孫彥虎,趙天福,王佳雯,李霆,侯寶東,李寧霞
(1.中國石油長慶油田分公司第四采油廠,寧夏銀川750006;2.中國石油長慶油田分公司第四采氣廠,寧夏銀川750006)
化108區(qū)增注措施效果分析
孫彥虎1,趙天福1,王佳雯1,李霆2,侯寶東1,李寧霞1
(1.中國石油長慶油田分公司第四采油廠,寧夏銀川750006;2.中國石油長慶油田分公司第四采氣廠,寧夏銀川750006)
隨著油田開發(fā)的不斷深入,化108區(qū)注水設(shè)備及管網(wǎng)不能滿足實(shí)際需求的矛盾日益突出,日欠注量由2014年的136 m3增加到280 m3,嚴(yán)重制約著本區(qū)油田注水任務(wù),影響油田開發(fā)效果。通過對欠注影響因素進(jìn)行分析,確定了主要矛盾,制定了切實(shí)可行的解決方法,通過注水泵房的改造、更換新管線、改善注水水質(zhì)等一系列工作,實(shí)現(xiàn)了供注負(fù)荷匹配,降低了該區(qū)塊欠注量,保證了區(qū)塊正常注水,奠定了油田穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ),使該區(qū)塊走上了良性開發(fā)循環(huán)軌道。
注水系統(tǒng);欠注;注水水質(zhì)
1.1 化108區(qū)注水現(xiàn)狀
化子坪化108區(qū)現(xiàn)有油井132口,日產(chǎn)油197 t,綜合含水79%。有化六注注水站1座,配水間27座,注水井58口(開井57口),配注1 473 m3/d,實(shí)注1 417 m3/d。2014年至2015年該區(qū)塊欠注量不斷增加,截止2015年2月欠注量最高達(dá)到250 m3/d。
1.2 原因分析
1.2.1 站內(nèi)管線腐蝕嚴(yán)重,破漏頻繁由于長期回注未處理污水,站內(nèi)注水管線腐蝕結(jié)垢嚴(yán)重,破損次數(shù)不斷增加(2014年1-12月統(tǒng)計(jì)注水管線刺漏達(dá)80余次),站外玻璃鋼注水干線脫扣頻繁,嚴(yán)重影響了注水時(shí)率,制約著油田注水任務(wù)順利完成(見圖1)。
1.2.2 回注污水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)化108區(qū)主要回注采出水,回注污水井57口。注水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)(見表1,表2)。
(1)注水壓力上升快:由于加藥系統(tǒng)的不完善,長期回注不合格污水,管線、設(shè)備、管柱結(jié)垢腐蝕嚴(yán)重,地層物性差,滲透率降低,水敏性差,注水壓力上升快(見圖2)。
圖1 化108區(qū)注水時(shí)率統(tǒng)計(jì)圖
表1 長慶油田不同層位采出水回注主要技術(shù)指標(biāo)
表2 油田公司長2油層
圖2 化108區(qū)歷年注水壓力統(tǒng)計(jì)表
(2)井筒不清潔,管柱結(jié)垢腐蝕:化子坪化108區(qū)注水井57口全部回注污水,由于注水處理系統(tǒng)不完善,注水井長期回注不合格污水,井筒內(nèi)累積污垢較多,加速了井下管柱腐蝕結(jié)垢現(xiàn)象發(fā)生,在井下作業(yè)過程中易發(fā)生卡鉆、油管脫扣等事故。
(3)局部注水壓力高:化子坪化108區(qū)平面壓力分布不均,其中東部5.0 MPa(壓力保持水平88.9%),中部5.2 MPa(壓力保持水平92.5%),西部5.9 MPa(壓力保持水平104.8%)。平均注水壓力:東部7.6 MPa,中部7.9 MPa,西部12 MPa。
從以上分析可以看出,影響該區(qū)欠注的因素十分復(fù)雜,其中主要矛盾為注水系統(tǒng)壓力不能滿足實(shí)際需求,管線破漏頻繁是影響注水時(shí)率的主要因素,回注水質(zhì)不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致注水壓力上升快。為降低欠注量,針對影響注水的主要矛盾,從壓力、水質(zhì)方面入手,采取相應(yīng)的措施,很好的降低了欠注量(見圖3)。
圖3
2.1 提高系統(tǒng)注水壓力
2.1.1 注水泵房的改造由于原注水泵房里的分水器、泵的出口管線老化,腐蝕,經(jīng)常刺漏。導(dǎo)致泵壓不敢往上提,配注合格率、注水時(shí)率受到嚴(yán)重影響。為改善現(xiàn)狀,提高注水系統(tǒng)壓力,化六注在2015年4月底進(jìn)行注水泵房的改造。
2.1.2 注水干線的加固,腐蝕管線的更換該區(qū)塊注水管線長期回注污水腐蝕結(jié)垢嚴(yán)重,管線破漏,給提壓造成了困難。針對這些問題,全區(qū)更換了頻繁破漏的注水管線,更換了腐蝕嚴(yán)重的彎頭,提高了注水時(shí)率;三條玻璃鋼注水干線的加固,有效的提高了注水干線壓力,提高了注水量。
2.1.3 泵房改造、管線加固更換的效果注水泵房的改造、注水主干線的加固,以及腐蝕嚴(yán)重的注水管線的更換,為注水系統(tǒng)全面提壓打下了基礎(chǔ)。2015年7月泵壓提升至14.2 MPa,日均注水量上升至1 430 m3(見圖4,圖5)。
圖4 2015年化六注泵壓變化曲線圖
圖5 2015年化108區(qū)日注水量
2.2 降壓增注
該區(qū)塊由于長期回注不合格采出污水,地層近井地帶腐蝕結(jié)垢嚴(yán)重,造成個(gè)別井注水壓力升高快,致使欠注。為降低個(gè)別注水井注水壓力,提高注水量,今年在化108區(qū)已對3口高油壓井進(jìn)行了前置酸壓裂,措施后效果較好(見表3)。目前,2015年化108區(qū)共實(shí)施前置酸降壓增注措施3井次,措施后油壓平均下降3.2 MPa,累計(jì)增注3 223 m3,有效天數(shù)合計(jì)171 d。
2.3 提高注水水質(zhì)
2.3.1 新增三相分離器三相分離器從2014年6月投運(yùn)以來,在很大程度上改善了回注采出水水質(zhì)。
2.3.2 注水系統(tǒng)加藥為促進(jìn)三相分離器油水分離效果,每天加一定濃度的破乳劑。為改善污水對設(shè)備腐蝕地層污染程度,化六注站內(nèi)沿程投加SS-101A殺菌劑和ZG-108阻垢劑,水質(zhì)情況得到很大改善,減緩了污水對注水設(shè)備、管線及管柱的腐蝕、結(jié)垢速率。
2.3.3 大罐定期排油兩具千方除油罐定期排油到污油箱,回收污油,改善了注水水質(zhì);每15d定期排污一次。
2.3.4 井筒治理,洗井、檢串對回注污水井壓力上升明顯的注水井進(jìn)行檢串沖砂洗井、更換腐蝕結(jié)垢嚴(yán)重油管,清潔井筒,有效降低注水壓力,減少欠注量。
2015年對化108區(qū)共實(shí)施檢串8井次,洗井16井次。經(jīng)過以上措施有效清潔了注水井井筒,降低了注水壓力,提高了注水量。
表3 2015年注水井措施效果統(tǒng)計(jì)表
3.1 欠注量明顯減少
通過今年對注水泵房的改造、注水管網(wǎng)的改善,精細(xì)注水管理有效實(shí)施,化108區(qū)欠注量得到明顯改善。7月日均欠注量由280 m3降至56 m3。
3.2 配注合格率、注水時(shí)率上升
通過增注措施的有效實(shí)施,化子坪化108區(qū)配注合格率及注水時(shí)率上升,為油田穩(wěn)產(chǎn)提供了保障(見圖6,圖7)。
圖6 2015年化108區(qū)配注合格率
圖7 2015年化108區(qū)注水時(shí)率
(1)注水系統(tǒng)壓力不能滿足實(shí)際注水需求是導(dǎo)致化108區(qū)欠注主要原因。
(2)注水泵房的改造,注水干線的加固,更換腐蝕嚴(yán)重的管線,整體提高注水系統(tǒng)壓力,是保障注夠水的最有效途徑。
(3)長期回注不達(dá)標(biāo)污水容易導(dǎo)致注水壓力上升,造成欠注現(xiàn)象。今后將從提高系統(tǒng)壓力、降低注水壓力、改善注水水質(zhì)方面鞏固完善所取得的注水效果,最大限度的減少欠注量,保障油田穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)。
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10.3969/j.issn.1673-5285.2015.08.018
TE357.61
B
1673-5285(2015)08-0066-03
2015-07-20