刁興武,李乾坤
(西林鋼鐵集團(tuán)有限公司,黑龍江 伊春153025)
轉(zhuǎn)爐煤氣CO含量約60%~80%、平均熱值在8 360kJ/m3左右,是鋼鐵企業(yè)重要的二次能源,因此提高煤氣回收是轉(zhuǎn)爐煉鋼企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、負(fù)能煉鋼的有效途徑。西林鋼鐵公司2012年9月份投產(chǎn)的120t轉(zhuǎn)爐干法除塵煤氣噸鋼回收量(標(biāo)態(tài))在98m3左右,與國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)爐干法煤氣極值130m3差距非常大,因此如何提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收是我們急需解決的問(wèn)題。
西鋼2×120t轉(zhuǎn)爐干法除塵及煤氣回收系統(tǒng)工藝流程:120t轉(zhuǎn)爐→活動(dòng)煙罩→汽化冷卻煙道→蒸發(fā)冷卻器→靜電除塵器→變頻軸流風(fēng)機(jī)→液壓杯閥切換系統(tǒng)→煤氣冷卻器→煤氣儲(chǔ)柜。
轉(zhuǎn)爐煤氣回收原理:
轉(zhuǎn)爐下槍吹氧冶煉產(chǎn)生的煙氣,經(jīng)活動(dòng)煙罩捕捉,并經(jīng)水冷氣化煙道冷卻至1 600℃左右,進(jìn)入蒸發(fā)冷卻器,經(jīng)過(guò)噴氮?dú)夂退禍?,在重力作用下,進(jìn)行粗除塵,煙氣溫度降至180℃~200℃后進(jìn)入靜電除塵器進(jìn)行精除塵,然后根據(jù)CO含量、O2含量由閥門(mén)切換站進(jìn)行煤氣回收或放散操作,需要回收的煤氣經(jīng)煤氣冷卻塔噴水進(jìn)一步冷卻,煤氣溫度降至70℃以下進(jìn)入煤氣儲(chǔ)柜回收。轉(zhuǎn)爐冶煉初期爐內(nèi)溫度較低,吹煉時(shí)鐵水中元素氧化順序?yàn)镕e、Si、Mn、P、C,下槍吹氧時(shí)爐內(nèi)反應(yīng)以Si、Mn氧化反應(yīng)為主,煙氣中CO含量非常低,煙氣不具備回收條件,吹煉末期,鋼水中含碳量較低,煙氣中CO含量也較低也不具備回收價(jià)值。只有在轉(zhuǎn)爐冶煉中期,爐內(nèi)溫度高達(dá)1 400℃~1 600℃,碳與氧反應(yīng)劇烈,生成大量的CO氣體,這也是煤氣回收的主要階段。
影響轉(zhuǎn)爐煤氣回收的因素較多,主要包括轉(zhuǎn)爐除塵及煤氣回收系統(tǒng)的設(shè)備條件、原料條件、鐵水碳含量、活動(dòng)煙罩與爐口的間隙、煤氣回收條件、供氧強(qiáng)度等方面。
轉(zhuǎn)爐設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否正常直接影響轉(zhuǎn)爐煤氣回收水平高低,特別是變頻軸流風(fēng)機(jī)的實(shí)時(shí)頻率與轉(zhuǎn)爐煤氣回收量是否配套尤為重要,軸流風(fēng)機(jī)的運(yùn)行頻率小時(shí),煤氣有可能不完全回收,軸流風(fēng)機(jī)的運(yùn)行頻率大,有時(shí)造成不應(yīng)有的電力損耗;另外煤氣柜容量和用戶(hù)用氣量的調(diào)配狀態(tài)也影響轉(zhuǎn)爐煤氣回收,煤氣回收供大于求,煤氣儲(chǔ)柜無(wú)儲(chǔ)存空間,會(huì)造成煤氣無(wú)法回收。
因?yàn)檗D(zhuǎn)爐煤氣主要是碳與氧反應(yīng)生成的CO氣體,因此鐵水含碳量的高低直接影響煤氣的回收量,鐵水中含碳量高時(shí),碳與氧反應(yīng)生成的CO氣體量多;另外廢鋼比、廢鋼含碳量的高低也影響著煤氣的回收,廢鋼比小,鐵水兌入量相對(duì)較大,轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)產(chǎn)生的CO氣體量也多,廢鋼含碳量高冶煉時(shí)產(chǎn)生的CO氣體量也多。原料條件與鐵水含碳量變化對(duì)轉(zhuǎn)爐t鋼煤氣回收的影響數(shù)據(jù)如表1。
表1 各因素對(duì)回收的影響
轉(zhuǎn)爐冶煉進(jìn)入中期,鐵水中的碳與氧開(kāi)始劇烈反應(yīng),生成大量的CO氣體,此階段轉(zhuǎn)爐熔池以脫碳反應(yīng)為主,此時(shí)轉(zhuǎn)爐冶煉的供氧強(qiáng)度決定著C與O反應(yīng)速度,提高供氧強(qiáng)度可以提高煤氣回收的效率。
因?yàn)?20t轉(zhuǎn)爐冶煉周期為35~40min,其中吹氧冶煉時(shí)間在15min左右,冶煉初期、末期煙氣中CO含量低,煤氣回收量較低;冶煉中期碳與氧反應(yīng)劇烈,產(chǎn)生的CO氣體量較大,是煤氣回收主要階段,任何影響轉(zhuǎn)爐冶煉連續(xù)性的操作都會(huì)影響煤氣回收,如鐵水硅含量高進(jìn)行的雙渣操作,轉(zhuǎn)爐冶煉中期爐渣返干造成的金屬?lài)姙R等都會(huì)造成煤氣回收操作中斷,降低轉(zhuǎn)爐噸鋼煤氣回收量
轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中,在活動(dòng)煙罩與爐口的間隙處會(huì)有少量空氣吸入,進(jìn)入的空氣中的O2與CO反應(yīng)燃燒,造成煙氣中CO含量下降,煤氣熱值降低,影響轉(zhuǎn)爐煤氣回收的實(shí)際效果。另外為了減少煙氣外溢污染環(huán)境不得不提高凈化系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量這對(duì)加大煙氣燃燒形成惡性循環(huán)。
生產(chǎn)實(shí)踐證明,切換鐘閥從接到指令到完全動(dòng)作到位需要一定時(shí)間,因此煤氣回收過(guò)程中存在滯后性,影響煤氣及時(shí)回收。
盡量控制鐵水成分,使碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥4.50%,硅含量0.3%~0.5%,錳含量0.1%~0.4%;控制入爐廢鋼質(zhì)量,盡量使用含碳總量≥0.50%的高碳鋼作冷料,廢鋼比≤5%;鐵水溫度不低于1 250℃,為提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)條件。
(1)為了防止電除塵泄爆,影響煤氣回收,冶煉前期梯級(jí)供氧,供氧強(qiáng)度控制在正常水平的60%左右,適當(dāng)降槍吹氧,保證及時(shí)著火;轉(zhuǎn)爐冶煉進(jìn)入中期,鐵水中的碳氧開(kāi)始劇烈反應(yīng),生成大量的CO氣體,此階段轉(zhuǎn)爐熔池以脫碳反應(yīng)為主,為了保證煤氣回收的效率,此時(shí)適當(dāng)提槍并把供氧強(qiáng)度提至最高。
(2)優(yōu)化轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程的加料制度,采用多批次加料,即在開(kāi)吹后即加入石灰石總量的50%~70%以及全部鎂球等輔料,遇鐵水溫度低時(shí),先降低槍位吹氧點(diǎn)火,等爐口碳焰出現(xiàn)后再加入;剩余的石灰石在吹煉過(guò)程中根據(jù)化渣情況分批加入,在吹煉到6min前全部加完,加料時(shí)槍位提100~200mm;避免短時(shí)間加料過(guò)于集中爐溫波動(dòng)大,碳氧反應(yīng)不均勻,造成爐氣中CO含量變化波動(dòng)過(guò)大,影響煤氣回收。
(3)轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中嚴(yán)格實(shí)行降罩操作,冶煉前期確認(rèn)著火后,吹氧60s及時(shí)降下活動(dòng)煙罩,減少活動(dòng)煙罩與爐口間隙處的空氣進(jìn)入量,保證冶煉前期的煤氣回收。
提高轉(zhuǎn)爐操作工的技術(shù)水平,減少雙渣操作,減少人為操作不當(dāng)造成的噴濺、非正常提槍?zhuān)沤^轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程產(chǎn)生的泄爆造成轉(zhuǎn)爐冶煉中斷,影響轉(zhuǎn)爐煤氣回收。
(1)在煤氣熱值不影響用戶(hù)使用的前提下,把原來(lái)煤氣回收條件CO含量大于35%、O2含量小于0.5%開(kāi)始回收,改為CO含量15%、O2含量不大于1%時(shí)放散杯閥開(kāi)始動(dòng)作關(guān)閉,CO含量大于18%時(shí)開(kāi)始回收,使回收時(shí)間由原來(lái)的500s延至700s左右,使t鋼煤氣回收量達(dá)到128m3以上。
(2)改進(jìn)變頻軸流風(fēng)機(jī)的控制程序,根據(jù)前期梯級(jí)供氧制度及爐氣量變化,考慮到爐口微壓差的調(diào)節(jié),把爐口微壓差設(shè)定在10Pa,使風(fēng)機(jī)根據(jù)爐氣量變化及爐口微壓差值進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),特殊階段配合手動(dòng),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速在出鋼-兌鐵期間達(dá)到1 600r/min,吹煉200s后提到2 200r/min。如果是雙渣冶煉,二次下槍吹煉開(kāi)始手動(dòng)降至1 600 r/min,120s后恢復(fù)2 200r/min滿(mǎn)足了轉(zhuǎn)爐煙氣正常流動(dòng)的要求,減少了爐口處空氣的進(jìn)入量。
經(jīng)過(guò)兩年來(lái)對(duì)轉(zhuǎn)爐原料條件、生產(chǎn)工藝控制的持續(xù)優(yōu)化和轉(zhuǎn)爐冶煉操作水平、管理水平的提高,120t轉(zhuǎn)爐煤氣回收指標(biāo)有了極大地改善,到2014年年末轉(zhuǎn)爐煤氣噸鋼回收量達(dá)到128m3以上,較2012年120t轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)時(shí)噸鋼煤氣回收98m3有大幅度提高,煤氣內(nèi)部結(jié)算價(jià)格按0.22元/m3、年產(chǎn)鋼150萬(wàn)t計(jì),年平均增創(chuàng)效益400余萬(wàn)元。
圖1 轉(zhuǎn)爐噸鋼煤氣回收逐年提高趨勢(shì)圖
(1)煉鐵—煉鋼環(huán)節(jié)中無(wú)鐵水預(yù)處理裝置,鐵水成分波動(dòng)較大,特別是鐵水中硅、磷含量高,造成轉(zhuǎn)爐不得不進(jìn)行雙渣操作,不可避免地影響煤氣回收。
(2)由于鐵水成分波動(dòng)較大,轉(zhuǎn)爐操作還存在一定的不穩(wěn)定性,集中表現(xiàn)在終點(diǎn)命中率差,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)拉碳過(guò)高,造成二次倒?fàn)t補(bǔ)吹冶煉,影響轉(zhuǎn)爐煤氣回收。
以上兩點(diǎn)是我們近階段煤氣回收急需解決的問(wèn)題。
轉(zhuǎn)爐煤氣回收是一項(xiàng)實(shí)踐性很強(qiáng)的技術(shù),與煉鋼的工藝設(shè)備條件及操作水平密切相關(guān),西鋼120t轉(zhuǎn)爐結(jié)合自身設(shè)備及工藝特點(diǎn),通過(guò)不斷優(yōu)化和完善煤氣回收操作制度,大幅度提高了噸鋼煤氣回收量,特別在目前國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩,鋼材價(jià)格持續(xù)下跌,在鋼鐵企業(yè)低利潤(rùn)甚至負(fù)利潤(rùn)情況下,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收工作對(duì)企業(yè)最大限度低回收和利用能源,降低生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)負(fù)能煉鋼起到了重要作用。
[1]王愛(ài)華等.轉(zhuǎn)爐煤氣回收的影響因素及改善措施[M].中國(guó)鋼鐵年會(huì)論文集,2005.