摘要:食品工業(yè)離不開機械,尤其是當(dāng)今飲料和礦泉水的需求增大,對包裝設(shè)備的需求量也得到了空前的增長。國外的包裝設(shè)備基本達(dá)到了效率高、精度高、自動化程度高的要求,我國在這方面還需要有所提高。文章研究的是旋轉(zhuǎn)灌裝機控制系統(tǒng),它集清洗、灌裝、加蓋為一體,在高速灌裝下能夠?qū)崿F(xiàn)較高的灌裝精度和運行穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:旋轉(zhuǎn)灌裝機;PLC;控制系統(tǒng)設(shè)計;食品工業(yè);包裝設(shè)備 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TP278 文章編號:1009-2374(2015)27-0027-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.27.015
1 灌裝機的整體結(jié)構(gòu)
灌裝機的主要結(jié)構(gòu)包括以下部分,各部分在其中都起著非常重要的作用:(1)機箱組件。固定、支撐是機箱組件的基本作用,它是灌裝系統(tǒng)正常穩(wěn)定工作的重要保障。(2)風(fēng)道進(jìn)瓶組件。左右刮瓶板卡在瓶口的螺旋位置,風(fēng)道進(jìn)瓶組件的配合使用,沿刮瓶板向下一組件移動使其在風(fēng)力作用下。有一電磁體擋瓶機構(gòu)在風(fēng)道進(jìn)瓶組件的末端設(shè)計,空瓶保持間距以防止卡瓶在擋瓶機構(gòu)作用下。(3)過渡盤Ⅰ。(4)洗瓶組件。主要進(jìn)行清洗對空瓶內(nèi)外壁。(5)過渡盤Ⅱ。清洗之后需要進(jìn)行灌裝的路徑。(6)灌裝用的組件。24個灌裝頭組成灌裝組件,灌裝位置跟蹤灌裝模式開始灌裝時,空瓶進(jìn)入灌裝組件后運動到的地方。為了提高灌裝的速度,減少液體的飛濺和產(chǎn)生氣泡,我們始終讓灌裝頭與被灌的液面保持一定距離。在灌裝液體時,跟隨灌裝組件灌液的同時,被灌裝的瓶子和它一起轉(zhuǎn)動,當(dāng)運動到出瓶的位置時,應(yīng)該先加蓋,這時進(jìn)入加蓋組件,灌滿液體的瓶子通過過渡盤,兩個灌裝頭每套沿180度直線分布的伺服泵控制,伺服泵控制灌裝組件的灌裝頭有24個,此件共12套,使用步進(jìn)電機來控制它,換向機的伺服泵都配備有一套此系統(tǒng),三個液口之間轉(zhuǎn)換用控制陶瓷泵。由無瓶檢測傳感器灌裝開始工位處安裝,相應(yīng)工位無瓶當(dāng)傳感器檢測到時不灌裝,對應(yīng)的伺服電機不動作,由PLC發(fā)出指令控制,實現(xiàn)了無瓶不灌裝。(7)過渡盤Ⅲ。灌裝完成后加蓋的路徑。(8)提供蓋子的機構(gòu)。它的作用是提供瓶蓋。在供蓋機構(gòu)的末端設(shè)有電磁體擋蓋機構(gòu),相應(yīng)工位無瓶時會被傳感器檢測到,對應(yīng)的旋蓋頭無蓋擋蓋機構(gòu)作用。(9)加蓋組件。在旋轉(zhuǎn)頭的作用下,將瓶蓋旋緊灌滿液體的瓶子,加蓋組件要經(jīng)過3號過渡盤進(jìn)入,此環(huán)節(jié)由8套伺服電機完成加蓋。為了防止擰不緊或擰裂等情況,旋蓋組件共有8個旋蓋頭,采用了扭矩控制模式對扭矩進(jìn)行控制,以保證自動上蓋。(10)出瓶組件。3個后輸送電機帶動進(jìn)入出瓶子的組件,在導(dǎo)瓶盤作用下灌裝完成并且蓋好蓋的瓶子經(jīng)由出瓶口出來,整個灌裝流程完成。
2 灌裝機的工藝流程設(shè)計
我們設(shè)計的主要依據(jù)就是工藝流程,工藝流程的設(shè)計不同,自然我們的設(shè)計方案思路都不一樣。我們設(shè)計的流程主要是風(fēng)道進(jìn)瓶、洗瓶、灌裝和供蓋機構(gòu)、加蓋、出瓶。整個流程分為兩路,比較清晰。瓶子組件是一條線路,瓶蓋組件是另一條線路。在風(fēng)力的作用下,空的瓶子進(jìn)入風(fēng)道進(jìn)瓶組件后,通過過渡盤進(jìn)入到洗瓶組件,清洗干凈后再進(jìn)入灌裝組件開始對瓶子進(jìn)行灌裝,灌裝完后的瓶子通過過渡盤到了加蓋這一環(huán)節(jié),在此同時,提供瓶蓋的機構(gòu)也向加蓋組件供蓋,之后灌滿的瓶子才被進(jìn)行加蓋,最后被灌裝完加完蓋的瓶子開始出瓶,這個是
在出瓶機構(gòu)的作用下完成的,完整的灌裝流程進(jìn)行完畢。
3 灌裝機的硬件系統(tǒng)設(shè)計
我們選用了主要用于中型和大型的控制系統(tǒng)研究的灌裝機控制系統(tǒng),它選用的是采用模塊化設(shè)計的三菱Q系列PLC,可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定自由選擇所需的模塊及數(shù)量,這樣控制系統(tǒng)有很強的優(yōu)勢。本系統(tǒng)的PLC主要用于運動控制的定位,其中常用于數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換的供電電源的模塊、微處理器的模塊、I/O模塊、模擬量輸入模塊、高速計數(shù)器、溫度調(diào)節(jié)模塊等,以上可以根據(jù)系統(tǒng)的特殊需要來選擇。在安裝模式上采用主基板-擴展基板,是Q系列PLC可以采用的形式,這樣會使得容量增大,I/O點數(shù)增加可以通過增加擴展模塊,增加模塊的安裝數(shù)。灌裝機控制系統(tǒng)選用的可編程控制器為Q06HCPU,它的突出優(yōu)點是程序執(zhí)行能力超強、數(shù)據(jù)處理能力很好、時間精準(zhǔn)度高,使整個系統(tǒng)的誤差微小,還有超大的內(nèi)存。以上程序尤為適合控制系統(tǒng)所需空間大的需求。
本文設(shè)計的灌裝機PLC控制系統(tǒng)的主基板-擴展基板形式是整個PLC系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)形式,基板上各模塊的安裝連接順序為:電源模塊→CPU(中央處理器)模塊→輸入模塊→輸出模塊→運動控制模塊(QD70P8)→串行通訊模塊(QJ71C24N)。本設(shè)計中的擴展模式尤為適合PLC系統(tǒng)采用,這樣很容易在擴展模塊上設(shè)置擴展的級數(shù)。此系統(tǒng)共有3個擴展級:第一級為擴展板Q68B;第二級為擴展基板Q65B;第三級擴展為人機界面,其中的人機界面為16點的智能功能模塊。
4 結(jié)語
本文對XG-24128型灌裝機進(jìn)行控制系統(tǒng)的方案設(shè)計。首先對灌裝機整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,在分析其灌裝工藝流程的基礎(chǔ)上,根據(jù)設(shè)計的要求來確定整體方案,對灌裝機控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計。通過明確它的硬件配置,之后確定PLC的類型及相關(guān)模塊,此時還要考慮灌裝機的設(shè)備狀況和工藝要求,再對系統(tǒng)的I/O口進(jìn)行定義,并硬件機構(gòu)進(jìn)行布置,包括對伺服電機、步進(jìn)電機還有其他電氣元件的選型和布置。灌裝機的核心設(shè)計是用一個伺服泵來同時控制兩個灌裝頭,這實現(xiàn)了連續(xù)灌裝的目的,這樣控制系統(tǒng)的設(shè)計基本確定了。最后還要對連續(xù)灌裝頭的位置進(jìn)行確定,對灌裝的速度進(jìn)行確定分配,還要研究換向機構(gòu)。做好了這些硬件后,才能更好地對其軟件進(jìn)行設(shè)計。軟件設(shè)計的核心是相應(yīng)程序的編制,通過程序能夠最優(yōu)地實現(xiàn)灌裝的流程。為更好地操控系統(tǒng),我們還進(jìn)行了人機界面的設(shè)計,在此我們將觸摸屏運用了進(jìn)來,這樣可以使整個系統(tǒng)能夠非常方便地進(jìn)行控制。
本文針對工業(yè)生產(chǎn)的需求、灌裝機以及灌裝技術(shù)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,淺析了灌裝機的結(jié)構(gòu)組成、工藝流程設(shè)計思路,提出了可靠的硬件設(shè)計方案。根據(jù)受控制對象的生產(chǎn)工藝的要求,結(jié)合整個灌裝的流程,設(shè)計了灌裝機控制系統(tǒng)的整體方案,之后根據(jù)整個系統(tǒng)的設(shè)計做了系統(tǒng)的硬件配置。但是由于緊迫的時間和所掌握知識的限制,本系統(tǒng)還有很多不足,有許多地方需要改進(jìn)和優(yōu)化。本設(shè)計目前尚未進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試之后還會有很多問題待分析、待解決,這都是以后的工作重點。設(shè)想為設(shè)備成本如果降低,我們在運用這種方案,即用一套伺服泵控制兩個灌裝頭,實現(xiàn)連續(xù)灌裝的控制系統(tǒng)方案,來達(dá)到高速、精確、穩(wěn)定的灌裝是否可行呢?這些問題都有待進(jìn)一步的研究。
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作者簡介:楊榮秀,女,山東濟寧人,濟寧技師學(xué)院助理講師,研究方向:自動化。
(責(zé)任編輯:周 瓊)