上海建工四建集團(tuán)有限公司 上海 201103
背景工程位于上海市張楊北路、啟帆路、蘭谷路和軌道交通6號(hào)線所圍成的區(qū)域,整個(gè)基地東西向分別劃分為D5-3地塊與D5-4地塊,北鄰啟帆路,東靠蘭谷路,南側(cè)為規(guī)劃的景觀河道,西側(cè)與D5-2地塊毗鄰。項(xiàng)目工程占地面積為43 776 m2,場(chǎng)地呈扇形??偨ㄖ娣e約136 800 m2,基坑開挖深度約為11.70 m。本工程為多單體公共建筑,包括1幢酒店式公寓和5幢商業(yè)樓(圖1)?;訃o(hù)系統(tǒng)采用旋挖成孔灌注樁結(jié)合三軸攪拌樁止水帷幕的形式,支撐系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)框架逆作的方式,在結(jié)構(gòu)框架逆作完成后進(jìn)行結(jié)構(gòu)外墻板的澆筑。
圖1 總平面布置
根據(jù)地質(zhì)勘察單位提供的專業(yè)勘測(cè)報(bào)告,基坑開挖土層自上而下為:①雜填土,②褐黃-灰黃色粉質(zhì)黏土,③灰色淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土夾黏質(zhì)粉土,④灰色淤泥質(zhì)黏土,⑤1灰色黏土,⑤2灰色黏質(zhì)粉土夾粉質(zhì)黏土,⑤3灰色粉質(zhì)黏土夾黏質(zhì)粉土,⑥暗綠色粉質(zhì)黏土。
由于成孔工程水文地質(zhì)復(fù)雜,部分位置下有廢棄暗溝并伴有易坍孔土質(zhì),且本工程旋挖樁采用泥漿護(hù)壁工藝,而泥漿護(hù)壁穩(wěn)定性差,易出現(xiàn)坍孔等現(xiàn)象,故混凝土充盈系數(shù)控制難度較大,是本工藝實(shí)施過程的控制關(guān)鍵點(diǎn)。
旋挖成孔灌注樁按成孔方法可分為:干作業(yè)旋挖成孔灌注樁、濕作業(yè)旋挖成孔灌注樁、套筒護(hù)壁作業(yè)旋挖成孔灌注樁。
考慮地層首層主要為雜填土及黏土,為防止土層出現(xiàn)坍孔現(xiàn)象,本工程采用濕作業(yè)加套筒護(hù)壁旋挖成孔灌注樁的方法。護(hù)筒采用普通鋼護(hù)筒,筒長為3 m,穿過表層雜填土進(jìn)入黏土層,埋設(shè)護(hù)筒時(shí)需用水準(zhǔn)尺檢查垂直度,護(hù)筒頂一般要高于原地面0.30 m,以便鉆頭定位及保護(hù)樁孔。
1)成孔前:對(duì)鉆具參數(shù)進(jìn)行標(biāo)定,包括鉆頭高度、直徑、主桿與加桿長度、孔口及平臺(tái)標(biāo)高、孔底標(biāo)高等。
2)成孔中:在鉆進(jìn)過程中應(yīng)記錄泥漿相對(duì)密度、黏度、鉆進(jìn)速度、轉(zhuǎn)速、進(jìn)尺速度及各地層鉆進(jìn)異常情況描述等參數(shù)信息。泥漿性能指標(biāo)為:相對(duì)密度1.10~1.35、黏度20~24 s、含砂量<14%、pH值8~10。泥漿制備的技術(shù)要求:對(duì)孔內(nèi)泥漿的漿面下1 m處及離孔底以上1 m處各取一次試件進(jìn)行測(cè)試。若達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,則要及時(shí)調(diào)整泥漿性能。
3)成孔后:終孔孔深及時(shí)記錄,同時(shí)做好調(diào)節(jié)泥漿相對(duì)密度與時(shí)間的記錄、測(cè)量孔深記錄、提鉆時(shí)間記錄等。
1)鋼筋籠制作控制:為防止坍孔,成孔后至混凝土澆筑的間歇時(shí)間不宜過長,鋼筋籠須提前制作。鋼筋籠在現(xiàn)場(chǎng)分節(jié)制作,主筋與加強(qiáng)筋全部焊接牢固,螺旋筋與主筋采用隔點(diǎn)焊加固,制作好的鋼筋籠立即進(jìn)行逐節(jié)驗(yàn)收,合格后掛牌存放。鋼筋焊接完好后,應(yīng)緩慢下放入孔內(nèi),嚴(yán)禁砸籠。
2)旋挖鉆機(jī)就位控制:鉆機(jī)就位必須穩(wěn)固、周正、水平定位,鉆頭中心與樁位中心誤差不大于10 mm。
3)埋設(shè)護(hù)筒控制:護(hù)筒的直徑應(yīng)比樁孔的直徑大200 mm,長度應(yīng)滿足護(hù)筒底進(jìn)入黏土層不少于0.50 m的要求,護(hù)筒頂端需高出地面0.30 m。護(hù)筒埋設(shè)的傾斜度控制在1%以內(nèi),護(hù)筒埋設(shè)偏差不超過30 mm,護(hù)筒四周用黏土回填,并分層夯實(shí)。
4)混凝土澆筑控制:用混凝土攪拌車運(yùn)輸,混凝土坍落度控制在18~22 cm;用攪拌車將混凝土直接運(yùn)到孔口倒入料斗內(nèi)。水下混凝土澆筑:澆筑前,對(duì)不同直徑、深度的樁孔分別計(jì)算出混凝土澆筑初灌量。施工中要保證澆筑初灌量達(dá)到計(jì)算要求。澆筑時(shí),導(dǎo)管埋深控制在2~6 m,拆管前由專人測(cè)量孔內(nèi)混凝土面標(biāo)高,并做記錄。澆筑混凝土接近樁頂標(biāo)高時(shí),應(yīng)控制最后一次澆筑量,確保樁頂標(biāo)高符合設(shè)計(jì)要求。
本項(xiàng)目自2014年7月1日開始進(jìn)行旋挖樁施工,采用1臺(tái)FR615B旋挖鉆機(jī)、1臺(tái)SR200C旋挖鉆機(jī)、4臺(tái)GPS-10鉆孔灌注樁機(jī)進(jìn)行清孔及混凝土澆筑施工。根據(jù)圍護(hù)施工進(jìn)度計(jì)劃,每天應(yīng)完成的樁數(shù)為11根,但實(shí)際施工情況是僅完成了計(jì)劃的1/3,影響施工進(jìn)度。
在已完成的旋挖樁施工過程中,已采取手段進(jìn)行控制成孔質(zhì)量,如通過改變?cè)心酀{相對(duì)密度,采取摻入火堿及羥甲基纖維素CMC,以增加泥漿的黏度及附著力;調(diào)整鉆頭尺寸并減緩鉆機(jī)鉆進(jìn)速度等方法。
過程中的控制收效甚微,成孔坍孔現(xiàn)象及混凝土超方現(xiàn)象沒有得到明顯的控制,如圖2及表1所示。
原因分析:混凝土超方區(qū)域土層可能由于黏土層的影響,土質(zhì)松軟并伴有流砂土,容易造成坍孔。在混凝土澆筑過程中,土體受到混凝土的擠壓,向兩側(cè)擴(kuò)徑,最終導(dǎo)致超方現(xiàn)象嚴(yán)重。
圖2 φ1 000 mm旋挖樁成孔質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告
表1 混凝土實(shí)際方量對(duì)比(理論充盈系數(shù):1.15)
1)旋挖樁泥漿護(hù)壁采用人工造漿,原施工方案采用新漿與循環(huán)漿混合的方式,不利于漿液指標(biāo)的控制,無法確定廢漿標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)調(diào)整為新漿與循環(huán)漿分池?cái)嚢枋褂?,循環(huán)漿應(yīng)進(jìn)行沉淀或除砂等再生處理手段并達(dá)到循環(huán)漿要求后方可使用,否則應(yīng)當(dāng)作為廢漿處理。
2)泥漿制備時(shí)參照下述指標(biāo)進(jìn)行控制(表2),加大目前的泥漿黏度、減小相對(duì)密度,并控制含砂率等指標(biāo),避免產(chǎn)生較厚的沉渣。
表2 泥漿性能指標(biāo)
因旋挖樁施工過程中出現(xiàn)大面積坍孔現(xiàn)象,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整各個(gè)施工工序無效后,根據(jù)施工檢驗(yàn)及超聲波測(cè)孔分析,發(fā)現(xiàn)地面下至12 m區(qū)間坍孔嚴(yán)重,該區(qū)間土層較差,導(dǎo)致旋挖樁施工過程中泥漿支護(hù)作用下降。加之三軸樁和雙軸樁施工后,其與旋挖樁有20 cm間距,導(dǎo)致被攪動(dòng)土層的穩(wěn)定性被破壞。在旋挖樁施工過程中,間距內(nèi)土體大面積被剝離,導(dǎo)致混凝土超方嚴(yán)重,后續(xù)相鄰旋挖樁施工難度加大。經(jīng)進(jìn)一步分析,決定對(duì)基坑內(nèi)土層較差區(qū)域的旋挖樁采用施工前土層預(yù)加固處理,具體方案為:
1)先抽取5根旋挖樁進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)。采用水泥摻量為8%的雙軸攪拌樁以三排布置,樁長12 m,將旋挖樁施工面與工法樁間距的20 cm區(qū)域與被動(dòng)區(qū)雙軸攪拌樁間距的20 cm區(qū)域加固。
2)經(jīng)上述加固處理后,該施工區(qū)間內(nèi)土體穩(wěn)定性加強(qiáng),旋挖樁施工能夠正常進(jìn)行,混凝土超方現(xiàn)象將大大降低[1,2]。
為保證基坑的抗?jié)B性能,根據(jù)設(shè)計(jì)要求及施工經(jīng)驗(yàn),基坑圍護(hù)止水工程施工流程一般為三軸止水帷幕—圍護(hù)樁—雙軸土體加固,背景工程依舊沿用該施工流程。在旋挖樁施工過程中,出現(xiàn)了混凝土嚴(yán)重超方現(xiàn)象,為防止超方現(xiàn)象影響基坑后期結(jié)構(gòu)施工,要求專業(yè)檢測(cè)單位對(duì)成孔正交四個(gè)方向進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)報(bào)告顯示地面下至12 m區(qū)間坍孔嚴(yán)重,該區(qū)間土層較差,且四周均有此現(xiàn)象發(fā)生。多方案試驗(yàn)階段設(shè)想調(diào)整施工流程,考慮到背景工程雙軸土體加固基坑內(nèi)滿布圍護(hù)樁,若將雙軸土體加固做在旋挖樁之前,即三軸止水帷幕—雙軸土體加固—圍護(hù)樁,在控制成孔兩個(gè)方向變形的基礎(chǔ)上達(dá)到擋水并保護(hù)基坑結(jié)構(gòu)施工的要求,雙軸土體加固布置如圖3所示。
圖3 雙軸土體加固布置
1)方案一。調(diào)整泥漿參數(shù)后,泥漿護(hù)壁效果有所改善,但是坍孔及超方現(xiàn)象并沒有顯著改善(圖4)。結(jié)論:方案可行,施工進(jìn)度緩慢。
2)方案二。通過雙軸套打預(yù)加固措施后,坍孔及超方現(xiàn)象明顯改善(圖5)。缺點(diǎn):雙軸預(yù)加固需現(xiàn)場(chǎng)再投入3~4臺(tái)雙軸機(jī)械配合施工,現(xiàn)場(chǎng)用電比較緊張;圍護(hù)樁需待到預(yù)加固土體達(dá)到強(qiáng)度后方可施工,工期將滯后更多;該方案將導(dǎo)致工程圍護(hù)樁成本高出原有基礎(chǔ)近300萬元人民幣。結(jié)論:方案可行但不建議采用,施工成本增加較大。
3)方案三。調(diào)整施工流程,雙軸土體加固做在旋挖樁成孔前,坍孔及超方現(xiàn)象明顯改善(圖6)。優(yōu)點(diǎn):該方案的采取可以提高工作效率并保證基坑結(jié)構(gòu)施工的安全穩(wěn)定,改善施工環(huán)境,也可以保證施工成本的變化幅度,確保施工方及業(yè)主的共同利益及期望目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。結(jié)論:方案可行,需調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械配置及計(jì)劃[3-5]。
圖4 調(diào)整泥漿參數(shù)成孔
圖5 雙軸套打預(yù)加固成孔
圖6 調(diào)整施工流程成孔
綜合考慮成孔質(zhì)量、施工進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)效益等因素,背景工程采用方案一來鞏固成孔質(zhì)量,用方案三來彌補(bǔ)旋挖工藝在軟土地基中的施工缺陷。兩方案相結(jié)合,現(xiàn)場(chǎng)配合調(diào)整機(jī)械、材料及人工配置,待三軸及雙軸旋挖樁施工完成并達(dá)到一定強(qiáng)度后,在雙向“扶植”的基礎(chǔ)上,采用“挖一跳三”的方式順利完成了全部旋挖樁施工。擇優(yōu)方案的采納不僅順利完成圍護(hù)樁施工,更為基坑安全提供了保障,并且為今后類似工程積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn)。