劉興軍,沙 龍,黃 文
(共享裝備有限公司,寧夏銀川 750021)
燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣缸澆注系統(tǒng)的改進(jìn)
劉興軍1,沙 龍2,黃 文3
(共享裝備有限公司,寧夏銀川 750021)
主要闡述了一種燃?xì)廨啓C(jī)澆注系統(tǒng)的改進(jìn),目的是解決鑄件夾渣、夾砂等缺陷,以提升鑄件外觀質(zhì)量。
燃?xì)廨啓C(jī);鑄件;質(zhì)量改進(jìn)
燃?xì)廨啓C(jī)是以連續(xù)流動(dòng)的氣體帶動(dòng)葉輪高速旋轉(zhuǎn),將燃料的能量轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏霉Φ膬?nèi)燃式動(dòng)力機(jī)械。隨著天然氣開發(fā)、貯存、輸送技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大,新型燃?xì)廨啓C(jī)的單機(jī)容量與效率大幅度提高以及大容量、高效率的新型燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的問世,使得燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電獲得高速發(fā)展。另外,近年來電力體制改革、環(huán)保力度加大,使燃?xì)廨啓C(jī)這種初投資低、高效、清潔、靈活方便的發(fā)電裝置備受青睞。我公司生產(chǎn)的一款燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣缸鑄件質(zhì)量一直不穩(wěn)定,缺陷主要為夾渣和夾砂缺陷。
1.1鑄件基本情況
鑄件的材質(zhì)是球墨鑄鐵,牌號(hào)為EN-GJS-400-18U-LT,單件鑄件毛坯質(zhì)量達(dá)到22 t,輪廓尺寸為2 004 mm×3 948 mm×2 300 mm,主體壁厚90 mm、最大壁厚325 mm、最小壁厚120 mm,形狀見圖1所示。鑄件原澆注系統(tǒng)類型為兩級(jí)封閉式澆注系統(tǒng)(圖2所示),比例分別為1∶2.5∶0.8和1∶1.35∶0.8。
1.2鑄件主要缺陷
(1)鑄件外觀夾渣
鑄件經(jīng)過拋丸后肉眼可見渣孔和沙眼,給鏟磨工序帶來了很大的任務(wù)量,并產(chǎn)生了抱怨。要消除此缺陷,不僅需要用砂輪將渣孔、沙眼磨掉,還需要進(jìn)行周圍過渡。經(jīng)過此打磨后,產(chǎn)生的結(jié)果是鑄件外觀凸凹不平,影響鑄件美觀。
圖1 鑄件形狀
圖2 原澆注系統(tǒng)
(2)筋板夾砂夾渣
筋板起到連接進(jìn)氣缸外缸與內(nèi)缸的重要作用,由于其結(jié)構(gòu)的特性,鐵液中的渣子經(jīng)常會(huì)聚集在筋板上沿,通過在筋板上方設(shè)置集渣包、可以有效改進(jìn)。
(3)結(jié)合法蘭夾渣
鑄件完成所有工序,準(zhǔn)備精鏟入庫時(shí),在鑄件結(jié)合法蘭背面發(fā)現(xiàn)有夾渣缺陷,缺陷去除后導(dǎo)致鑄件缺肉報(bào)廢。
此產(chǎn)品工藝采用IGV法蘭朝上的分型方案,這樣做一方面可以比較容易地通過設(shè)置冒口和冷鐵,實(shí)現(xiàn)鑄件的順序凝固,另一方面便于澆注過程中渣子上浮,對(duì)于筋板上沿以及下部鑄件底面的擋板部位和外缸防震板等CTQ部位可以通過增加部分補(bǔ)貼和設(shè)置集渣條的方法來滿足顧客的MT檢查要求。
經(jīng)過對(duì)此進(jìn)氣缸原澆注系統(tǒng)的核算,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)澆口流速達(dá)到3.5 m/s,這是鑄件總是出現(xiàn)夾渣缺陷而報(bào)廢的原因。而致使內(nèi)澆口流速過大是由于鑄件分型選擇時(shí)導(dǎo)致靜壓頭太高,加之采用的是封閉式澆注系統(tǒng),就進(jìn)一步加劇了內(nèi)澆口的流速,致使進(jìn)入鑄型的鐵液不平穩(wěn),充型過程中有紊流、卷氣現(xiàn)象,二次造渣非常嚴(yán)重。由于過高的內(nèi)澆口流速長(zhǎng)時(shí)間沖擊鑄型,極易沖砂致使產(chǎn)生夾砂缺陷,輕則鑄件外觀質(zhì)量差,滿身砂眼,重則產(chǎn)生夾砂塊缺陷致使鑄件報(bào)廢。
經(jīng)過評(píng)估,重新設(shè)計(jì)澆注系統(tǒng),決定采用先封閉后開放式的澆注系統(tǒng)。鐵液先通過一級(jí)橫澆道擋渣來凈化鐵液;凈化后的鐵液再通過二級(jí)開放式澆注系統(tǒng),從而降低內(nèi)澆口的進(jìn)流速度。設(shè)計(jì)阻流截面為50 cm2, 封閉式的阻流截面為直澆道,所以選取直徑為φ80 mm的瓷管。圖3為一級(jí)封閉澆注系統(tǒng) (根據(jù)STAF理論,直∶橫∶內(nèi)=1∶2∶0.8),直澆道為直徑90 mm的瓷管,橫澆道為90/105×200(mm),內(nèi)澆道為直徑80 mm的瓷管,實(shí)際比例為直∶橫∶內(nèi)=1∶3∶0.8。圖4為二級(jí)開放式澆注系統(tǒng) (根據(jù)鑄造工藝澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)理論,直∶橫∶內(nèi)=1∶2∶2),直澆道為直徑φ80 mm的瓷管, 橫澆道為80/100×160(mm),內(nèi)澆道直徑為50 mm的瓷管18道,實(shí)際比例為直∶橫∶內(nèi)=1∶3.6∶4.6。
改進(jìn)后的澆注系統(tǒng)分為兩級(jí)澆注系統(tǒng)。一級(jí)封閉式澆注系統(tǒng)的截面比為1∶3∶0.8,受到此截面較小的內(nèi)澆道的限制,鐵液中的渣雜在一級(jí)澆注系統(tǒng)中慢慢上浮到橫澆道頂部,而橫澆道下部的鐵液則是比較干凈的。一級(jí)澆注系統(tǒng)的橫澆道通過過道片與二級(jí)澆注系統(tǒng)的直澆道相連,這樣就保證了進(jìn)入二級(jí)橫澆道的鐵液是干凈的,并且在緩沖窩底部放耐火磚可以有效減少鐵液對(duì)緩沖窩的沖刷。
圖3 一級(jí)澆注系統(tǒng) 圖
4 二級(jí)澆注系統(tǒng)
二級(jí)開放式澆注系統(tǒng)截面比為1∶3.6∶4.6,設(shè)置二級(jí)橫澆道的目的是降低鑄件的靜壓頭高度,減小進(jìn)入鑄型鐵液的進(jìn)流速度,并且將內(nèi)澆口流速控制在1 m/s以下,理論計(jì)算內(nèi)澆口流速為0.76 m/s。這樣就保證進(jìn)入鑄型的鐵液是平穩(wěn)的,也可以有效降低球鐵二次渣雜的產(chǎn)生。
通過對(duì)質(zhì)量問題比較突出的燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣缸鑄件澆注系統(tǒng)的改進(jìn),采用兩級(jí)澆注系統(tǒng),其中一級(jí)封閉式澆注系統(tǒng)能有效降低壓頭,二級(jí)開放式澆注系統(tǒng)能有效降低內(nèi)澆口流速,兩種形式的澆注系統(tǒng)配合使用,有效解決了此鑄件的夾渣、夾砂缺陷。
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[3] 邊正海,蘇少靜,周杰.內(nèi)燃機(jī)機(jī)架鑄件砂芯油管的鑄造工藝[J].中國(guó)鑄造裝備與技術(shù),2014(5).
Pouring System Improvement of Gas Turbine Inlet Casting
LIU XingJun, SHA Long, HUANG Wen
(Kocel Manufacture Co., Ltd.,YIN Chuan 750021,Ningxia,China)
Improvment mearsures of pouring system for a gas turbine were mainly discussed in this paper, to improve the surface quality of this kind of casting by solving the slag and sand inclusion defects.
Gas Turbine; Casting; Quality improvement
TG244+.2;
A;
1006-9658(2015)06-0028-02
10.3969/j.issn.1006-9658.2015.06.008
2015-05-05
稿件編號(hào):1505-918
劉興軍(1982—),男,工程師,現(xiàn)從事鑄造工藝技術(shù)工作.