周宇豐
摘 要:針對(duì)200MW汽輪機(jī)組運(yùn)行中的能耗現(xiàn)狀,通遼發(fā)電總廠分析產(chǎn)生發(fā)、供電高煤耗的原因,對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造和運(yùn)行方式優(yōu)化,采取各項(xiàng)節(jié)能降耗措施,并根據(jù)運(yùn)行實(shí)際情況對(duì)一些節(jié)能降耗措施進(jìn)行了優(yōu)化處理。
關(guān)鍵詞:節(jié)能降耗;變頻改造;鍋爐改造;優(yōu)化運(yùn)行
200MW機(jī)組曾在20世紀(jì)八九十年代擔(dān)負(fù)著主要發(fā)電任務(wù),隨著高參數(shù)大容量機(jī)組迅速增長(zhǎng),風(fēng)電、核電等一些新能源電廠相繼并網(wǎng)發(fā)電,許多200MW機(jī)組逐漸將被大機(jī)組及新能源電廠取代,曾經(jīng)的主力發(fā)電機(jī)組逐漸變?yōu)檎{(diào)峰機(jī)組甚至有些時(shí)候進(jìn)行50%深度調(diào)峰,服役多年的機(jī)組必須進(jìn)行大部分設(shè)備技術(shù)改造,如何降低機(jī)組能耗迫在眉睫。以下針對(duì)200MW機(jī)組的生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程,結(jié)合節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)環(huán)保的實(shí)施經(jīng)驗(yàn),做一些分析和探討。
一、設(shè)備概況
通遼發(fā)電總廠自第一臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電已近30年,現(xiàn)有四臺(tái)200MW機(jī)組,汽輪機(jī)設(shè)備是哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的,型號(hào)為N200-130/535/535-55型,鍋爐設(shè)備是哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG670/140-HM-2型,一次中間再熱自然循環(huán)煤粉爐,局限于當(dāng)時(shí)的制造工藝和技術(shù)水平,其經(jīng)濟(jì)性較為落后。這些年雖然經(jīng)過(guò)多次大規(guī)模技術(shù)改造,但節(jié)能降耗和煙氣排放方面還有提升的空間,為了進(jìn)一步降低機(jī)組發(fā)、供電煤耗、設(shè)備故障率,使煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家環(huán)保部要求,因此從節(jié)能降耗,綠色環(huán)保方面,必須進(jìn)一步進(jìn)行設(shè)備改造和運(yùn)行方式優(yōu)化。
二、火電節(jié)能降耗工作應(yīng)遵循的原則
為了使火電企業(yè)的高效節(jié)能運(yùn)行,合理科學(xué)管理過(guò)程及運(yùn)行設(shè)備的逐步優(yōu)化必須提到日程,如今科學(xué)技術(shù)井噴的年代,智能控制、變頻技術(shù)的發(fā)展為火電廠設(shè)備優(yōu)化提供有效手段,但200MW機(jī)組局限于當(dāng)時(shí)技術(shù)水平,自動(dòng)化水平較為落后,要想高效的達(dá)到節(jié)能降耗的目的,必須提高機(jī)組智能控制水平,但改造的同時(shí)必然帶來(lái)成本的投入,對(duì)于像通遼廠這樣的老企業(yè)來(lái)說(shuō),經(jīng)營(yíng)管理都存在資金短缺的現(xiàn)狀,這就要求我們結(jié)合本廠實(shí)際情況,以全廠經(jīng)濟(jì)效益為主線,既要實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)環(huán)保,又要做到技術(shù)更新、控制改造成本,力求項(xiàng)目實(shí)施相對(duì)獨(dú)立,可操作性強(qiáng)。
三、節(jié)能降耗措施
1.機(jī)爐輔機(jī)變頻改造
針對(duì)我廠200MW機(jī)組頻繁調(diào)峰的實(shí)際情況,應(yīng)努力降低機(jī)組的廠用電率,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),廠用電量占比率最大為6KV輔機(jī)電耗,對(duì)全廠主要6kV輔機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一變頻改造勢(shì)在必行,改造后,電機(jī)頻率降低,電流比改造前大幅度降低,轉(zhuǎn)機(jī)轉(zhuǎn)速降低延長(zhǎng)了設(shè)備檢修周期限,另外設(shè)備的低轉(zhuǎn)速啟動(dòng),減輕了對(duì)廠用電系統(tǒng)的沖擊,機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),輔機(jī)的變頻調(diào)節(jié)較比工頻運(yùn)行更能降低機(jī)組廠用電率,因此輔機(jī)的變頻改造為提高我廠經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)發(fā)揮重要作用。
2.提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)
2.1凝汽器真空是火力發(fā)電廠重要的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo),加強(qiáng)機(jī)組真空嚴(yán)密性管理,努力提高真空,增強(qiáng)機(jī)組做功能力,機(jī)組正常運(yùn)行中膠球清洗裝置正常投入運(yùn)行,且保證收球率大于80%,嚴(yán)格控制機(jī)組各監(jiān)視段壓力不超過(guò)規(guī)程允許值,經(jīng)常檢查冷卻水塔淋水正常,保證水塔水位在規(guī)定內(nèi),循環(huán)水硬度在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值內(nèi),采取以上措施嚴(yán)格控制凝汽器真空指標(biāo),進(jìn)一步提高我廠的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.2鍋爐排煙熱損失是影響鍋爐效率最大因素之一,鍋爐運(yùn)行中,嚴(yán)格控制排煙溫度,降低排煙熱損失,造成鍋爐排煙溫度高的主要原因就是受熱面上發(fā)生結(jié)渣或積灰受熱面的傳熱變差,排煙溫度升高。這就要求運(yùn)行中加強(qiáng)受熱面吹灰。但吹灰同時(shí)增加了工質(zhì)損失及熱量損失,吹灰次數(shù)和時(shí)間都應(yīng)按照規(guī)程中規(guī)定進(jìn)行。以保證鍋爐在最佳工況下運(yùn)行,使鍋爐效率提高,從而提高經(jīng)濟(jì)性。
3.鍋爐燃燒系統(tǒng)改造
根據(jù)節(jié)能環(huán)保要求,我廠200MW鍋爐燃燒器進(jìn)行全部改造為低氮燃燒器,低氮燃燒調(diào)整方式是將燃盡風(fēng)根據(jù)負(fù)荷進(jìn)行配比,并根據(jù)燃燒器情況、煙氣中CO含量和NOx排放情況進(jìn)行調(diào)整主燃燒器二次風(fēng)量。采用燃燒區(qū)低氧和燃盡區(qū)富氧的分級(jí)燃燒形式降低NOx排放濃度,為鍋爐脫銷系統(tǒng)做好先期準(zhǔn)備工作,從節(jié)能降耗方面,低氮燃燒器采用逐漸減小二次風(fēng)門開(kāi)度,或降低預(yù)熱器出口風(fēng)壓的方式逐漸降低氧量,從而使二次風(fēng)總量降低,送、引風(fēng)機(jī)的能耗降低,鍋爐燃油點(diǎn)火系統(tǒng)全部改造為微油點(diǎn)火系統(tǒng),微油點(diǎn)火系統(tǒng)就是將原來(lái)的重油燃燒器改造為輕柴油燃燒器,重油燃燒器每支油槍容量為2500kg/h,輕油燃燒器每支大油槍容量為300kg/h,輕油燃燒器每支小油槍容量為110kg/h,一組燃燒器中有一支輕油大油槍和4支小油槍,改造后每組燃燒器每小時(shí)節(jié)省燃油1760kg,機(jī)組啟停時(shí)大大降低了機(jī)組的燃油消耗量。
4.生產(chǎn)用水系統(tǒng)改造
凝汽器式火電機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中需要大量的生產(chǎn)用水,對(duì)電廠補(bǔ)、供水系統(tǒng)進(jìn)行改造,制定合理的循環(huán)水利用措施:
4.1對(duì)于采用工業(yè)水冷卻的輔機(jī)設(shè)備,采用循環(huán)再利用原則,對(duì)工業(yè)水系統(tǒng)不合理排放的要求及時(shí)整改,確保機(jī)組零排放。
4.2鍋爐除塵、除灰水系統(tǒng)合理化,鍋爐水封水進(jìn)行平衡調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)自循環(huán)。
4.3機(jī)組疏水系統(tǒng)充分回收,尤其是在機(jī)組啟停是大量疏水應(yīng)該得到回收利用,運(yùn)行中嚴(yán)格控制系統(tǒng)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。
四、優(yōu)化運(yùn)行方式
以上節(jié)能降耗措施中通遼發(fā)電總廠結(jié)合運(yùn)行實(shí)際情況,進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化并取得了顯著的效果,具體有以下幾點(diǎn)優(yōu)化項(xiàng)目。
1.優(yōu)化運(yùn)行管理
通遼發(fā)電總廠優(yōu)化運(yùn)行管理以運(yùn)行績(jī)效考核管理為手段,以值際競(jìng)賽為平臺(tái),特制定完善的《PMS生產(chǎn)指標(biāo)管理考核辦法》,并設(shè)立專項(xiàng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)基金,通過(guò)完善的獎(jiǎng)勵(lì)體系,增強(qiáng)運(yùn)行人員運(yùn)行調(diào)整、節(jié)能與優(yōu)化運(yùn)行的主觀能動(dòng)性。
2.優(yōu)化機(jī)組廠用電量
機(jī)組廠用電率是影響電廠經(jīng)濟(jì)型指標(biāo)的重要因素,為了降低機(jī)組廠用電率,我廠現(xiàn)在鍋爐送、引風(fēng)機(jī),汽輪機(jī)凝結(jié)水泵、給水泵都已經(jīng)改造為變頻調(diào)節(jié),可是大量輔機(jī)的變頻改造,變頻器的故障率就會(huì)增加很多,所以變頻器的大、小缺陷應(yīng)及時(shí)處理,確保各大輔機(jī)變頻的正常運(yùn)行,因此輔機(jī)的變頻投入率直接影響廠用電率,保證輔機(jī)變頻穩(wěn)定性是節(jié)能降耗的一個(gè)重要舉措。
3.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
加強(qiáng)機(jī)組真空嚴(yán)密性試驗(yàn)管理。堅(jiān)持每月定期做真空嚴(yán)密性試驗(yàn),并根據(jù)數(shù)據(jù)分析真空情況,便于運(yùn)行中或停機(jī)后查找負(fù)壓系統(tǒng)漏點(diǎn),加強(qiáng)凝汽器膠球清洗裝置管理,對(duì)每臺(tái)膠球裝置收球率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;加強(qiáng)對(duì)循環(huán)水水質(zhì)處理,采取運(yùn)行中水塔加藥,停機(jī)時(shí)加強(qiáng)凝汽器鋼管除垢工作,最近我廠凝汽器又增加了一套循環(huán)水高頻除垢裝置,這套設(shè)備的投入使用凝汽器換熱效果明顯優(yōu)于以前,凝汽器端差、過(guò)冷度都有所下降,凝汽器真空得以提高,使汽輪機(jī)效率提高,從而提高經(jīng)濟(jì)性。
4.優(yōu)化鍋爐燃燒調(diào)整
優(yōu)化鍋爐燃燒調(diào)整需要從很多方面入手,首先鍋爐運(yùn)行中合理的加強(qiáng)入爐燃煤摻配的科學(xué)管理非常重要,因?yàn)槿霠t燃煤摻配工作直接影響到鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行,其次加強(qiáng)磨煤機(jī)運(yùn)行方式調(diào)整,按要求及時(shí)切換磨煤機(jī)運(yùn)行方式,防止長(zhǎng)時(shí)間處于一個(gè)運(yùn)行方式造成鍋爐結(jié)焦、積灰、煤粉氣流偏射水冷壁影響鍋爐的安全運(yùn)行,最后鍋爐燃燒調(diào)整最重要的就是合理配風(fēng)了,因?yàn)殄仩t爐膛燃燒空氣動(dòng)力場(chǎng)是一個(gè)非常不確定的因素,無(wú)論是內(nèi)部因素還是外部因素對(duì)鍋爐運(yùn)行中參數(shù)影響都很大,綜上所述,優(yōu)化鍋爐燃燒調(diào)整是一個(gè)漫長(zhǎng)而復(fù)雜的工作,要求我們運(yùn)行值班員不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),力求燃燒調(diào)整做到精益求精。
結(jié)束語(yǔ):
通遼發(fā)電總廠經(jīng)過(guò)采取大量的節(jié)能措施和優(yōu)化運(yùn)行管理,確保全廠經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)有了大幅度好轉(zhuǎn),降低了機(jī)組的供電煤耗、生產(chǎn)廠用電率、生產(chǎn)用水率等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),確保順利完成集團(tuán)公司制定的年度目標(biāo)值,在機(jī)組安全運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)效益、節(jié)能降耗方面取得的成績(jī),為企業(yè)擺脫經(jīng)營(yíng)困境,提高競(jìng)爭(zhēng)力打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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