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140t干熄焦鍋爐系統(tǒng)的爆管與處理

2015-05-30 22:07尹更新
科技創(chuàng)新與應用 2015年12期
關(guān)鍵詞:過熱器技術(shù)分析蒸發(fā)器

尹更新

摘 要:結(jié)合唐山中潤煤化工有限公司干熄焦余熱鍋爐的運行情況及國內(nèi)干熄焦鍋爐爆管的原因進行技術(shù)分析,得出干熄焦余熱鍋爐爆管的主要原因,對故障檢維修處理方法進行探討,同時制定預防措施,降低鍋爐爆管的發(fā)生率。

關(guān)鍵詞:干熄焦鍋爐;過熱器;蒸發(fā)器;爆管;技術(shù)分析;預防措施

干熄焦鍋爐是一種余熱鍋爐,是干熄焦系統(tǒng)的重要組成部分。干熄焦系統(tǒng)流程:惰性循環(huán)氣體(主要是N2)通過循環(huán)風機送入熱管換熱器冷卻至130℃進入干熄爐與焦炭進行熱交換后高溫惰性氣體880~960℃經(jīng)過一次除塵器分離粗顆粒焦粉,進入干熄焦鍋爐進行熱交換,溫度降至約160℃后進入二次除塵器進一步分離細顆粒焦粉,最后返回循環(huán)風機,從而完成了一次循環(huán)。干熄鍋爐產(chǎn)生的蒸汽被送往汽輪機發(fā)電。干熄焦鍋爐是能源轉(zhuǎn)化與回收的中心,是保證干熄爐穩(wěn)定運行的重要環(huán)節(jié)。

唐山中潤公司煉焦分廠設(shè)置有兩座處理量為140t/h的干熄焦裝置,配有兩套高溫高壓余熱鍋爐,額定蒸汽壓力10.3MPa,額定蒸汽溫度為540℃,自然循環(huán),爐膛型式為膜式水冷壁。干熄焦鍋爐發(fā)生爆管時水蒸氣與干熄爐內(nèi)紅焦炭發(fā)生化學反應,產(chǎn)生大量的CO、H2,當可燃氣體含量達到爆炸極限時會有爆燃的可能,危機設(shè)備、人身安全和生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運行。

1 鍋爐爆管的發(fā)生與處理

2011年12月某日12時37分,煉焦分廠1#干熄爐預存室、鍋爐入口壓力波動較大,同時循環(huán)氣體H2、CO含量明顯上升且速度較快,蒸汽量下降明顯,初步判斷為鍋爐爆管,于12時45分停循環(huán)風機,開啟一次除塵器緊急放散。當鍋爐壓力降至可控范圍后,開啟循環(huán)風機,通過導入氮氣控制可燃氣體含量,逐步降低干熄爐料位,降低鍋爐負荷。

停爐后對鍋爐進行了整體檢查,二次過熱器爐管表面磨損嚴重,且在爐管表面發(fā)現(xiàn)一漏點,經(jīng)過管道壁厚測量,磨損量均在2mm左右(設(shè)計厚度5.3mm含噴涂層)。

雖然二次過熱器整體磨損嚴重,但由于多種因素制約不具備整體更換條件,故進行臨時處理。根據(jù)測量結(jié)果對管壁最薄的的四根過熱管束進行封堵,對其余磨損嚴重的管道表面加蓋不銹鋼防護板(材質(zhì):0Cr23Ni13),保護爐管上管面,降低磨損。

2 鍋爐爐管破損爆裂的原因分析

2011年底至2012年初干熄焦鍋爐二次過熱器發(fā)生多次爆管故障,主要原因為2011年兩座干熄焦除塵裝置擋墻坍塌,大顆粒焦粉進入鍋爐爐膛,加大爐管沖刷,導致二次過熱器上管面失效。

造成干熄焦鍋爐爐管破損爆裂的原因很多,有鍋爐設(shè)備本身和生產(chǎn)操作不當?shù)仍颍灿型獠恳蛩氐淖饔?,主要有以下幾個方面:(1)鍋爐爐管在制造、焊接、安裝或者酸洗中存在缺陷,經(jīng)受不住干熄焦生產(chǎn)的正常波動而磨損;(2)鍋爐爐水水質(zhì)不良,造成爐管管壁結(jié)垢后受熱超溫而破損或鍋爐給水溶解氧長期超標,對鍋爐低溫區(qū)產(chǎn)生氧腐蝕而造成爐管破損;(3)循環(huán)氣體的高溫腐蝕、夾帶焦粉對爐管磨損使其強度下降而破損;(4)鍋爐系統(tǒng)頻繁啟停,鍋爐爐管斷水或局部水循環(huán)不良;(5)鍋爐入口溫度過高,溫度波動頻繁且范圍大;鍋爐出口循環(huán)氣體長期處于低溫狀態(tài),造成鍋爐下部省煤器爐管因低溫腐蝕而破損;(6)鍋爐爐管表面存在脫落的澆注料、遺留鐵器等雜物,造成爐管局部過熱,導致爐管破損。

通過對中潤公司干熄鍋爐幾年來運行情況的總結(jié),循環(huán)氣體夾雜的熾熱焦粉對二次過熱器上層管面的沖刷磨損較為嚴重,為了延長爐管的使用壽命,中潤公司于年修期間在二次過熱器上層爐管表面鋪設(shè)一層(材質(zhì)309S)防護罩(圖1)。在保證循環(huán)氣體流通截面積基本不變的情況下,有效降低了焦粉對爐管表面的沖刷。

為了減少高溫煙氣的“渦流回旋”的沖刷磨損,年修期間對整個爐膛進行了清理,防止爐管局部過熱,同時降低阻力,盡量保證循環(huán)風量在整個爐膛內(nèi)均布。中潤公司干熄焦鍋爐過熱器爐管材質(zhì)為12Cr1MoV為珠光體耐熱合金鋼,在恒溫、恒應力下有金屬蠕變變形,高溫下鋼的力學性能隨溫度及載荷持續(xù)時間而變化,高溫下鋼的組織結(jié)構(gòu)常會發(fā)生轉(zhuǎn)變,耐熱鋼在長期超溫下會導致碳化物的聚集與長大、再結(jié)晶,固溶體及碳化物中的金屬元素重新分布。這些內(nèi)部組織的變化導致爐管高溫力學性能下降、蠕變速度加快、失效加快,往往造成管子蠕脹及爆破。溫度越高,蠕變變形越快。

圖2為典型蠕變曲線,Ⅰ階段為蠕變初始階段,蠕變速度隨時間的增加而逐漸減少;Ⅱ階段是蠕變的穩(wěn)定階段,蠕變速度基本不變;Ⅲ階段蠕變加速進行,直到失效為止。

不同材料在不同條件下得到的蠕變曲線不同,同一種材料的蠕變曲線也隨著應力和溫度的不同而異,但蠕變的三個階段的特點仍然保持,而各個階段的持續(xù)時間則有了很大的改變。當減小應力或降低溫度時,蠕變的第Ⅱ階段增長,甚至第三階段不可能發(fā)生;當增加應力或升高溫度時,蠕變的第Ⅱ階段隨之縮短,甚至幾乎沒有,只有第Ⅰ階段和第Ⅲ階段,材料將在很短時間內(nèi)失效。

蠕變可以在單一應力,也可以在復合應力下產(chǎn)生,工藝參數(shù)的波動,導致爐管在生產(chǎn)過程中承受的是復合應力,蠕變加疲勞,蠕變拉伸加扭轉(zhuǎn)等等的復合蠕變。進而生產(chǎn)過程中,鍋爐運行期間各個參數(shù)合理、穩(wěn)定是保證鍋爐良好運行的先決條件。

3 結(jié)束語

針對國內(nèi)外干熄焦鍋爐爆管的主要原因:焦粉的沖刷磨損;運行工況的不穩(wěn)定;水質(zhì)不良,溶解氧超標等;可知,加強整套干熄焦裝置的運行管理,規(guī)范操作,保證其良性穩(wěn)定運轉(zhuǎn),是降低干熄焦鍋爐爆管,確保其安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行的關(guān)鍵。

參考文獻

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