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氨-聯(lián)氨鈍化烘干法停爐保養(yǎng)實(shí)施細(xì)節(jié)探討

2015-06-05 14:56曹德平
綜合智慧能源 2015年1期
關(guān)鍵詞:除氧器鍋爐機(jī)組

曹德平

(湖南華電長沙發(fā)電有限公司,長沙 410203)

氨-聯(lián)氨鈍化烘干法停爐保養(yǎng)實(shí)施細(xì)節(jié)探討

曹德平

(湖南華電長沙發(fā)電有限公司,長沙 410203)

介紹了氨-聯(lián)氨鈍化烘干法的保護(hù)機(jī)制,針對(duì)停爐保養(yǎng)過程中聯(lián)氨質(zhì)量濃度難以達(dá)標(biāo)的問題,提出了調(diào)整設(shè)備功能及加藥方式等措施。以湖南華電長沙發(fā)電有限公司超臨界機(jī)組為例,給出了停爐保養(yǎng)的實(shí)施要點(diǎn),大修時(shí)割管檢查數(shù)據(jù)顯示,保養(yǎng)效果良好。

超臨界機(jī)組;氨-聯(lián)氨鈍化烘干法;停爐保養(yǎng);聯(lián)氨;鈍化

0 引言

伴隨電力體制改革的深化,我國電力行業(yè)發(fā)展迅速,機(jī)組容量不斷增大,運(yùn)行參數(shù)逐步增高,機(jī)組間的上網(wǎng)競爭也日趨白熱化。各省電力調(diào)度中心按各電廠計(jì)劃電量完成百分比來調(diào)運(yùn)機(jī)組的啟、停,完成百分比稍微領(lǐng)先的機(jī)組,就可能會(huì)被調(diào)停。機(jī)組完全市場化運(yùn)行產(chǎn)生了頻繁啟/停、深度調(diào)峰、備用機(jī)組增多、備用時(shí)間延長等問題,嚴(yán)重縮短了機(jī)組的使用壽命。

電力行業(yè)機(jī)組運(yùn)行中化學(xué)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)不斷更新,各大電廠相繼采取各種運(yùn)行保護(hù)措施,機(jī)組運(yùn)行中的腐蝕、結(jié)垢日漸減小,而機(jī)組停運(yùn)期間發(fā)生的腐蝕比例不斷擴(kuò)大,成為影響機(jī)組壽命的決定性因素。因此,根據(jù)機(jī)組的參數(shù)特性、地域特性、爐水處理方式、可操作性以及經(jīng)濟(jì)性等因素,選擇適合機(jī)組特點(diǎn)的防銹蝕方法,至關(guān)重要。

DL/T 956—2005《火力發(fā)電廠停(備)用熱力設(shè)備防銹蝕導(dǎo)則》中提供了11種鍋爐干法防銹蝕保護(hù)方法和9種濕法防銹蝕保護(hù)方法,在眾多防銹蝕方法中,氨-聯(lián)氨鈍化烘干法是適應(yīng)性較廣、可操作性強(qiáng)的方法。它不僅適用于汽包爐,也適應(yīng)于直流爐;不僅能用于加氧、加氨聯(lián)合處理(CWT)方式的機(jī)組,也能用于全揮發(fā)處理(AVT)方式的機(jī)組。因其不破壞運(yùn)行中形成的保護(hù)膜,因此特別適用于還原性全揮發(fā)處理(AVT(R))方式的機(jī)組。對(duì)于一些經(jīng)常深度調(diào)峰,加氧難以控制而采取AVT(R)方式控制的機(jī)組,推薦為停爐保養(yǎng)的首選方法。

1 氨-聯(lián)氨鈍化烘干法概述與保護(hù)機(jī)制

1.1 概述

以超臨界直流鍋爐無銅機(jī)組鍋爐保養(yǎng)為例,按DL/T 956—2005《火力發(fā)電廠停(備)用熱力設(shè)備防銹蝕導(dǎo)則》相關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際應(yīng)用,氨-聯(lián)氨鈍化烘干法概述如下。

(1)停爐前2 h退出精處理系統(tǒng)運(yùn)行,加大給水量和凝結(jié)水氨、聯(lián)氨的加入量,將省煤器入口給水pH值控制在9.4~10.0,聯(lián)氨質(zhì)量濃度為0.5~10.0mg/L。

(2)在鍋爐停爐冷卻至壓力為4.0MPa時(shí),再一次加大給水量和凝結(jié)水氨、聯(lián)氨加入量。將給水pH值調(diào)至9.4~10.0,除氧器入口給水聯(lián)氨質(zhì)量濃度控制在0.5~10.0mg/L,省煤器入口給水聯(lián)氨質(zhì)量濃度按表1的要求控制,然后繼續(xù)降壓。

表1 停爐時(shí)間與聯(lián)氨質(zhì)量濃度的關(guān)系

(3)在分離器壓力降至0.6~2.4MPa時(shí),迅速放盡爐內(nèi)存水,靠余熱烘干鍋爐。

1.2 保護(hù)機(jī)制

停運(yùn)的鍋爐更容易發(fā)生電化學(xué)腐蝕,在潮濕的空氣里尤為明顯。鋼鐵電化學(xué)腐蝕主要有2種:一種為吸氧腐蝕[1],一種為析氫腐蝕。

在負(fù)極發(fā)生的電極反應(yīng)為

吸氧腐蝕:在酸性或中性溶液中,水中溶解氧多的情況下,氧氣作為氧化劑,正極會(huì)發(fā)生如下電極反應(yīng)

析氫腐蝕:在酸性溶液中,水中H+質(zhì)量濃度較大,水膜的酸性較強(qiáng),H+作為氧化劑,正極電極反應(yīng)式如下

氨-聯(lián)氨鈍化烘干法中,余熱烘干鍋爐的目的就是保持金屬壁干燥,消除“潮濕的空氣”;加氨的目的是提高pH值,減少正極還原反應(yīng);加聯(lián)氨一方面是除氧[2],另一方面是將鋼鐵最外層的Fe2O3轉(zhuǎn)換為相對(duì)致密的Fe3O4保護(hù)膜[3],實(shí)現(xiàn)鈍化效果,反應(yīng)式如下

2 實(shí)施難點(diǎn)與對(duì)策

2.1 實(shí)施難點(diǎn)

氨-聯(lián)氨鈍化烘干法實(shí)施時(shí)最大的難點(diǎn)是聯(lián)氨的質(zhì)量濃度提不上去。如果不進(jìn)行設(shè)備改造,以機(jī)組正常加藥系統(tǒng)進(jìn)行加藥,的確難以提到合格的質(zhì)量濃度。以湖南華電長沙發(fā)電有限公司相關(guān)設(shè)備為例,簡單分析如下。

相關(guān)設(shè)備參數(shù):凝結(jié)水加聯(lián)氨泵1臺(tái),80 L/h;給水加聯(lián)氨泵1臺(tái),60 L/h;水合肼質(zhì)量分?jǐn)?shù),40%(折合成聯(lián)氨的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25.6%);除氧器水容積,約300m3;凝汽器水容積,約600m3;鍋爐水容積,約200m3。

若停爐時(shí)間大于10周,需將給水聯(lián)氨質(zhì)量濃度提高到500 mg/L,如果不走循環(huán),泵的出力僅60 L/h,需要將給水上水流量控制在30.72 t/h以內(nèi)才能達(dá)到要求,最理想情況下,也需6.5 h才能完成鍋爐水的置換,實(shí)際運(yùn)行中泵的最小出力和主蒸汽壓力根本無法控制。如果考慮走水汽大循環(huán),泵的出力為140 L/h,整個(gè)水汽系統(tǒng)按1 100 t水量計(jì)算,不考慮聯(lián)氨受熱分解,理論上最少需要15 h方能加藥合格,且藥量浪費(fèi)巨大。

2.2 對(duì)策

(1)將2個(gè)聯(lián)氨藥箱分出1個(gè),只裝濃聯(lián)氨,專用于停爐保養(yǎng);同時(shí),將2個(gè)給水加氨藥箱也隔離出1個(gè),只裝濃聯(lián)氨,停爐時(shí)切換使用,2臺(tái)給水加氨泵臨時(shí)變成“給水加聯(lián)氨泵”,相當(dāng)于增加了2臺(tái)加藥設(shè)備,速度可提高1倍。

(2)如何加藥是重點(diǎn)。如圖1所示,實(shí)際加藥過程中,在主蒸汽壓力降至5MPa左右時(shí),將除氧器上滿水(水位至1.8m),保留2臺(tái)前置泵運(yùn)行,再循環(huán)門、取樣門、加藥門打開,電動(dòng)給水泵前置泵停運(yùn),加藥門、取樣門均關(guān)閉,啟動(dòng)3臺(tái)“給水加聯(lián)氨泵”運(yùn)行,即給水加藥后又打回除氧器,始終在除氧器中循環(huán)。待除氧器中給水聯(lián)氨的質(zhì)量濃度達(dá)到或高于停爐相關(guān)要求且主汽主蒸汽壓力降到4MPa時(shí),啟動(dòng)電動(dòng)給水泵一路往鍋爐上水,監(jiān)測(cè)省煤器入口和啟動(dòng)分離器水樣,完成停爐保養(yǎng)過程。

圖1 給水系統(tǒng)加藥運(yùn)行圖

同樣按停爐時(shí)間大于10周、給水聯(lián)氨質(zhì)量濃度提高到500mg/L的目標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。3臺(tái)給水加聯(lián)氨泵出力為180 L/h,除氧器水量為300 t,將除氧器給水聯(lián)氨質(zhì)量濃度提高到500mg/L僅需要3.1 h,提高到600mg/L也僅需要3.9 h,而且還非常節(jié)約藥品。如果停爐1~4周,聯(lián)氨質(zhì)量濃度僅需加到200 mg/L,加藥1.2 h即能合格,留給機(jī)組相當(dāng)長的鈍化時(shí)間,效果比正常加藥好。

3 實(shí)施要點(diǎn)

(1)采用給水循環(huán)模式加藥時(shí),除氧器出口的加藥門務(wù)必跟隨切換,且除氧器出口聯(lián)氨質(zhì)量濃度需適當(dāng)提高。

(2)停爐后,要迅速關(guān)閉鍋爐各風(fēng)門、擋板,密封爐膛,防止熱量過快散失,盡量控制主蒸汽壓力的降低速度,以盡量延長機(jī)組鈍化的時(shí)間。

(3)分離器壓力降至0.6~2.4MPa后進(jìn)行放水操作時(shí),在保證金屬壁溫差不超過制造廠允許值且管道振動(dòng)等能滿足放水要求的前提下,要盡量提高放水壓力和溫度。經(jīng)多次實(shí)踐,放水壓力一般在1.2~1.4MPa能滿足多方條件。

(4)碳鋼在濕度60%~100%的環(huán)境中腐蝕速率是濕度為30%~55%環(huán)境中的100~1 000倍。如果濕度不合格,還需采取進(jìn)一步補(bǔ)救措施。

(5)當(dāng)鍋爐停用時(shí)間較長時(shí),可增加凝汽器抽真空處理步驟,對(duì)鍋爐抽真空,以保證鍋爐干燥[4]。

(6)長期停運(yùn)機(jī)組或大小修機(jī)組時(shí),為了將煤斗燒空,多采用滑參數(shù)停運(yùn)?;瑓?shù)停運(yùn)情況下,主蒸汽壓力等參數(shù)不能滑太低,否則只能以水汽大循環(huán)方式加藥,聯(lián)氨質(zhì)量濃度很難達(dá)到相關(guān)要求。

(7)停爐期間每小時(shí)測(cè)定給水pH值和聯(lián)氨質(zhì)量濃度,采用微克級(jí)聯(lián)氨測(cè)定儀測(cè)定毫克級(jí)聯(lián)氨質(zhì)量濃度,要注意稀釋的方法,例如,取1mL水樣稀釋至50mL,充分搖勻后再取其中1mL水樣再稀釋至50mL,此時(shí)即稀釋了2500倍,比直接取0.1mL水樣稀釋至250mL要精準(zhǔn),重復(fù)線性較好。

4 氨-聯(lián)氨鈍化烘干法實(shí)施效果

化膜、放水不干凈,管壁照樣高速結(jié)垢、腐蝕[5]。采用該方法保養(yǎng),規(guī)定壓力下藥液質(zhì)量濃度的保障是重點(diǎn),放水干凈、余熱烘干是關(guān)鍵,缺一不可。集控專業(yè)、化學(xué)專業(yè)人員要密切配合,保證主蒸汽壓力的下降速度并盡最大可能提高加藥速度。

湖南華電長沙發(fā)電有限公司#1,#2機(jī)組投產(chǎn)以來一直用氨-聯(lián)氨鈍化烘干法進(jìn)行保養(yǎng),以給水循環(huán)模式加藥,2013,2014年分別對(duì)#1,#2機(jī)組進(jìn)行割管檢查(見表2),四管結(jié)垢均為一類,未見腐蝕坑,保養(yǎng)效果良好。

表2#1,#2機(jī)組結(jié)垢量割管檢查結(jié)果 g/m2

[1]戚連義,崔紅軍.鍋爐的氧腐蝕與解決方法研究[J].化學(xué)工程與裝備,2011(5):115-116.

[2]劉建平,于建華,陳衛(wèi)民,等.基于氧腐蝕的熱水鍋爐停爐保養(yǎng)分析[J].河南科技,2011(5):62-64.

[3]吳鋒,章崳耑,趙熙,等.800MW級(jí)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐的停爐保養(yǎng)[J].華北電力技術(shù),2013(7):21-25.

[4]王永成,王登香.超臨界機(jī)組“氨水、聯(lián)氨鈍化烘干+真空干燥”停爐保護(hù)[J].熱力發(fā)電,2012(4):75-77.

[5]馬天明.鍋爐停爐保養(yǎng)應(yīng)慎重對(duì)待[J].中國鍋爐壓力容器安全,2001(2):62.

5 結(jié)束語

(本文責(zé)編:劉芳)

氨-聯(lián)氨鈍化烘干法經(jīng)實(shí)踐證明確實(shí)是一種較好的停爐保養(yǎng)方法,但該方法也是一把雙刃劍,處理得好,機(jī)組保養(yǎng)效果會(huì)非常好,處理不好,形不成鈍

TM 621.8

:A

:1674-1951(2015)01-0045-02

曹德平(1983—),男,湖南益陽人,工程師,從事電廠化學(xué)方面的工作(E-mail:caodeping2004@126.com)。

2014-06-09;

2014-09-16

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