摘 要:A發(fā)電公司現(xiàn)有8臺汽輪發(fā)電機組(4臺100MW、4臺200MW),改造前冷卻水系統(tǒng)全部采用水庫的水直流供水或以水庫為冷卻水池循環(huán)供水。改造后的循環(huán)供水系統(tǒng)主要包括一個補給水泵房、兩個循環(huán)水泵房和兩個冷水塔。與項目確定前的比較,冷卻水系統(tǒng)改造后理論設(shè)計每年節(jié)約開支2198萬元,實際測試每年節(jié)約開支2061萬元。
關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠;冷卻水系統(tǒng);改造;經(jīng)濟性
引言
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在火力發(fā)電廠中是一個相對獨立的系統(tǒng),也是對機組在經(jīng)濟性方面有著很大的影響作用重大輔助性質(zhì)的系統(tǒng),同時,也是汽輪發(fā)電機組冷卻設(shè)備的重要輔助系統(tǒng)。在電廠之中,循環(huán)系統(tǒng)作為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)內(nèi)的核心,其耗電量約占整個系統(tǒng)發(fā)電量的1.5%~2%左右[1]。因此,在日常的生產(chǎn)過程中采用合理有效的改造方案,優(yōu)化設(shè)計合理使用減少水資源的浪費。這樣既能保證生產(chǎn)和設(shè)備的安全運行又能節(jié)約水資源水的消耗,成本效益與環(huán)境效益收效明顯[2]。
1 冷卻水系統(tǒng)方案
1.1 改造前的冷卻水系統(tǒng)
改造前冷卻水系統(tǒng)全部采用水庫的水直流供水或以水庫為冷卻水池循環(huán)供水。供水通過地下水泵房8臺循環(huán)水供水泵將水庫水輸送到供水閘門井,再通過兩根供水母管供給8臺汽輪發(fā)電機組冷卻用水;回水是通過兩根回水母管回至明渠,再用10臺排水泵將明渠回水送回到水庫。
在灌溉期,當(dāng)農(nóng)灌用水等于或大于A發(fā)電公司的直流冷卻水量時,排水經(jīng)排水明渠排往下游農(nóng)灌水渠。當(dāng)農(nóng)灌用水小于A發(fā)電公司的直流冷卻水量時,排水經(jīng)排水明渠部分排往下游農(nóng)灌水渠,部分排往排水泵房,由排水升壓泵送回水庫循環(huán)利用。
非灌溉期,全部冷卻水經(jīng)排水明渠排往排水泵房,由排水升壓泵送回水庫循環(huán)利用。
1.2 存在的主要問題
原有的進排水系統(tǒng)路徑長,進水隧道及管路長約3.5km,排水明渠長5km,已經(jīng)運行30多年,系統(tǒng)漏損水量較大。特別是5km的排水明渠,蒸發(fā)及滲漏損失均很大,導(dǎo)致A發(fā)電公司的耗水量遠比正常發(fā)電用的耗水量大,既浪費了可貴的水資源,又增加了該公司的水費負擔(dān)。近年隨著國家用水政策的變化,水價不斷上漲,公司支付的水費也不斷上漲。
1.3 改造方案
改造后的循環(huán)供水系統(tǒng)主要包括一個補給水泵房、兩個循環(huán)水泵房和兩個冷水塔。補給水泵房是在原地下水泵房基礎(chǔ)上改造而成,將原來的8臺循環(huán)水供水泵改造為4臺補給水泵,重新敷設(shè)兩根DN1200補給水母管,廢除原來的兩根供水母管、明渠及10臺排水泵。兩個循環(huán)水泵房和兩個冷水塔均為新建項目,并在每個循環(huán)水泵房內(nèi)分別安裝兩臺軸流式循環(huán)水泵。
改造后的循環(huán)水系統(tǒng)運行方式,由補給水泵房4臺補給水泵,通過兩根補給水母管,分別作為兩個冷水塔的補充水源、5~8號機夏季參混水水源及至1~4號機的DN800補水管。1號循環(huán)水泵房向1號循環(huán)水母管供水,該母管主要向每臺機的1號凝汽器及8號機2號凝汽器供水。2號循環(huán)水泵房向2號循環(huán)水母管供水,該母管主要向除8號外的每臺機的2號凝汽器及8號機3號凝汽器供水。各機組循環(huán)水回水,1~4號機回至#1冷水塔;5~8號機回至#2冷水塔。為保證20MW機組夏季冷卻水需求,在5~8號機側(cè)新裝兩臺兌水泵,以便在循環(huán)水溫度過高時使用。
2 冷卻水系統(tǒng)改造后的經(jīng)濟效益分析
2.1 耗水量及水費
A發(fā)電公司共安裝8臺汽輪發(fā)電機組,裝機容量為1250MW。以項目確定前的2003年為例,則全年機組的利用小時數(shù)平均為5547.41小時,全年繳納水費4217萬元,按單價為0.52元/m3計算,相當(dāng)于耗水量8109.615×104m3。冷卻水系統(tǒng)改造后,實測補水流量為0.97m3/s,折合全年(按365天,每天24小時計算)耗水量為3058.99×104m3,按單價為0.52元/m3計算,全年水費為1590萬元。與2003年相比節(jié)約水費2627萬元。
2.2 冷卻水系統(tǒng)電耗
以項目確定前的2003年為例,全年取排水泵及5號機組循環(huán)水泵合計用電量為9456×104kWh,排水站發(fā)電量為894.06×104kWh,冷卻水系統(tǒng)實際用電8562×104kWh。系統(tǒng)改造后,轉(zhuǎn)三臺循環(huán)水泵時實測循環(huán)水泵耗電量8160kWh/h,補水泵耗電量為110kW/h,轉(zhuǎn)4臺循環(huán)水泵時實測循環(huán)水泵耗電量11640kWh/h,補水泵耗電量為110kW/h,按設(shè)計每年5個月4臺循環(huán)水泵運行,7個月3臺循環(huán)水泵運行,則改造后每年耗電量為8522×104kWh,改造后每年用電量與2003年相比減少40×104kWh,按稅后上網(wǎng)電價0.19689元/kWh計算,每年節(jié)約電費7.8萬元。
2.3 對煤耗的影響
冷卻水系統(tǒng)改造后,按2~8號7臺機組年利用小時5500小時計算,在凝汽器端差與2003年保持一致的情況下,在設(shè)計工況下7臺機組年增加標準煤耗量20607t。標準煤價按2003年的278元/t計算,則改造后每年增加煤耗費用573萬元。
3 結(jié)束語
冷卻水系統(tǒng)改造后,按2~8號7臺機組年利用5500小時、水塔全年運行考慮,實際測試全年耗水量為3058.99×104m3,耗電量為8522×104kWh,年增加標準煤耗量20607t。2003年交納水費4217萬元,水費單價為0.52元/m3,冷卻水系統(tǒng)實際用電量為8562×104kWh,稅后上網(wǎng)電價為0.19689元/kWh,標準煤價278元/t。以此為基準,冷卻水系統(tǒng)改造后,理論計算每年節(jié)約水費3033萬元,節(jié)約電費7.8萬元,增加煤費用843萬元,三項合計每年節(jié)約開支2198萬元。實際測試每年節(jié)約水費2627萬元,節(jié)約電費7.8萬元,增加煤費用573萬元,三項合計每年節(jié)約2061萬元。
理論計算與實際測試機組耗水量偏差較大的主要原因是現(xiàn)有的冷卻水系統(tǒng)及運行方式不合理,對現(xiàn)行冷卻水系統(tǒng)及運行方式進行改造,具有顯著的經(jīng)濟效益。冷卻水系統(tǒng)改造后,不再向廠外排放工業(yè)用水,有效地保護了水資源,具有顯著的社會效益。
參考文獻
[1]田曉光.有關(guān)300MW機組循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化應(yīng)用研究[J].科技與企業(yè),2015:209.
[2]孫志君,段原鋒.除塵風(fēng)機冷卻系統(tǒng)的節(jié)水改造[J].現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2007(3):161-162.
作者簡介:李昂(1983,11-),男,遼寧省鐵嶺市人,華北電力大學(xué)在讀,研究方向:動力工程技術(shù)經(jīng)濟分析。