張軍旗 蔡大為
(陜西省石頭河水庫灌溉管理局 陜西 楊凌 712100)
石頭河水庫位于陜西省眉縣斜峪關(guān),水庫樞紐主要由攔河壩、溢洪道、泄洪洞、輸水洞及壩后電站組成,設(shè)計(jì)庫容1.47億m3,壩高114m,屬大(2)型水利工程。泄洪洞布設(shè)于左岸,深孔塔式進(jìn)水口,塔內(nèi)設(shè)事故閘門和弧形工作閘門各一扇。弧形工作閘門孔口尺寸5.5m×5m,設(shè)計(jì)水頭66m,設(shè)計(jì)泄洪流量850m3/s,啟閉設(shè)備采用BJQ-2×1000kN固定卷揚(yáng)啟閉機(jī),啟閉機(jī)布置于809.10m高程,啟閉機(jī)與23m長吊桿連接,通過導(dǎo)桿在滑槽內(nèi)滑動(dòng),帶動(dòng)閘門啟閉。
泄洪洞閘門及啟閉機(jī)自1981年7月建成投運(yùn)以來,承擔(dān)了水庫的全部泄洪任務(wù),在運(yùn)行中暴露出以下安全隱患:由于設(shè)計(jì)啟閉力不足,高水頭下,必須依靠事故閘門和工作閘門相互配合才能完成閉門動(dòng)作;如果在某一開度需要增加閘門開度,必須把閘門先行關(guān)閉后,重新開啟才能達(dá)到需要的開度。由于制造、安裝誤差,閘門出槽后,門葉整體向右偏移,關(guān)閉閘門時(shí)必須用千斤頂向左頂正后才能入槽。由于閘門起吊由“啟閉機(jī)—連接桿—滑槽—平衡梁—閘門”組成,導(dǎo)桿與滑槽為鋼對(duì)鋼摩擦,摩擦面銹蝕導(dǎo)致啟閉過程中卡阻嚴(yán)重。另外,由于支鉸軸套膠木材料老化,有抱軸現(xiàn)象。
為解決以上安全隱患,2009年,陜西省水電設(shè)計(jì)院依據(jù)閘門及啟閉機(jī)安全檢測報(bào)告對(duì)泄洪洞弧形工作閘門更新改造進(jìn)行了初步設(shè)計(jì),同年,黃河水利委員會(huì)對(duì)其進(jìn)行批復(fù),同意對(duì)弧門及啟閉機(jī)進(jìn)行更新改造。更新改造后的工作閘門,支鉸位置不變,將鉸座高度減小20mm,作為鉸座基礎(chǔ)調(diào)平層,支鉸軸承為自潤滑球鉸;閘門弧面半徑由R10m變?yōu)镽9.8m,門楣水封更換為轉(zhuǎn)鉸水封;閘門采用整體弧面加工技術(shù),分兩節(jié)制造,節(jié)間采用高強(qiáng)螺栓連接;止水采用橡塑復(fù)合水封;為解決門葉偏移問題,對(duì)閘門埋件進(jìn)行改造;閘門啟閉機(jī)更換為QHSY2500kN/1200kN-8.0m液壓啟閉機(jī),提高了啟閉力。
設(shè)計(jì)液壓啟閉機(jī)安裝于泄洪塔759.00m平臺(tái)原閘門鎖定大梁位置,梁斷面尺寸600mm×1000mm。為滿足液壓啟閉機(jī)的基礎(chǔ)受力,需要加大梁斷面和配筋,梁斷面外形尺寸加大到1100mm×1250mm。由于啟閉機(jī)梁是雙向受力,因此,梁的加固采取梁底增加配筋、梁面粘貼鋼板的方法。
施工時(shí),加固梁的新舊砼結(jié)合面進(jìn)行鑿毛,使原砼中的碎石外露約1/3~1/2。新增鋼筋錨固于兩端塔壁之中,為了便于植筋鉆孔,鑿出原有塔壁主筋,并對(duì)錨固質(zhì)量進(jìn)行了拉拔試驗(yàn)。砼采用高強(qiáng)無收縮灌漿料,人工拌合、連續(xù)入倉振搗,澆筑完工后,精心養(yǎng)護(hù)。
閘門門楣設(shè)計(jì)采用轉(zhuǎn)鉸水封結(jié)構(gòu),與原門楣止水結(jié)構(gòu)完全不同,施工時(shí)對(duì)原門楣埋件全部鑿除更換。
由于門葉弧面半徑比原設(shè)計(jì)減少200mm,原底檻寬度不足,初步設(shè)計(jì)對(duì)原底檻全部鑿除更換。施工時(shí),保留原有底檻,在原底檻后補(bǔ)加厚鋼板,用雙排錨桿進(jìn)行錨固,上游側(cè)和原底檻鋼板相焊接,減少了改造工程量,降低了工程造價(jià)。
閘門側(cè)軌三面鑲嵌在混凝土中,如果按設(shè)計(jì)全部鑿除更換,施工難度大、工程造價(jià)高、原水工結(jié)構(gòu)破壞嚴(yán)重,經(jīng)過充分論證,以原側(cè)軌錨板為基礎(chǔ),貼焊不銹鋼板是簡單可行的施工方案。在原閘門拆除完后,用碳弧氣刨清除原側(cè)軌上的不銹鋼板以及和不銹鋼面齊平的薄鋼板,露出側(cè)軌基礎(chǔ)鋼板,將基礎(chǔ)鋼板表面修補(bǔ)、打磨齊平,然后以閘門孔口中心為基準(zhǔn),對(duì)基礎(chǔ)錨板進(jìn)行精確測量,繪制出基礎(chǔ)錨板位置偏差圖,依據(jù)偏差關(guān)系,畫出需要在側(cè)軌上貼焊的不銹鋼板分段圖,將厚度20mm的不銹鋼板點(diǎn)焊在托板上進(jìn)行加工,將加工好的楔形不銹鋼板現(xiàn)場進(jìn)行試裝,并進(jìn)行復(fù)測。焊接定位除在不銹鋼板中間位置開設(shè)塞焊孔外,每500mm布設(shè)一個(gè)千斤頂,壓緊不銹鋼板。整個(gè)側(cè)軌不銹鋼板貼焊完畢后,對(duì)表面進(jìn)行完整拋光。側(cè)軌的改造,修正了原閘門側(cè)軌不銹鋼面上下10mm偏斜,門葉整體向右偏移問題。經(jīng)過閘門安裝后的試驗(yàn),門葉啟閉平順、密封良好。
設(shè)計(jì)閘門啟閉機(jī)選用QHSY2500/1200kN-8m液壓機(jī),缸徑Φ540mm、桿 徑 Φ340mm、工作 行 程7748mm、最大行程 8000mm、啟門力2500kN、閉門力 1200kN、啟門速度0.8m/min、閉門速度0.5m/min、液壓桿總長(活塞桿全縮回時(shí))12.5m,其中油缸總長9.22m。液壓啟閉機(jī)支承點(diǎn)位于油缸頂部下1.04m處,不同于常規(guī)的在缸筒中間位置的支承,目的是為了將759.00m高程作為支承平臺(tái)的需要。
活塞桿采用陶瓷噴涂防腐工藝,即高速火焰(超音速氣體)噴涂NiCr基礎(chǔ)層,陽極等離子噴涂Cr2O3+NiCr2面層,基礎(chǔ)層厚度100μm,面層厚度200μm。陶瓷層表面硬度大于HRC64,磨后表面粗糙度Ra0.2~0.3。
液壓泵為HYDCOM公司的手動(dòng)變量柱塞泵,額定壓力28MPa,排量 100ml/r;電動(dòng)機(jī)為SIMENS公司的Y250M-4-B35型,功率55kW,轉(zhuǎn)速1480rpm。
液壓缸行程檢測采用YQX-II-4內(nèi)置式行程檢測裝置,密封安裝于液壓缸端蓋處,通過與活塞桿相連的鋼絲繩帶動(dòng)高精度的旋轉(zhuǎn)編碼器輸出數(shù)據(jù)信號(hào),實(shí)現(xiàn)閘門開度的數(shù)字化顯示和控制。行程檢測裝置采用絕對(duì)型輸出信號(hào)傳感器,開度檢測裝置不受電源斷電影響,輸出信號(hào)連續(xù)、可靠,具備優(yōu)良的抗電磁干擾性能。檢測精度不低于±1mm。上、下極限保護(hù)精度偏差≤1mm,防護(hù)等級(jí)IP65。
現(xiàn)地控制機(jī)柜選擇開關(guān)有三個(gè)位置,分別為:遠(yuǎn)方自動(dòng)控制方式、現(xiàn)地自動(dòng)控制方式、現(xiàn)地手動(dòng)工作方式,上述工作方式之間相互互鎖,通過選擇開關(guān)進(jìn)行切換。現(xiàn)場通信通過閘門控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)?,F(xiàn)場設(shè)有視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
現(xiàn)地手動(dòng)工作方式,啟閉機(jī)不受PLC控制,僅通過操作面板上的啟門、閉門按鈕,這樣可以保證在PLC故障的情況下,通過簡便快捷的單步操作,由繼電器硬線路控制完成閘門啟閉。
現(xiàn)地自動(dòng)工作方式時(shí),啟閉機(jī)受PLC控制,通過“啟門”、“閉門”、“停止”以及開度預(yù)置等,使閘門運(yùn)行到需要開度。
遠(yuǎn)方工作方式時(shí),啟閉機(jī)通過PLC受控于中央控制單元,由中央控制單元控制現(xiàn)地設(shè)備運(yùn)行,其控制功能與現(xiàn)地自動(dòng)控制工作方式完全一致,只是啟閉機(jī)控制信號(hào)來自遠(yuǎn)方監(jiān)控系統(tǒng)。
泄洪洞工作弧門及液壓啟閉設(shè)備安裝完成后,參建各方按照閘門安裝規(guī)范《DL/T5018-2004》對(duì)安裝情況進(jìn)行了檢測和試運(yùn)行。經(jīng)檢測,二次粘貼的側(cè)水封不銹鋼板,垂直度偏差1mm,平整度偏差1mm;門楣轉(zhuǎn)較水封垂直偏差1.5mm,水平偏差1.5mm;止水橡皮壓縮量4.0mm;門葉中心偏差1.5mm,門葉水平偏差1.5mm;支鉸同軸度偏差1.4mm;弧門在51m靜水水頭作用下無滲漏。液壓泵站及油管打壓23MPa,持壓35min,系統(tǒng)壓降0.0MPa;油箱油位正常、油溫25℃,均達(dá)到了規(guī)范要求;試運(yùn)行過程中,啟門速度0.68m/s,液壓泵站系統(tǒng)壓力16.0MPa,有桿腔壓力10.0MPa,無桿腔壓力1.0MPa;閉門速度0.43m/s,液壓泵站系統(tǒng)壓力6.0MPa,有桿腔壓力8.2MPa,無桿腔壓力4.8MPa;液壓機(jī)及閘門運(yùn)行平穩(wěn),閘門開啟到檢修位置,無偏移現(xiàn)象;48小時(shí)閘門自動(dòng)下沉量3mm;手動(dòng)、自動(dòng)控制過程中,閘門開度傳感數(shù)據(jù)與實(shí)測數(shù)據(jù)相差最大值2mm;150m3/s動(dòng)水試驗(yàn),閘門及啟閉機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),任意開度啟、閉門靈活自如。更新改造后的工作弧門及液壓啟閉機(jī)達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,滿足水庫泄洪能力。
(1)改造項(xiàng)目前期的設(shè)計(jì)、實(shí)施方案僅是大原則,對(duì)實(shí)際施工僅具有參考意義,施工單位應(yīng)結(jié)合工程結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和實(shí)際存在的問題,在施工前,以方便實(shí)施、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠為原則,制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。
(2)改造項(xiàng)目施工空間小,制約因素多、實(shí)施難度大,目前采用的概預(yù)算定額遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離改造工程實(shí)際,不能真實(shí)反映工程成本,應(yīng)作具體研究修正。
(3)本工程液壓啟閉機(jī)油泵電機(jī)采用的是一用一備的補(bǔ)投備用方式,即正常工作時(shí),一套泵組投入運(yùn)行,另一套泵組不投入運(yùn)行,當(dāng)運(yùn)行泵組發(fā)生故障時(shí),未運(yùn)行的泵組自動(dòng)補(bǔ)充投入運(yùn)行,液壓啟閉機(jī)運(yùn)行速度恒定不變。設(shè)計(jì)液壓啟閉機(jī)啟門速度0.8m/min,按照該速度,閘門全開僅需要7min,從水庫多年的運(yùn)行來看,這一速度過快,如果采用減速備用,即兩套泵組同時(shí)投入運(yùn)行,達(dá)到設(shè)計(jì)啟閉速度,當(dāng)其中一套泵組發(fā)生故障時(shí)自動(dòng)退出運(yùn)行,液壓缸以減速方式繼續(xù)運(yùn)行,減速后的啟閉速度完全滿足使用要求。同時(shí),減速備用可減小單套泵組電機(jī)功率,降低備用發(fā)電機(jī)容量,利于節(jié)能。水利水電工程液壓啟閉機(jī)大多運(yùn)行不頻繁,且在實(shí)際運(yùn)行中,液壓泵的故障率較低,不會(huì)對(duì)閘門正常啟閉產(chǎn)生影響。因此,本工程采用減速備用方式更為合理。
(4)改造后的機(jī)電設(shè)備較原設(shè)備技術(shù)先進(jìn),相對(duì)復(fù)雜,需對(duì)運(yùn)行管理人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),提高管理技能和水平。陜西水利