黃太明,陶再素
(華電白音華金山發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古錫林郭勒 026200)
600MW汽輪機軸封系統(tǒng)運行方式優(yōu)化
黃太明,陶再素
(華電白音華金山發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古錫林郭勒 026200)
華電白音華金山發(fā)電有限公司一期2×600MW汽輪機軸封系統(tǒng)運行中存在低壓軸封供汽減溫后2個測點溫度偏差大、低壓軸封供汽溫度低、減溫水量大等異?,F(xiàn)象。對汽輪機軸封供汽壓力、溫度等參數(shù)進行分析、調(diào)整,有效改善了汽輪機軸封系統(tǒng)的運行工況,提出了軸封系統(tǒng)的進一步優(yōu)化措施。
汽輪機;軸封;壓力;溫度;損失
汽輪機軸封系統(tǒng)的主要功能是向汽輪機的軸封和主汽門、調(diào)門的閥桿汽封提供密封蒸汽,同時將汽封的漏汽合理地導向和抽出。在汽輪機的高壓區(qū)段,軸封系統(tǒng)的功能是防止蒸汽向外泄漏,以確保汽輪機有較高的效率;在汽輪機的低壓區(qū)段,則是防止外界的冷空氣進入汽輪機內(nèi)部。華電白音華金山發(fā)電有限公司一期2×600MW汽輪機軸封系統(tǒng)設(shè)計運行方式如下。
(1)機組啟動及低負荷階段,軸封供汽由高壓輔助蒸汽提供,維持軸封供汽母管壓力在24 kPa。
(2)當冷再蒸汽壓力、溫度滿足軸封供汽要求(蒸汽過熱度不低于14℃、蒸汽溫度與調(diào)端高壓缸端壁溫差不超過85℃)時,由冷再供軸封并維持軸封供汽母管壓力在27 kPa。
(3)當高、中壓缸軸封漏汽及主汽門、調(diào)門的門桿漏汽能滿足軸封自密封時,由軸封溢流調(diào)節(jié)門維持軸封供汽母管壓力在31 kPa。
(4)低壓軸封供汽減溫水調(diào)節(jié)門的溫度設(shè)定值為150℃。
2.1 低壓軸封供汽溫度偏低
調(diào)整前,#1,#2汽輪機低壓軸封供汽溫度基本都略低于軸封供汽壓力下的飽和溫度(見表1,表中溫度1、溫度2為2個測點的溫度),#2機組#2低壓缸勵端軸封在機組運行時甚至發(fā)生過甩水現(xiàn)象,嚴重威脅機組運行安全。為了防止軸封供汽帶水,#1,#2機組運行中均保持各軸封進汽濾網(wǎng)放水手動門微開,導致以下不利影響:(1)各軸封進汽濾網(wǎng)放水手動門損壞;(2)損失大量蒸汽;(3)不凝結(jié)氣體可能漏入真空系統(tǒng)。
2.2 低壓軸封供汽壓力低
#1,#2汽輪機#3~#6瓦運行中低壓軸封供汽壓力均偏低,最高的17 kPa,最低的0 kPa(見表2),經(jīng)熱工校驗并更換相關(guān)表計后確認其測量值準確,因此,機組運行中存在由低壓軸封處漏入冷空氣的可能。
表2#1,#2汽輪機運行中低壓軸封供汽壓力 kPa
分析認為各瓦軸封壓力偏差較大且#2低壓缸電端軸封供汽壓力較低的可能原因如下。
(1)低缸汽封間隙不一致。
(2)各瓦軸封供汽管路設(shè)計、安裝不合理,導致供汽能力不一致。
(3)各瓦軸封供汽管路濾網(wǎng)可能存在臟堵。
表1#1機組各負荷下軸封系統(tǒng)參數(shù)
(4)各瓦軸封供汽管路濾網(wǎng)放水門開度不一致,導致進汽量不一樣。
2.3 軸封壓力測點指示不準
#2機組停運,在軸封供汽完全停止以后,高壓軸封供汽壓力指示為7 kPa,低壓軸封母管壓力指示為15 kPa。對#2機組高、低壓軸封供汽壓力取樣管進行吹掃并校驗壓力表后,高、低壓軸封母管壓力指示均為0 kPa。
2.4 低壓軸封減溫水量大
當#1,#2機組低壓軸封供汽減溫后溫度設(shè)定值為150~170℃時,低壓軸封減溫水調(diào)節(jié)門的開度為40%~50%(凝結(jié)水母管壓力為1.5MPa),減溫后的蒸汽溫度1,2存在20~50℃的偏差且溫度1波動幅度較大。為了保證低壓軸封減溫水調(diào)節(jié)門能投入自動控制,目前#1,#2機組均單獨選擇溫度2進行調(diào)節(jié),溫度1僅作為參考。由于減溫水量大,低壓軸封蒸汽不能將減溫水完全汽化,低壓軸封供汽減溫后疏水罐3~4min就發(fā)1次水位高高報警,為防止低壓軸封供汽減溫后疏水氣動門因頻繁開關(guān)而損壞,運行中該疏水氣動門保持常開,導致大量熱量損失。
3.1 調(diào)整軸封系統(tǒng)運行壓力
#1機組高壓輔助蒸汽供軸封壓力設(shè)定值改為33 kPa,冷再供軸封壓力設(shè)定值改為38 kPa,軸封溢流調(diào)節(jié)門壓力設(shè)定值改為42 kPa。
#2機組高壓輔助蒸汽供軸封壓力設(shè)定值改為40 kPa,冷再供軸封壓力設(shè)定值改為45 kPa,軸封溢流調(diào)節(jié)門壓力設(shè)定值改為47 kPa。
調(diào)整后#1,#2機組運行中高、低壓缸軸封均能保證可靠密封,且沒有蒸汽外漏。
3.2 調(diào)整低壓軸封供汽減溫后溫度
#1機組低壓軸封減溫水調(diào)門設(shè)定值改為233℃。在150~600MW范圍內(nèi)運行時,各軸封供汽溫度均能維持在120~150℃,滿足了軸封供汽過熱度的要求;同時,低壓軸封減溫水調(diào)節(jié)門的開度始終小于5%(凝結(jié)水母管壓力為1.5MPa),減溫后疏水罐水位高高報警約10 h發(fā)信1次,達到正常要求。
#2機組低壓軸封減溫水調(diào)門設(shè)定值改為230℃。在300~600MW范圍內(nèi)運行時,各軸封供汽溫度均能維持在120~150℃,滿足了軸封供汽過熱度的要求;同時,低壓軸封減溫水調(diào)節(jié)門的開度始終小于16%(凝結(jié)水母管壓力為1.5MPa),減溫后疏水罐水位高高報警約20min發(fā)信1次,比調(diào)整前有較大改善。
將#1,#2機組各軸封的入口濾網(wǎng)放水門關(guān)閉后,軸封供汽溫度仍能維持在120℃以上,但#1機組#2低壓缸勵端入口濾網(wǎng)放水一、二次門因長期開啟受蒸汽沖刷,內(nèi)漏嚴重,需要更換新門。
#1,#2機組低壓軸封供汽溫度調(diào)整后,#2機組軸封減溫水用量明顯比#1機組大,低壓軸封管路的積水情況也比較嚴重,其原因為:#1,#2機組低壓軸封供汽管路布置方式不一樣,#2機組疏水口離減溫水噴頭較近。
#1,#2機組低壓軸封供汽溫度調(diào)整后,減溫后溫度1與溫度2的差值仍然較大(#1機組溫度2比溫度1高120℃,#2機組溫度2比溫度1高53℃)。溫度測點位于蒸汽管道上方,溫度1與溫度2測點相距約20 cm,正常情況下不可能存在如此大的偏差,對溫度1的測溫元件及其套管的安裝情況進行檢查也都正常,基本確定為減溫水未完全汽化就進入溫度1測量區(qū)域,導致溫度1指示偏低。
4.1#1,#2汽輪機高壓軸封母管疏水加裝疏水罐
#1,#2汽輪機高壓軸封母管疏水原設(shè)計有疏水罐,能在分散控制系統(tǒng)(DCS)發(fā)送水位“高”“高高”報警并實現(xiàn)疏水門自動開關(guān)。在安裝過程中,因空間限制取消了液位罐,直接安裝了疏水管。當汽輪機負荷剛剛滿足軸封系統(tǒng)實現(xiàn)自密封時,軸封溢流調(diào)門、冷再供軸封調(diào)門、高壓輔助蒸汽供軸封調(diào)節(jié)門均處于關(guān)閉狀態(tài),此時高壓軸封母管中蒸汽不流動,高壓軸封母管蒸汽溫度急劇下降;汽源切換完成后,高壓軸封母管溫度又上升到正常值并保持穩(wěn)定,如:機組負荷560MW時的高壓軸封母管溫度為308℃,負荷373MW時僅為127℃,待冷再供軸封調(diào)門開啟后高壓軸封母管溫度又升至250℃并穩(wěn)定。
部分蒸汽冷卻后疏水積聚在軸封供汽母管中,如果不手動開啟母管疏水門,當加減負荷后軸封供汽的汽源切換或軸封溢流調(diào)節(jié)門開啟時,將出現(xiàn)蒸汽帶水的現(xiàn)象,甚至發(fā)生管路振動。
因此,將#1,#2汽輪機軸封母管疏水安裝疏水罐,能在DCS發(fā)送水位“高”“高高”報警并實現(xiàn)疏水門自動開關(guān)。
4.2 優(yōu)化低壓軸封減溫器安裝管段直徑
#1,#2汽輪機低壓軸封減溫器目前采用的是瑞士費舍爾生產(chǎn)的DMA/AF-1B型減溫器,額定減溫水量為15 t/h。說明書要求該型號減溫器可以安裝在內(nèi)徑為203.2~1524.0mm的蒸汽管路中,而#1,#2汽輪機低壓軸封供汽管路的尺寸為?219mm×7 mm(即內(nèi)徑為205mm),為該型號減溫器適用范圍的最下限。而#1,#2汽輪機低壓缸軸封供汽減溫后管路頻繁疏水,即使將減溫后溫度提高至230℃仍然積水較多,說明有部分減溫水是直接噴到了管壁上,這部分減溫水與蒸汽不能充分接觸,不能完全汽化。
重新選擇低壓軸封減溫器或增加低壓軸封減溫器安裝管段直徑。#1,#2汽輪機高壓軸封管道的尺寸為?273mm×7mm(即內(nèi)徑為259mm),比低壓軸封管路內(nèi)徑大54mm,如果將低壓軸封減溫器安裝管段換成高壓軸封一樣的管道,可以有效減少噴至管壁的減溫水量,也可避免更換減溫器的高額費用。
對華電白音華金山發(fā)電有限公司#1,#2汽輪機軸封系統(tǒng)進行優(yōu)化并調(diào)整運行參數(shù)后,有效地解決了低壓軸封供汽減溫后溫度1,2偏差大、低壓軸封供汽溫度低、減溫水量大、軸封供汽帶水以及管路振動等異常情況,改善了汽輪機軸封系統(tǒng)的運行工況,保障了機組的安全與經(jīng)濟運行。
(本文責編:劉芳)
TK 263.6+3
:B
:1674-1951(2015)06-0062-02
黃太明(1978—),男,四川蒼溪人,工程師,從事發(fā)電廠鍋爐、汽輪機運行方面的工作(E-mail:huangtaiming@163.com)。
2014-09-30;
2015-05-01
陶再素(1975—),女,重慶人,工程師,從事發(fā)電廠運行管理方面的工作(E-mail:469968309@qq.com)。