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新型可調(diào)試階梯組合銑刀在加工U型螺栓中的應(yīng)用

2015-08-08 08:41:17高有富等
價值工程 2015年22期

高有富等

摘要: 通過對兩種標(biāo)準(zhǔn)銑刀的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計,組合成為新型可調(diào)試階梯組合銑刀,用于礦用U型螺栓的加工,實現(xiàn)了一次裝夾完成多道工序,大幅提高生產(chǎn)效率,降低了勞動強(qiáng)度和生產(chǎn)成本。

Abstract: Through improving the design of the structure of two standard cutter, the new rest multistep cutter block is carried out to process U bolt. The technologies of many clamping processes are completed for once is achieved. It greatly improves production efficiency and reduces the labor intensity and production cost.

關(guān)鍵詞: 組合銑刀;可調(diào)試;U型螺栓

Key words: cutter block;rest;U bolt

中圖分類號:TG714 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-4311(2015)22-0112-02

0 引言

U型螺栓是煤礦用刮板輸送機(jī)和轉(zhuǎn)載機(jī)的主要易損件之一,近年隨著煤炭消費(fèi)的增加,U型螺栓的需求量隨之增長。本文介紹了通過改進(jìn)刀具,設(shè)計了一種可調(diào)試階梯組合銑刀,提高了U型螺栓的加工工作效率、降低勞動強(qiáng)度的應(yīng)用。

1 加工現(xiàn)狀分析

1.1 工藝流程

鍛造——熱處理——機(jī)械加工——熱處理——噴漆。機(jī)械加工又分為銑、車、校正、粗車、精車、挑扣、車、銑等8道工序。

1.2 機(jī)械加工

工序1銑如圖1所示,圖1中的1、2所標(biāo)識位置,需用直徑為Φ125、Φ250標(biāo)準(zhǔn)盤銑刀對兩刀檢面分別進(jìn)行刀檢。先用一種直徑的銑刀進(jìn)行對刀,刀檢其中一平面。至一個平面加工完后,換刀,再次對刀,重復(fù)以上過程至U型螺栓兩刀檢面全部完成。完成工序1共需換刀、對刀、裝夾工件各兩次,重復(fù)性的換刀、對刀、裝夾,不僅會使零件誤差增大,更會增加勞動強(qiáng)度,降低生產(chǎn)效率。

2 改進(jìn)機(jī)械加工方法

2.1 新型刀具的設(shè)計

新型可調(diào)式階梯組合銑刀是在不改變盤銑刀原本單獨(dú)使用時的功能的基礎(chǔ)上加以改進(jìn),將原有的Φ125盤銑刀和Φ250盤銑刀重新組合,改為現(xiàn)在的新型組合刀具,進(jìn)而實現(xiàn)兩種刀具同時進(jìn)行加工的功能。新型可調(diào)式階梯組合銑刀主要功能的實現(xiàn)有兩種方案。方案一:Φ125、Φ250盤銑刀、調(diào)整墊(如圖2a所示)、定位套、鍵、螺栓、刀柄。Φ250盤銑刀和Φ125盤銑刀由螺栓與刀柄連接,實現(xiàn)軸向固定,防止銑刀軸向竄動。同時用螺栓將調(diào)整墊和Φ125盤銑刀連接為一體,通過一對平鍵聯(lián)接以傳遞扭矩,通過改變調(diào)整墊厚度保證U型螺栓兩刀檢面垂直尺寸要求。方案二:在調(diào)整墊兩端面上直接加工成相對垂直的兩對凸臺(如圖2b所示),讓兩對凸臺分別與Φ125、Φ250盤銑刀上已加工的鍵槽相配合,并傳遞扭矩,再用螺栓將Φ125、Φ250盤銑刀連接到一起。通過改變調(diào)整墊厚度來保證U型螺栓兩刀檢面垂直尺寸要求。

2.2 安全性和可行性分析

考慮到新型可調(diào)式階梯組合銑刀的安全性和可行性,方案二中的墊圈與兩塊盤銑刀之間都沒有直接固定,軸向自由度沒有限制,軸向竄動只能依靠螺栓的拉緊力控制,但加工過程中,由于毛坯外形不同,刀具受力也會不同,大大增加了螺栓的受力,在長期大負(fù)荷的使用過程中就容易導(dǎo)致螺栓失效、斷裂。鑒于這種情況,確定方案一為最終方案。實體如圖3所示。

3 改進(jìn)機(jī)械加工方法前后對比

3.1 刀具改進(jìn)前的加工方法

按照改進(jìn)前機(jī)械加工工藝要求,先裝夾工件,用Φ125盤銑刀刀檢如圖4a所示刀檢面,再換用Φ250盤銑刀刀檢如圖4b所示螺柱頂面。加工全過程需要兩次裝夾工件、換刀、對刀。

3.2 刀具改進(jìn)后的加工方法

改進(jìn)后,只需要一次裝夾工件,同時完成兩道工序,如圖4c所示,簡化了加工工藝,避免了兩次裝夾造成的工件定位誤差,有效保證兩刀檢面的尺寸精度。

4 經(jīng)濟(jì)效益計算

刀檢U型螺栓加工工藝原本分為兩序,單件加工用時5分鐘,每完成一序都要經(jīng)過換刀、對刀、裝夾,加上這些輔助工序所用時間,單件用時達(dá)到了10分鐘,而改進(jìn)后單件加工時間平均只需要4分鐘。

生產(chǎn)效率η=×100%

=×100%

=60%

較改進(jìn)前節(jié)約了60%的加工時間,經(jīng)統(tǒng)計去年全年公司生產(chǎn)此類U型螺栓18776件,按原加工工時計算全年加工U型螺栓工時費(fèi)用S1為:

h(原總工時)=18776×10(分鐘)

=187760÷60=3129.3(小時)

S1=3129.3×32=100138.7元

改進(jìn)刀具后工時費(fèi)用S2為:

h(現(xiàn)總工時)=18776×4(分鐘)

=75104÷60=1251.7(小時)

S2=1377.6×32=40055.5元

節(jié)省工時費(fèi)用S=100138.7-40055.5=60083.2元,考慮到刀具改進(jìn)后機(jī)床的占用時間,電能的消耗等方面的因素得到年節(jié)約資金為6萬多。這是因為使用了新型刀具后,只需對工件進(jìn)行裝夾一次,一次性完成兩道工序,減少了裝夾、對刀、走刀次數(shù),降低了刀具切削和輔助工序所用時間,大大提高了工作效率,同時還降低了機(jī)床占用時間,節(jié)約了電能,縮短了操作者的工作時間,很大程度上降低了生產(chǎn)成本。

5 結(jié)語

新型可調(diào)式階梯組合銑刀是在不改變原有盤銑刀單獨(dú)使用功能的基礎(chǔ)上加以設(shè)計改造的,將原有的Φ125盤銑刀和Φ250盤銑刀組合起來,組合成為一種新型刀具,實現(xiàn)了兩種直徑刀具同時工作。經(jīng)過調(diào)試,總結(jié)出新型可調(diào)式階梯組合銑刀的最佳切削參數(shù)為:主軸轉(zhuǎn)速500-600r/min,進(jìn)給速度200mm/min。

隨著新型可調(diào)式階梯組合銑刀技術(shù)的不斷成熟,廣泛的應(yīng)用到類似工件的加工將成為可能,也必將對改進(jìn)U型螺栓的加工過程起到關(guān)鍵性作用。

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