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電廠燃煤鍋爐降低NOx排放運(yùn)行調(diào)整

2015-08-18 09:01:02侯劍雄
東北電力技術(shù) 2015年1期
關(guān)鍵詞:噴氨省煤器煤種

侯劍雄,劉 洋

(廣東珠海金灣發(fā)電有限公司,廣東 珠海 519050)

根據(jù)國(guó)家環(huán)保《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—2011)限值要求及《廣東省排污許可證管理辦法》規(guī)定:自2014年7月1日起,鍋爐排放的NOx濃度超過500 mg/Nm3(小時(shí)平均值)或半年內(nèi)2次以上超標(biāo)排放超過300 mg/Nm3(小時(shí)平均值);或月平均濃度超過100 mg/Nm3,將吊銷排污許可證。

廣東珠海金灣發(fā)電公司3、4號(hào)機(jī)是600 MW超臨界燃煤機(jī)組,鍋爐為上海鍋爐廠 (ALSTOM技術(shù))螺旋管圈直流爐,四角切圓,采用低NOx同軸燃燒系統(tǒng) (LNCFS-Ⅲ型)。配6層制粉系統(tǒng)及7層燃盡風(fēng) (5層SOFA風(fēng)+2層CCOFA風(fēng)),設(shè)計(jì)占總風(fēng)量比為SOFA風(fēng)30%,CCOFA風(fēng)10%。脫硝裝置為龍凈公司引進(jìn)日立 (BHK)技術(shù)生產(chǎn)的高灰型選擇性催化還原煙氣脫硝 (SCR)工藝制造,催化劑層數(shù)按2+1模式布置,初裝2層預(yù)留1層,結(jié)構(gòu)為平板式。

1 鍋爐NOx排放現(xiàn)狀

脫硝系統(tǒng)投入運(yùn)行時(shí),SCR最低連續(xù)噴氨溫度為314℃,受此限制,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷低于450 MW時(shí),SCR被迫停止噴氨。目前機(jī)組調(diào)峰頻繁,負(fù)荷經(jīng)常低至300 MW,有時(shí)低至250 MW。導(dǎo)致平均脫硝率低,僅40%不到,月平均排放濃度超標(biāo)。另一方面,SCR入口NOx經(jīng)常超過300 mg/Nm3甚至500 mg/Nm3,當(dāng)脫硝不投入噴氨時(shí),鍋爐NOx排放小時(shí)平均值超標(biāo),數(shù)據(jù)如表1所示。如何降低NOx最高排放濃度及提高脫硝系統(tǒng)投入率成為緊迫任務(wù)。

表1 鍋爐NOx排放現(xiàn)狀

2 降低SCR連續(xù)噴氨溫度運(yùn)行

從國(guó)內(nèi)多個(gè)電廠經(jīng)驗(yàn)看,盲目降低SCR噴氨溫度至ABS(硫酸氫氨析出溫度,即290℃)以下會(huì)迅速造成空預(yù)器嚴(yán)重堵塞,且對(duì)催化劑壽命有嚴(yán)重影響;根據(jù)BHK公司提供的說明,SCR正常最好在MOT(最低連續(xù)運(yùn)行溫度)以上運(yùn)行,最低噴氨溫度不能低于 MIT(最低可噴氨溫度),MIT方式運(yùn)行時(shí),需要定期提高負(fù)荷以恢復(fù)催化劑活性,否則催化劑活性仍會(huì)下降。禁止在ABS溫度以下運(yùn)行,否則會(huì)導(dǎo)致催化劑活性無(wú)法恢復(fù)并導(dǎo)致空預(yù)器嚴(yán)重堵塞。ABS是硫酸氫氨的特性,與催化劑無(wú)關(guān),因此無(wú)論什么催化劑,失活的溫度是相同的。

結(jié)合以上2點(diǎn),SCR降溫運(yùn)行以廠家提供的MIT為基礎(chǔ),對(duì)SCR噴氨溫度控制曲線進(jìn)行修改,表2為修改后的定值。該值是一個(gè)變值,SCR連續(xù)噴氨溫度根據(jù)煙氣中SO2與NOx的濃度不同而在293~312℃變化。同時(shí)為確保催化劑活性及空預(yù)器運(yùn)行安全,對(duì)脫硝噴氨量進(jìn)行控制,如表3所示。

表2 最低連續(xù)噴氨溫度定值

負(fù)荷/MW/%大噴氨量/(kg·h-1)>485 85<110 385~485 80 <110 300~385 80<50

通過控制燃煤硫分,可以減少硫酸氫銨生成,從而提高噴氨溫度。降低噴氨溫度運(yùn)行后,SCR投入負(fù)荷由450 MW降至380 MW,提高了脫硝投入率。運(yùn)行近1年,SCR催化劑及空預(yù)器沒有發(fā)生堵塞跡象,SCR在MIT之上運(yùn)行可行。

3 通過燃燒調(diào)整降低NOx

3.1 鍋爐燃燒調(diào)整可行性

3.1.1 氧量調(diào)整

鍋爐原摻燒煤種多為低熔點(diǎn)煤,存在結(jié)渣和再熱器減溫水量大的問題,故主燃燒器區(qū)域氧量設(shè)置較高。目前所燃煤種多數(shù)灰熔點(diǎn)高于設(shè)計(jì)及校核煤種。鍋爐受熱面較為干凈,爐底無(wú)大渣排出,排煙溫度較高,因此爐膛氧量有降低空間。

3.1.2 風(fēng)門開度調(diào)整

對(duì)于大型燃煤機(jī)組運(yùn)行時(shí)水冷壁發(fā)生高溫腐蝕的判據(jù)一般為

a.燃煤中的Sar≥1%;

b.水冷壁附近O2≤2%;

c.腐蝕區(qū)域的水冷壁管壁溫度T>350℃。

水冷壁表面溫度在50%以上負(fù)荷時(shí)一般均高于350℃,燃煤硫含量一般<1.0%,且主燃燒區(qū)域的輔助偏轉(zhuǎn)風(fēng)和主燃燒器有一定夾角,形成風(fēng)包粉的燃燒模式,水冷壁貼壁為富氧燃燒,燃燒區(qū)域?yàn)槿毖跞紵?,這樣既抑制NOx的生成又防止水冷壁高溫腐蝕,故水冷壁發(fā)生高溫腐蝕可能性小。目前SOFA風(fēng)上2層 (IV、V)開度較小,而目前鍋爐結(jié)渣少,不存在再熱器超溫,故SOFA風(fēng)具有調(diào)整空間。

3.2 NOx生成及調(diào)整原理

煤粉在燃燒過程中生成的NOx有3種形成機(jī)理:熱力型、瞬間型和燃料型。熱力型NOx由空氣中分子在高溫條件下形成;瞬間型NOx是產(chǎn)自碳?xì)浠c分子氮快速反應(yīng)形成化合物,然后轉(zhuǎn)變?yōu)镹Ox;燃料型NOx是煤中有機(jī)結(jié)合氮被氧化后生成。煤燃燒過程中NOx主要來自于燃料型NOx。燃料型NOx中,從煤中析出的活性最強(qiáng)的揮發(fā)分氮 (通常正比于揮發(fā)分含量)對(duì)燃料型NOx生成的影響最大,而被滯留在固相 (煤焦)中的氮對(duì)NOx生成的影響最小,因此,只要減少揮發(fā)分氮轉(zhuǎn)化成NOx就可減少NOx排放。主要方法是建立早期著火和使用燃料/空氣分段燃燒技術(shù)。

在爐膛的不同高度布置CCOFA和SOFA噴嘴,將爐膛分成3個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部分實(shí)現(xiàn)空氣分級(jí):主燃燒區(qū)、NOx還原區(qū)和燃盡區(qū)。通過調(diào)整總過量空氣系數(shù)、總OFA風(fēng)量、CCOFA和SOFA分配比例,從而調(diào)整每個(gè)區(qū)域的氧量,達(dá)到降低NOx排放目的。

3.3 省煤器出口氧量和NOx排放關(guān)系

通過降低氧量來降低NOx濃度的效果如表4中數(shù)據(jù)所示。600 MW時(shí)NOx降低效果不明顯,說明該負(fù)荷下現(xiàn)行氧量可有效抑制NOx生成。隨著負(fù)荷降低,NOx的降低空間越大,尤其是250 MW,NOx濃度最低量達(dá)232 mg/Nm3。說明低負(fù)荷下NOx排放濃度較高和氧量偏高有關(guān),亦表明氧量對(duì)鍋爐NOx排放濃度具有顯著影響。修正低負(fù)荷氧量應(yīng)同時(shí)考慮燃燒穩(wěn)定安全余量及提高再熱汽溫。降低氧量運(yùn)行各負(fù)荷段煙氣 CO<100 mg/Nm3,一般 <30 mg/Nm3,氧量足夠[1]。

表4 氧量設(shè)定值及NOx下降值

3.4 SOFA風(fēng)開度和NOx排放關(guān)系

通過調(diào)整SOFA風(fēng)門開度來降低NOx濃度的效果如表5中數(shù)據(jù)所示。增加 CCOFA1、CCOFA2、SOFA1、SOFA2和SOFA3開度對(duì)降低NOx排放濃度不明顯,而通過增大SOFA4和SOFA5開度則效果較好。這是由于原下3層SOFA風(fēng)門開度已較大,而SOFA4和SOFA5原開度較小且在最頂部。SOFA4、5風(fēng)量的增大,降低了主燃燒器區(qū)域燃燒氧量,有利于高度方向的燃燒分級(jí),故可明顯降低NOx的生成。隨著負(fù)荷的降低,其降低NOx排放效果越明顯。

表5 SOFA風(fēng)開度與NOx變化試驗(yàn)數(shù)據(jù)

500 MW時(shí)通過控制SOFA風(fēng)門開度,其NOx排放濃度可比600 MW更低,這是由于該負(fù)荷段下爐膛溫度水平較600 MW低,且該負(fù)荷段氧量與600 MW相比變化不大,燃燒較為充分。對(duì)于燃燒平朔煤:伊泰煤:石炭煤=1:3:1煤種,NOx可以降至200 mg/Nm3以下。同時(shí)對(duì)于燃燒伊泰煤,若氧量降至4.6%,NOx排放濃度亦可降至200 mg/Nm3以內(nèi)。300~600 MW 時(shí) SOFA1~3開度基本在50%~75%、CCOFA開度基本在10%~50%,調(diào)整后的 SOFA4、5風(fēng)門開度如表 6所示[2]。

表6 燃盡風(fēng)控制函數(shù)修改前后對(duì)比表 %

低負(fù)荷下通過同時(shí)降低氧量和增大上層SOFA風(fēng)開度可更有效降低NOx排放濃度。

3.5 爐膛風(fēng)箱差壓和NOx排放關(guān)系

爐膛與風(fēng)箱壓差的變化引起的NOx的變化幅度在5%以內(nèi),影響較小。在SOFA、CCOFA及周界風(fēng)開度不變的情況下,爐膛與風(fēng)箱壓差變化,直接改變了輔助風(fēng)風(fēng)門開度,影響了主燃燒區(qū)域二次風(fēng)風(fēng)量和上部燃盡風(fēng)區(qū)域的風(fēng)量分配,但影響有限。降低氧量及開大SOFA風(fēng)量運(yùn)行后,低負(fù)荷時(shí)輔助風(fēng)風(fēng)門開度會(huì)低至5%,甚至全關(guān)。故降低該壓差主要從穩(wěn)燃角度考慮,如表7所示。

表7 爐膛風(fēng)箱差壓函數(shù)表

3.6 煤種和NOx排放關(guān)系

來煤較雜,煤種有神混、伊泰、菲律賓、平朔、內(nèi)蒙古、石炭、澳洲、俄羅斯、印尼煤等。來煤熱值偏低、水分偏高、揮發(fā)分偏高,但和設(shè)計(jì)及校核煤比偏差不大,總體較為適宜,實(shí)際運(yùn)行中經(jīng)常摻燒2種或3種煤。

燃料型NOx的生成和控制規(guī)律十分復(fù)雜,影響NOx生成的因素很多。煤質(zhì)因素主要包括煤的軟化溫度、揮發(fā)分、灰分、氮含量及水分等,煤種變化對(duì) NOx影響較大[3]。

常用摻燒燃煤如表8所示。其中,煤種1具有水分低、灰分高、揮發(fā)分相對(duì)較高、氮含量較高、收到基氧/收到基氮比值最低的特點(diǎn)。其各負(fù)荷下NOx排放濃度均最高。各煤種NOx排放濃度從高到低分別為:煤種1>煤種2>煤種6>煤種5>伊泰煤及其他只摻燒伊泰、平朔或石炭煤的混煤[4]。

3.6.1 氮、灰分影響

NOx排放濃度和煤中氮元素質(zhì)量百分比成正相關(guān)關(guān)系。煤的灰分能造成局部氧量相對(duì)較高,并抑制表面的還原反應(yīng),抑制燃盡風(fēng)對(duì)降低NOx排放效果,故與灰分有一定關(guān)聯(lián)性,煤中灰的質(zhì)量百分比越高其NOx排放濃度也越高。而灰分與軟化溫度具有一定相關(guān)性,灰分越高,軟化溫度越高。故亦可認(rèn)為煤軟化溫度越高其NOx排放濃度越高[5]。

3.6.2 固定碳與揮發(fā)分比值影響

收到基碳/干燥無(wú)灰基揮發(fā)分之比值 (Car/Vdaf)(摻燒菲律賓煤除外)增大,NOx排放濃度呈降低趨勢(shì)。

3.6.3 水分影響

對(duì)于低水分的煤質(zhì)其NOx排放量趨向升高。水分反映了燃燒的局部溫度水平,水分較低則熱力型NOx生成比例偏大。

3.6.4 煤的揮發(fā)分影響

混合后煤種揮發(fā)分含量差別不大,故沒有找到NOx排放和揮發(fā)分關(guān)系。但從國(guó)內(nèi)外試驗(yàn)及實(shí)爐測(cè)試報(bào)告看,揮發(fā)分含量是影響NOx生成和排放的主要因素之一,揮發(fā)分高的煤質(zhì)其NOx排放濃度趨于降低。這是因?yàn)閾]發(fā)分的釋放和燃燒相當(dāng)程度上決定了煤粉火焰特別是燃燒初期高溫區(qū)的溫度及其分布,揮發(fā)分的釋放和快速燃燒可迅速、大量消耗O2,導(dǎo)致燃燒初期火焰區(qū)貧氧甚至出現(xiàn)還原氣氛,從而抑制揮發(fā)分氮向NOx的轉(zhuǎn)化和NOx的生成。

總之,煤的成分對(duì)NOx排放的影響較為復(fù)雜,很難確切掌握某一成分影響的權(quán)重,煤質(zhì)因素是影響NOx排放的重要因素。對(duì)于高灰分、低水分、高氮含量的煤其NOx排放濃度相對(duì)要高,反之一般較低。

3.7 煤層與NOx排放關(guān)系

燃燒下層粉倉(cāng)制粉時(shí),NOx排放略低 (<30 mg/Nm3),這是因?yàn)槿紵旨?jí)更明顯。以2014年6月4日,負(fù)荷600 MW,由ABCDE切至ABCDF磨運(yùn)行時(shí),NOx下降3 mg/Nm3;6月5日,負(fù)荷300 MW,由CDEF切至BDEF磨運(yùn)行時(shí),NOx下降30 mg/Nm3;由BDEF切至ABDF磨運(yùn)行時(shí),NOx下降18 mg/Nm3;7月12日,負(fù)荷300 MW,由BCDE切至ABDE磨時(shí),NOx下降27 mg/Nm3。實(shí)際運(yùn)行中,煤層的選擇首先從穩(wěn)燃性考慮而非控制NOx排放。

3.8 燃燒調(diào)整效果

3.8.1 灰渣含碳量及效率

鍋爐爐渣含碳量約1.0%,飛灰含碳量0.24%~0.3%(燃燒調(diào)整前分別為0.34% ~5.9%、0.16% ~0.31%)。說明鍋爐仍保持充分燃燒,由于氧量調(diào)低,煙氣流量及排煙溫度有所降低,故鍋爐效率提高,尤其在低負(fù)荷下提升效果較為明顯。實(shí)測(cè)600 MW時(shí)鍋爐效率為94.04%(原設(shè)計(jì)93.87%)[6]。

3.8.2 NOx降低量及其它影響

燃燒調(diào)整前后NOx排放對(duì)比如表9所示。

表8 混煤煤質(zhì)特性

表9 燃燒調(diào)整前后NOx變化

通過燃燒調(diào)整降低省煤器入口NOx含量,可明顯減少噴氨量,有效防止空預(yù)器堵塞。降低氧量的同時(shí)開大了SOFA風(fēng),因此再熱汽溫基本不受影響。

4 燃煤摻燒措施

摻燒類似于菲律賓、印尼煤時(shí),可放在C、D或E層,高熔點(diǎn)煤放在A或B層。高負(fù)荷時(shí),保持1臺(tái)高熔點(diǎn)煤,低負(fù)荷時(shí)可把高熔點(diǎn)煤停運(yùn),可達(dá)到降低NOx排放目的,同時(shí)考慮到高負(fù)荷防結(jié)焦及低負(fù)荷提高再熱器汽溫。

由于燃煤對(duì)鍋爐NOx排放具有明顯影響,如摻燒不當(dāng),在300~450 MW時(shí),會(huì)導(dǎo)致SCR入口NOx或SO2濃度過高,使脫硝系統(tǒng)退出運(yùn)行。為此必須減少高灰分、低水分煤種的摻燒。實(shí)際中摻燒印尼煤或神華煤時(shí),鍋爐NOx排放較低。目前機(jī)組負(fù)荷率不高,為加大其摻燒力度,采取如下控制措施。

a.正常情況下的配煤方案:ABDF倉(cāng)低熔點(diǎn)神華煤,CE倉(cāng)印尼煤。在高負(fù)荷段,根據(jù)汽溫、減溫水量、結(jié)焦情況運(yùn)行A~E磨或B~F磨;在低負(fù)荷段運(yùn)行A~D磨,保證一定的神華煤比例。

b.當(dāng)鍋爐結(jié)焦加劇,再熱器減溫水增加時(shí),摻燒1臺(tái)高熔點(diǎn)的石炭煤或伊泰煤,直至結(jié)焦減少,配煤方案:ADF倉(cāng)低熔點(diǎn)神華煤、B倉(cāng)高熔點(diǎn)煤、CE倉(cāng)印尼煤 (或低熔點(diǎn)神華煤)。

c.控制來煤平均硫分<0.6%,以減小SO2濃度,降低噴氨溫度。

5 減少省煤器吹灰

積結(jié)在省煤器上的灰大多是干松散灰,較容易清理。省煤器采用光管蛇形管,順列排列,橫向節(jié)距112 mm,縱向節(jié)距101.6 mm.順列布置相對(duì)錯(cuò)列布置磨損較小、煙氣阻力較小,積灰后清灰方便。省煤器吹灰器共有3層,每層8只。為解決380 MW以下排煙溫度低不能噴氨的問題,采取減少省煤器吹灰的方法,控制措施如下。

a.省煤器最底部第三層每天白班只吹一半;第一、二層每月吹灰1次。

b.當(dāng)空預(yù)器入口煙氣溫度達(dá)到365℃時(shí)或300 MW及以下煙氣溫度達(dá)到315℃時(shí),投運(yùn)省煤器第一、二層吹灰器。

底層保持較多吹灰是為了防止酸性腐蝕。采取以上控制措施后,各負(fù)荷段排煙溫度提高約20℃,300 MW時(shí)煙氣溫度到300℃以上,保證了脫硝系統(tǒng)可投入,省煤器差壓沒有上升跡象。減少省煤器吹灰可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重積灰,且鍋爐效率下降約0.8%,省煤器出口水溫降低約5℃。這只是權(quán)宜之計(jì),要永久提高SCR入口溫度最終還要依靠技術(shù)改造解決[7]。

6 250 MW調(diào)整手段

250 MW時(shí),SCR入口煙氣溫度基本都低于293℃,不具備脫硝系統(tǒng)投入條件。通過繼續(xù)降低氧量、開大SOFA4或SOFA5風(fēng)門+20%~+30%開度、加大神華煤量摻燒力度等手段,NOx可再降低,最終使NOx排放濃度<300 mg/Nm3(小時(shí)平均值)。如采取上述措施后仍超標(biāo),則采用手動(dòng)少量噴氨方式 (目前此方式未使用過)。其它負(fù)荷段NOx排放濃度高時(shí),也采取手動(dòng)調(diào)整方法,當(dāng)燃用高熔點(diǎn)煤較多時(shí),可進(jìn)一步降低氧量:600 MW負(fù)荷≮2.0%,500 MW負(fù)荷≮2.5%,其它負(fù)荷段0.3% ~0.5%。

7 最終鍋爐NOx排放結(jié)果

采取上述措施后的鍋爐NOx排放及SCR投運(yùn)情況如表10所示,300~600 MW負(fù)荷段SCR噴氨可投入,NOx排放<300 mg/Nm3,月平均排放65 mg/Nm3。

表10 鍋爐NOx排放及SCR投運(yùn)情況

8 結(jié)束語(yǔ)

通過調(diào)整SCR最低噴氨溫度運(yùn)行曲線及減少省煤器吹灰2種方式相結(jié)合,使SCR連續(xù)噴氨負(fù)荷由450 MW降至300 MW,脫硝投入率達(dá)90%。通過燃燒調(diào)整、燃煤摻措施及低負(fù)荷時(shí)運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)在250~600 MW調(diào)峰范圍內(nèi),NOx排放<300 mg/Nm3(小時(shí)平均值)。綜合采取上述措施后,月平均排放濃度<100 mg/Nm3,綜合脫硝率73%。鍋爐NOx排放滿足國(guó)家最新環(huán)保要求。

目前國(guó)內(nèi)部分機(jī)組存在低負(fù)荷時(shí)煙氣溫度較低,脫硝系統(tǒng)無(wú)法投運(yùn)的情況,且低負(fù)荷時(shí)脫硝運(yùn)行溫度壓低限運(yùn)行,存在催化劑失活、空氣預(yù)熱器堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。上述措施可為同類型電廠提供技術(shù)借鑒。

[1]張 偉,于麗新.鍋爐燃燒調(diào)整對(duì)NOx排放影響研究[J].東北電力技術(shù),2011,32(11):38-41.

[2]王春昌,陳國(guó)輝.SOFA對(duì)爐膛出口煙氣溫度的影響研究[J].熱力發(fā)電,2013,42(10):79-82.

[3]高繼錄,王文生,李志龍,等.電站鍋爐NOx排放特性試驗(yàn)研究[J].東北電力技術(shù),2012,33(11):10-12.

[4]馮 元,王啟民,胡 南.煤粉燃燒低NOx排放技術(shù)分析[J].東北電力技術(shù),2008,29(11):11-14.

[5]曠金國(guó),林正春,范衛(wèi)東.空氣分級(jí)燃燒中灰含量對(duì)煙煤NOx排放特性的影響 [J].燃燒科學(xué)與技術(shù),2010,16(6):553-559.

[6]肖海平,張 千,王 磊,等.燃燒調(diào)整對(duì)NOx排放及鍋爐效率的影響[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2011,32(8):1-6.

[7]丁 虹,何雁飛,陳增宏.省煤器積灰原因分析及改進(jìn)措施 [J].工業(yè)鍋爐,2012,27(1):30-34.

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