賴沂銘 朱政
摘 要:文章通過解決某微型車型擺臂橫梁難裝問題,提出了類似問題的控制要點(diǎn),并針對同類結(jié)構(gòu)提出了設(shè)計(jì)優(yōu)化建議。
關(guān)鍵詞:車身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);擺臂橫梁;尺寸鏈
中圖分類號:U462 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)08-0003-02
該微型車型自產(chǎn)量提升以后,由于擺臂橫梁擋孔問題,每天需派專人進(jìn)行跟線返修,返修不及時(shí)的情況下則會造成生產(chǎn)線停線,嚴(yán)重影響公司的生產(chǎn)效率和產(chǎn)能輸出。
1 擺臂橫梁難裝問題分析
1.1 車身結(jié)構(gòu)與焊接原理
車身結(jié)構(gòu)與焊接原理如圖1所示。
二級供應(yīng)商:將三個(gè)螺母分別焊接在前大梁A、前大梁B、撐板A,焊接過程主要來自零件不穩(wěn)定與拼臺精度的影響。
一級供應(yīng)商:將前大梁A、前大梁B、撐板A一起焊接形成了前大梁總成;焊接過程主要來自二級供應(yīng)商零件偏差與自身拼臺精度影響,使螺母孔位置度偏差。
主機(jī)廠車身車間:左右前大梁拼合,形成前車體;焊接過程主要受車身焊裝拼臺精度影響,加激了螺母位置度偏差。
主機(jī)廠總裝車間:將擺臂橫梁固定在左右大梁上,如圖2所示,由于上工序質(zhì)量過程的變異,最終引起擋孔,現(xiàn)場無法正常裝配。
1.2 擺臂橫梁難裝的原因分析
①供應(yīng)商處工裝定位銷磨損未及時(shí)更換,導(dǎo)致擺臂橫梁安裝孔位置度不合。多次走訪供應(yīng)商現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)存在定位銷磨損超出公差卻未及時(shí)更換的情況,導(dǎo)致焊接時(shí)零件存在晃動,焊接完后安裝孔位置度不合檢具。
②供應(yīng)商員工焊接時(shí)未夾緊便進(jìn)行焊接。通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)員工為了趕產(chǎn)量,存在夾具還未夾緊便進(jìn)行焊接的情況,影響大梁的焊接穩(wěn)定性。
③主機(jī)廠車身車間定位銷偏移影響Y向尺寸。通過CMM對車身車間焊接拼臺進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)主定位銷Y向外偏1.2 mm,影響擺臂橫梁組孔拼接尺寸
④擺臂橫梁裝配尺寸鏈不合理。
第一,原有尺寸如圖3所示。
擺臂橫梁安裝定位孔,左定位孔徑:12.5 mm;
右安裝孔(1#、2#孔):13.5 mm;
左右前大梁上擺臂橫梁定位孔白車身控制:+/-1.5 mm;
安裝螺栓外徑:11.8 mm;
擺臂橫梁右基準(zhǔn)孔相對于左基準(zhǔn)孔位置度:0.05(可忽略不計(jì));
第二,右前大梁相對于左前大梁的位置度計(jì)算:
左前大梁上的安裝孔位為定位孔;制造系統(tǒng)制造出來的誤差累計(jì)都是符合正態(tài)分布的;加上孔本身的精度誤差,所以右前大梁相對于左前大梁的位置度?。?/-2.13 mm;正態(tài)分布各環(huán)公差計(jì)算公式:
T?撞=■T2i=■=2.1213
第三,擺臂橫梁安裝孔尺寸鏈分析如圖4所示。
前車架右前大梁安裝孔相對于左基準(zhǔn)安裝孔位置度A1:+/-2.13 mm;
擺臂橫梁基準(zhǔn)定位孔的安裝位置度A2:12.5-11.8=0.7;
擺臂橫梁右基準(zhǔn)孔相對于左基準(zhǔn)孔位置度A3:0.05(可忽略不計(jì));
A0=2.13X2-0.7=3.56 mm;
即擺臂橫梁(1#孔)基準(zhǔn)孔Y向尺寸為:
11.8+3.56=15.36 mm;
則擺臂橫梁右外側(cè)安裝孔(1#孔)的Y向尺寸必須滿足15.36 mm才不會引起擋孔。
2 擺臂橫梁難裝問題改進(jìn)
通過以上分析得出,擺臂橫梁難裝主要是由于定位銷磨損而未能得到及時(shí)更換:加上員工在沒有夾緊夾具的時(shí)候便進(jìn)行焊接,在車身拼接時(shí)關(guān)鍵拼臺定位銷發(fā)生偏移以及擺臂橫梁安裝尺寸鏈不合理。
2.1 解決措施
①在供應(yīng)商處推行TPM分層審核制度,每日審核定位銷狀態(tài);定位銷備件統(tǒng)一管理,確保需要更換時(shí)能及時(shí)準(zhǔn)確的找到對應(yīng)規(guī)格的定位銷。
②實(shí)施防錯(cuò)控制,在焊接拼臺上增加電控開關(guān),將拼臺的夾緊機(jī)構(gòu)與焊鉗進(jìn)行連鎖控制,若夾具未夾緊,則焊鉗無法動作,員工不能焊接。
③車身工程師對拼臺主定位往內(nèi)調(diào)整1 mm,并使用CMM每周監(jiān)控關(guān)鍵拼臺。
④技術(shù)中心下發(fā)EWO工程更改指令,對擺臂橫梁安裝孔徑進(jìn)行合理的更改,減小設(shè)計(jì)擋孔概率,更改后的尺寸如圖5所示。
2.2 方案驗(yàn)證
在實(shí)施解決措施后,針對擺臂橫梁難裝問題,改善小組對改善的前后結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,見表1。
從表1中可以看出,總裝裝配擋孔率由原有的12%降低到0.8%以內(nèi),實(shí)施效果顯著,解決了擺臂橫梁難裝的問題。
3 后續(xù)車型設(shè)計(jì)優(yōu)化
由于擺臂橫梁屬組孔裝配,且此處的車身焊接公差累計(jì)效應(yīng)明顯,為了更好地保證總裝的裝配性,建議可考慮活動螺母結(jié)構(gòu),具體的擺臂橫梁活動螺母優(yōu)化建議如圖6所示。
4 結(jié) 語
擺臂橫梁的裝配屬于復(fù)雜尺寸配合問題,其中涉及多個(gè)零件的公差累計(jì),所以在尺寸控制方面應(yīng)該做到以下方面:
①需要員工從基礎(chǔ)的工裝點(diǎn)檢做起,確保工裝定位銷、定位面以及夾緊機(jī)構(gòu)都能在良好的狀態(tài)下工作。
②質(zhì)量人員需要做好每日尺寸監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)變異及時(shí)查找原因并解決。
③可以制作類似隨行檢具在線對該尺寸進(jìn)行100%檢測;
④在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面,需要充分考慮此處的裝配尺寸鏈,確保設(shè)計(jì)上的擋孔率達(dá)到制造系統(tǒng)可接受的水平以及通過結(jié)構(gòu)上的改善優(yōu)化,提高零件的可裝配性。
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