丁東如
【摘要】鄂鋼板坯鑄機由于各種原因,造成部分鋼種毛刺去不干凈,不僅嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量,也增加了人工清理的難度,結(jié)合現(xiàn)場實際提出改造方案,并付諸實施,并最終成功解決問題,為后續(xù)的板坯軋制創(chuàng)造條件。
【關(guān)鍵詞】輥面劃傷 輥身裂紋 尖角錘刀 對射激光檢測開關(guān) 觸點拉弧粘 去頭 去尾 控制精度
一、概述
現(xiàn)代化的大型板坯連鑄設(shè)備一般均采用火焰切割機將鑄坯切割的方式定尺分段,以滿足軋制工藝要求。切割過程中產(chǎn)生的氧化渣在隨融熔鋼液流動時往往會漫延至切割縫下沿兩側(cè),并附著在鑄坯下表面形成毛刺。這種毛刺中含有較多的氧化渣成分,硬而疏松,表面粗糙不平,其中還可能包容硬度極高的顆粒。在隨后的輸出及進入下一道工序時,這種毛刺不僅可能對輥道、軋輥等設(shè)備造成諸如撞擊、輥面劃傷、輥身裂紋等傷害,而且由于氧化渣會夾雜在熱軋鋼板的首尾部而影響軋材的質(zhì)量,降低成材率。因此,去毛刺效果的好壞直接影響鑄坯的表面質(zhì)量
二、去毛刺機的技術(shù)參數(shù)及工作原理
2.1去毛刺機技術(shù)參數(shù)
驅(qū)動軸的旋轉(zhuǎn)速度: ~900 U/min (可調(diào))
馬達功率: 45 kW
去毛刺寬度: 2408 mm
去毛刺轉(zhuǎn)子的光圈外徑: 485 mm
液壓提升缸的垂直行程: 總行程100 mm(受調(diào)節(jié)螺栓的限制)
去毛刺時間: 不需停止板坯運動即可進行在線去毛刺。在板坯運輸?shù)酱娣哦褕龅钠陂g進行去毛刺。
板坯底緣偏差: 離輥道中心線的公差范圍為+/-3 mm
2.2去毛刺機工作原理
鄂鋼煉鋼廠板坯現(xiàn)場使用的去毛刺機為NUMTEC錘刀式去毛刺機,這種機型結(jié)構(gòu)簡單,占用空間少。它是利用高速旋轉(zhuǎn)的一組尖角錘刀,通過2對射激光檢測開關(guān)對鑄坯位置的準(zhǔn)確判斷。
當(dāng)鑄坯頭部前進到第1光對射激光檢測開關(guān)時,去毛機輥開始高速正向啟動,高速旋轉(zhuǎn)將錘刀通過離心力甩開,當(dāng)鑄坯頭部前進到第2光對射激光檢測開關(guān)時后,按照設(shè)定頭部位置計算,此時鋼坯頭部切口應(yīng)該剛好到達去毛刺輥上端時,去毛刺輥開始高速旋轉(zhuǎn)向上抬起,抬起到位后(限位檢測)延時1秒開始下降,下降到位后(限位檢測)停止旋轉(zhuǎn),此過程完成鋼坯的頭部去毛刺過程。
當(dāng)鑄坯尾部前進到第1光對射激光檢測開關(guān)時,去毛機輥開始高速反向啟動,高速旋轉(zhuǎn)將錘刀通過離心力甩開,當(dāng)鑄坯尾部前進到第2光對射激光檢測開關(guān)時后,按照尾部設(shè)定位置計算,此時鋼坯尾部切口應(yīng)該剛好到達去毛刺輥上端時,去毛刺輥開始高速旋轉(zhuǎn)向上抬起,抬起到位后(限位檢測)延時1秒開始下降,下降到位后(限位檢測)停止旋轉(zhuǎn),此過程完成鋼坯的尾部去毛刺過程。
由此可見,位置信號檢測及設(shè)定對去毛刺控制過程起到關(guān)鍵作用
三、去毛刺機控制系統(tǒng)
3.1控制系統(tǒng)組成
控制系統(tǒng)硬件包括西門子公司S7 300型PLC、去毛刺輥驅(qū)動控制LENZE變頻器,以及Numtec公司成套裝置,該PLC通過以太網(wǎng)與鑄機主PLC進行通訊,完成與去毛刺相關(guān)的輥道控制。
3.2控制方式
整個工作過程設(shè)定為自動、半自動以及就地手動控制。自動控制為去毛刺機連同前后段輥道一起聯(lián)動。半自動則是操作工可以通過面板來設(shè)置相關(guān)參數(shù)從而讓去毛刺讓其自動完成整個過程,手動則是純手動操作,一般用于維修及特殊需要場合。去毛刺工藝分為:去頭部毛刺,去尾部毛刺,同時去頭部和尾部毛刺三種工作方式,以滿足不同工藝需求。
四、存在的問題
4.1去毛刺機控制動作不正常,主要表現(xiàn)在:
(1)對射激光檢測開關(guān)被碰動或緊固不牢靠,造成信號檢測不好,進而造成去毛刺輥不能自動啟動運行;
(2)去毛刺輥甩出油污落到去毛刺輥抬起/落下限位,并沾上毛刺和氧化鐵皮,造成信號誤檢測,進而造成去毛刺輥上升后沒有自動下降,去毛刺輥沒有自動抬起等;
(3)去毛刺輥抬起/落下動作頻繁,造成控制繼電器觸點拉弧粘連或接觸不好,進而造成去毛刺輥抬起/落下動作異常。
4.2部分鋼種毛刺去不干凈,表現(xiàn)在:有時頭部去不干凈,有時尾部去不干凈,有時二則均去不干凈。
五、解決方案
5.1對去毛刺機控制設(shè)備進行改造優(yōu)化,保證控制設(shè)備動作可靠穩(wěn)定。主要完成以下幾個方面改造:
(1)完成對射激光檢測開關(guān)防護緊固工作,保證信號檢測穩(wěn)定可靠,避免去毛刺輥不能自動啟動運行動作條件;
(2)完成去毛刺輥抬起/落下限位檢測防護改造工作,保證信號檢測穩(wěn)定可靠,避免去毛刺輥抬起/落下動作異常情況;
(3)在毛刺輥抬起/落下控制繼電器增加續(xù)流二極管,避免觸點拉弧現(xiàn)象,從根本上消除觸點粘連或接觸不良情況,避免去毛刺輥抬起/落下動作異常情況。
5.2針對不同鋼設(shè)置最優(yōu)的控制參數(shù),保證設(shè)備控制精度,定期對設(shè)備進行維護更換,主要完成以下幾個方面工作。
(1)將去毛刺輥抬起時間,停留時間,去的長度,以及與輥道運行速度進行配合,并通過長時間的調(diào)試來讓其達到最優(yōu),以及不同鋼種對應(yīng)不同的參數(shù),并做好詳細(xì)參數(shù)記錄。根據(jù)鋼種不同自動設(shè)定去頭、去尾、滯留時間、毛刺輥轉(zhuǎn)速等參數(shù),保證最優(yōu)的控制效果;
相關(guān)參數(shù)可以通過HMI(人機接口面板)來設(shè)置:
Input Speed Head(頭部進入的速度):10.5 m/min
Input Speed Head (尾部進入的速度): 10.5m/min
Distance LB1 to LB2(兩光柵之間的距離); 1600 mm
Distance LB2 to Deburrer(光柵2到去毛刺機的距離):400 mm
Deburring Way Head(去頭部的長度): 150 mm
Deburring Way Tail(去尾部的長度): 100 mm
(2)調(diào)整去毛刺輥抬起后錘刀的回轉(zhuǎn)圓周頂部與前后輸送輥道頂部持平,如不保持同一高度會影響去毛刺效果,也會導(dǎo)致錘片過早磨損;
(3)定期檢查錘片切削邊磨損情況,一旦錘片的磨損量超過3mm以上及時更換錘片
6、結(jié)束語
去毛刺機雖然不是板坯連鑄機主體設(shè)備,但它會影響后續(xù)熱軋的軋制質(zhì)量、軋輥的壽命等,通過對板坯去毛刺機存在的問題進行了分析,并提出了解決方案進行改造,改造后去毛刺效果大大改善,為后續(xù)的鋼坯軋制創(chuàng)造良好的條件。