陳彥銘
摘 要:韶鋼8號高爐爐缸13扇區(qū)側(cè)壁溫度出現(xiàn)異常升高,影響高爐生產(chǎn)安全。經(jīng)分析得出主要原因是側(cè)壁存在氣隙和鐵水環(huán)流加劇造成的。通過采取降低冶強,休風堵風口,優(yōu)化爐外、內(nèi)操業(yè)和鉆孔灌漿等措施,成功地解決了爐缸側(cè)壁高的問題。
關(guān)鍵詞:高爐 爐缸 側(cè)壁溫度
中圖分類號:TF573 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)04(c)-0093-01
1 爐缸側(cè)壁溫度高的情況
韶鋼8號高爐(容積3 200m3)于2009年10月18日投產(chǎn)。爐缸、爐底采用“陶瓷杯+全炭磚爐底”結(jié)構(gòu),鐵口與風口采用剛玉復(fù)合組合磚結(jié)構(gòu),爐殼與冷卻壁以及半石墨質(zhì)磚與冷卻壁之間采用炭質(zhì)搗打料填充。高爐爐缸爐底內(nèi)襯燒蝕狀況監(jiān)控采用烏克蘭的自動化診斷系統(tǒng)(簡稱“FK系統(tǒng)”)。該系統(tǒng)把8號高爐爐缸圓周劃分成24個扇區(qū),每個扇區(qū)又分為10層,每層三個測溫點。
2014年8月份開始8號高爐13扇區(qū)切面(1號鐵口正下方)8~10層溫度呈持續(xù)上升趨勢。特別是該扇區(qū)8層(鐵口標高下方1.29m),從8月份的200℃開始爬升,進入9月10日后上升加快,9月24日升高到647℃,威脅爐缸安全。
為了控制側(cè)壁溫度長時間過高和快速上升的趨勢,防止炭磚進一步燒損,9月26日高爐被迫休風。
2 爐缸側(cè)壁溫度異常升高的原因
2.1 存在氣隙
高爐爐體主要靠循環(huán)水把內(nèi)部導(dǎo)出來的熱量及時帶走,從而保持爐體溫度的穩(wěn)定。當冷卻壁與碳磚之間存在氣隙時,會出現(xiàn)熱傳導(dǎo)不良,導(dǎo)致部分熱量在內(nèi)部蓄積,爐體溫度持續(xù)升高。
從此次休風過程中,外側(cè)兩點溫度差先升高,幅度明顯比內(nèi)側(cè)大。從這兩點來看,可以說明溫度下降的過程中率先起到作用的是外部冷卻,按此推理:在之前側(cè)壁溫度高的情況下,外部冷卻受到氣隙的影響程度較為明顯。
2.2 高爐爐缸活躍程度降低加快了側(cè)壁溫度升高
當高爐鼓風動能偏小后,容易導(dǎo)致高爐爐缸中心吹不透,從而加重爐缸邊緣環(huán)流。由圖1可以看到,2014年以來,8號高爐鼓風動能持續(xù)下降,由120kJ/s下降到目前的110kJ/s。同時鐵水物理熱不足,爐芯溫度逐步下降。這說明爐缸狀態(tài)有變差趨勢,導(dǎo)致爐缸鐵水環(huán)流加劇,對爐缸側(cè)壁沖刷程度也會隨之加大,推高爐缸側(cè)壁溫度。
3 治理措施及其效果
3.1 休風堵封口
9月26日高爐休風,堵了2個13扇區(qū)1#鐵口上方的風口。高爐休風后,爐缸側(cè)壁容易形成凝鐵層,從而阻隔高溫環(huán)流鐵水對側(cè)壁的沖刷,起到保護側(cè)壁薄弱區(qū)域的作用。這個對側(cè)壁溫度高的緩解作用是明顯的。
堵風口后,1#鐵口更容易做深,深度從3.2m提高到3.4~3.5m。進風面積減少,鼓風動能從110kJ/s提高到120kJ/s,標準風速由210m/s增加到230m/s,更容易吹透中心,減少爐缸中的死料柱,有利于增加爐缸的透液性,減少爐缸的環(huán)流和底流,減少鐵水對爐缸側(cè)壁的沖刷和侵蝕。
3.2 強化爐外、爐內(nèi)操業(yè)
維護好鐵口是防止側(cè)壁溫度波動和保證爐缸長壽的最基本要求[1]。9月初1#鐵口處于停溝檢修狀態(tài)。按以往的經(jīng)驗,鐵口在休止期間,鐵口區(qū)域的泥包會被嚴重沖刷,深度由休止前的3.6m下降到2.7m左右。因此,需要盡快恢復(fù)1#鐵口具備出鐵條件,及時修補泥包。
在以做深鐵口為目的的操業(yè)上,一是在保證鐵溝保溫的情況下盡量少出鐵;二是開鐵口時間間隔為泥包不潮為主要依據(jù),可靈活處理;三是鐵口必須保證來風;四是鐵口深度連續(xù)2爐3.4 m以上后,就可以考慮休止出鐵。五是提高炮泥質(zhì)量,穩(wěn)定鐵口操作,適當做深鐵口。
爐內(nèi)操業(yè)要恢復(fù)較高的鼓風動能吹透中心,控制邊緣氣流,恢復(fù)爐缸活躍是根本。為保障順行,必要時可以降低富氧率,減輕焦炭負荷,降低冶煉強度。適當提高爐溫,但杜絕連續(xù)爐溫低和大幅度波動現(xiàn)象??刂畦F水含硫量,冶煉低硫生鐵。鐵水中含硫高,對爐缸側(cè)壁的侵蝕作用比較大,會降低其它措施的效果和作用。此外,要加強檢查和數(shù)據(jù)記錄。
3.3 壓漿處理
消除氣隙,杜絕煤氣竄動,降低耐材溫度,最有效的方式是進行嚴格受控條件下的壓漿維護[2]。壓漿是一項高風險措施。因此,實施前要制定詳細的方案,包括灌漿料種、開孔的位置、開孔的直徑及深度、灌漿的壓力和保壓時間等等。
為了消除串煤氣對爐缸水溫差及側(cè)壁溫度的影響,8號高爐爐缸區(qū)域進行壓力灌漿,包括挖開鐵口孔道后加封板,然后對孔道進行鉆孔壓漿處理;在1#鐵口上方,風口大套下方的兩塊冷卻壁之間鉆孔灌漿;利用休風機會,把風口大、中套列入常規(guī)壓漿維護范圍;每次鐵溝翻修時,鐵口泥套需要重新制作,堵住竄煤氣外部通道。
3.4 護爐效果
通過上述措施的實施,8號高爐13扇區(qū)爐缸側(cè)壁溫度得到了有效控制,基本維持在150~250℃之間,與其他扇區(qū)溫度相近。2014年9月—2015年2月13扇區(qū)8、9、10層爐缸側(cè)壁溫度趨勢圖如圖2所示。
4 結(jié)語
(1)爐缸局部出現(xiàn)側(cè)壁溫度快速升高現(xiàn)象,一般與該區(qū)域存在氣隙有關(guān)。
(2)休風、堵響應(yīng)區(qū)域風口的措施對急劇上升的側(cè)壁溫度有叫明顯的控制效果,但對整個生產(chǎn)影響比較大,也容易出現(xiàn)重新升高的情況。
(3)壓漿可有效消除爐缸氣隙,控制側(cè)壁溫度,但風險較大,選擇合理的灌漿孔和科學控制灌漿過程十分重要。
參考文獻
[1] 徐萬仁,朱仁良,張龍來,等.寶鋼2號高爐爐缸側(cè)壁侵蝕原因及控制實踐[J].鋼鐵,2007(1):8-11,16.
[2] 郭憲臻,鄒忠平,楊方,等.安鋼8號高爐爐缸側(cè)壁溫度異常偏高的原因分析和處理[C].第八屆中國鋼鐵年會論文集,2011.