葛大均
【摘要】通過對輸電線路工程鋼絲繩幾種扭力破壞現(xiàn)象的分析,查找到鋼絲繩產(chǎn)生扭力破壞的原因,針對鋼絲繩扭力產(chǎn)生的條件,提出解決鋼絲繩扭力破壞的措施。
【關鍵詞】鋼絲繩 扭力 退扭機
前言
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,電力線路輸電容量不斷增大,輸電導線分裂增多,導線截面也隨之增加,致使導線展放牽引力增大。隨著環(huán)境保護意識逐步深入人心,為了確保輸電線路安全施工,減少施工中青苗、果樹、暖棚等地面附著物的損壞,近年來多采用 "繞牽法"配合來展放牽引繩,但無論哪種展放方式,牽引繩(鋼絲繩)都是必不可少的重要的一環(huán)。
目前,我公司共有φ9、φ13、φ16、φ18、φ24、φ28、φ30等多個種類的鋼絲繩,自采購以來,各個工程轉運和使用極其頻繁,由于其特殊的材質和使用方式,導致無法進行有效的區(qū)分管理,日常檢驗只能從外觀上看其是否破股等來進行檢驗和維修,由于數(shù)量眾多,不能逐一做破壞性試驗來進行檢驗,單純的浸油保養(yǎng)也無法解決使用中扭力作用對鋼絲繩本身的破壞。
1 鋼絲繩扭力產(chǎn)生的原因
通過對新購置的鋼絲繩和使用一段時間的鋼絲繩進行試驗觀察,發(fā)現(xiàn)鋼絲繩產(chǎn)生扭力大致分為以下三種原因:1)新購置的鋼絲繩也存在扭力,應該是制造過程中產(chǎn)生的殘余扭力。2)鋼絲繩牽引導線時,受牽引機絞盤、放線滑車、導線的共同作用會產(chǎn)生扭力,雖然鋼絲繩與導線連接處使用了旋轉連接器,但由于放線段長度一般都在6-8km,因此不能完全消除所有扭力。3)部分情況下需要人工展放鋼絲繩,從鋼絲繩盤人工倒下鋼絲繩再人工展放,必然產(chǎn)生大量扭轉現(xiàn)象,因此鋼絲繩存在扭力。
2 解決方案的提出
隨著施工項目日漸增多,破去鋼絲繩在使用過程中產(chǎn)生的扭力,減少鋼絲繩疲勞應力效應,保證張力架線施工的安全,變得越來越緊迫和重要了。能不能找到一種方法使鋼絲繩積累的扭力得到及時的釋放,使鋼絲繩始終處于完好狀態(tài),從而延長鋼絲繩使用壽命呢?
通過查找各方面的資料,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)同行也漸漸意識到鋼絲繩退扭的重要作用,并已著手開發(fā)研制類似的退扭設備。目前國內(nèi)有通過電機帶動旋臂實現(xiàn)退扭的,由于設計多為廠房內(nèi)專業(yè)大型設備,要求使用環(huán)境苛刻,并且效果不是十分突出,加之設備費用比較昂貴,到目前為止,還沒有被廣泛應用。經(jīng)過比較和論證,我們認為自行研制一種方便快捷的鋼絲繩退扭機械是最佳方案。
3 方案設計及試制
鋼絲繩退扭機決定采取整體臥式結構,主要包括牽引部分機架和張力部分機架兩部分。機架全部采用100×80mm的方形鋼管,動力部分采用力矩電機和變頻調(diào)速電機來實現(xiàn),兩個變頻器分別對兩臺電機進行調(diào)速控制。整體布置如圖1。
張力部分,如圖2所示。將電機固定在機架上,輸出端通過聯(lián)軸器與主軸相連,在機架中段設計兩個軸承座,選用圓錐滾子軸承配合階梯主軸來定位。主軸前端又連接卷揚架。將固定好的鋼絲繩盤與機架通過兩個軸托連接,并用銷子固定,每個軸托通過軸承固定在卷揚架上,軸托的外側連接剎車盤,形成剎車盤與鋼絲繩盤同步旋轉,制動器安裝在機架上,與剎車盤形成配合;鋼絲繩盤與卷揚架再用長鎖銷將兩個軸托及軸杠中心穿過,形成整體固定,這樣可以有效保證工作時繩盤的安全性。使鋼絲繩盤可以滿足機架和卷揚架兩個方向上的安全穩(wěn)定的旋轉。
制動器由剎車片、制動架及擋片內(nèi)部的彈簧和螺旋桿組成,螺旋桿通過與制動架的螺旋配合,使制動架內(nèi)部的彈簧推動剎車片,剎車片與剎車盤形成摩擦阻力。
牽引部分如圖3所示。包括牽引機架、電機、鋼絲繩盤、排線器、鏈條、鏈輪,牽引機架頂部繩盤上方設計一個橫桿,中心處有吊孔,可將通用的鏈條葫蘆掛上,便于換裝繩盤。將一個鏈輪通過軸承與牽引機架固定,再通過特殊軸托上的定位銷與外側的定位螺絲固定在牽引機架上,將擋塊與擋塊固定架配合。將擋塊固定架焊接在與繩盤同心的鏈輪內(nèi)側,以便使牽引部分力矩電機通過鏈傳動,帶動牽引繩盤轉動。另一個軸托保持與鏈輪同心,并固定于機架的另一端內(nèi)側。排線器固定在牽引機架前部,引導鋼絲繩均勻布線,可避免鋼絲繩纏繞不均卷出繩盤造成危險。電機固定在牽引機架的底部,通過直連一個鏈輪組,用兩個鏈條分別連接牽引機架前部的鋼絲繩盤,以及牽引機架尾部的排線器。鋼絲繩盤通過軸杠連接并固定在牽引機架兩端的軸托上。這樣形成了電機通過鏈條與鏈輪配合,分別帶動鋼絲繩盤與排線器轉動的位置關系。
機體研制完畢后,進行了初步試驗,試驗分為三部分:首先對牽引部的電氣線路、控制臺、速度等項目分別進行了3次無負荷試驗;再對張力部的電氣線路、控制臺、正反轉、張力、速度等項目分別進行了3次無負荷試驗;最后對張牽兩部進行了聯(lián)合有負荷試驗,試驗共對3軸鋼絲繩進行了退扭處理,均達到了設計要求。
4 結語
鋼絲繩退扭機自從研制完成以來,已在我公司廣泛使用,累計處理各規(guī)格鋼絲繩13200余軸,達到了以下效果:
(1)鋼絲繩退扭機實現(xiàn)了變頻調(diào)速和力矩控制操作,改善操作手的工作環(huán)境;
(2)減少了鋼絲繩扭力破斷現(xiàn)象的發(fā)生,保障了施工安全。
(3)延長了鋼絲繩使用壽命,取得了經(jīng)濟效益,每軸鋼絲繩節(jié)約損耗260元,節(jié)約人工0.5工日。
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