摘 要:油田現(xiàn)有的抽油機(jī)井在井下工作時(shí)抽汲的是氣、油、水三相混合液。氣體是影響抽油泵泵效的主要因素,氣錨中的液相上升速度小于氣泡上升速度,氣液兩相才能分離。而氣泡在液相中的上升速度基本恒定,只有減小氣錨中液相上升速度,才能增大氣錨氣液分離效率。多杯等流型氣錨實(shí)現(xiàn)了氣錨縱向上任意部位進(jìn)液孔的進(jìn)液量近似相等,降低了液相的流動(dòng)速度,實(shí)現(xiàn)了氣液兩相的有效分離?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)913口井,試驗(yàn)后初期與試驗(yàn)前對(duì)比,平均單井增液14.7t/d(增加幅度28.6%),單井增油1.03t/d(增加幅度18.71%),泵效提高12.53%(增加幅度28.75%);系統(tǒng)效率提高了5.37%(增加幅度21.3%),噸液百米耗電下降了0.21kW·h(下降幅度20.6%)。
關(guān)鍵詞:等流;多杯氣錨;氣液分離
1 概述
油田現(xiàn)有的抽油機(jī)井在井下工作時(shí)抽汲的是氣、油、水三相混合液?;旌弦褐械臍怏w對(duì)抽油泵的泵效影響很大,當(dāng)抽油泵沉沒(méi)度在正常范圍(150~500m)內(nèi)時(shí),平均泵效僅為36.7%。如能將采出液在進(jìn)入泵筒之前氣液充分分離,可大幅度提高抽油泵泵效和系統(tǒng)效率。
從氣液兩相流動(dòng)機(jī)理看,只有液相在氣錨內(nèi)的流動(dòng)速度小于氣泡在液相中的上升速度時(shí),氣錨才能實(shí)現(xiàn)氣液兩相分離。而氣泡在液相中的上升速度基本恒定,只能通過(guò)減小液相的流動(dòng)速度來(lái)提高氣錨的氣液分離效果。油井井筒的尺寸是一定的,原有的各種類型氣錨都無(wú)法實(shí)現(xiàn)降低液相流速[1-4]。
2 影響氣液分離效果關(guān)鍵因素分析
多杯等流型氣錨由中間管、沉降杯和恒壓洗井閥組成。中間管上安裝有多個(gè)沉降杯,靠近沉降杯內(nèi)側(cè)中間管底部鉆有多個(gè)小直徑進(jìn)液孔,中間管下部接洗井閥。沉降杯的外徑為φ106mm,中心管內(nèi)徑φ38 mm,中心管外徑φ48 mm,洗井閥打開(kāi)壓力為0.1MPa。
抽油泵工作時(shí),氣液混合物經(jīng)過(guò)沉降杯和中間管的進(jìn)液孔進(jìn)入到抽油泵。每個(gè)沉降杯中的液相下降速度為:
V下==(2-1)
式中:n——沉降杯的數(shù)量;
q——上沖程時(shí)單個(gè)沉降杯的產(chǎn)液量,m3。
由于多杯分流的作用,將液體流經(jīng)氣錨時(shí)液流下降的速度V下減少了n倍,實(shí)現(xiàn)了V下 3 沉降杯內(nèi)采出液最佳停留時(shí)間的確定 氣錨的杯數(shù)越多,液體在氣錨內(nèi)的停留時(shí)間越長(zhǎng),脫氣效率就越高。但不能無(wú)限制的增加液體停留時(shí)間,為確定采出液在沉降杯中的最佳停留時(shí)間,開(kāi)展了理論與實(shí)驗(yàn)研究。 沉降杯中采出液停留時(shí)間與脫氣效率關(guān)系理論研究。根據(jù)相似第三定理(Buckingham π定理)及量綱和諧原理分析認(rèn)為,影響氣錨脫氣效率的因素有15個(gè),為了將這些因素產(chǎn)生關(guān)聯(lián),我們對(duì)3口油井進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),分別收集了實(shí)驗(yàn)前后不同參數(shù)的產(chǎn)油量、產(chǎn)液量、含水呂、產(chǎn)氣量的數(shù)據(jù),利用最小二乘法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸關(guān)聯(lián)處理,得到脫氣效率的最終表達(dá)式。 式中:tc——滯留時(shí)間最優(yōu)值。 利用已經(jīng)得到的脫氣效率關(guān)聯(lián)公式(3-1),計(jì)算出氣液兩相流體在多杯等流型氣錨中流動(dòng)時(shí)的相關(guān)流動(dòng)參量,并繪制關(guān)系曲線(圖3-1)。 由圖3-1可知,采出液在沉降杯中停留時(shí)間的最優(yōu)值tc出現(xiàn)在tc=91.94~129.40s范圍內(nèi)。 4 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) 截至2007年5月底,在大慶油田共試驗(yàn)應(yīng)用多杯等流型氣錨913井次,起到了增產(chǎn)、節(jié)能和含水上升速度變緩效果。 4.1 增產(chǎn)效果?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)應(yīng)用913井次,初期對(duì)比776口井,平均單井增液14.7t/d(增加幅度28.6%),單井增油1.03t/d(增加幅度18.71%),泵效提高12.53%(增加幅度28.75%),沉沒(méi)度下降170m(下降幅度39.12%);在不考慮產(chǎn)量遞減的條件下,試驗(yàn)19個(gè)月后,對(duì)比218口井,平均單井增液10.5t/d(增加幅度 20.8%),單井增油0.3t/d(增加幅度3.8%),泵效提高7.3%(增加幅度17.5%),沉沒(méi)度下降113.1m(下降幅度 23.1%)。 4.2 節(jié)能效果。913口試驗(yàn)井共進(jìn)行系統(tǒng)效率對(duì)比測(cè)試495口,前后對(duì)比,系統(tǒng)效率由25.26%提高到30.63%,提高了5.37個(gè)百分點(diǎn)(增加幅度21.3%)。噸液百米耗電由1.03kW·h下降到0.82kW·h,下降了0.21kW·h(下降幅度20.6%)。 5 結(jié)論 ①研究表明,多杯等流型氣錨可以實(shí)現(xiàn)在氣錨縱向上任意部位的進(jìn)液量近似相等,大幅度延長(zhǎng)了采出液氣液分離時(shí)間,提高了脫氣效率,大幅度提高了泵效;②理論研究結(jié)果表明,混合液在氣錨內(nèi)的最佳脫氣時(shí)間為100~130s; ③913口井現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,多杯等流型氣錨增產(chǎn)、節(jié)能效果顯著。試驗(yàn)前后對(duì)比,平均單井增液14.7t/d(增加幅度28.6%),單井增油1.03t/d(增加幅度18.71%),泵效提高12.53個(gè)百分點(diǎn)(增加幅度28.75%)。系統(tǒng)效率提高了5.37個(gè)百分點(diǎn)(增加幅度21.3%)。噸液百米耗電下降了0.21kW·h(下降幅度20.6%)。 參考文獻(xiàn): [1]陳琴,吳曉東,吳甫讓.氣錨分氣效率的實(shí)驗(yàn)研究[J].西南石油大學(xué)學(xué)報(bào),2008,30(4):173-175. [2]燕中慶,田軍,張連社,等.氣錨對(duì)螺桿泵泵效影響的分析[J].鉆采工藝,2002,25(4):55-57. [3]李洪山.新型迷宮式氣錨及其應(yīng)用[J].石油機(jī)械,1998,26(10):36-37. [4]張光明.有桿泵抽油井氣錨動(dòng)態(tài)分析[J].石油鉆采工藝,1999,12(4):95-98. 作者簡(jiǎn)介:贠玉平,男,1974年6月生,本科,工程師,在讀工程碩士,主要從事采油工藝方面的研究。