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埕島油田熱媒系統(tǒng)使用現(xiàn)狀及整改建議

2015-10-21 19:54朱軍博
科學與技術(shù) 2015年2期
關(guān)鍵詞:煤爐換熱器原油

朱軍博

一、前言

熱媒爐是一種新型加熱設備,它以煤、油和可燃氣體作為燃料,導熱油作為載熱體,利用循環(huán)油泵強制液相循環(huán),將熱能輸送給用熱設備進行換熱,然后導熱油返回重新加熱。 近幾年來,油田集輸系統(tǒng)陸續(xù)開展了熱媒爐的現(xiàn)場試驗和推廣應用工作。實踐表明,熱媒爐克服了傳統(tǒng)加熱方法的不足,具有熱效率高、工作壓力低、溫度高、節(jié)能效果顯著和安全可靠等優(yōu)點。隨著對熱媒爐現(xiàn)場應用研究的不斷深入,其應用領(lǐng)域?qū)⑷遮厪V泛。中心二號平臺熱媒系統(tǒng)始建于1998年,是勝利油田較早運用熱煤爐進行原油加熱的試點。

二、熱媒系統(tǒng)的簡介

熱媒系統(tǒng)由熱媒爐、燃燒器、膨脹罐、補給罐、循環(huán)油泵、換熱器、注油泵、過濾器及爐控裝置等部分組成。其中熱媒爐由燃燒室和爐體兩大部分組成。熱媒爐是一個熱媒問接加熱系統(tǒng),主要包括熱媒供給、熱媒加熱和熱媒換熱三部分,并配置微機和自控儀器儀表,從而實現(xiàn)整個系統(tǒng)自動化。系統(tǒng)組成及工藝流程如圖1所示。

三、熱媒系統(tǒng)存在的問題及改進的措施和建議

熱媒爐采用高溫(300℃)有機載熱體為傳熱介質(zhì),余熱可反復回收利用,熱效率高,節(jié)能效果顯著。與其他加熱方式相比,可在相同工作壓力下,具有更高的工作溫度,而且隨著工藝溫度的不斷升高,載熱體的粘度不斷減小,系統(tǒng)阻力降減??;熱媒換熱系統(tǒng)溫控及燃燒過程均采用自動控制,減輕了勞動強度,且安全可靠。中心二號平臺熱煤系統(tǒng)自投產(chǎn)以來已經(jīng)連續(xù)運行了10個年頭,由于熱媒系統(tǒng)的因使用年限較長,造成部分設備老化,在運行過程中存在很多問題,具體如下:

1、換熱器內(nèi)管泄露,原油竄入熱媒油,造成熱媒油品質(zhì)降低。

由于來中心二號平臺的原油壓力不穩(wěn)定,原油在流經(jīng)換熱器時使換熱器內(nèi)部盤管發(fā)生一定的顫動,導致?lián)Q熱器盤管焊接處開焊,這時又因原油壓力比熱媒油壓力大,造成原油竄入熱媒系統(tǒng),致使熱媒油受到原油的污染,使熱媒油品質(zhì)改變,換熱效率降低;經(jīng)過化驗正在使用的熱媒油后,發(fā)現(xiàn)各項指標已嚴重超標,根據(jù)目前情況熱媒油質(zhì)只能鑒定為尚可使用的級別。 可以看出,在外觀上正在使用的熱媒油已經(jīng)受到原油的嚴重污染。根據(jù)現(xiàn)場值班記錄觀察熱媒液位時發(fā)現(xiàn),由于熱媒油內(nèi)竄入原油,并摻雜了大量的水分,造成熱媒液位波動增大,直接威脅熱煤爐的正常運行。根據(jù)表2的數(shù)據(jù)顯示,說明熱媒油得膨脹系數(shù)改變,液位波動加大

(1)根據(jù)現(xiàn)場情況及時升溫脫水,降低熱媒油內(nèi)的水分,控制液位大幅度的波動;(2)及時補充添加新的熱媒油,提高熱媒油效率,降低熱媒油的膨脹系數(shù)。通過采取的這些措施,熱媒油的純度得到了提高,但是未能從根本上解決問題,根據(jù)以上情況建議充分徹底的更換熱媒系統(tǒng)的熱媒油,并清洗熱媒循環(huán)管道,確保熱媒油的純凈,提高換熱效率,并能降低能源的消耗。

2、熱煤爐爐膛積碳,降低熱媒爐加熱效率,增加能源損耗。

熱煤爐是24小時不停運行的設備,由于天然氣內(nèi)雜質(zhì)較多,并且天然氣洗滌器未能充分將天然氣內(nèi)的水分分離干凈,致使熱煤爐天然氣燃燒不完全,產(chǎn)生了很多爐灰;又因為現(xiàn)在使用的是傳統(tǒng)的空氣吹灰系統(tǒng),靠氣體射流的動量,直接沖刷熱煤爐受熱面上的灰塵,這種吹灰方法對于運行時間較長爐灰較多的熱煤爐來說,已無法將附在熱煤爐內(nèi)部盤管夾縫處和爐膛內(nèi)部的爐灰完全清除,大量的爐灰造成熱煤爐加熱效率降低。 針對以上情況,現(xiàn)階段主要采取以下措施:(1)人工定期對熱煤爐內(nèi)部進行清掃,將熱煤爐頂部的保溫材料更新升級,提高熱煤爐加熱效率;(2)調(diào)整天然氣洗滌器,減少天燃氣中的水分;(3)在熱煤爐操作間天然氣入口處,加裝石棉濾網(wǎng),過濾掉天然氣中的雜質(zhì),保證天然氣的充分燃燒。建議升級吹灰系統(tǒng),改用聲波吹灰系統(tǒng),聲波吹灰的聲源是氣動式聲波,是將高壓氣流隨攜帶的直流能量經(jīng)調(diào)制變換成交變的聲波能量,因此聲波吹灰衰減較慢作用距離遠,吹灰徹底。

3、氣蝕造成熱媒泵軸承和密封損壞,降低熱煤泵的使用壽命。

熱媒泵是熱媒系統(tǒng)重要的設備之一,造成熱媒泵損壞的主要有以下兩個原因:(1)因熱媒泵長時間連續(xù)運行,軸承與軸套產(chǎn)生機械磨損,造成熱媒泵泵頭震動偏大,進而造成骨架密封和填料密封的損壞,致使熱媒泵泄露嚴重,無法正常使用;(2)由于熱媒油中竄入原油,并摻入大量的水分,當熱媒油達到或超過100℃時,熱媒油中的水分化成水蒸氣,水蒸氣分子在高速流動中不斷沖擊熱媒泵的葉輪造成熱媒泵氣蝕,排量降低,震動增大,致使軸承損壞,骨架密封和填料密封失效熱媒泵漏油,無法正常運行;(3)熱媒油竄入的原油,經(jīng)過高溫后,結(jié)膠出雜質(zhì),堵塞熱媒泵進口濾子,造成熱媒泵供液不足,也會造成熱媒泵的氣蝕。根據(jù)以上三種原因,主要采取的措施是:(1)采用質(zhì)量較好的軸承,提高軸承的使用壽命;(2)啟用兩臺泵同時運行,在保證熱煤爐排量的前提下,加大熱煤爐的升溫力度,將熱媒油中的水分脫出,徹底杜絕熱媒泵氣蝕現(xiàn)象的發(fā)生;(3)對于熱媒油中的結(jié)膠物,在無法更換熱媒油的情況下,只能采取定期清理濾子的辦法,慢慢減少結(jié)膠物的數(shù)量。

4、熱煤爐自動化操控系統(tǒng)因運行時間較長缺乏調(diào)試溫度指示不準。

(1)伺服電機和連桿機構(gòu)指示不準,無法達到最小負荷位置,熱媒溫度無法按設定溫度運行;(2)部分熱煤爐火焰監(jiān)測器的監(jiān)測孔被爐灰遮擋,無法檢測到火焰,導致熱煤爐停爐;(3)副火磁閥管線內(nèi)部銹蝕嚴重,造成付火無法點燃,熱煤爐無法啟動。針對以上情況主要采取了以下措施:(1)定期調(diào)試檢查伺服電機和連桿機構(gòu),確保指示準確;(2)定期清理火焰監(jiān)測器監(jiān)測口;(3)及時清掃或更換付火管線,確保熱煤爐的正常啟停。

5、熱媒換熱器內(nèi)部工藝落后,造成換熱效率降低。

中心二號平臺換熱器采用的是盤管式換熱器,內(nèi)部盤管與進出口鐵板焊接,盤管上下有固定支撐,原油竄入熱媒油是換熱器內(nèi)盤管開焊造成的,分析原因主要是由于支撐不合理,無法完全固定住盤管,當原油流過時產(chǎn)生的震動,極易造成盤管焊接口開焊竄油。根據(jù)以上原因采取的措施主要是:(1)更新盤管內(nèi)部生產(chǎn)工藝,加厚加寬盤管支架,由原來的10㎜寬,加寬到50㎜,加固盤管;(2)縮小焊接套管直徑,在盤管與套管之間加裝減震圈,緩解原油流過時帶來的震動,提升焊接工藝,延長焊接部位耐疲勞度。

四、結(jié)論

近幾年,隨著中心平臺處理能力的不斷提高,對熱媒系統(tǒng)來說也是一個嚴峻的考驗。經(jīng)過對換熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)和施工工藝的改善,提高了換熱器內(nèi)部盤管的抗震強度,降低了換熱器的泄露幾率;經(jīng)過對整個熱媒系統(tǒng)的調(diào)試整改工作,大大提高了熱煤爐的工作效率;在無法更換熱媒油的情況下,對熱媒油進行脫水,及時清理熱媒泵的濾子,通過這些大量的工作,使埕島油田中心二號平臺的熱媒系統(tǒng)運行條件得到了極大的改善,使熱媒系統(tǒng)的工作效率和安全性都得到了有效的提高,保證了熱媒系統(tǒng)的正常安全運行,確保了海上原油外輸平穩(wěn)可靠。

參考文獻

[1]李勝利 盧金芳.石油化工裝置安全儀表系統(tǒng)的設計[J].石油化工自動化,2007(2):18-22.

[2]顧建棟 曹青山.西部原油管道熱媒加熱爐工作原理和控制方式 油氣田地面工程, 2008(9): 32-33

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