許傳娜
東睦新材料集團(tuán)股份有限公司
Borgwarner VCT進(jìn)排氣鏈輪開發(fā)中遇到的問題及改進(jìn)
許傳娜
東睦新材料集團(tuán)股份有限公司
本文對Borgwarner VCT項(xiàng)目中的進(jìn)排氣鏈輪的研發(fā)過程遇到的問題及解決進(jìn)行探討
多臺階銷孔密度銷孔高頻熱處理表觀硬度;銷孔高頻處理后寬度
博格華納摩斯鏈條是全球領(lǐng)先的鏈條系統(tǒng)設(shè)和計(jì)制造商,主要為發(fā)動機(jī)正時系統(tǒng)、自動變速器及扭矩分配系統(tǒng)(包括四輪及全輪驅(qū)動應(yīng)用)提供產(chǎn)品。公司在氣門正時及動力傳動鏈條系統(tǒng)技術(shù)方面領(lǐng)先全球水平。全面集成的正時鏈條系統(tǒng)包括滾子、套筒及無聲鏈、鏈輪、張緊器、控制臂、導(dǎo)向臂及可變凸輪正時相位調(diào)節(jié)器。摩斯鏈條Hy-Vo?哈瓦鏈為動力傳動系統(tǒng),包括用于四輪及全輪驅(qū)動的分動箱和所有自動變速器提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。博格華納摩斯鏈條在可變凸輪正時(VCT)方面的突破性技術(shù),代表著向下一代凸輪相位調(diào)節(jié)器邁出的重要一步。其相位調(diào)節(jié)器產(chǎn)品包括凸輪扭矩驅(qū)動(CTA)?及扭矩助動(TA)?相位器,為頂閥及頂置式凸輪發(fā)動機(jī)提供了便利。與傳統(tǒng)的油壓驅(qū)動相比,采用可變凸輪正時技術(shù)的發(fā)動機(jī)可提高燃油效率、減少廢氣排放,增強(qiáng)車輛性能。(如下圖)
A-齒側(cè)表面1mm范圍內(nèi),顯微硬度653HV0.1Min
齒側(cè)宏觀硬度HRA65.3Min;
B-金相組織:95%馬氏體Min(齒表面0.25mm范圍內(nèi))
C-齒訂至F1范圍內(nèi),齒部無變形;
D-齒根:淬硬層0.25-1.5mm,金相組織:50%馬氏體Min;
E-HRB100Max.
F-F1=齒頂至齒側(cè)與齒根圓弧交點(diǎn)間所包含的截面,F(xiàn)2=2XF1。
G-F1=齒頂至齒側(cè)與齒根圓弧交點(diǎn)間所包含的截面,F(xiàn)2=2XF1。
1.淬硬層要求范圍內(nèi),金相組織50%馬氏體Min;
2.淬硬層深度范圍內(nèi),顯微硬度653 HV0.1Min;
3.宏觀硬度HRA 65.3Min;
4.表面0.25mm范圍內(nèi),金相組織:95%馬氏體Min,且無變形。
根據(jù)客戶圖紙要求,制定生產(chǎn)工藝如下:
其中的制作難點(diǎn):
1.銷孔淬火表觀硬度HRA65.3Min,銷孔寬度8.75±0.03,銷孔高頻處理后能否完全達(dá)到圖紙要求及尺寸控制;
2.銷孔深度5mm,產(chǎn)品總高7.55,用上沖成形銷孔,需要做假沖頭;
3.銷孔形狀復(fù)雜,電加工制作成形用沖頭時,難度高,而且該沖頭有2個臺階,此處成型件的密度會偏低。
經(jīng)過上述分析,第一次試制如下:
1.原料的選擇
根據(jù)圖紙要求,且考慮到產(chǎn)品以后批量生產(chǎn)的穩(wěn)定性,選擇進(jìn)口的預(yù)混合鐵粉;
2.模具設(shè)計(jì)及成型壓機(jī)的選擇
通過對產(chǎn)品形狀結(jié)構(gòu)分析,成形模具3上3下,壓機(jī)選用進(jìn)口的450噸CNC壓機(jī);
3.燒結(jié)
采用美國電爐,因該產(chǎn)品直徑大,厚度薄,所以燒結(jié)重點(diǎn)控制產(chǎn)品的平面度,控制疊燒的數(shù)量,最后采用2層疊燒。
4.精整
采用普通500T精整油壓機(jī),通過下壓高度控制鏈輪的跨棒距,銷孔尺寸用下芯棒保證,防止精整下壓后,銷孔上部尺寸變小。
5.熱處理
首先是銷孔的高頻淬火深度及微觀硬度,我司對這種銷孔的高頻淬火也是首次嘗試,經(jīng)過多次的實(shí)驗(yàn)后成功得到縱向淬火深度3.3Min,并保持最深處的淬火寬度0.25Min。
銷孔熱處理后顯微硬度符合客戶的圖紙要求,數(shù)據(jù)為HV0.1787,HV0.1875,HV0.1786,HV0.1876。
但是銷孔宏觀硬度圖紙要求HRA65.3Min,實(shí)測結(jié)果NG,數(shù)據(jù)如下:
淬火前后槽寬尺寸對照表
第一次試制后失敗經(jīng)驗(yàn)總結(jié):
1.沒有充分考慮到,銷孔口部形狀復(fù)雜會導(dǎo)致最終產(chǎn)品熱處理表觀硬度不足;
2.因首次設(shè)計(jì)盲孔高頻淬火產(chǎn)品,對高頻后槽寬收縮量估計(jì)不足,導(dǎo)致成品槽寬超下差。
整改措施:
1.收集整理銷孔槽寬淬火前后數(shù)據(jù),調(diào)整成型模具數(shù)據(jù);
2.淬火硬度不足主要原因是密度疏松造成,而密度疏松是銷孔口部的形狀決定的,所以在積極與客戶溝通,了解銷孔形狀及相應(yīng)的功用后,大膽的修改了銷孔口部形狀,刪除了口部的R角,用0.9X45°X0.2倒角代替,并用后續(xù)的精整工序消除沖頭倒角平臺。
按照上述措施實(shí)施后,銷孔形狀更改后,精整工序去除銷孔兩側(cè)平臺并增加R角的實(shí)測數(shù)據(jù)完全符合客戶對此處的功能需求,而且銷孔形狀變更后,高頻淬火的表觀硬度達(dá)到了圖紙要求HRA65.3Min,具體如下:
銷孔形狀變更后,銷孔槽寬經(jīng)成型模具修正后,淬火后亦達(dá)到客戶圖紙要求,具體淬火前后槽寬尺寸對照表如下:
總結(jié):經(jīng)過上述改進(jìn),我司已經(jīng)成功的向Borgwarner提交了合格樣品,通過對上述VCT進(jìn)排氣鏈輪的開發(fā),我們積累了盲孔高頻淬火的寶貴經(jīng)驗(yàn),在開發(fā)遇到瓶頸時,積極與客戶溝通,共同解決問題,提升了我們公司在客戶心目中的地位,增強(qiáng)了市場競爭力。
許傳娜(1977-),女,吉林磐石人,工程師,本科,研究方向:粉末冶金零件制造。