孔凡瑞,李遠(yuǎn)余,張樹邦(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江 哈爾濱 150040)
混流式水輪機(jī)大負(fù)荷區(qū)壓力脈動陡升問題研究
孔凡瑞,李遠(yuǎn)余,張樹邦
(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江 哈爾濱 150040)
摘要:針對電站水輪機(jī)出現(xiàn)的大負(fù)荷區(qū)壓力脈動陡增現(xiàn)象,通過電站模型和電站實(shí)測壓力脈動實(shí)驗(yàn)結(jié)果,結(jié)合電站分步驟改型措施和對水輪機(jī)CFD結(jié)果分析認(rèn)為,水輪機(jī)大負(fù)荷區(qū)壓力脈動陡升問題與轉(zhuǎn)輪葉片進(jìn)口設(shè)計(jì)有直接關(guān)系,不理想的轉(zhuǎn)輪葉片進(jìn)口設(shè)計(jì)會導(dǎo)致水輪機(jī)在大負(fù)荷時(shí)葉片進(jìn)口正面脫流,產(chǎn)生水輪機(jī)壓力脈動陡升現(xiàn)象。在實(shí)際中可以通過改善水力和其它方法消除或減小水輪機(jī)壓力脈動值,提高機(jī)組運(yùn)行的安全穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:混流式水輪機(jī);壓力脈動陡升;水輪機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性
根據(jù)混流式水輪機(jī)特點(diǎn),其額定點(diǎn)一般較接近最優(yōu)工況點(diǎn)并位于其右側(cè),效率水平較高,運(yùn)行工況穩(wěn)定。但近年來一些電站相繼出現(xiàn)了在額定工況附近不穩(wěn)定現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為機(jī)組運(yùn)行功率擺動大、壓力脈動及機(jī)組振動陡升、調(diào)速器在大負(fù)荷難以穩(wěn)定等現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,降低了電站運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
通過對電站的分析研究可以看出,水輪機(jī)大負(fù)荷壓力區(qū)脈動陡升現(xiàn)象有著與其它壓力脈動不同的振動特點(diǎn)和振源位置。一般混流式水輪機(jī)在40% ~60%額定出力時(shí)的振動增加,是由轉(zhuǎn)輪出口處旋轉(zhuǎn)渦帶造成的,表現(xiàn)為尾水管錐管壓力脈動增加,水輪機(jī)振動增大,尾水管進(jìn)人門處噪聲大,成像觀察時(shí)尾水管有與水輪機(jī)旋轉(zhuǎn)方向一致的強(qiáng)烈旋轉(zhuǎn)鞭狀渦帶。大負(fù)荷壓力脈動陡增則主要表現(xiàn)為導(dǎo)葉后轉(zhuǎn)輪前壓力脈動的陡升,尾水管壓力脈動有上升趨勢,但相對于前兩者的上升幅度較小。
本文通過對模型實(shí)驗(yàn)結(jié)果、真機(jī)現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)結(jié)果和對水輪機(jī)的CFD分析,找到了水輪機(jī)大負(fù)荷區(qū)壓力脈動陡升的原因,并給出了幾種可行性措施。
問題是以國內(nèi)某大型電站的實(shí)際運(yùn)行情況而提出的。國內(nèi)某大型電站2011年3號機(jī)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,機(jī)組在高負(fù)荷時(shí)一些穩(wěn)定性指標(biāo)超標(biāo),特別在接近相應(yīng)水頭滿負(fù)荷附近,水輪機(jī)振動、擺渡和壓力脈動突然上升。廠家隨后對該電站2號、3號和5號機(jī)進(jìn)行了現(xiàn)場測試及模型實(shí)驗(yàn),電站主要參數(shù)如表1。
表1電站主要參數(shù)
電站現(xiàn)場測試時(shí)水輪機(jī)運(yùn)行凈水頭約為160m,相應(yīng)的水輪機(jī)最大出力約535MW。實(shí)驗(yàn)過程中隨著2號、3號和5號機(jī)組出力逐漸上升到530MW負(fù)荷以上時(shí),可聽見發(fā)電機(jī)頂罩上蓋板由于水輪機(jī)補(bǔ)氣而產(chǎn)生的振動聲響。將5號機(jī)發(fā)電機(jī)頂罩上蓋板拆除,在發(fā)電機(jī)頂罩上方觀測補(bǔ)氣情況。機(jī)組在390~420MW負(fù)荷時(shí),補(bǔ)氣閥發(fā)出輕微滋滋聲響,補(bǔ)氣閥未動作;在420~450MW負(fù)荷時(shí),補(bǔ)氣閥未動作;在500MW負(fù)荷時(shí)補(bǔ)氣閥開始頻繁動作,約3s動作一次,但每次補(bǔ)氣閥開度很小并瞬間關(guān)閉;在510MW負(fù)荷時(shí)補(bǔ)氣閥開閥時(shí)間加長,補(bǔ)氣噪聲加大;機(jī)組在520MW負(fù)荷以上時(shí),補(bǔ)氣情況劇烈,補(bǔ)氣閥開度可達(dá)10mm左右。
3號機(jī)試驗(yàn)過程中,尾水錐管進(jìn)人門處在大負(fù)荷(約510MW以上)有渦帶撞擊聲,聲音不大;當(dāng)機(jī)組出力大于520MW時(shí),噪聲明顯加大。
另外2號機(jī)還進(jìn)行了沒有補(bǔ)氣情況下的實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)過程中,機(jī)組出力為520MW時(shí),尾水錐管進(jìn)人門處有較大的轟鳴聲,在530MW時(shí)并伴有較大的尾水渦帶撞擊邊壁聲。在不補(bǔ)氣的情況下,尾水錐管進(jìn)人門處的聲響比補(bǔ)氣管暢通時(shí)似有加大,但不明顯。后期對真機(jī)的實(shí)測結(jié)果顯示,當(dāng)機(jī)組出力超過550MW時(shí),機(jī)組蝸殼進(jìn)口和頂蓋的壓力脈動陡升,但尾水錐管處上升并不明顯(詳見圖14)。
根據(jù)電站情況,采用逐項(xiàng)排除的方式對水輪機(jī)進(jìn)行了消除振動措施,對水輪機(jī)各個(gè)過流部件進(jìn)行了分步驟修型,并對修型前、后機(jī)組的振動參數(shù)進(jìn)行了比較。
首先,電站對葉片活動出口及固定導(dǎo)葉出口進(jìn)行修型(見圖1、2),并加長轉(zhuǎn)輪泄水錐,以判斷該問題是否為導(dǎo)葉出口處卡門渦造成的,以及加長轉(zhuǎn)輪泄水錐對其振動是否有明顯降低。經(jīng)對修型前后機(jī)組的壓力脈動現(xiàn)場實(shí)測和模型實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析比較可以看出,修型前后的水輪機(jī)壓力脈動無明顯變化,隨出力增大趨勢仍然明顯,噪聲略有降低,故可以排除卡門渦引起振動的可能性,加長泄水錐對降低此時(shí)的壓力脈動也無明顯效果。
圖1活動導(dǎo)葉修型形狀
圖2固定導(dǎo)葉修型形狀
其次,在葉片出口背面約80mm葉片下半部區(qū)域?qū)θ~片進(jìn)行減薄修型。以改變卡門渦的頻率,減輕引起的卡門渦噪聲?,F(xiàn)場測試結(jié)果顯示,效果不明顯。
第三步,從出水邊的中部至下環(huán)處出水邊切割40mm(見圖3、4),出水邊形狀由壓力面平直吸力面弧面改為吸力面平直壓力面弧面,以降低其卡門渦頻率。實(shí)測結(jié)果顯示,修型后,在同樣的開度下,出力比其它機(jī)組高約15MW。在該水頭滿負(fù)荷下,頂蓋振動值基本不超標(biāo),但仍有明顯加大趨勢。
圖3下環(huán)側(cè)葉片修型形狀
圖4上冠側(cè)葉片修型形狀
最后,將1號機(jī)葉片出水邊靠近上冠處切削反向三角區(qū)域。通過對葉片上冠修型前、后試驗(yàn)數(shù)據(jù)對比可知,修型后1號機(jī)組水輪機(jī)穩(wěn)定性得以大幅改善,修型前頂蓋垂直振動在超過500MW后有明顯抬升趨勢,在最大負(fù)荷下(555MW)達(dá)到最大(115um),修型后雖仍有抬升,但已明顯放緩,最大負(fù)荷下(580MW)頂蓋垂直振動為52um,幅值明顯降低。與其它沒有進(jìn)行上冠處修型機(jī)組相同條件下的振動對比知道,1號機(jī)頂蓋的振動和壓力脈動均明顯較小,修型后機(jī)組出力范圍也一定程度上增加。轉(zhuǎn)輪葉片出口上冠側(cè)修型對于噪聲主頻的改變和低水頭、大負(fù)荷下頂蓋垂直振動和其壓力脈動降低均有一定效果。
通過上述一系列修型措施,較為有效地控制了機(jī)組在大負(fù)荷區(qū)域的壓力脈動和機(jī)組振動,對降低大負(fù)荷區(qū)域壓力脈動及振動陡升問題起到了一定作用。
在采取了上述一系列修型措施后,廠家對各修型前、后的水輪機(jī)模型進(jìn)行了模型實(shí)驗(yàn)。結(jié)果如圖5~圖14:
圖5蝸殼進(jìn)口修型前壓力脈動
圖6 蝸殼進(jìn)口修下環(huán)處后壓力脈動
圖7蝸殼進(jìn)口修上冠處后壓力脈動圖
圖8無葉區(qū)修型前壓力脈動
圖9無葉區(qū)修下環(huán)處后壓力脈動
圖10無葉區(qū)修上冠處后壓力脈動
圖11尾水管修型前壓力脈動
圖12尾水管修下環(huán)處后壓力脈動
圖13尾水管修上冠處后壓力脈動
圖14 現(xiàn)場試驗(yàn)各部位壓力脈動
通過數(shù)據(jù)圖表可以看出,電站模型和真機(jī)的壓力脈動值都有在通過最優(yōu)區(qū)域后壓力脈動陡升現(xiàn)象,而且升高的幅值較高,與常規(guī)混流式水輪機(jī)在此區(qū)域的特性明顯不同。
圖5,6,7模型實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)圖表顯示,蝸殼進(jìn)口處45%較低負(fù)荷區(qū)域壓力脈動,在蝸殼進(jìn)口處沒有引起明顯的壓力波動,這是因?yàn)樵趯?dǎo)葉小開度、部分負(fù)荷條件下,水輪機(jī)的振動主要是由于轉(zhuǎn)輪出口處的旋轉(zhuǎn)渦帶造成的,渦帶能量由于轉(zhuǎn)輪和導(dǎo)葉的阻擋,沒有傳到蝸殼處,而是隨水流流向尾水管,造成尾水管進(jìn)口的壓力脈動增加。
電站問題的解決過程說明,轉(zhuǎn)輪的葉片、導(dǎo)葉尾部修型后對壓力脈動有一定影響,但沒有消除其大負(fù)荷區(qū)域的振動和壓力脈動陡升問題。因此,可以排除振源為葉片和導(dǎo)葉出水邊卡門渦。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果知道,導(dǎo)葉后、轉(zhuǎn)輪前壓力脈動變化幅值較尾水管處大,且敏感,所以振源應(yīng)在導(dǎo)葉和轉(zhuǎn)輪之間。根據(jù)以上分析知道振動不是由活動導(dǎo)葉出口卡門渦引起,應(yīng)該產(chǎn)生于轉(zhuǎn)輪葉片進(jìn)口側(cè)。
葉片進(jìn)口產(chǎn)生的脫流渦帶隨水流向下流動,穿過轉(zhuǎn)輪葉柵區(qū)到達(dá)轉(zhuǎn)輪出口,使尾水管壓力脈動增加,造成轉(zhuǎn)輪出口處壓力波動,使大軸中心孔補(bǔ)氣裝置開始動作。
現(xiàn)場最后進(jìn)行的葉片出水邊上冠側(cè)切割大三角區(qū)域措施,實(shí)質(zhì)上增加了轉(zhuǎn)輪葉片的開口值,進(jìn)而提高轉(zhuǎn)輪單位流量和過流能力,使得水輪機(jī)的特性整體向右上方移動,有效遠(yuǎn)離原來大負(fù)荷壓力脈動陡升區(qū),從而提高了水輪機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性,從側(cè)面解決了大負(fù)荷區(qū)域振動問題。
為了尋找電站大負(fù)荷區(qū)域壓力脈動陡升問題的振源位置,建立了電站水輪機(jī)CFD模型,并分別對最優(yōu)工況點(diǎn),現(xiàn)場試驗(yàn)工況點(diǎn)及試驗(yàn)點(diǎn)45%出力條件下進(jìn)行了CFD計(jì)算。
CFD分析結(jié)果顯示,在最優(yōu)工況時(shí),水輪機(jī)CFD模型從蝸殼進(jìn)口至尾水管出口流態(tài)較好;固定導(dǎo)葉、活動導(dǎo)葉和轉(zhuǎn)輪葉片出口處未見卡門渦;尾水管無旋轉(zhuǎn)渦帶,進(jìn)口處水流為法向;葉片正、背面壓力分布均勻,葉片進(jìn)口處速度矢量在正、背面分布均勻,但已經(jīng)有正面矢量分布多背面分布少趨勢,水流相對葉片進(jìn)口已經(jīng)有負(fù)傾角趨勢。
現(xiàn)場試驗(yàn)工況點(diǎn)時(shí),固定導(dǎo)葉、活動導(dǎo)葉和轉(zhuǎn)輪葉片出口處未見卡門渦;尾水管未見較強(qiáng)旋轉(zhuǎn)渦帶,有空腔渦帶產(chǎn)生,渦帶壓力分布比較均勻;葉片進(jìn)口背面有明顯高壓區(qū),壓力明顯高于相應(yīng)葉片正面,葉片進(jìn)口處矢量分布明顯偏向葉片正面,背面矢量分布極少,水流相對葉片進(jìn)口負(fù)傾角趨勢極明顯。
45%負(fù)荷時(shí),固定導(dǎo)葉、活動導(dǎo)葉和轉(zhuǎn)輪葉片出口處未見明顯卡門渦;尾水管有較強(qiáng)旋轉(zhuǎn)渦帶,旋向與機(jī)組旋向一致;葉片正、背面壓力總體分布均勻,葉片進(jìn)口處速度矢量在正、背面分布均勻,稍偏向背面。
圖15為45%負(fù)荷葉片進(jìn)口壓力分布,圖16為最優(yōu)工況葉片進(jìn)口壓力分布,圖17為大負(fù)荷葉片進(jìn)口壓力分布,圖18為45%負(fù)荷葉片進(jìn)口矢量分布,圖19為最優(yōu)工況葉片進(jìn)口矢量分布,圖20為大負(fù)荷葉片進(jìn)口矢量分布,圖21為45%負(fù)荷尾水管流線圖,圖22為最優(yōu)工況尾水管流線圖,圖23為大負(fù)荷尾水管流線圖。
圖15
圖16
圖17
圖18
圖19
圖20
圖21
圖22
圖23
從計(jì)算結(jié)果可以看出,水輪機(jī)葉片進(jìn)口側(cè)在大負(fù)荷區(qū)流態(tài)變化劇烈,且有嚴(yán)重脫流現(xiàn)象,與模型實(shí)驗(yàn)結(jié)果相吻合。水輪機(jī)其它部位水流流態(tài)正常。
根據(jù)大負(fù)荷區(qū)域混流式水輪機(jī)壓力脈動陡升的產(chǎn)生機(jī)理分析和以往經(jīng)驗(yàn),解決和減輕大負(fù)荷區(qū)域壓力脈動陡升問題的方式主要有以下幾種:
(1)改善葉片水力設(shè)計(jì),優(yōu)化葉片進(jìn)口角度,選擇合適的葉片進(jìn)口厚度形狀,消除大負(fù)荷區(qū)域葉片進(jìn)口脫流現(xiàn)象,從而徹底解決大負(fù)荷區(qū)振動問題。
(2)選擇合適的轉(zhuǎn)輪泄水錐形式。
(3)向轉(zhuǎn)輪出口處補(bǔ)氣,降低機(jī)組尾水管壓力脈動幅值。
(4)向水輪機(jī)導(dǎo)葉后、轉(zhuǎn)輪前補(bǔ)壓縮空氣,降低轉(zhuǎn)輪進(jìn)口渦帶能量,從而降低振幅。
(5)發(fā)生大負(fù)荷區(qū)域振動的電站,應(yīng)盡量采用合理的機(jī)組運(yùn)行方式,避開振動較大區(qū)域運(yùn)行。
(6)新電站建設(shè)過程中,更加關(guān)注模型大負(fù)荷區(qū)壓力脈動問題,在使用具有大負(fù)荷壓力脈動問題的轉(zhuǎn)輪模型時(shí),要合理選擇電站轉(zhuǎn)速和直徑,使得水輪機(jī)正常運(yùn)行區(qū)域遠(yuǎn)離壓力脈動陡升區(qū)域。
(7)采用負(fù)曲率導(dǎo)葉,改變轉(zhuǎn)輪進(jìn)口處水流環(huán)量,減輕正面脫流。由于導(dǎo)葉環(huán)量的改變會造成水輪機(jī)特性的整體改變,發(fā)生水輪機(jī)的特性偏移,后續(xù)需要進(jìn)一步深入的研究,并盡量以模型試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。
通過對電站模型、真機(jī)實(shí)驗(yàn)結(jié)果對比和對相應(yīng)的CFD模型的分析知道,電站在大負(fù)荷區(qū)域的壓力脈動陡升主要是由于其水輪機(jī)進(jìn)口在大負(fù)荷區(qū)域,隨著導(dǎo)葉開口逐漸增加,水流的負(fù)環(huán)量逐漸增加,產(chǎn)生了轉(zhuǎn)輪葉片進(jìn)口處大范圍的正面脫流,進(jìn)而導(dǎo)致了機(jī)組壓力脈動和振動的陡升現(xiàn)象。
在葉片設(shè)計(jì)時(shí),建議進(jìn)口處厚度不宜過薄,以便使葉片進(jìn)口具有對水流環(huán)量更大的適應(yīng)性。
在實(shí)驗(yàn)室條件允許情況下,模型實(shí)驗(yàn)盡量增加對水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪進(jìn)口處的成像觀測,在模型實(shí)驗(yàn)階段對轉(zhuǎn)輪模型特性進(jìn)行更加全面的掌握。
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中圖分類號:TV136
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1672-5387(2015)04-0001-04
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.04.001
收稿日期:2015-02-27
作者簡介:孔凡瑞(1980-),男,工程師,從事水輪機(jī)設(shè)計(jì)工作。