謝冰
(廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司,廣東惠州 516082)
非典型凝汽器海水泄漏原因分析及對(duì)策
謝冰
(廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司,廣東惠州 516082)
針對(duì)廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司兩起非典型凝汽器海水泄漏事件進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)一起是由于凝汽器二次濾網(wǎng)的壓差變送器沖洗水管道存在安裝缺陷,導(dǎo)致凝汽器漏入海水,另一起是由于之前鈦管泄漏封堵后,破損的鈦管中積存海水。采取相應(yīng)的處理措施后,海水泄漏問(wèn)題順利解決,保證了機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
凝汽器;鈦管;泄漏;差壓變送器;沖洗水;堵漏
廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司3臺(tái)機(jī)組凝汽器使用海水冷卻,已運(yùn)行近8年。使用海水冷卻難免出現(xiàn)海水泄漏的情況,該公司曾經(jīng)發(fā)生過(guò)2起非典型的凝汽器海水泄漏事件:第1起是機(jī)組運(yùn)行中凝結(jié)水鈉離子質(zhì)量濃度和電導(dǎo)率正常,但停機(jī)過(guò)程中一打開凝汽器補(bǔ)水旁路進(jìn)行補(bǔ)水,就會(huì)出現(xiàn)凝汽器海水泄漏;第2起是機(jī)組啟動(dòng)前凝結(jié)水參數(shù)正常,但一抽真空,凝結(jié)水鈉離子質(zhì)量濃度和電導(dǎo)率就快速上升,出現(xiàn)海水泄漏現(xiàn)象。這2起事件中,現(xiàn)場(chǎng)采用凝汽器檢漏裝置及手工方式多次多處進(jìn)行取樣分析,都顯示凝結(jié)水鈉離子質(zhì)量濃度及電導(dǎo)率高,證明確實(shí)存在海水泄漏。但是多次停機(jī)進(jìn)行凝汽器灌水查漏都無(wú)法找到鈦管泄漏點(diǎn),嚴(yán)重影響機(jī)組的安全性及經(jīng)濟(jì)性。
1.1 差壓變送器沖洗水管道結(jié)構(gòu)
二次濾網(wǎng)、膠球清洗系統(tǒng)AB壓差變送器沖洗水管道結(jié)構(gòu)如圖1所示。壓差變送器沖洗水管道接至凝汽器補(bǔ)水管道上,使用除鹽水沖洗,最終連接至壓差變送器正、負(fù)壓側(cè)管道,而壓差變送器正、負(fù)壓側(cè)通過(guò)常開閥門直接與海水相連。從圖1中A,B處可以看出:#2機(jī)組的沖洗水管道與#1,#3機(jī)組的接法是不一致的,#1,#3組機(jī)壓差變送器沖洗水管道與凝汽器補(bǔ)水主路相連接,#2機(jī)組壓差變送器沖洗水管道與凝汽器補(bǔ)水旁路連接。正常情況下,閥1,2,3,4保持全開狀態(tài),C處6個(gè)隔離閥保持常閉狀態(tài),補(bǔ)水旁路手動(dòng)閥開啟1~2圈,補(bǔ)水旁路電動(dòng)閥關(guān)閉。
1.2 泄漏原因分析
#1,#3機(jī)組壓差變送器沖洗水管道接在A處,位于凝汽器主路補(bǔ)水調(diào)閥前,正常情況下此處充滿約0.4MPa的除鹽水,而海水壓力最高約0.1MPa,除鹽水壓力比海水壓力高很多,因此,即使C處的隔離閥發(fā)生內(nèi)漏或打開進(jìn)行沖洗,海水也不會(huì)倒灌進(jìn)入沖洗水管道。
#2機(jī)組沖洗水管道接在B處,位于凝汽器補(bǔ)水旁路電動(dòng)閥后,其后面的補(bǔ)水旁路手動(dòng)閥維持一定的開度,凝汽器補(bǔ)水旁路管道在距離凝汽器約5m高的地方,在凝汽器補(bǔ)水旁路電動(dòng)閥關(guān)閉的情況下,B處的壓力約為0.05MPa,比0.10MPa的海水壓力低,如果該段水蒸發(fā)掉,則可能B處壓力更低,甚至為真空。此處的壓力比海水壓力低得多,一旦發(fā)生C處的隔離閥內(nèi)漏或開啟壓差變送器沖洗水時(shí),海水很容易進(jìn)入沖洗水管道,當(dāng)凝汽器補(bǔ)水旁路電動(dòng)閥開啟的時(shí)候,海水就會(huì)進(jìn)入凝汽器。之前運(yùn)行數(shù)年為什么沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題呢:一是因?yàn)橹澳餮a(bǔ)水旁路管道沒(méi)有安裝凝汽器補(bǔ)水旁路電動(dòng)閥,除鹽水壓力可以封住B處的沖洗水管道;二是因?yàn)榻诤K^臟,經(jīng)常需要沖洗二次濾網(wǎng)壓差變送器,導(dǎo)致較多海水進(jìn)入沖洗水管道;三是長(zhǎng)期運(yùn)行后,C處的沖洗水隔離閥可能存在內(nèi)漏。
現(xiàn)場(chǎng)拆下壓差變送器沖洗管道法蘭后,二次濾網(wǎng)變送器側(cè)管道有少量水流出,并且有咸味,很可能是海水,膠球清洗系統(tǒng)AB變送器側(cè)管道沒(méi)有水流出,因此基本上確認(rèn)C處隔離閥沒(méi)有明顯的內(nèi)漏。關(guān)閉#2機(jī)組凝汽器補(bǔ)水旁路手動(dòng)閥,開啟壓差變送器沖洗水管道隔離總閥(圖1中閥1),將沖洗水管道中的積水從二次濾網(wǎng)變送器沖洗水管道閥2的連接法蘭處沖出。對(duì)積水進(jìn)行了取樣分析,分析結(jié)果見(jiàn)表1,由表1可以看出,沖洗水管道中水樣成分和海水基本一致。
表1 差壓變送器沖洗水管道水樣分析結(jié)果
最終確認(rèn),#2機(jī)組沖洗水管道存在安裝缺陷,導(dǎo)致二次濾網(wǎng)、膠球清洗系統(tǒng)AB壓差變送器沖洗水管道漏人海水,并最終伴隨凝汽器旁路補(bǔ)水進(jìn)入凝汽器,導(dǎo)致#2機(jī)組發(fā)生海水泄漏事件。
1.3 處理措施
(1)改造#2機(jī)組壓差變送器沖洗水管道安裝位置,按照#1,#3機(jī)組的相應(yīng)位置安裝。
(2)將#2機(jī)組壓差變送器沖洗水管道進(jìn)行全面沖洗。
(3)為了防止C處隔離閥內(nèi)漏影響,將閥2,3,4也改為常閉狀態(tài)。
(4)凝汽器補(bǔ)水管道檢修需要隔離泄壓時(shí),應(yīng)同時(shí)將壓差變送器沖洗水管道一并隔離,避免海水進(jìn)入沖洗水管道。
凝汽器鈦管發(fā)生泄漏之后,一般都用堵頭進(jìn)行封堵。#1機(jī)組發(fā)生凝汽器泄漏之后,灌水查漏發(fā)現(xiàn)破損鈦管的堵頭老化,導(dǎo)致了海水泄漏。檢修人員采取了將舊堵頭擠進(jìn)去,然后再堵上新堵頭的措施(如圖2所示),結(jié)果導(dǎo)致破損鈦管中積存了一段海水,而破損鈦管的破損口是向上的,積存的海水無(wú)法排掉。機(jī)組抽真空時(shí),海水從破損的鈦管泄漏口中被抽吸出來(lái)進(jìn)入凝汽器中。經(jīng)過(guò)多次抽真空,凝汽器破損鈦管中的海水才最終被完全抽吸出來(lái)。
圖2 凝汽器堵漏示意
這起凝汽器“海水泄漏”事件并不是真的泄漏,完全是檢修人員采取錯(cuò)誤的堵漏方法導(dǎo)致的海水泄漏事件。因此,再出現(xiàn)舊堵頭老化的情況時(shí),應(yīng)將舊堵頭完全拔出,將鈦管中的積存海水排出后再堵上新堵頭。
凝汽器一旦發(fā)生海水泄漏,會(huì)嚴(yán)重影響發(fā)電機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。因此,對(duì)于凝汽器海水泄漏事件應(yīng)充分重視,排除各種原因。除了常規(guī)的原因外,也應(yīng)當(dāng)考慮一些非典型的原因。本文提供的2個(gè)案例可供相關(guān)電廠參考。
[1]楊榮志.某燃機(jī)電廠凝汽器泄漏原因分析及處理[J].山東工業(yè)科技,2014(9):161-162.
(本文責(zé)編:劉芳)
TK 264.1
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:1674-1951(2015)06-0064-02
謝冰(1981—),男,廣西北流人,工程師,從事燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組運(yùn)行與維護(hù)等方面的工作(E-mail:28525896@qq. com)。
2014-12-18;
2015-06-20