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關(guān)于棗35井摻水、外輸流程優(yōu)化設(shè)計方案及效果分析

2015-09-19 07:30:31韓福泉
中國科技縱橫 2015年15期
關(guān)鍵詞:改造優(yōu)化

韓福泉

【摘 要】棗35井位于自4站西南3000米,該井地層產(chǎn)液30m3/d(包括地地下?lián)剿?5 m3/d),產(chǎn)油5t/d,該井油管線投產(chǎn)于2009年4月,規(guī)格為Φ76*5mm鋼管,長度650米,末點T接在自一聯(lián)至棗一聯(lián)的外輸管道上。該井摻水管線投產(chǎn)于1996年,規(guī)格為Φ114*6mm,長度3000米,起點T接在自4站總摻管線上,由于距離長,壓力、溫度損失大,影響正常生產(chǎn)。

【關(guān)鍵詞】外輸流程 優(yōu)化 改造

1 棗35井生產(chǎn)外輸流程存在問題

(1)由于自一聯(lián)輸油方式轉(zhuǎn)變,采取48小時輸油一次,每次輸油10-12小時,輸油結(jié)束后棗一聯(lián)停返供水,因此棗35井產(chǎn)出液不能實現(xiàn)24小時連續(xù)進自一聯(lián)外輸管道,只能在自一聯(lián)輸油時集中輸油至該外輸管道,現(xiàn)有的流程不具備維持該井正常生產(chǎn)。

(2)棗35井原摻水管道由于投產(chǎn)時間長,腐蝕嚴(yán)重,頻繁漏失,已不能維持正常生產(chǎn),需將該管道進行更換。

2 棗35井外輸流程優(yōu)化設(shè)計建議

因自一聯(lián)輸油、供水方式改變,棗35井原生產(chǎn)方式已不能適應(yīng)新的輸油方式,根據(jù)棗35井生產(chǎn)現(xiàn)狀,建議通過對該井輸油及摻水工藝進行優(yōu)化改造,在棗35井安裝1具50立方米水罐,摻水進水罐后,經(jīng)提升泵增壓(2.0MPa)、電加熱器加熱后(70℃),為該井地面和地下提供摻水,保證該井正常生產(chǎn)。單井井口新上齒輪泵1臺,具備輸油功能,同時新上50方高架罐安裝鶴管拉油工藝,具備單井罐車?yán)凸δ堋?/p>

3 棗35井外輸流程優(yōu)化改造設(shè)計

3.1需要實現(xiàn)的功圖能

(1)能夠滿足儲備液量50立方米高架罐1具;(2)能夠?qū)崿F(xiàn)儲油罐向水罐切水的條件(油罐高于儲水罐);(3)能夠?qū)崿F(xiàn)儲油罐加溫的條件;(4)具備罐拉油的條件;(5)具備液位計量的條件;(6)具備外輸?shù)臈l件。

3.2 所需要的設(shè)備及材料

(1) 新上1具50方儲油高架罐。

①附件利舊,包括液位計、溫度傳感器,扶梯、護欄、安全閥、呼吸閥、拉油鶴管,附件不齊的提前購置完善。

②新上50方罐提前清理罐內(nèi)原油,由專業(yè)人員實施,保證連頭和動火條件。

③配套基礎(chǔ)和支架,與現(xiàn)有50方水罐并排排列,罐基礎(chǔ)高度3.2米,原支架高度不夠利用水泥基礎(chǔ)塊補齊。

④罐體配套電加熱器2臺,功率各20KW,配套控制柜、電纜,及電纜穿管,控制柜做防雨處理。

⑤罐安裝完成后,對罐體保溫缺損處進行完善。

(2)購置齒輪泵2臺,安裝1臺,備用1臺,揚程2MPa,排量10m3/h,配套控制柜、電纜,及電纜穿管,控制柜做防雨處理,預(yù)制泵基礎(chǔ),泵進出口連接四分短節(jié),安裝四分閘門及配套壓力表。

(3)變壓器增容,現(xiàn)有現(xiàn)有50KVA變壓器更換為100KVA,配套電纜。

(4)流程改造。

①新上Φ114*6mm鋼管60米,作為罐油出口管線,與齒輪泵進口進口連接,DN100/PN25閘門3套。新上Φ76*5mm鋼管50米,作為齒輪泵出口管線,與現(xiàn)有棗35油出口管線連頭,配套安裝DN65/PN25閘閥7套,安裝DN65/PN25單流閥1套。

②新上Φ48*4mm保溫鋼管40米,作為摻水和掃線流程,具備掃齒輪泵前和泵后功能, DN40/PN25閘閥3套,DN40/PN25單流閥1套,水嘴套1套。

③摻水管線更換:新上Φ76*5mm保溫內(nèi)襯油管3000米,做外保溫,T接自4站摻水系統(tǒng)管道,T接點安裝DN65/PN25球閥1套,開溝及回填:寬0.5米,深1米,長3050米。

④新上摻水管線具備進50方水罐和直接進棗35摻水泵出口管線功能,也具備為高架罐原油外輸管線掃線功能。

⑤油罐向水罐切水流程改造:新上Φ76*5mm鋼管15米,油罐水出口與水罐水進口連頭,DN65/PN25閘閥1套。

4 效果統(tǒng)計

(1)實現(xiàn)了自一聯(lián)系統(tǒng)的正常輸油。由于該井在聯(lián)合站停止收油過程中的產(chǎn)液量進入儲油罐,未進入外輸管線,避免了由于稠油在外輸管線里的堆積而導(dǎo)致外輸壓力高、輸油困難的狀況,自一聯(lián)實現(xiàn)了正常壓力和正常排量的收油。削除了外輸系統(tǒng)存在的外輸安全隱患。

(2)回壓大幅度降低,產(chǎn)量上升。由于該井距外輸系統(tǒng)管線較遠,以前的生產(chǎn)過程中,該井的回壓高達0.8 MPa,尤其是在收油過程中,回壓最高達到1.5 MPa,進罐后,油井回壓降到0,地面掃線工作及摻水工作量明顯降,油井管理難度下降。受回壓下降作用,油井產(chǎn)量由5t/d上升到5.3t/d,增油效果突出,且仍有較大增產(chǎn)潛力。

(3)節(jié)余大量摻水量。由于地面掃線降回壓摻水量的下降,油井所用摻水量大幅度下降,由原先的50m3/d降到26m3/d,日節(jié)約摻水用量22m3。

(4)用電量明顯下降。受該井稠油需地下?lián)剿嫡?,地面加溫掃線,在外輸方式改造前,需要地面三臺加熱器同時加溫,才能保證該井地面和泵下?lián)剿訙氐男枰?,在采用新的外輸方式后,地面加熱器停止兩臺,只需要一臺地下?lián)剿訜崞骷纯桑谕廨敃r需要把儲油罐所帶加熱器啟動4—5小時。平均每天節(jié)余用電量350KW·H。

5 綜合評價

(1)由于外輸方式的進一步優(yōu)化,油井的管理、摻水的管理及外輸?shù)墓芾黼y度大幅度下降,油井地面管線堵塞、油井受摻水波動影響造成負(fù)荷大的現(xiàn)象大大消除;(2)在改造過程中,充分考慮到到冬季生產(chǎn)中可能會出現(xiàn)問題,流程對生產(chǎn)更具有適應(yīng)性。(3)綜合評價:雖然初期投入改造成本較高,但解決了系統(tǒng)外輸中存在的矛盾。且實現(xiàn)日節(jié)余摻水量、電量成本達到500元以上。

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