王 磊,彭召臣
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山063305)
唐山三友氯堿有限責(zé)任公司(以下簡稱“三友氯堿”)近年來經(jīng)改擴建已達(dá)到燒堿50 萬t/a 的產(chǎn)能,共有熱水式二合一石墨合成爐14 臺,副產(chǎn)蒸汽合成爐6 臺,其中,熱水爐中Φ1200(石墨套內(nèi)徑)型共9 臺,Φ1 500 型3 臺,另有2 臺Φ700 型鹽酸爐。 由于Φ1 200 熱水式合成爐冷卻器結(jié)構(gòu)及循環(huán)水水質(zhì)的原因, 原冷卻器在使用過程當(dāng)中常有泄漏情況發(fā)生,2013 年對其中3 臺合成爐的冷卻器進(jìn)行了改造。
氯化氫合成爐是氯堿行業(yè)合成氯化氫的主要設(shè)備,現(xiàn)主要采用石墨材質(zhì)作為主反應(yīng)的設(shè)備材質(zhì),這基于石墨的耐高溫、易傳熱、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定等諸多優(yōu)點。行業(yè)普遍采用的是二合一石墨氯化氫合成爐,下段為燃燒合成段,用于氫氣、氯氣燃燒反應(yīng)生成氯化氫氣體,上段為冷卻段,將氯化氫氣體使用循環(huán)水冷卻至40 ℃以下便于向外輸送。石墨合成爐的下段即氯氣與氫氣的反應(yīng)段采用純水作為換熱介質(zhì),回收反應(yīng)時產(chǎn)生的部分熱量,副產(chǎn)熱水或蒸汽用于其他物料的加熱,也可用于溴化鋰制冷機組制取冷凍水。冷卻段采用循環(huán)水冷卻氯化氫氣體,將生產(chǎn)的高溫氣體降溫冷卻,使其中的大部分水蒸氣冷凝,減少在輸送過程中產(chǎn)生冷凝酸。
一期氯化氫合成爐自2005 年6 月運行以來,已經(jīng)過數(shù)次維修,從損壞情況看,絕大多數(shù)為冷卻器下氣室破裂造成向爐內(nèi)漏水。其中,9 臺Φ1 200 型熱水爐由于運行時間較長,經(jīng)拆卸冷卻器檢查,發(fā)現(xiàn)冷卻器下氣室石墨塊處大多已被泥沙堵塞,該石墨換熱塊長期與高溫氯化氫接觸,無法與循環(huán)水進(jìn)行有效的換熱,造成石墨塊干燒損壞泄漏,設(shè)備檢修頻繁,造成生產(chǎn)負(fù)荷被動,改造前合成爐冷卻器結(jié)構(gòu)見圖1。
該公司地處華北地區(qū),水資源緊張,循環(huán)水質(zhì)較差,泥沙多,補水水質(zhì)難以保證,循環(huán)水雖然閉路循環(huán),但在涼水塔處是開放的,由于外界風(fēng)塵大,會導(dǎo)致空氣中細(xì)小的沙塵進(jìn)入,由于循環(huán)水系統(tǒng)沒有沉降池,過濾器等凈化設(shè)施,也無法徹底濾除,隨水流帶入冷卻器內(nèi),在冷卻器內(nèi)因流速降低而分離沉降,而設(shè)備排污口因結(jié)構(gòu)原因又不能將沉降的泥沙全部排出,日積月累,導(dǎo)致大量泥沙等細(xì)小顆粒積存在冷卻器下部。參照圖1,冷卻介質(zhì)(循環(huán)冷卻水)由L 進(jìn)水口進(jìn)入,由P 出水口流出,為下進(jìn)上出,循環(huán)水在進(jìn)入冷卻器后在石墨換熱塊中經(jīng)外壁折流板折流而上,(這與普通列管換熱器相同),被冷卻介質(zhì)(氯化氫)從冷卻器下部進(jìn)入,由上部F 口出,所以冷卻器最底部的石墨塊接觸的是高溫氯化氫氣體,而大量泥沙沉積在此處,造成循環(huán)水流通不暢,長期與高溫氯化氫氣體接觸干燒,造成石墨件破裂。
圖1 改造前的冷卻器結(jié)構(gòu)
在Φ1 200 合成爐燃燒段頂部增加2 石墨換熱塊,總高約800 左右,通過石墨塊進(jìn)一步冷卻的作用降低進(jìn)爐頂冷卻器HCl 的溫度,可以大大延長水垢的結(jié)垢時間,殼體配套增加,并裝法蘭和現(xiàn)有爐相配。在現(xiàn)有熱水段的頂端對應(yīng)增加石墨換熱塊孔兩塊和外部鐵套,增加合成爐高度,改造工作不僅施工簡單,而且可以部分提高合成爐運行負(fù)荷,如采用截短熱水套則可能造成合成爐負(fù)荷受限;改造后好處在于,高溫的氯化氫氣體在進(jìn)入上部冷卻段時已經(jīng)被熱水預(yù)冷降溫,避免高溫氯化氫氣體在淤堵的冷卻器石墨塊中造成干燒損壞。
在Φ1 200 合成爐現(xiàn)有的爐頂重新制作帶逆流冷卻結(jié)構(gòu)的爐頂冷卻器(具體結(jié)構(gòu)見圖2),進(jìn)一步降低HCl 的溫度。更換新式冷卻器,將循環(huán)水與氯化氫氣體冷卻流程改為逆向換熱方式,可節(jié)約循環(huán)水的使用量,同時避免冷卻器下部石墨塊淤堵干燒,循環(huán)水下進(jìn)上出,氯化氫氣體上進(jìn)下出,雖然下部石墨塊易淤堵影響換熱,但上部塊孔不易出現(xiàn)淤堵,可以保持換熱效果,使氯化氫氣體溫度在到達(dá)下部石墨塊時已冷卻而不會燒壞下部淤堵的石墨塊,定期清理可保使用壽命遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過現(xiàn)有冷卻器的壽命。
圖2 改造后冷卻器結(jié)構(gòu)
改造完成后,氯化氫出口溫度有了明顯的下降,合成爐的熱水回水溫度升高了大約2 ℃,由此可計算出回收的熱量Q:
Q=CMΔT=4.2×100×1 000×2=840 000(kJ)
降低的氯化氫的溫度ΔT 為:
ΔT=Q/CM=840 000/(0.811×3.3×1 000)=314(℃)
注:進(jìn)爐熱水流量為100 m3/h;氯化氫產(chǎn)量為3.3 t/h。
由以上數(shù)據(jù)可看出,增加2 個換熱塊后,增加了循環(huán)熱水與高溫氯化氫的接觸面積,使氯化氫進(jìn)冷卻器時的溫度降低了大約314 ℃;
由于氫氣、氯氣燃燒反應(yīng)所產(chǎn)生的熱量是一定的,在反應(yīng)段上部增加了2 個石墨換熱塊后,一部分熱量被熱水吸收,可以減少冷卻器循環(huán)水的用量,降低生產(chǎn)成本。
冷卻器的換熱結(jié)構(gòu)由原來的順向換熱變?yōu)槟嫦驌Q熱,從而使氯化氫出冷卻器時接觸的是循環(huán)水進(jìn)水,對氯化氫氣體來說可以降低其溫度,對冷卻器來說,由于氯化氫在冷卻器上部時已經(jīng)被冷卻到了一定的溫度,到達(dá)下部時溫度已經(jīng)降低,雖然泥沙易沉積在設(shè)備底部,但低溫的氯化氫不至于再將設(shè)備燒壞,延長了設(shè)備的使用壽命。
每臺設(shè)備材料報價43.6 萬元;其余安裝等費用3~5 萬元。
(1)回收熱量:高溫氯化氫氣體在熱水段新增換熱塊處預(yù)冷降溫,熱量被熱水回收,送至溴化鋰制冷,可節(jié)省制冷電耗和蒸汽消耗,每臺爐每年4 萬元左右;
(2)節(jié)約循環(huán)水:由熱水換熱塊的熱量回收,使冷卻器需要的循環(huán)水量減少,按每臺合成爐100 m3/h循環(huán)水計算,每年可節(jié)約15 萬元(廠家確認(rèn)此節(jié)省循環(huán)水流量數(shù)據(jù),設(shè)備原進(jìn)水口為DN200,更新后為DN100 管口);
(3)節(jié)省檢維修及備件費用:按現(xiàn)有合成爐,每兩三年進(jìn)行1 次維修,維修冷卻器平均至少需花費15~20 萬元/臺(包含備件等),而新型冷卻器(二期合成5#合成爐,現(xiàn)運行4 年半,未發(fā)現(xiàn)任何問題)按五六年維修清理一次計算花費五六萬元,平均每年每臺可節(jié)約檢維修費3 萬元;
(4)安全效益:新結(jié)構(gòu)形式冷卻器,由于不易發(fā)生冷卻器燒壞漏水事故,大幅增加了設(shè)備穩(wěn)定運行周期,確保了生產(chǎn)的安全;每臺合成爐改造后,每年效益為22 萬元。
從改造后的結(jié)果來看,該冷卻器能夠滿足生產(chǎn)需要,不僅降低了氯化氫的出口溫度,還可以回收一部分熱量供溴化鋰機組制取冷凍水使用,降低爐5 ℃水制取時的電消耗,在保證了生產(chǎn)安全的同時,也帶來了一定的經(jīng)濟效益。