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機(jī)器人工作站在變壓器生產(chǎn)制造中的應(yīng)用

2015-10-15 20:08:25侯偉
科技資訊 2015年20期

侯偉

摘 要:詳細(xì)介紹了機(jī)器人工作站的基本組成,并從實(shí)用的角度分析了運(yùn)用該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)變壓器在日常生產(chǎn)制造過(guò)程中運(yùn)用智能化手段完成高壓線(xiàn)圈繞制、連接觸點(diǎn)放電焊接、電阻質(zhì)量判定等工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)量任務(wù),同時(shí)對(duì)影響該系統(tǒng)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)的各種錯(cuò)誤和故障進(jìn)行了原因判斷和維修維護(hù)方法研究。該工作系統(tǒng)能夠完成各級(jí)工科院校在自動(dòng)化生產(chǎn)和智能制造領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)和變壓器生產(chǎn)制造企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中完成手工操作向人工智能生產(chǎn)制造領(lǐng)域的轉(zhuǎn)變具有重要的指導(dǎo)意義和實(shí)踐作用。

關(guān)鍵詞:機(jī)器人工作站 變壓器自動(dòng)化生產(chǎn) 實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

中圖分類(lèi)號(hào):TB49 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)07(b)-0000-00

變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理改變交流電壓的裝置,主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換等,按用途可以分為:電力變壓器和特殊變壓器等。隨著變壓器行業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)各類(lèi)變壓器裝置的性能參數(shù)、質(zhì)量等級(jí)、使用壽命等提出了更加嚴(yán)格的要求和更高的發(fā)展目標(biāo),目前隨著原材料性能的提升以及智能制造技術(shù)的出現(xiàn)和發(fā)展,能夠研發(fā)并制造出性能優(yōu)越,質(zhì)量過(guò)硬的各類(lèi)變壓器產(chǎn)品已經(jīng)成為各生產(chǎn)制造企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的首要任務(wù),傳統(tǒng)的手工制造方式已經(jīng)不能有效滿(mǎn)足各類(lèi)變壓器的生產(chǎn)要求,同時(shí)人工操作的固有偏差性和人為差異不同程度地影響著變壓器的質(zhì)量和使用壽命。為此,有必要設(shè)計(jì)一套人工智能化柔性生產(chǎn)制造系統(tǒng),使變壓器生產(chǎn)制造去人工化,實(shí)現(xiàn)變壓器智能化生產(chǎn)。

1 工作站設(shè)計(jì)方案

變壓器自動(dòng)化生產(chǎn)工作站是一個(gè)實(shí)際應(yīng)用系統(tǒng),包括硬件系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)和軟件系統(tǒng)的編寫(xiě)優(yōu)化。在硬件設(shè)計(jì)中,經(jīng)過(guò)研究分析,最終確定該系統(tǒng)應(yīng)包含以下三部分功能機(jī)構(gòu),分別是:(1)變壓器繞制;(2)變壓器搬運(yùn);(3)變壓器焊接和質(zhì)量檢測(cè)。在軟件設(shè)計(jì)中應(yīng)包含以下四部分功能程序,分別是:原點(diǎn)復(fù)位、繞制程序、搬運(yùn)動(dòng)作、放電焊接和質(zhì)量檢測(cè)。

2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

對(duì)硬件結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),主要包括如下三個(gè)部分。

2.1 變壓器繞制部分

選用NITTOKU全自動(dòng)高速繞線(xiàn)機(jī),最高轉(zhuǎn)速可達(dá)10000 RPM,實(shí)際使用控制在5000~6000 RPM,加減速時(shí)間控制在3~5 s,可以滿(mǎn)足24 h不間斷生產(chǎn),同時(shí)通過(guò)編制繞線(xiàn)程序控制機(jī)器運(yùn)行,繞制狀態(tài)穩(wěn)定高效,中途斷線(xiàn)可將電子信號(hào)傳遞至搬運(yùn)系統(tǒng),機(jī)械手可直接將不良品送至不良品區(qū)。

2.2 工件搬運(yùn)部分

工件在搬運(yùn)過(guò)程中為達(dá)到不同位移要求,故分為機(jī)械手搬運(yùn),搬運(yùn)車(chē)搬運(yùn),轉(zhuǎn)換夾搬運(yùn)三個(gè)部分。

機(jī)械手主要負(fù)責(zé)在抓取骨架和將繞制完成的線(xiàn)圈進(jìn)行焊接和檢測(cè)時(shí)進(jìn)行工件位移,經(jīng)過(guò)選擇后,可選用MITSUBISHI-RV-6SDL型工業(yè)機(jī)器人,此種型號(hào)最大可承重6 kg,具有6自由度方向,可在立體空間任何一點(diǎn)進(jìn)行位置編輯,具有移動(dòng)精度高,工作穩(wěn)定的特點(diǎn)。

搬運(yùn)車(chē)和轉(zhuǎn)化夾主要負(fù)責(zé)在繞線(xiàn)機(jī)和后續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng)之間的工件位置相互轉(zhuǎn)移,可利用尼龍塊制作搬運(yùn)車(chē),并將其固定在傳送帶上,轉(zhuǎn)換夾可選用鋼質(zhì)材料,夾取工件時(shí)有力度,耐磨度高。

2.3 變壓器焊接和檢測(cè)部分

焊接部分采用PC-PAS 301t型放電焊機(jī),焊接時(shí)注意須調(diào)整放電電流至1.0~2.0 A之間,放電時(shí)間控制在0.5~1.0 s之間,焊接時(shí)與插針有接觸的頂針在完成焊接操作500次后,須進(jìn)行打磨處理,并檢查牢固程度。

檢測(cè)部分采用HIOKI 3541型電橋,使用時(shí)須依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求設(shè)定電阻值合格范圍,對(duì)于合格品和不良品可由綠燈和紅燈指示,與線(xiàn)圈插針接觸的頂針須檢查其牢固程度和氧化情況,有問(wèn)題時(shí)須及時(shí)更換。

3 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)

軟件系統(tǒng)分為以下四個(gè)部分。

(1)工作站復(fù)位程序。

在每日開(kāi)機(jī)后和機(jī)器故障修復(fù)后,需要將工作站的各個(gè)機(jī)械電氣部分進(jìn)行原點(diǎn)復(fù)位,其中包括機(jī)械位置的校正,傳感器檢測(cè)是否正常,工作站各系統(tǒng)有無(wú)故障等。

(2)變壓器繞制程序。

變壓器繞制程序應(yīng)符合繞制規(guī)則,編寫(xiě)后的程序須經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)試生產(chǎn),并逐步優(yōu)化繞線(xiàn)程序。

(3)各部搬運(yùn)程序。

具體編寫(xiě)搬運(yùn)程序時(shí),先編寫(xiě)主體框圖,按照工作的先后順序編寫(xiě)順序流程圖,存儲(chǔ)為主程序。然后依次編寫(xiě)各部位搬運(yùn)的具體程序,并存儲(chǔ)為子程序。

(4)焊接和檢測(cè)程序。

編寫(xiě)焊接程序應(yīng)根據(jù)搬運(yùn)程序的信號(hào)觸發(fā)焊接程序,同時(shí),可依據(jù)示教手柄檢證插針最佳焊接位置,要求須正對(duì)插針頂端,距離1~2 mm。

檢測(cè)程序即收集傳輸過(guò)來(lái)的電阻值大小,看是否符合設(shè)定要求,符合亮綠燈,超出范圍亮紅燈,達(dá)到質(zhì)量檢測(cè)的效果。

4 工作站調(diào)試和故障修復(fù)報(bào)告

4.1 使用環(huán)境

工作站可在4㎡的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行布置,供電電壓為AC 220v 50~60 HZ,氣動(dòng)部分須接壓縮空氣,焊接部分須接氬氣。

4.2 系統(tǒng)調(diào)試說(shuō)明

根據(jù)方案的要求,調(diào)試過(guò)程共分3大部分:硬件調(diào)試、軟件調(diào)試、軟硬件聯(lián)調(diào)。硬件進(jìn)行手動(dòng)調(diào)試,觀測(cè)有無(wú)撞擊和運(yùn)動(dòng)不暢,軟件進(jìn)行模擬調(diào)試,在編程軟件中進(jìn)行示教演示,找尋可優(yōu)化程序點(diǎn),進(jìn)行逐一優(yōu)化,軟硬聯(lián)調(diào)為試生產(chǎn)調(diào)試,讓工作站依據(jù)控制程序自行進(jìn)行生產(chǎn),看有無(wú)錯(cuò)誤報(bào)警和可改進(jìn)的地方。

4.2.1 硬件調(diào)試

(1)變壓器繞制機(jī)、搬運(yùn)車(chē)的滑軌的滑動(dòng)部位動(dòng)作緩慢,發(fā)現(xiàn)缺少油脂,隨即涂抹油脂,減小摩擦,故障得以修復(fù)。(2)機(jī)械手抓取工件時(shí),與夾具配合較緊,發(fā)出較生硬的聲音,隨即拆下較緊夾具,對(duì)配合部位進(jìn)行細(xì)微研磨,磨薄0.3 mm后,故障得以修復(fù)。

4.2.2 軟件調(diào)試

(1)繞線(xiàn)程序在編制完成后,模擬時(shí)出現(xiàn)語(yǔ)法錯(cuò)誤,檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)A,B程序塊同時(shí)運(yùn)行時(shí),程序塊跳離語(yǔ)句少編入一字符,導(dǎo)致語(yǔ)法錯(cuò)誤,隨即編入該字符,故障得以修復(fù)。(2)搬運(yùn)車(chē)程序出現(xiàn)限位報(bào)警,檢查程序時(shí)發(fā)現(xiàn),搬運(yùn)車(chē)在左移動(dòng)時(shí)的位置量編寫(xiě)錯(cuò)誤,導(dǎo)致觸及限位報(bào)警,隨即更改位置量,故障得以修復(fù)。

4.2.3 軟硬聯(lián)調(diào)

(1)繞線(xiàn)程序存在繞制偏槽的現(xiàn)象,通過(guò)更改槽間起繞位置,故障得以解決。(2)機(jī)械手在抓取線(xiàn)圈進(jìn)行焊接時(shí),出現(xiàn)焊接不良,經(jīng)分析原因?yàn)楹羔樅筒遽樜凑龑?duì),隨即對(duì)機(jī)械手和焊針在程序中的位置進(jìn)行微調(diào),在保證正對(duì)和距離1~2 mm后,焊接良好,故障得以修復(fù)。

5 結(jié)語(yǔ)

以工業(yè)機(jī)器人為核心的變壓器自動(dòng)化生產(chǎn)工作站是結(jié)合筆者個(gè)人所學(xué)和工作經(jīng)驗(yàn)逐漸積累并實(shí)踐總結(jié)出的,是筆者對(duì)機(jī)器人和自動(dòng)化技術(shù)的理解和應(yīng)用,這類(lèi)制造系統(tǒng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、提高生產(chǎn)效率、促進(jìn)制造柔性化等諸多方面具有積極的促進(jìn)作用。

參考文獻(xiàn)

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