王平
摘 要:采油二礦從實際工作著手,在混輸管網(wǎng)沒有太大優(yōu)化的前提下,摸索并總結(jié)出幾種有針對性的降回壓措施,實施后取得了良好效果,有效消減了回壓峰值,保障油井生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定,節(jié)能降耗提升經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:油井回壓;峰值控制;參數(shù)優(yōu)化;藥劑選擇;管線匹配;單井升溫
前言
臨盤采油廠采油二礦共開油井502口,管輸生產(chǎn)398口,2012年11月-2013年1月統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,有64口井因供液不足、管網(wǎng)較長、原油粘度較高或產(chǎn)液“油包水”,頻繁出現(xiàn)回壓偏高,冬季平均峰值回壓為1.72MPa,這些井回壓高于1.5MPa時,都需要停井沖管線處理。2011年11月-2012年1月,這64口井累計沖管線584井次,發(fā)生車輛勞務費用47.88萬元(三井次為一臺班,泵車費用1280元/臺班,罐車費用1188元/臺班),累計停井時間2140小時,影響產(chǎn)量155噸,因回壓高導致泵漏檢泵17井次,發(fā)生作業(yè)費用93.5萬元,影響產(chǎn)量114.5噸。在混輸管網(wǎng)沒有太大優(yōu)化的前提下,如何采取有針對性的措施,行之有效的降低單井回壓,實現(xiàn)經(jīng)濟效益最優(yōu)化,是我們必須面對的一項問題。
一、降低單井回壓峰值所采取的方法
(一)合理優(yōu)化加藥措施
1.合理優(yōu)選藥劑
部分油井由于產(chǎn)出液性質(zhì)原因,導致回壓較高,可以有針對性的使用化學藥劑進行降粘。目前我們常用的化學藥劑有稠油降粘劑和破乳劑。
2.降粘劑降低粘油井回壓
油溶性降粘劑降粘技術(shù)主要針對膠質(zhì)、瀝青質(zhì)分子成層次堆積狀態(tài),借助高溫或溶劑作用下堆積層隙“疏松”的特點,使降粘劑分子滲入到膠質(zhì)或瀝青質(zhì)分子層之間,起到降低稠油粘度的作用。
如S741沙一火成巖單元,目前開油井8口,平均日液8噸/天,日油2.2噸/天,綜合含水73%,功圖充滿程度基本上都在3/4左右,原油粘度普遍在10000毫帕.秒以上,一直采用電熱桿熱采技術(shù),能耗高、作業(yè)周期短,盡管單井管線平均240米,但由于原油粘度過高導致單井回壓峰值高達3.5-4MPa。我們采用拖拉機配合進行套管摻水加降粘劑技術(shù),采取小計量多頻次加藥方式,使用濃度一般在300-900mg/l即0.3-0.9Kg/t,同時安裝井口回壓監(jiān)控裝置,嚴密監(jiān)控回壓變化,不斷調(diào)整加藥模式,取得良好效果。
目前我礦對于原油粘度高于300毫帕.秒的11口油井使用套管摻水加降粘劑開采,回壓峰值得到有效控制。
3.破乳劑降低產(chǎn)液“油包水”型油井回壓
原油破乳劑是一種活性劑水溶液,在適當?shù)臏囟群蛿嚢钘l件下,使稠油以微小的油珠分散在活性水中形成水包油型O/W乳狀液,油珠被活性水膜包圍,其外相是水,使稠油分子間的摩擦變?yōu)樗哪Σ?,使粘度大幅度下降、從而使高粘度的稠油變?yōu)榈驼扯鹊乃托腿榛翰沙觥?/p>
如S69-X1沙二上單元,目前開油井3口,平均日液21噸/天,平均日油5.8噸/天,綜合含水71%,產(chǎn)出液“油包水”現(xiàn)象明顯,單井回壓峰值平均在2.5-3.0 MPa。我們安裝井口自動加藥箱,配合進行井口取水投加破乳劑降低管線技術(shù),采取小計量多頻次加藥方式,加藥量一般在50-100mg/l即0.05-0.1 kg/m3,不斷調(diào)整加藥模式,效果明顯: 3口單井平均峰值均控制在0.7 MPa以下,單井最大載荷平均降低9千牛。
目前我礦對于產(chǎn)出液“油包水”現(xiàn)象明顯、單井回壓峰值在1.0MPa以上的7口油井中采用井口自動加藥箱,配合進行井口取水投加破乳劑降低管線技術(shù),回壓峰值得到有效控制。
(二)細化升溫管理,降低單井回壓
在井場安裝水套加熱爐提高產(chǎn)液溫度,不但可以有效利用伴生氣資源,又可以降低原油粘度,據(jù)不完全統(tǒng)計,該方案可以降低回壓峰值42%。
采油二礦目前安裝單井加熱爐306臺,占到油井開井數(shù)的61%。尤其是近兩年,對單井爐升溫降回壓管理更加細化,如針對部分單井套管氣不足的井,采用就近原則,從附近套管氣大的井引進氣源,由幾口井為一小單元,分片連成氣體網(wǎng)絡。一方面可以給套管氣小的井補充氣源,提高效率。另一方面,套管氣大的井在滿足自己升溫的同時還可以提供氣源給其他井升溫,從而避免了由于氣大造成氣鎖現(xiàn)象的發(fā)生。
(三)根據(jù)壓頭損失確定單井回壓,實現(xiàn)回壓管理科學化
我們在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),還有部分油井供液正常,原油粘度也不高,單井管線在500米之內(nèi),但單井回壓卻頻繁偏高,先后采取升溫、加藥等措施,但回壓降低并不理想。后來,我們考慮到在采油管理中都是憑經(jīng)驗確定單井合理回壓值,沒有準確的理論為依據(jù)。為了加強回壓管理,用數(shù)據(jù)說話,我們引進了沿程水頭損失公式和局部水頭損失公式,通過計算沿程水頭損失和局部水頭損失來確定單井回壓值。沿程水頭損失是管路直管段水頭損失、局部損失是指沿程彎頭和閥門等管段的水頭損失。
沿程水頭損失公式:hf=λ
局部水頭損失公式:hj=
因此該井的回壓為0.5MPa左右,但是目前該井回壓為0.6MPa
說明該井在回壓管理方面是有問題的。我們對該井進行了分析調(diào)查,發(fā)現(xiàn)沿程有一個直角彎,有一個閥門開關(guān)程度不夠。我們都進行了整改,回壓降到了0.55 MPa。
我礦對目前回壓較高的28口井進行了計算,共計發(fā)現(xiàn)19口井回壓管理有問題,采取了相應的措施,見到了明顯的效果,平均單井回壓降低0.07MPa。
二、取得效果
通過以三項措施的實施,2014年11月至2015年3月,采油二礦64口重點井的回壓峰值控制在1.2Ma以內(nèi),降低回壓峰值的效果非常顯著。
同時取得經(jīng)經(jīng)濟效益明顯:冬季5個月沖管線次數(shù)下降到130井次以內(nèi),停井時間降低到320小時以內(nèi),泵漏檢泵降低11井次,單井最大載荷值平均降低6.4KN,單井耗能有所降低。
三、 結(jié)論
(一)部分高含蠟油井回壓峰值控制并不適用于降粘劑或破乳劑,應當更注重溫度的控制,或者投加阻凝劑;
(二)油井單井管線結(jié)垢導致管徑變小,從而影響單井回壓的現(xiàn)象也是有發(fā)生,應當注意管線結(jié)垢問題;
(三)消減單井回壓峰值是一項系統(tǒng)工程,參數(shù)優(yōu)化、升溫、加藥、單井管線、集輸站干壓應當綜合考慮,各項措施系統(tǒng)聯(lián)動,才能取得最佳效果。
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