再上升,待穩(wěn)定后再開(kāi)大。(4)各個(gè)運(yùn)行班組在操作時(shí)做到:爐膛物料流化良好,爐墻四周的二次風(fēng)穿透力較強(qiáng);在保證流化的情況下,降低一次風(fēng)量,保證較大顆粒的焦粒在爐膛內(nèi)進(jìn)行多次循環(huán);同時(shí)調(diào)整一、二次風(fēng)與煤的配比,保證充足的氧量;加強(qiáng)爐內(nèi)燃燒,保持鍋爐的床溫在880℃~920℃之間。(5)加強(qiáng)爐膛往冷渣器的進(jìn)渣管的風(fēng)量調(diào)整,使高壓輸渣風(fēng)風(fēng)量穩(wěn)定在4~6Nm3/min范圍。(6)增加冷渣器的事故排渣閥,即在3個(gè)冷卻段風(fēng)室各增加一個(gè)事故排渣閥,以保持冷渣器出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能在線疏通,從而保證冷渣器的平穩(wěn)長(zhǎng)周期運(yùn)行。
3 改造效果
通過(guò)以上對(duì)冷渣器的改造及運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整,冷渣器運(yùn)行的可靠性大大提高,基本消除了鍋爐因冷渣器超溫結(jié)焦而停爐的隱患。實(shí)際運(yùn)行優(yōu)勢(shì)如下:
第一,改造后,冷渣器分離段底渣因缺氧沒(méi)有二次燃燒,使得冷渣器沒(méi)有發(fā)生高溫結(jié)焦而停爐。
第二,改造后,通過(guò)調(diào)整燃燒底渣含碳量也明顯降低,以下是冷渣器改造前后的底渣含碳量對(duì)比:(1)改造前冷渣器底渣含碳量為12%(重量),改造后為2%(重量);(2)改造前冷渣器底渣氧化鈣量為54%(重量),改造后為10%(重量);(3)改造前冷渣器底渣硫酸鈣量為14%(重量),改造后為6%(重量)。
第三,鍋爐爐外脫硫所用燒堿量大幅降低。我廠CFB鍋爐脫硫分為爐內(nèi)脫硫和尾部脫硫,爐內(nèi)脫硫用的是石灰石,尾部脫硫用的是濃度32%NaOH,32%NaoH每噸的成本大約為800元,每月的耗堿量大約為4500t,每個(gè)月堿液就要消耗360萬(wàn)元左右,石灰石成本大約200元,每月消耗大概8000t,增加了煙氣再循環(huán)風(fēng)機(jī)以后,冷渣器可以順暢排渣,可以有效地控制床壓,可以加大石灰石的使用量,使?fàn)t內(nèi)的脫硫效果更加明顯,進(jìn)而減少了尾部氫氧化鈉的消耗,現(xiàn)在每月的耗堿量降低到2000t左右,石灰石的耗量增加到12000t,堿液每月少用2500t左右,也相當(dāng)于每月節(jié)省200萬(wàn)元左右,一年則是2400萬(wàn)元左右,為公司節(jié)省了大筆運(yùn)行費(fèi)用。
第四,改造后,人工捅渣疏通冷渣器再也沒(méi)發(fā)生過(guò),使職工的工作環(huán)境得到很大改善。
改造后存在的不足主要有:(1)新增2臺(tái)煙氣再循環(huán)風(fēng)機(jī),致使鍋爐本身用電消耗量增大;(2)冷渣器分離段溫度因燃料、石灰石粒徑的變化,有時(shí)還是會(huì)超溫,但只要及時(shí)停止冷渣器旋轉(zhuǎn)出渣閥,待溫度下降后再開(kāi)啟,問(wèn)題就能夠解決。
4 結(jié)語(yǔ)
冷渣器作為循環(huán)流化床鍋爐的重要輔助設(shè)備,它的不正常運(yùn)行是導(dǎo)致循環(huán)流化床鍋爐被迫停爐和減負(fù)荷運(yùn)行的主要原因之一,同時(shí)它可以保持爐膛灰平衡和床料的良好流化,細(xì)顆粒分選回送,提高燃燒和脫硫效率,加熱鍋爐用風(fēng)等條件。它能否長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,關(guān)系到鍋爐平穩(wěn)運(yùn)行。經(jīng)過(guò)這次冷渣器改造及生產(chǎn)上的優(yōu)化調(diào)整,冷渣器再?zèng)]有出現(xiàn)高溫結(jié)焦致使鍋爐停爐的故障,基本達(dá)到改造的目的;冷渣器能夠連續(xù)排渣,使鍋爐床壓維持在一個(gè)穩(wěn)定范圍,并因此節(jié)省了脫硫堿液的用量,為公司創(chuàng)造了很大的經(jīng)濟(jì)效益。
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作者簡(jiǎn)介:劉云龍(1987-),男,廣東揭陽(yáng)人,中化泉州石化有限公司助理工程師,研究方向:鍋爐運(yùn)行。
(責(zé)任編輯:蔣建華)