楊添植
摘 要:文章闡述了機械傳動式TR50礦用自卸車冷卻裝置的技術(shù)改造。原TR50礦車采用管芯式冷卻裝置,在夏季運行頻繁出現(xiàn)高溫報警,冷卻裝置的冷卻能力不足。通過采用機械聯(lián)接管片式散熱芯體,高效換熱翅片以及多流程的冷卻技術(shù),最終解決了冷卻能力不足的問題,使TR50礦車在夏季正常運行。
關(guān)鍵詞:TR50礦用自卸車;冷卻裝置;機械聯(lián)接式;改造
前言
內(nèi)蒙古北方重型汽車有限責(zé)任公司(以下簡稱NHL)的機械傳動式TR50礦用自卸車在江西德興銀上礦運用,總保有量為22臺。由于當?shù)叵募練夂蜓谉?,TR50礦車發(fā)動機水溫頻繁報警,原車裝配的管芯式冷卻裝置冷卻能力不足,影響礦車的正常使用。大連通鐵熱動力設(shè)備有限公司根據(jù)用戶需求,針對TR50礦車冷卻裝置進行技術(shù)改造,完成了冷卻能力計算,利用先進的機械聯(lián)接式制造技術(shù),采用高效的換熱翅片以及多流程冷卻設(shè)計,最終成功解決了TR50礦車冷卻裝置在夏季冷卻能力不足的問題,并通過實地運行考核。
1 礦用自卸車冷卻系統(tǒng)原理
礦用自卸車在工作過程中,發(fā)動機等許多零部件強烈受熱,需要強迫冷卻,為此設(shè)置了冷卻水系統(tǒng)。其主要功能是:冷卻與燃氣直接接觸的零部件、發(fā)動機機油及發(fā)動機的增壓空氣,使發(fā)動機的各零部件、發(fā)動機機油及增壓空氣均保持在一定溫度范圍內(nèi),保證發(fā)動機正常工作。冷卻水系統(tǒng)主要由冷卻裝置、機油熱交換器以及相應(yīng)的管路、閥門等組成。冷卻裝置冷卻能力的強弱,直接決定了礦用自卸車適應(yīng)極端工作環(huán)境的能力。
2 TR50礦車冷卻裝置的技術(shù)改造運行試驗
早在2004年,NHL通過引進特雷克斯3307型礦用自卸車,自主研發(fā)并試制機械傳動式TR50礦用自卸車,該車采用Cummins QSX15發(fā)動機,總功率為392kW,載重量為45噸。原礦車所裝配的管芯式冷卻裝置生產(chǎn)廠家,為提高冷卻能力也經(jīng)過多次改進,包括在原有基礎(chǔ)上增加管排數(shù)等方法,都未能有效解決問題。2013年初,根據(jù)技術(shù)改造方案,在保持原TR50礦車冷卻裝置外形尺寸的基礎(chǔ)上,采用機械聯(lián)接管片式散熱芯體、高效的換熱翅片、多流程的冷卻技術(shù),不但散熱能力滿足要求,而且提高了其經(jīng)濟性。這種機械聯(lián)接管片式散熱芯體,是利用先進的機械聯(lián)接技術(shù),即在散熱管與管板聯(lián)接處采用機械脹管工藝,增強了聯(lián)接處的強度和可靠性,能極好地承受柴油機工作時給散熱器帶來的機械應(yīng)力和熱應(yīng)力,從而大幅度提高產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命。同時高效的換熱翅片增加了散熱器面積,結(jié)合多流程的冷卻設(shè)計,最終有效提升了冷卻裝置的冷卻能力。2013年6月初,Cummins發(fā)動機專業(yè)人員對首臺裝用改造后冷卻裝置的TR50礦車進行運行試驗并收集數(shù)據(jù)。圖1是機械脹接式冷卻裝置與原車管芯式冷卻裝置,在兩臺相同配置的TR50礦車上,在同一天、同一時間、行走相同的路徑,所采集的發(fā)動機水溫曲線數(shù)據(jù)。
圖1中的圖表顯示時間為6月22日上午的11點與11點30分,裝配已改造冷卻裝置的TR50礦車,分別使用2檔與4檔,行駛相同路徑情況下,發(fā)動機的水溫收集數(shù)據(jù)??梢钥闯?,在2檔行駛過程中,發(fā)動機水溫的峰值為90.2℃;在4檔行駛過程中,發(fā)動機水溫的峰值為92.3℃。
圖2是6月22日上午10點,裝配有管芯式冷卻裝置未改造的TR50礦車,分別使用2檔與4檔,行駛相同路徑情況下,發(fā)動機的水溫收集數(shù)據(jù)??梢钥闯觯?檔行駛過程中,發(fā)動機水溫的峰值為93.1℃;在4檔行駛過程中,發(fā)動機水溫的峰值為94.3℃。根據(jù)實地測量,礦區(qū)環(huán)境溫度越近正午,氣溫越高。即便在22日上午10至11點溫度有所提高,在相同檔位下,裝有改進后冷卻裝置的TR50礦車發(fā)動機水溫峰值仍比原有管芯式冷卻裝置的發(fā)動機水溫要低2℃甚至更多(見表1)。
在隨后的運行過程中,礦車并未在出現(xiàn)過高溫現(xiàn)象,改進后冷卻裝置冷卻效果明顯,冷卻能力優(yōu)于原車所裝配的管芯式冷卻裝置,成功解決原TR50礦車冷卻裝置夏季力冷卻能力不足的問題。
鑒于當?shù)貧鉁夭⑽瓷镣曜罡咧?0℃,而礦區(qū)附近的環(huán)境溫度由于地表輻射等因素,可能提高至42℃甚至更高,為保證氣溫在峰值附近礦車也能正常運行,隨后在此基礎(chǔ)上,又進行了二次改造。在原基礎(chǔ)上增加1排散熱管,將內(nèi)部更改為3流程,經(jīng)過核算,此冷卻裝置較第一次改造的5排管冷卻裝置,適應(yīng)的環(huán)境溫度可以再提高3℃~4℃。(圖3)
3 改造運行試驗結(jié)論
截止2015年3月,22臺裝用于TR50礦車上的新型冷卻裝置,在近兩年的運用時間里,無任何質(zhì)量反饋,可靠性良好,解決了原TR50礦車冷卻裝置冷卻能力不足的問題。此次改造的成功,同時也證明了機械聯(lián)接式冷卻裝置在礦山環(huán)境中能夠很好的發(fā)揮其抗震性、緊湊性、高效性等特點。
參考文獻
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