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爐內(nèi)噴鈣干法脫硫技術(shù)應(yīng)用分析

2015-05-30 11:07朱建安李宇峰陳湍南
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年16期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化改進循環(huán)流化床鍋爐

朱建安 李宇峰 陳湍南

摘 要:結(jié)合焦作煤業(yè)集團電冶分公司循環(huán)流化床機組脫硫改造工程實例,對爐內(nèi)噴鈣干法脫硫技術(shù)進行應(yīng)用分析,根據(jù)爐內(nèi)干法脫硫工藝實踐中存在問題的整改經(jīng)驗,總結(jié)出提高爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行的有效措施。結(jié)果表明,優(yōu)化改進后的爐內(nèi)噴鈣干法脫硫技術(shù)可實現(xiàn)90%以上的脫硫效率,實現(xiàn)鍋爐煙氣中SO2排放質(zhì)量濃度小于150mg/Nm3的設(shè)計要求。

關(guān)鍵詞:爐內(nèi)噴鈣;循環(huán)流化床鍋爐;優(yōu)化改進;脫硫效率

引言

焦作煤業(yè)集團電冶分公司三臺25MW高、低混合流速CFB機組配套建設(shè)有雙堿法濕法脫硫系統(tǒng),由于設(shè)備老化及酸堿的長期腐蝕,系統(tǒng)故障頻繁,投入率無法保證且脫硫效率低下,不能滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)對燃煤機組SO2排放指標(biāo)的要求,為了電廠的持續(xù)生存和發(fā)展,脫硫提標(biāo)改造勢在必行。對比爐內(nèi)脫硫、半干法脫硫和濕法脫硫三種當(dāng)前國內(nèi)CFB機組的主要脫硫工藝,結(jié)合電冶分公司廠區(qū)內(nèi)空間限制條件、燃料低硫特性、引風(fēng)機選型余量和CFB鍋爐的爐型特點,電冶分公司決定采用系統(tǒng)阻力小、接口時間短、工藝結(jié)構(gòu)簡單、投資和運行維護成本相對節(jié)省的爐內(nèi)噴鈣干法脫硫技術(shù)作為提標(biāo)改造的實施方案。

1 工藝概況

(1)鍋爐基本情況。電冶分公司三臺高、低混合流速循環(huán)流化床鍋爐是在原130t/h煤粉爐基礎(chǔ)上進行擴容改造的一種高效、低污染的新型鍋爐。高、低混合流速循環(huán)流化床燃燒,鍋爐上部煙氣流速為5m/s,下部煙氣流速為3.8m/s。密相區(qū)布置橫埋管、爐膛全膜式壁懸吊結(jié)構(gòu),內(nèi)置水冷上排氣高溫旋風(fēng)分離器,返料器為自平衡型U型閥。每臺爐配一臺離心式送風(fēng)機、兩臺變頻離心式引風(fēng)機和一臺高壓流化風(fēng)機。二次風(fēng)管接自一次風(fēng)風(fēng)箱,分上下兩層送入爐膛。

(2)燃料來源及硫分。燃料選用焦煤集團內(nèi)部各礦井選煤廠的煤泥、煤矸石和劣質(zhì)煤混合物,綜合發(fā)熱量3000±500Kcal/Kj,含硫0.5%左右。煤泥摻燒比例為40%~60%,與矸石、洗中煤等摻混后入爐燃燒,單爐入爐煤量38~45t/h,鍋爐原始SO2排放濃度約1500mg/Nm3。

(3)爐內(nèi)噴鈣干法脫硫工藝實施路線。本次提標(biāo)改造的工藝路線是對原濕法脫硫系統(tǒng)進行隔離,新建一套爐內(nèi)噴鈣干法脫硫系統(tǒng)。脫硫劑采用石灰石粉,從鍋爐四周上二次風(fēng)風(fēng)口噴入爐膛,與煙氣中的SO2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使煙氣中的SO2排放濃度≤150mg/Nm3,滿足國家環(huán)保要求,具體設(shè)計指標(biāo)見表1:

表1 爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)設(shè)計指標(biāo)

系統(tǒng)主要由石灰石粉倉、布袋除塵裝置、加熱裝置、氣化風(fēng)系統(tǒng)、壓縮空氣干燥凈化系統(tǒng)、星形給料機、羅茨風(fēng)機、物料泵、輸灰管路及DCS控制系統(tǒng)等組成,石灰石粉通過罐車氣力輸送進粉倉,煙氣數(shù)據(jù)采用硬接線方式從煙氣在線監(jiān)測站數(shù)據(jù)模塊接引至脫硫DCS系統(tǒng)。

2 問題分析及改進措施

2.1 輸粉管道堵塞與磨損

石灰石粉顆粒不合格或受潮粘結(jié)、給料不穩(wěn)定時高濃度物料流在彎頭高阻力處發(fā)生氣固分離、管路內(nèi)壁粗糙部位因局部阻力等均會導(dǎo)致物料堆積,導(dǎo)致堵管問題的發(fā)生。實現(xiàn)物料的輸送,首先要使物料保持一定的移動速度,而移送的粒子與管壁之間會發(fā)生碰撞與摩擦,因此磨損是不可避免的。對于彎頭部位,由于離心力和慣性撞向管道外側(cè)的內(nèi)壁,該部位的磨損將尤為嚴(yán)重。為了減緩管道的磨損、降低管道堵塞的發(fā)生概率,并在管道磨損和堵塞時能及時疏通和更換,改進措施:(1)彎頭全部采用90°或120°的圓弧過渡彎頭,優(yōu)化管路流線;(2)彎頭防磨工藝選型上綜合考慮阻力特性,選取較低阻力的耐磨鋼瓷復(fù)合管;(3)所有彎頭均采用法蘭連接,便于疏通和更換;(4)在所有彎頭部位均設(shè)置壓縮空氣管接頭和閥門,便于堵管時用高壓空氣快速疏通;(5)輸送管道全部采用厚壁無縫碳鋼管,管壁厚度不小于10mm,彎頭、變徑及三通等易磨損部件采用鋼瓷復(fù)合耐磨材質(zhì)。該材質(zhì)由剛玉陶瓷、過渡層、鋼三層組成,其莫氏硬度可達9.0相當(dāng)于HRC90以上,具有良好的耐磨性能。

2.2 粉倉物料結(jié)拱堵塞

石灰石常作為干燥劑,具有良好的吸潮特性。粉倉并非絕對嚴(yán)密的封閉環(huán)境,為避免石灰石粉受潮,防止粉倉結(jié)拱堵塞,進行的優(yōu)化改進措施有:(1)在粉倉底部均布電加熱板,保持倉底部位在60℃的恒溫;(2)在粉倉下部設(shè)置壓縮氣體流化裝置,保持物料的流動性;(3)在壓縮空氣進入氣體流化裝置前設(shè)置冷干機和空氣電加熱器,保持壓縮空氣的潔凈與溫度。

2.3 脫硫效率不穩(wěn)定

粉倉及管道的焊渣脫落、還原劑顆粒度超標(biāo)、配煤不勻、煤倉堵煤、鍋爐工況變化等,均會引起風(fēng)煤比、鈣硫比失調(diào)導(dǎo)致SO2排放超標(biāo),均為爐內(nèi)脫硫不穩(wěn)定的關(guān)鍵因素。要實現(xiàn)穩(wěn)定的脫硫效率,需要從以下方面進行改進:(1)做好設(shè)備安裝質(zhì)量監(jiān)督,在管路投粉前進行充分的空管吹掃,消除焊渣等雜質(zhì)對系統(tǒng)的影響。(2)從采購驗收環(huán)節(jié)嚴(yán)控石灰石品質(zhì),做到每次購置石灰石粉的同步取樣分析。(3)從煤質(zhì)著手,控制煤質(zhì)發(fā)熱量、硫分的基本穩(wěn)定,并控制燃料水分在9%以內(nèi)以降低燃料粘性。(4)在爐前倉增加渦旋清堵機和空氣炮以緩解斷煤問題,多管齊下,保證煤質(zhì)穩(wěn)定,煤流均勻。(5)在系統(tǒng)連鎖保護、冗余配置上下功夫,優(yōu)化管道阻力參數(shù)與給料器、羅茨風(fēng)機的啟停連鎖,使應(yīng)急或備用設(shè)備設(shè)施快速投入。(6)加強司爐及脫硫值班人員的技術(shù)培訓(xùn),提高鍋爐變工況條件下的快速反應(yīng)能力,實現(xiàn)鈣硫比的快速調(diào)節(jié)。

3 效果及建議

2014年7月系統(tǒng)投運后,實現(xiàn)了安全穩(wěn)定運行。據(jù)環(huán)保監(jiān)測,煙氣中SO2排放指標(biāo)達到了最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求,環(huán)保監(jiān)測結(jié)果見表2。

表2 監(jiān)測結(jié)果

由上表可知,采用爐內(nèi)噴鈣干法脫硫工藝,實現(xiàn)了SO2排放濃度小于150mg/Nm3的設(shè)計指標(biāo),可滿足國家最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)小于200mg/Nm3的要求。不過,1號爐的脫硫效率偏低。主要是由于該爐煙氣量過高,風(fēng)煤比控制不到位造成的,建議進一步加強鍋爐運行方面的優(yōu)化調(diào)整,合理控制床溫、料層厚度及一次風(fēng)量,確保脫硫效率穩(wěn)定在90%以上,實現(xiàn)爐內(nèi)噴鈣干法脫硫工藝在CFB機組的應(yīng)用上安全、穩(wěn)定、高效運行。

參考文獻

[1]楊玉環(huán),張媛媛.鈣硫比對CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效率的影響研究[J].應(yīng)用能源技術(shù),2013,186(6):28-32.

[2]王義俊,劉立鵬,張殿偉,等.300MW循環(huán)流化床發(fā)電機組爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)淺析[J].電站系統(tǒng)工程,2012,28(5):33-34.

[3]楊振森,劉彬,陳寧武,等.提高CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效率的實驗研究[J].潔凈煤技術(shù),2012,18(6):72-75.

作者簡介:朱建安(1955-),男,教授,主要從事熱能與動力工程教學(xué)與科研工作。

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